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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      1025t/h貧煤鍋爐煙煤?jiǎn)?dòng)技術(shù)研究及應(yīng)用

      發(fā)布時(shí)間:2014-06-18 08:06    來源:未知

          勝利發(fā)電廠二期兩臺(tái)300MW機(jī)組,鍋爐為1025t/h亞臨界壓力中間再熱自然循環(huán)鍋爐,燃燒設(shè)備設(shè)計(jì)、校核煤種為貧煤,采用雙進(jìn)雙出鋼球磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),燃燒器采用四角布置切向燃燒方式。在機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過程中,由于點(diǎn)火后升溫升壓和機(jī)組暖機(jī),啟動(dòng)時(shí)間較長(zhǎng),這樣就造成了機(jī)組啟動(dòng)期間燃油消耗量大,降低了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和效益。因此,從減少機(jī)組啟動(dòng)過程燃油消耗量人手,尋找切實(shí)可行的方案對(duì)提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性有很大的意義,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)木屑顆粒機(jī)、秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      1、可行性論證
          1.1勝利發(fā)電廠燃燒設(shè)備的特性
          調(diào)研發(fā)現(xiàn),萊城電廠和勝利發(fā)電廠鍋爐均為上海鍋爐廠制造,爐膛尺寸、燃燒器的主要設(shè)計(jì)參數(shù)與我廠有很多相似之處,但萊城電廠的設(shè)計(jì)煤種為煙煤,而我廠的設(shè)計(jì)煤種為貧煤。而且燃燒器均為直流式改進(jìn)型水平濃淡分離寬調(diào)節(jié)比(簡(jiǎn)稱WR燃燒器)擺動(dòng)式噴燃器,一、二次風(fēng)間隔布置,所不同的是萊城電廠一次風(fēng)四周通以周界風(fēng),而勝利發(fā)電廠周界風(fēng)只布置在一次風(fēng)的背火側(cè)。
          1.2燃用煙煤?jiǎn)?dòng)的可行性
          從以上對(duì)萊城電廠與勝利電廠燃燒設(shè)備的比較來看,我廠300MW機(jī)組在啟動(dòng)時(shí)燃用燃煤從理論上時(shí)可行的,但是考慮到設(shè)計(jì)煤種的不同以及燃燒器局部的差異.在啟動(dòng)過程中必須充分考慮制粉系統(tǒng)和燃燒器的安全性。
      2、方案及實(shí)施
          2.1方案的制定
          由于貧煤和煙煤在成分(主要是在揮發(fā)份)上的差異性,為達(dá)到安全啟動(dòng)和節(jié)油的目的,在機(jī)組啟動(dòng)之前制定了以下方案:
        2.1.1原煤倉(cāng)上煤
        在機(jī)組啟動(dòng)過程中,只有最下層A層(A磨對(duì)應(yīng)的噴燃器)燃用煙煤,其它燃燒器燃用原有煤種,A原煤倉(cāng)的煙煤只在啟動(dòng)過程用來穩(wěn)定燃燒,在機(jī)組負(fù)荷正常后應(yīng)盡量減少燃用煙煤,以免燒壞噴燃器。因此,機(jī)組啟動(dòng)之前給A原煤倉(cāng)上煙煤時(shí)應(yīng)控制煙煤的數(shù)量,計(jì)劃上100噸煙煤。
      3.A制粉系統(tǒng)和燃油的控制
          汽機(jī)高速暖機(jī)時(shí),充分暖磨后,二次風(fēng)溫度達(dá)1600C以上,啟動(dòng)A制粉系統(tǒng)。由于煙煤的揮發(fā)份高、著火點(diǎn)低,必須充分考慮制粉系統(tǒng)和燃燒器的安全性,對(duì)于A制粉系統(tǒng)從暖磨到燃用煙煤過程中,控制磨煤機(jī)分離器出口溫度在70CC以下。機(jī)組帶負(fù)荷后,A制粉系統(tǒng)出力穩(wěn)定,視燃燒情況逐漸撇油槍,保留兩支AB層油槍,用來穩(wěn)定燃燒。
        3.1.3其它安全措施
        機(jī)組啟動(dòng)之前,除了有防止A制粉系統(tǒng)著火和燃燒器燒壞的措施外,還應(yīng)該有其發(fā)生異常時(shí)的預(yù)案。
          3.2方案的實(shí)施
          2005年6月10日勝利發(fā)電廠#4機(jī)組在臨修后,利用煙煤進(jìn)行了冷態(tài)啟動(dòng),從整個(gè)啟動(dòng)過程來看,基本上達(dá)到了預(yù)期的目的和效益。
          3.2.1煙煤?jiǎn)?dòng)過程的控制
          1)控制磨煤機(jī)分離器出口溫度。機(jī)組并網(wǎng)前按方案啟動(dòng)A制粉系統(tǒng),A磨啟動(dòng)初期由于爐膛溫度較低,煤粉著火不很穩(wěn)定,A磨分離器出口溫度控制在70℃左右。隨著爐膛溫度升高,煙煤著火趨于穩(wěn)定,著火距離適中,及時(shí)減少油槍的投入量,同時(shí)緩慢開大磨煤機(jī)的冷風(fēng)門,關(guān)小熱風(fēng)門,逐漸降低A磨分離器出口溫度至550℃左右,A層煙煤著火和燃燒穩(wěn)定。
          2)控制煙煤的著火距離。由于煙煤著火距離短,基本上一出噴燃器口就著火,因此除了調(diào)整分離器出口溫度控制著火距離外,還根據(jù)著火情況提高一次風(fēng)風(fēng)壓至10.5 KPa,開大旁路風(fēng)降低煤粉濃度,分離器風(fēng)壓控制在2.5 KPa左右,逐漸開大AA2二次風(fēng)門和適當(dāng)開啟A層的周界風(fēng)來延長(zhǎng)煙煤的著火距離。
          3)調(diào)配A、B制粉系統(tǒng)的出力。在機(jī)組帶負(fù)荷后,根據(jù)A倉(cāng)剩余的煙煤量,及時(shí)啟動(dòng)B制粉系統(tǒng),用B磨煤機(jī)的出力來升帶機(jī)組的負(fù)荷,限制A磨的出力在20T/H,一方面,對(duì)A層燃燒器的安全有利,另一方面使A制粉系統(tǒng)的煙煤在整個(gè)升負(fù)荷階段都能起到穩(wěn)定燃燒的作用,避免A倉(cāng)煙煤燒盡后負(fù)荷還較低,重新投入油槍助燃。
        4)煤質(zhì)的切換。通過就地觀察給煤機(jī)中煤質(zhì)的變化以及剩余煤量情況,結(jié)合A層燃燒器的著火和燃燒,在A倉(cāng)煙煤即將燒盡時(shí),及時(shí)調(diào)整A制粉系統(tǒng)冷熱風(fēng)門,使分離器出口溫度由50Cc左右逐漸升至90CC,并關(guān)閉A層的周界風(fēng),使煤質(zhì)轉(zhuǎn)換過渡平穩(wěn),此過程未增加油槍的投入量。
        3.2.2需要改進(jìn)之處
         1)點(diǎn)火前將汽包壁溫提高至lOOcc。這次啟動(dòng)鍋爐見水后雖及時(shí)投入了底部加熱,但對(duì)提升汽包壁溫效果不明顯,經(jīng)過8個(gè)小時(shí)加熱點(diǎn)火時(shí)汽包壁溫僅達(dá)到75℃,增加了暖爐燃油消耗量,多用燃油2T。我們分析加熱慢的主要原因是300MW機(jī)組鍋爐較高,加熱所用汽源壓力較低所致。因此,啟動(dòng)時(shí)應(yīng)除氧器上水投加熱,用電泵或汽泵對(duì)汽包上水,汽包見水后投入底部加熱,將高輔聯(lián)箱壓力提高至1.1MPa,使汽包壁溫在鍋爐點(diǎn)火時(shí)達(dá)到100℃,以減少燃油消耗量。
          2)提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性。制粉系統(tǒng)啟動(dòng)后,由于原煤倉(cāng)長(zhǎng)時(shí)間坨煤,給煤機(jī)下煤不正常,影響了煙煤的及時(shí)投入和機(jī)組升負(fù)荷。因此制粉系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性對(duì)機(jī)組的順利啟動(dòng)至關(guān)重要,這就要求在機(jī)組啟動(dòng)之前做好充分準(zhǔn)備,設(shè)備有缺陷或存在問題提前處理。
          3)合理控制機(jī)組參數(shù)。并網(wǎng)后低負(fù)荷暖機(jī)時(shí),主、再熱蒸汽溫度偏高,影響了暖機(jī)的效果和升負(fù)荷。這就要求在啟動(dòng)過程中應(yīng)合理控制參數(shù),鍋爐點(diǎn)火后至汽機(jī)沖轉(zhuǎn),對(duì)蒸汽的壓力和溫度控制合理,不但可以縮短這一階段的時(shí)間,而且可為機(jī)組順利沖轉(zhuǎn)和帶負(fù)荷打下良好的基礎(chǔ)。鍋爐起壓后,可以利用一、二級(jí)旁路和疏水來提升主、再熱蒸汽溫度,使沖轉(zhuǎn)時(shí)的蒸汽壓力和溫度達(dá)到要求。這一階段應(yīng)保證制粉系統(tǒng)能夠及時(shí)啟動(dòng),以滿足低負(fù)荷暖機(jī)和升參數(shù)的要求,同時(shí)由于蒸汽流量較小,主再熱蒸汽溫度對(duì)減溫水比較敏感,操作要求較高,調(diào)整時(shí)應(yīng)注意溫度調(diào)節(jié)的滯后性,分別以二減前和二減后的溫度作為調(diào)整一級(jí)減溫水和二級(jí)減溫水的基準(zhǔn),當(dāng)然,也要保持鍋爐燃燒的平穩(wěn),減少其對(duì)汽包水位和蒸汽參數(shù)的影響,避免因參數(shù)的波動(dòng)而延長(zhǎng)暖機(jī)時(shí)間。
      4、經(jīng)濟(jì)效益分析
          從表1可以看出,在整個(gè)啟動(dòng)過程,除去點(diǎn)火時(shí)汽包壁溫未達(dá)到100℃多用燃油2T和并網(wǎng)時(shí)由于勵(lì)磁系統(tǒng)故障用燃油3T,燃油主要消耗在升參數(shù)、汽機(jī)沖轉(zhuǎn)和機(jī)組升負(fù)荷,而用煙煤?jiǎn)?dòng)節(jié)油基本是在機(jī)組升負(fù)荷的過程中,使原來升負(fù)荷階段投入4-6支油槍減少為只投1支油槍,這一階段燃油的消耗量減少了至少約30T左右,如果煙煤燃燒穩(wěn)定且制粉系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),可以考慮提前斷油,因此這一階段的節(jié)油還有潛力。由于冷態(tài)啟動(dòng)過程汽機(jī)沖轉(zhuǎn)暖機(jī)時(shí)間較長(zhǎng)(約90分鐘),可以考慮這一階段的節(jié)油,在汽機(jī)沖轉(zhuǎn)前二次風(fēng)溫達(dá)到1600C時(shí)啟動(dòng)A制粉系統(tǒng),利用一、二級(jí)旁路控制主汽壓力,主汽溫度高時(shí)投入減溫水,這樣可以使這一階段燃油量進(jìn)一步減少。
          因此,用煙煤進(jìn)行冷態(tài)啟動(dòng),整個(gè)過程控制得當(dāng),燃油消耗量應(yīng)控制在35T以內(nèi),這與用貧煤冷態(tài)啟動(dòng)用燃油90T相比,節(jié)約燃油55T。以我廠05年所進(jìn)#0柴油每噸3820元計(jì),一次冷態(tài)啟動(dòng)可節(jié)省資金210100元,如果#3、#4機(jī)組每年冷態(tài)啟動(dòng)5-6次,僅此一項(xiàng)就可以為我廠節(jié)約資金上百萬元,有相當(dāng)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
      5、結(jié)論
          綜上所述,貧煤鍋爐利用煙煤進(jìn)行冷態(tài)啟動(dòng),只要采取有效的措施,不會(huì)對(duì)鍋爐制粉系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)造成損壞,而且在機(jī)組啟動(dòng)過程中可以有效地起到穩(wěn)定燃燒的作用,減少燃油消耗量,產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。因此,貧煤鍋爐利用煙煤進(jìn)行冷態(tài)啟動(dòng)和特殊工況的穩(wěn)燃,是一種切實(shí)有效的提高鍋爐經(jīng)濟(jì)性的方式,值得進(jìn)一步推廣。
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