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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      1175t/h鍋爐過(guò)熱汽欠溫和再熱汽超溫原因分析及改造

      發(fā)布時(shí)間:2014-05-22 08:27    來(lái)源:未知

      1、鍋爐概況
          某電廠2號(hào)鍋爐是三菱公司1175t/h亞臨界強(qiáng)制循環(huán)鍋爐,額定蒸發(fā)量為1175t/h,主、再熱蒸汽溫度分別為541℃、541℃,壓力分別為17.26 MPa、4.24 MPa。鍋爐采用固態(tài)排渣、平衡通風(fēng)、直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)鍋爐配備4臺(tái)雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)。該鍋爐燃燒器布置于爐膛四角,切圓燃燒,整組燃燒器為一、二次風(fēng)間隔布置,頂部布置了AA分段風(fēng),燃燒器整組擺動(dòng)。過(guò)熱汽溫通過(guò)兩級(jí)噴水減溫調(diào)節(jié);再熱器出口汽溫通過(guò)燃燒器擺角調(diào)節(jié),并設(shè)置事故噴水減溫器,富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)、秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
          鍋爐自投運(yùn)以來(lái)經(jīng)常發(fā)生過(guò)熱汽欠溫、再熱汽超溫以及排煙溫度高等問(wèn)題。過(guò)熱汽欠溫、再熱汽超溫增加大量的事故噴水,以及排煙溫度升高等均降低了鍋爐效率,使得機(jī)組煤耗增大,大大降低了鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。2號(hào)鍋爐性能試驗(yàn)采用設(shè)計(jì)煤種晉北煙煤,調(diào)試和正式生產(chǎn)均采用神華摻燒煤(神華煤與準(zhǔn)葛爾煤摻燒比例7:3)。由于神華煤與設(shè)計(jì)煤種特性有一定差異,改燒神華煤后,機(jī)組性能指標(biāo)與設(shè)計(jì)值差異很大。表1為部分運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)值的比較。
          從表1可以看出,改燒神華煤后,在相同機(jī)組負(fù)荷或主蒸汽流量下機(jī)組運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)值的差別為:
          (1)過(guò)熱汽溫低,高負(fù)荷時(shí)過(guò)熱汽溫低于530℃。
          (2)由于再熱汽超溫,再熱器減溫水量滿負(fù)荷時(shí)為53 t/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值。
          (3)實(shí)際運(yùn)行中,排煙溫度遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值。
      2、汽溫偏離設(shè)計(jì)值的原因
      2.1過(guò)熱汽溫低
          高負(fù)荷時(shí)過(guò)熱汽溫低于530℃,主要是由于過(guò)熱器受熱面設(shè)計(jì)不足。從鍋爐100% ECR負(fù)荷性能試驗(yàn)中就可以明顯看出:在燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí)雖然過(guò)熱汽溫能達(dá)到設(shè)計(jì)值,但過(guò)熱器減溫水量為O,與設(shè)計(jì)指標(biāo)73.5 t/h相差甚遠(yuǎn),使鍋爐的過(guò)熱汽溫調(diào)節(jié)能力弱化。因此鍋爐即使在燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),仍存在過(guò)熱汽溫沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)的問(wèn)題。該鍋爐的布置特點(diǎn)很突出,沒(méi)有典型意義的對(duì)流式高溫過(guò)熱器;而屏式過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器區(qū)域煙溫水平大幅提高,因而對(duì)煤種的結(jié)渣傾向性更敏感。神華煤具有高發(fā)熱量、中高揮發(fā)分、低灰分、低硫的特點(diǎn),其灰熔點(diǎn)較低且灰分中鈣、鐵、堿金屬氧化物質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,容易導(dǎo)致受熱面污染加重,影響傳熱,所以在改燃神華煤后由于屏式過(guò)熱器、后屏過(guò)熱器等爐膛出口處的受熱面積灰、表面污染加重,導(dǎo)致傳熱能力下降,過(guò)熱器吸熱量不足。
      2.2再熱汽超溫
          由于過(guò)熱汽溫達(dá)不到設(shè)計(jì)值,在運(yùn)行中只能使燃燒器向上擺動(dòng),以提升過(guò)熱汽溫。滿負(fù)荷時(shí),燃燒器上擺角度約18。,造成爐膛出口煙氣殘余旋轉(zhuǎn)增大,煙氣流量、煙溫和汽溫偏差增大,再熱器金屬溫度就容易過(guò)高。三級(jí)再熱器安裝在爐膛出口,是第一個(gè)純對(duì)流受熱面,進(jìn)口煙氣溫度的升高,意味著再熱器工作條件惡化,一方面對(duì)流傳熱溫差增加;另一方面因煙氣溫度高導(dǎo)致煙氣流速加大,使傳熱系數(shù)增加。雖然再熱器也有污染的影響,但由于再熱汽的壓力低,傳熱量增加對(duì)再熱汽溫的影響遠(yuǎn)大于對(duì)過(guò)熱汽溫的影響,即再熱器的熱敏感性強(qiáng)于過(guò)熱器,因此很容易導(dǎo)致再熱汽溫局部超溫。
          為照顧過(guò)熱汽溫,燃燒器擺角一直處于較高的水平,運(yùn)行中再熱汽出現(xiàn)整體超溫現(xiàn)象,須大量投入再熱器減溫水。滿負(fù)荷時(shí)一般達(dá)30t/h以上,甚至經(jīng)常達(dá)到52 t/h,但設(shè)計(jì)要求為O,對(duì)發(fā)電機(jī)組經(jīng)濟(jì)性影響很大。
      2.3排煙溫度高
          2號(hào)鍋爐排煙溫度高主要原因有:(1)屏區(qū)受熱面結(jié)渣和尾部受熱面積灰嚴(yán)重,導(dǎo)致傳熱效果受到影響。(2)燃燒器上擺,火焰中心上移,爐膛出口溫度升高,影響排煙溫度20 K。(3)由于煤揮發(fā)分高,易造成制粉系統(tǒng)自燃、爆炸,因此將磨煤機(jī)出口溫度由設(shè)計(jì)的85℃降至67℃,導(dǎo)致經(jīng)空氣預(yù)熱器的一次風(fēng)空氣量減少,空氣預(yù)熱器的吸熱量減少。
      3、改造措施
      3.1改造思路
          針對(duì)2號(hào)鍋爐存在過(guò)熱汽欠溫、再熱汽超溫、排煙溫度偏高及燃燒器向上擺動(dòng)角度過(guò)大,燃燒器可調(diào)性較差等,通過(guò)鍋爐各工況下熱力校核計(jì)算,提出了相對(duì)合理的改造方案。
          改造思路是:
          (1)通過(guò)增加分隔屏過(guò)熱器和后屏過(guò)熱器的受熱面,降低爐膛出口溫度,降低三級(jí)再熱器進(jìn)口煙溫,減小再熱器傳熱溫差,減少再熱器噴水量。
          (2)增加低溫過(guò)熱器受熱面,增加過(guò)熱器吸熱量,使過(guò)熱汽溫達(dá)到設(shè)計(jì)值。
      3.2改造方案
          屏式(分隔屏及后屏)過(guò)熱器向下加長(zhǎng)Im,增加受熱面積225 mz;低溫過(guò)熱器加一圈立式管,將低溫過(guò)熱器(包括立式管)管徑加大,由直徑50.8 mm、壁厚6.4 mm更換為直徑60 mm、壁厚6.5 mm,并將原55排8根套立式管變?yōu)榕c水平低溫段一樣的110排4根套,受熱面增加1630m2,見(jiàn)圖2。
          從表2可以看出:通過(guò)屏式(分隔屏及后屏)過(guò)熱器向下加長(zhǎng)1m、低溫過(guò)熱器加一圈立式管的措施后,在350 MW負(fù)荷時(shí)過(guò)熱汽溫由530℃提升到540℃,此方案能達(dá)到改造的預(yù)期目標(biāo)。
      3.3改造后效果
          改造前、后2號(hào)機(jī)組的運(yùn)行參數(shù)比較見(jiàn)表3。
      4、結(jié)語(yǔ)
          通過(guò)對(duì)該鍋爐結(jié)構(gòu)的改造,使屏式過(guò)熱器受熱面增加了225m2,低溫過(guò)熱器受熱面增加了1630 m2,彌補(bǔ)了過(guò)熱器受熱面不足的缺陷;配合燃燒器向下擺動(dòng),降低了爐膛出口和三級(jí)再熱器進(jìn)口煙溫,使三級(jí)再熱器吸熱減少,并提高了低溫過(guò)熱器進(jìn)口煙溫,從而使過(guò)熱汽溫從530℃提高到540℃,再熱器噴水量減少到零,排煙溫度降到正常值,極大地提高了鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,達(dá)到了改造目標(biāo)。


      相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機(jī)產(chǎn)品:
      1、生物質(zhì)壁爐
      2、秸稈顆粒機(jī)
      3、木屑顆粒機(jī)

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