三河發(fā)電廠一期工程安裝2臺(tái)350 MW日本三菱機(jī)組,為亞臨界、汽包強(qiáng)制循環(huán)鍋爐。鍋爐給水系統(tǒng)設(shè)置2臺(tái)正常運(yùn)行的50%容量汽動(dòng)給水泵和1臺(tái)50%容量電動(dòng)給水泵。在2臺(tái)汽動(dòng)給水泵入口設(shè)有流量孔板,測(cè)量單臺(tái)汽動(dòng)給水泵流量。在主給水管道上設(shè)有給水流量噴嘴,測(cè)量進(jìn)入鍋爐的給水流量。熱控系統(tǒng)為美國(guó)MCS提供的MAX控制系統(tǒng)。鍋爐汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)為三沖量調(diào)節(jié)系統(tǒng)(即汽包水位、給水流量、蒸汽流量,其中給水流量信號(hào)取自鍋爐給水管道的流量噴嘴)。在機(jī)組加負(fù)荷時(shí)主汽流量超過(guò)325t/h,由單沖量自動(dòng)改為三沖量;在機(jī)組減負(fù)荷時(shí)主汽流量低于275t/h,三沖量自動(dòng)改為單沖量。2001年8月13日,2號(hào)機(jī)組啟動(dòng)時(shí),發(fā)現(xiàn)鍋爐給水流量信號(hào)無(wú)顯示,使汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)三沖量無(wú)法投入,集控運(yùn)行人員被迫手動(dòng)調(diào)節(jié),分析認(rèn)為是給水流量噴嘴發(fā)生位移造成的。鍋爐給水流量信號(hào)消失,給機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)很大的影響。經(jīng)小修,將給水流量噴嘴恢復(fù)到原來(lái)的位置,機(jī)組啟動(dòng)后給水流量噴嘴信號(hào)正常,富通新能源生產(chǎn)銷(xiāo)售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)、
秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
1、流量噴嘴無(wú)信號(hào)的原因分析和判斷
(1)噴嘴的結(jié)構(gòu)和參數(shù):給水管道材質(zhì)為A106C,內(nèi)徑為290. 35mm,外徑為355. 60 mm,正常給水流量為1175t/h,最大給水流量為1400t/h,正常工作壓力為18.7 MPa,管道溫度為282℃,噴嘴差壓為120 kPa,測(cè)量范圍為3.8%~100%,噴嘴內(nèi)徑為182.7 mm。噴嘴通過(guò)噴嘴環(huán)利用4個(gè)10 mm對(duì)稱(chēng)布置的銷(xiāo)子固定在給水管道上,結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
(2)檢查給水流量傳遞信號(hào)回路參數(shù)正常,并且進(jìn)行幾次,核對(duì)無(wú)誤,確認(rèn)不是此問(wèn)題。
(3)利用標(biāo)準(zhǔn)儀器就地測(cè)量給水流量變送器,無(wú)差壓信號(hào),但流量前后信號(hào)管都能夠放出水來(lái),說(shuō)明有壓力,因此排除信號(hào)管堵塞這一原因。
(4)最后對(duì)照?qǐng)D紙檢查,懷疑流量噴嘴發(fā)生了位移,超過(guò)差壓信號(hào)管范圍,無(wú)差壓信號(hào)。并且三菱公司在機(jī)組運(yùn)行中,利用丫射線(射線在不同材質(zhì)中衰減率不同),確認(rèn)流量噴嘴發(fā)生了位移。
2、采取的臨時(shí)對(duì)策
由于給水流量噴嘴的問(wèn)題,給水流量無(wú)法指示,汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能投入,采取2臺(tái)汽動(dòng)給水泵的入口流量之和,作為給水流量監(jiān)視和汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的沖量,與正常運(yùn)行情況比較,誤差在30 t/h以?xún)?nèi)。主要措施如下:
(1)在CRT給水畫(huà)面新增加2臺(tái)汽動(dòng)給水泵入口流量之和的給水流量,作為集控人員監(jiān)視使用,并設(shè)專(zhuān)用CRT畫(huà)面,監(jiān)視給水系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài);將2臺(tái)汽動(dòng)給水泵入口流量之和,引入汽包水位調(diào)節(jié)系統(tǒng)作為自動(dòng)調(diào)節(jié)使用。
(2)2臺(tái)汽動(dòng)給水泵再循環(huán)門(mén),解除自動(dòng)為手動(dòng)位置,防止再循環(huán)門(mén)打開(kāi),再循環(huán)門(mén)開(kāi)啟對(duì)汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)無(wú)影響,但是再循環(huán)管道分流,使實(shí)際給水流量減少,汽包水位下降。
(3)2號(hào)機(jī)組調(diào)峰時(shí)最低負(fù)荷控制在180MW(注意:2臺(tái)汽動(dòng)給水泵入口流量平衡,控制偏差不超過(guò)30 t/h)。
(4)機(jī)組運(yùn)行中特別要注意監(jiān)視,在汽動(dòng)給水泵入口給水流量變送器故障、主汽流量與給水流量偏差大時(shí),汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)解除,退出為手動(dòng)。熱控專(zhuān)業(yè)人員處理汽動(dòng)給水泵入口流量變送器等時(shí),必須辦理工作票,并且退出給水自動(dòng)調(diào)節(jié),改為手動(dòng)調(diào)節(jié)。
(5)下列情況下,集控人員應(yīng)解除汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng):任一汽動(dòng)給水泵跳閘或退出運(yùn)行時(shí)、汽動(dòng)給水泵再循環(huán)門(mén)打開(kāi)時(shí)、電動(dòng)給水泵啟動(dòng)、汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)失靈時(shí)。
3、機(jī)組小修檢查、處理及效果
(1)在機(jī)組小修期間將給水流量噴嘴所在的給水管道割下長(zhǎng)3.2 m的管段(材質(zhì)A106-C,直徑355.6 mm、壁厚35. 71 mm),割管前采取措施,防止管道脫落,焊接時(shí)不得強(qiáng)力對(duì)縫。割管后發(fā)現(xiàn)噴嘴沿汽流方向,向后位移了600 mm,僅噴嘴發(fā)生位移,噴嘴環(huán)未動(dòng)。檢查發(fā)現(xiàn)噴嘴位移的原因是固定噴嘴環(huán)、噴嘴的銷(xiāo)子(從管道外向里插入)沒(méi)有插到位,使噴嘴在反作用力的作用下發(fā)生位移。
(2)利用三菱公司提供的專(zhuān)用工具,用4個(gè)銷(xiāo)子對(duì)給水流量噴嘴定位,定位銷(xiāo)子要插到位。
(3)給水噴嘴定位結(jié)束后,將管道對(duì)接處金屬打磨成V形坡口,使內(nèi)外壁距坡口端部15 mm范圍內(nèi)見(jiàn)金屬光澤。管道對(duì)接處找正,并且確認(rèn)所裝噴嘴出入口方向與介質(zhì)流動(dòng)方向相同。管道對(duì)接處焊前預(yù)熱溫度不大于100℃。施焊工藝為亞弧焊打底(焊絲TIG,TGS-50),電弧焊蓋面(兩焊工對(duì)焊,焊條I_B-52A)。焊后進(jìn)行熱處理,其熱處理工藝為:加熱到300℃,保持2.5 h,再加熱到625℃,保持1.5 h,最后用2h降溫到300℃。焊接后常溫下對(duì)施焊部位進(jìn)行探傷檢查(RT和PT),合格后,對(duì)管道敷設(shè)保溫材料。
(4) 2001年9月5日機(jī)組小修啟動(dòng)后,給水流量噴嘴信號(hào)正常,將汽包水位給水自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的給水流量信號(hào),由臨時(shí)改到設(shè)計(jì)給水流量信號(hào),汽包水位自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)運(yùn)行正常,達(dá)到了設(shè)計(jì)的效果,滿(mǎn)足機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的要求。
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