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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      1025t/h鍋爐主輔設(shè)備出現(xiàn)的主要問題及解決

      發(fā)布時間:2014-06-20 12:23    來源:未知

      一、鍋爐概況
          勝利發(fā)電廠二期工程裝機容量為2x300MW.采用采暖抽汽凝汽式國產(chǎn)汽輪機組,可滿足930萬m-的采暖需求。鍋爐采用上海鍋爐廠制造的SG1025/17.4-M851型亞臨界壓力中間一次再熱自然循環(huán)汽包鍋爐,該爐采用單爐膛四角切向燃燒,煙氣擋板調(diào)溫,每爐配四套BBD3854BIS雙進雙出鋼球磨直吹式制粉系統(tǒng):燃燒器為四組直流式改進型水平濃淡分離寬調(diào)節(jié)比擺動式噴燃器(簡稱WR燃燒器),布置在爐膛下部四只切角上,每組燃燒器由4層一次風(fēng)噴嘴,7層二次風(fēng)噴嘴.2層燃盡二次風(fēng)噴嘴組成,其中在2層二次風(fēng)噴嘴中設(shè)置了輕油槍并相應(yīng)配備一只高能點火器,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機、秸稈壓塊機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      二、投產(chǎn)以來存在的主要問題及解決方案
          1.減速機輸入軸斷裂
          鍋爐8臺磨煤機各配一臺H2SH15A型減速機,投產(chǎn)后有4臺相繼出現(xiàn)輸入軸突然斷裂,輸入軸軸承損壞。經(jīng)數(shù)據(jù)對比、研究分析,認(rèn)為減速機選型偏小,不能滿足磨煤機頻繁啟動的要求:另外發(fā)現(xiàn)減速機軸斷裂前,首先是軸承出現(xiàn)異常或損壞。在此問題徹底解決以前,通過加強對減速機在線監(jiān)測,以及早發(fā)現(xiàn)高速軸軸承缺陷,及時更換,避免了輸入軸發(fā)生斷裂。但間題沒有徹底解決,還需進一步研究。
          2.分離器易堵塞
          經(jīng)過檢查,分離器折向擋板結(jié)構(gòu)合理、角度一致、正常,但折向擋板處因原煤雜物多造成堵塞,為方便清理雜物,在分離器外錐折向擋板處增設(shè)檢修孔,由原來的2個增加到8個。因回粉管鎖氣擋板f橡膠板)脫落或雜物堵塞,粗粉無法回流,將鎖氣擋板更換為金屬板,同時增加了檢查孔。為便于判斷分離器內(nèi)部運行情況,在分離器上增加了壓力表。
          3.給煤機清掃鏈條卡死,清掃電機燒毀
          造成這個問題的原因是由于給煤機皮帶上煤的外溢f特別是原煤倉空氣炮投運時更為嚴(yán)重)使清掃裝置負(fù)荷過重。采用了加長落煤點皮帶兩側(cè)擋煤板長度(由600mm增加到1000mm)和調(diào)整其與皮帶的間隙f由20mm左右不均勻調(diào)整為lOmm)的方法f圖1),杜絕或減少撒煤量,改造后再未發(fā)生過同樣故障。
          4.給煤出入口插板門卡死
          經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)插板門驅(qū)動齒輪箱長時間運行后大量積煤,導(dǎo)致齒輪齒條無法正常運轉(zhuǎn),為此在驅(qū)動齒輪處箱體下方開孔,焊接漏斗并用管道將此處積煤導(dǎo)入落煤管,減少插板門卡澀故障。插板門關(guān)不嚴(yán)是由于門板下方天圓地方處由于原煤潮濕坨煤造成的,臨時采用了門板上落煤管局部縮門的方法.圖2為改進后的結(jié)構(gòu)示意圖。
          5.加鋼球裝置上下關(guān)斷門損壞
          經(jīng)檢查該故障不是設(shè)備結(jié)構(gòu)或質(zhì)量問題,而是運行人員一次加鋼球量過多、或者鋼球倉內(nèi)的鋼球未完全走空而強行關(guān)閉造成的。正確操作后,問題得到解決。
          6.風(fēng)門開關(guān)信號無反饋
          原因是一次風(fēng)關(guān)斷門信號棒不斷出現(xiàn)斷裂或變形。采取了以下措施:
          (1)根據(jù)風(fēng)門擋板實際位置調(diào)整風(fēng)門開關(guān)行程,給風(fēng)門門體上的限位器保留2-5mm的活動余量,防止限位器過力矩?fù)p壞:
          (2)將原不銹鋼的信號棒連桿更換為45#鋼,以增加其強度;
          (3)改變信號棒連桿保持架的承力結(jié)構(gòu)。
          7.齒輪自動噴油裝置齒輪潤滑不良耗油量大
          磨煤機配備的是SMPR-D3A噴射潤滑系統(tǒng),經(jīng)分析這個故障是兩個原因造成的:一是噴射板結(jié)構(gòu)不合理,油、壓縮空氣在管路內(nèi)混合后到達噴嘴噴射,霧化效果差,二是壓縮機出口壓力低,甚至低于油泵出口油壓。
          以對原有的TDM380/720-III磨煤機自動噴油潤滑裝置的多年維護經(jīng)驗,并查閱相關(guān)資料,對噴射板進行了改造,提高了壓縮空氣壓力f由0.4MPa提高到0.6MPa).調(diào)整噴油時間由28s改為15s.間隔時間由36min增加到90min.解決了上述問題。
          8.磨煤機密封風(fēng)系統(tǒng)的改造
          每臺爐配備兩臺9-19№14B型離心風(fēng)機,為磨煤機提供密封風(fēng)。經(jīng)討論分析及借鑒同類型電廠的經(jīng)驗,認(rèn)為完全可以利用一次風(fēng)機出口冷一次風(fēng)直接供給。經(jīng)一年的運行證明,此法供風(fēng)可靠,系統(tǒng)簡單、無維護量、經(jīng)濟性好。目前3#、4#爐都己進行了改造,原密封風(fēng)機己移作他用。
          9.燃燒器噴口處水冷壁管局部磨損
          小修時發(fā)現(xiàn)噴燃器組最上最下水冷套水冷壁彎管處各有2~3根局部磨損嚴(yán)重超標(biāo),現(xiàn)場觀察認(rèn)為,是噴燃器組頂部、底部二次風(fēng)噴口上下各有一高度50mm的扁風(fēng)口,二次風(fēng)中從空預(yù)器攜帶飛灰通過此風(fēng)口沖刷水冷套水冷壁管所致。為此在被沖刷的水冷壁處加了長200mm的護瓦,在此風(fēng)口內(nèi)部兩側(cè)加裝一個小的導(dǎo)流塊,避免此風(fēng)口出風(fēng)的過早擴散。通過近幾次的大、小修檢查效果良好。
          10.離心式一次風(fēng)機出|_]風(fēng)道噪聲大、振動撕裂
          這個問題自試運以來一直存在,分析認(rèn)為,一是擴幾段上板
      與彎頭內(nèi)弧沒有做到流線型平滑過渡,局部存在渦流區(qū):二是高
      速氣流經(jīng)90。轉(zhuǎn)彎,需要有合理的導(dǎo)流裝置:三是擴幾段僅上板
      進行了12。擴展,擴幾斷氣流不均勻f原結(jié)構(gòu)如圖3a)。用二維有
      限元模擬軟件對風(fēng)道、導(dǎo)流板數(shù)量、位置和長度進行了優(yōu)化分析
      模擬,找到了最佳的擴口段上板與彎頭內(nèi)弧連接方式和最節(jié)省
      的導(dǎo)流板加裝方式,對一次風(fēng)機出口風(fēng)道從以下兩個方面進行
      丁改造:
          (1)原設(shè)計彎頭的內(nèi)、外弧板都是90°,今將內(nèi)弧角修正為78°,將兩者相交點由4移至B.實現(xiàn)錐形風(fēng)道上板與彎頭內(nèi)弧板的相切連接虛線所示,B為兩者的相切點),從而達到了錐形風(fēng)道與彎頭的圓滑過渡,消除該處誘發(fā)氣體產(chǎn)生渦流的因素。
          (2)錐形風(fēng)道和彎頭內(nèi)部加裝如圖3b所示的導(dǎo)流板,以改善風(fēng)道內(nèi)部氣流存在嚴(yán)重分布不均的狀況,降低彎頭處渦流強度。
          風(fēng)道改造后效果明顯,在一次風(fēng)機啟動、運行過程中,入口風(fēng)門擋板開度在。范圍出口風(fēng)道運行平穩(wěn),振動值大幅下降,噪聲明顯減小。
          11.暖風(fēng)器疏水泵選型不合理,疏水管道系統(tǒng)振動大
          原暖風(fēng)器疏水泵的型號為65Y-lOOx2A.是一種雙極單吸高壓油泵,滿足不了介質(zhì)溫度120。C的水的要求,另外泵的出力大,暖風(fēng)器負(fù)荷低,疏水量小時不便于調(diào)節(jié)。改用了河北通達泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的型號為DCJ25-50x3的多級泵,消除原疏水泵密封差、運行不穩(wěn)定的問題。
          疏水管道系統(tǒng)振動的主要原因是入口管道布置位置高、彎頭多,易產(chǎn)生氣化,同時造成泵運行工況不穩(wěn)定。為此改造了管道布置形式,使問題得到了解決。
          考慮到暖風(fēng)器負(fù)荷低、疏水量小時系統(tǒng)運行不穩(wěn)定和泵的電能消耗,在不影響汽輪機凝結(jié)器真空的前提下,從泵入口直接引- Q89mm管路至凝結(jié)器,將這少量的疏水靠系統(tǒng)壓力直接送往凝結(jié)器。為保證汽輪機運行安全,在此管道上加裝快關(guān)閥門,凝汽器真空低值保護情況下連鎖關(guān)閉該閥門。
          12.撈渣機鏈條、刮板磨損快,耳板斷裂刮板脫落
          撈渣機底部鏈條靠托輪支撐,因刮板重量的影響起伏運動,產(chǎn)生磨損。因從動軸兩鏈輪各自獨立轉(zhuǎn)動,使兩鏈條拉伸不一致,導(dǎo)致從動軸傾斜、運轉(zhuǎn)不平穩(wěn),加劇了鏈條、刮板的磨損,易造成刮板耳板斷裂、刮板脫落,將撈渣機非工作區(qū)用于支撐鏈條和刮板的托輪割除,改用由12號工字鋼表面附加耐磨材料制做的兩條平行軌道:并將從動軸兩只鏈輪改為兩鏈輪、軸的同步轉(zhuǎn)動。自改造后,有效解決了上述問題,運轉(zhuǎn)情況一直良好。
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