鍋爐四管爆漏在運(yùn)行中時(shí)有發(fā)生,尤其在機(jī)組的調(diào)試期間。引發(fā)新建鍋爐四管爆漏的主要原因是廠家制造缺陷和建設(shè)單位安裝缺陷。某電廠新建1100 t/h鍋爐在首次整套啟動(dòng)調(diào)試期間,發(fā)生了分隔屏過(guò)熱器爆管事故,下面詳細(xì)介紹整個(gè)爆管原因排查過(guò)程,富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)、
秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
1、設(shè)備概況
某電廠1號(hào)機(jī)組1100t/h鍋爐是由武漢鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的亞臨界參數(shù)熱電聯(lián)產(chǎn)燃煤機(jī)組,自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、露天布置、全鋼構(gòu)架的兀型汽包爐,鍋爐型號(hào)為WG21100/17.45-3,同時(shí)安裝脫硝裝置。
爐膛截面為14 212 mm×14 212 mm,正方形,配有正四角切向燃燒器,為爐膛四周熱負(fù)荷均勻提供了良好條件。爐室凈高57.05 m,爐膛截面積為202m2,爐膛容積為9 489 m3,上排一次風(fēng)噴口中心線至屏底距離20.2 m,下排一次風(fēng)噴口中心線至灰斗拐角為4.75m。爐膛截面熱負(fù)荷為4.12MW/m2(B-MCR),容積熱負(fù)荷為87.77 kW/m3( B-MCR),爐膛出口煙氣溫度為1081.7℃(B-MCR)。
在爐膛上部前墻及兩側(cè)墻布置了壁式再熱器,爐膛上方布置了分隔屏、后屏,在折焰角及水平煙道土依次布置了屏式再熱器、高溫再熱器和高溫過(guò)熱器。在尾部豎井煙道里自上而下布置了3組低溫過(guò)熱器和2組省煤器。尾部受熱面的重量通過(guò)省煤器中間集箱引出的懸吊管來(lái)承載。2臺(tái)三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器放置在豎井下方12.57 m標(biāo)高的板梁上。
分隔屏過(guò)熱器共有6片,每片由8小片組成。每小片由8根管子繞制而成。管徑為∮44.5 mm×6mm,材料為12CrIMoVC,屏外圈底部采用T91。后屏過(guò)熱器共20片,每片由15根管并聯(lián)制成,管徑有中54 mm×8mm及中54 mm×10 mm兩種規(guī)格,橫向節(jié)距684 mm。
2、爆管過(guò)程
2010年1月26日16:00鍋爐開(kāi)始點(diǎn)火,l號(hào)機(jī)組正式進(jìn)入整套啟動(dòng)調(diào)試階段,2月3日15:07機(jī)組帶滿負(fù)荷330 MW運(yùn)行。由于碎渣機(jī)發(fā)生卡澀,干渣機(jī)停運(yùn),鍋爐不能正常排渣,因此降負(fù)荷至240MW。2月4日8:18.機(jī)組負(fù)荷240 MW,發(fā)現(xiàn)鍋爐補(bǔ)水量1 008t/h,鍋爐主汽流量600t/h,相互不匹配,爐膛負(fù)壓反正378 kPa,主汽壓力、機(jī)組負(fù)荷、汽包水位均有下降趨勢(shì),排煙溫度有所升高,就地檢查發(fā)現(xiàn)爐本體標(biāo)高51.8m處有明顯的泄漏聲。9:16,判斷故障為鍋爐分隔屏過(guò)熱器、后屏過(guò)熱器部位泄露,需停爐處理,匯報(bào)中調(diào)。9:10,機(jī)組開(kāi)始滑停,18:00鍋爐滅火。
2月5日下午鍋爐通風(fēng)冷卻后,人員進(jìn)到鍋爐內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)是分隔屏及后屏過(guò)熱器發(fā)生爆管,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)分隔屏右數(shù)第3排第6、7小屏進(jìn)口最外圈管子發(fā)生斷裂,管排變形嚴(yán)重。后屏過(guò)右數(shù)第13排4根入口及第15根入口出口管爆裂,附近整屏管子吹損減薄嚴(yán)重。
3、原因分析排查過(guò)程
3.1運(yùn)行參數(shù)分析
爆管事故發(fā)生以后,調(diào)試人員與運(yùn)行人員查閱了鍋爐運(yùn)行期間的歷史曲線進(jìn)行原因分析。
2月3日,啟動(dòng)14磨煤機(jī)開(kāi)始升負(fù)荷。15:07負(fù)荷升至300 MW,15:36負(fù)荷升至335 MW,15:46因排渣機(jī)卡,降負(fù)荷至240MW。2月3日,碎渣機(jī)跳閘2次,第1次是因?yàn)樵鼔K卡死,第2次是因?yàn)橛幸昏F塊卡死,由于當(dāng)時(shí)鍋爐正在進(jìn)行吹灰,初步懷疑鐵塊是安裝時(shí)殘留物,檢查鍋爐各運(yùn)行參數(shù)都正常。
2月4日8:18爐膛負(fù)壓突升至378 Pa,汽包水位下降,汽壓負(fù)荷下降,排煙溫度上升,就地確認(rèn)爆管,18:02鍋爐停下,爐熄火。
3.1.1鍋爐壁溫檢查情況
為了分析1號(hào)爐爆管原因,選取相關(guān)的6個(gè)參數(shù)進(jìn)行分析,檢查時(shí)間從2月2日00:00至2月5日00:00,幾乎包括了全部有效時(shí)間段。表l為分隔屏及后屏受熱面壁溫超溫情況表,表中選取的時(shí)間點(diǎn)是參數(shù)最大極值時(shí)刻點(diǎn),是當(dāng)時(shí)最?lèi)毫庸r,對(duì)鍋爐損害也最大,據(jù)此工況分析最能說(shuō)明問(wèn)題。
從表1列舉的情況來(lái)看.整個(gè)過(guò)程鍋爐金屬壁溫沒(méi)有超溫:分隔屏最高溫度525℃,比報(bào)警值低39℃;后屏最高溫度560℃,比報(bào)警值低19℃;高再前煙溫基本反映爐膛出口溫度,數(shù)值偏低,但仍然反應(yīng)了趨勢(shì);主蒸汽超溫時(shí)分隔屏、后屏溫度遠(yuǎn)低于報(bào)警值;鍋爐的泄露時(shí)刻清晰反映出來(lái)。
3.1.2鍋爐超溫匯總
從主汽溫超溫匯總表中看出,蒸汽側(cè)盡管超溫5次,但都是在事故狀態(tài)或者非穩(wěn)定工況下發(fā)生,超限數(shù)值不大,超溫時(shí)間也不長(zhǎng),并且過(guò)熱器壁溫沒(méi)有超,據(jù)此說(shuō)明蒸汽超溫對(duì)管壁的損害有限。
3.2材料分析
1號(hào)鍋爐在安裝期間曾多次檢查出受熱面管材有問(wèn)題,在超水壓試驗(yàn)中還發(fā)生過(guò)受熱面爆漏。因此,在爐內(nèi)檢查時(shí),不但要檢查異物堵塞的情況,還應(yīng)擴(kuò)大檢查,排除管材的原因。
1號(hào)爐分隔屏過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器管子發(fā)生爆破后,先后共取3批共22根管樣,送西安熱工院進(jìn)行試驗(yàn)分析。考慮到2009年12月凝汽器曾發(fā)生泄漏,對(duì)凝汽器消缺時(shí)發(fā)現(xiàn)泄漏期間Na離子及CI離子均超標(biāo),為了評(píng)估水質(zhì)對(duì)鍋爐受熱面管子的影響,對(duì)未發(fā)生爆破的高過(guò)、高再、低過(guò)、低再、水冷壁、省煤器等部位的管子進(jìn)行了取樣,并對(duì)分隔屏、后屏等部位進(jìn)行內(nèi)窺鏡檢查。內(nèi)窺鏡檢查并未發(fā)現(xiàn)有異物。取樣管經(jīng)化驗(yàn)后,試驗(yàn)結(jié)果如下:
1)2根分隔屏過(guò)熱器的入日段爐外管中5號(hào)取樣管的金相組織、力學(xué)性能均明顯老化,6號(hào)取樣管的金相組織、拉伸性能、沖擊性能、壓扁性能、布氏硬度均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,排除了制造質(zhì)量差造成分隔屏過(guò)熱器爆破的可能:
2)分隔屏過(guò)熱器與爆管位置相鄰的爐內(nèi)管( 12CrlMoV)的金相組織、拉伸性能、沖擊性能、壓扁性能、布氏硬度均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,內(nèi)壁未發(fā)現(xiàn)沿晶損傷;
3)3根水冷壁管(SA2IOC)的金相組織、拉伸性能、沖擊性能、布氏硬度均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,內(nèi)壁未發(fā)現(xiàn)沿晶損傷;
4)3根省煤器管、1根后屏過(guò)熱器管(爆口開(kāi)“天窗”,材料為12CrIMoV)、2根屏式再熱器管(材料為T(mén)91)、低溫過(guò)熱器(材料為12CrIMoV)、高溫過(guò)熱器(材料為T(mén)91)、分隔屏過(guò)熱器夾屏管(材料為T(mén)P347H)、高溫再熱器(材料為T(mén)P347H)彎頭直管段的金相組織、拉伸性能、沖擊性能、布氏硬度、壓扁性能均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,內(nèi)壁未發(fā)現(xiàn)沿晶損傷;
5)高溫再熱器(材料為T(mén)P347H)彎頭及直管段局部區(qū)域存在微小的顯微缺欠,是由制造引起的。
后屏過(guò)熱器爆口(開(kāi)“天窗”部位)所有試驗(yàn)均未顯示異常,可以判定主要為吹損減薄所致,金相組織中的夾雜物雖未超標(biāo)但數(shù)量較多,對(duì)爆口開(kāi)“天窗”起到了促進(jìn)作用。
4、結(jié)論及建議
根據(jù)以上原因綜合分析,1號(hào)鍋爐爆管原因結(jié)論及建議如下:
1)2根分隔屏過(guò)熱器管的失效類(lèi)型均屬于超溫爆管,其中1號(hào)管超溫幅度較大,時(shí)間較短,壁溫超過(guò)下臨界點(diǎn)Acl;2號(hào)管的超溫幅度較小,未超過(guò)下臨界點(diǎn)Acl,但累計(jì)超溫時(shí)間較長(zhǎng)。
2)分隔屏過(guò)熱器爆管與鋼管質(zhì)量和冷凝器泄漏進(jìn)海水無(wú)關(guān)。
3)分隔屏過(guò)熱器受爐內(nèi)火焰輻射,熱負(fù)荷較高,因而熱偏差較大,特別是外圈管子,受熱最強(qiáng),長(zhǎng)度又最長(zhǎng),阻力大,工質(zhì)流量小,易發(fā)生超濕現(xiàn)象。建議在機(jī)組投運(yùn)的初期應(yīng)注意改善燃燒工況,降低熱偏差。
4)武漢鍋爐廠設(shè)計(jì)規(guī)定分隔屏過(guò)熱器爐外測(cè)點(diǎn)的報(bào)警壁溫為564℃。當(dāng)分隔屏過(guò)熱器報(bào)警壁溫時(shí),爐內(nèi)的12CrIMoVG鋼管壁溫已明顯超過(guò)該材料的許用壁溫580℃,建議考慮降低分隔屏過(guò)熱器的報(bào)警溫度值。
5、結(jié)語(yǔ)
1號(hào)鍋爐在爆管原因查明以后,更換受損管材,于2010年3月16日重新點(diǎn)火,其后一直穩(wěn)定運(yùn)行,再未出現(xiàn)鍋爐壁溫超溫、爆管現(xiàn)象,于4月18日順利一次通過(guò)168 h試運(yùn)行,并投入穩(wěn)定、安全、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機(jī)產(chǎn)品:
1、
生物質(zhì)壁爐
2、
秸稈顆粒機(jī)
3、
木屑顆粒機(jī)