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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      300MW機組鍋爐燃燒調(diào)整及優(yōu)化

      發(fā)布時間:2013-09-17 08:04    來源:未知

      1、概述
          鍋爐簡介:#7、#8鍋爐是哈爾濱鍋爐有限公司生產(chǎn)的兩臺HG-1025/17.5-YM36型300MW機組鍋爐。分別于2006年12月、2006年10月投產(chǎn)。兩臺鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐。采用雙進(jìn)雙出磨直吹制粉系統(tǒng),直流式煤粉燃燒器四角布置,切圓燃燒,擺動燃燒器調(diào)節(jié)再熱汽溫,噴水減溫調(diào)節(jié)過熱汽溫,平衡通風(fēng),三分倉容克式空氣予熱器,刮板撈渣機連續(xù)固態(tài)排渣。
          鍋爐在設(shè)計工況,主要經(jīng)濟指標(biāo)應(yīng)達(dá)到:鍋爐效率93.13%,排煙溫
      度128℃,飛灰可燃物≤1.8%,空預(yù)器漏風(fēng)率<8%,主汽溫度540℃,再熱
      汽溫度540℃,主汽壓力17.27MPa。
          鍋爐為單爐膛,四角布置的擺動式燃燒器,切向燃燒。配有3臺BBD4060B雙進(jìn)雙出球磨機。燃燒器可以上下擺動,最大擺動角度為±300。四角三層12只油槍的熱功率為鍋爐最大連續(xù)負(fù)荷時燃料總放熱量的30%,每層油槍的熱功率為鍋爐最大連續(xù)負(fù)荷時燃料總放熱量的10%。油槍采用簡單機械霧化噴嘴,設(shè)計額定出力為1550kg/h,油槍人口油壓力為3.5MPa(35.7kg/cm2),油點火裝置中設(shè)置有可伸縮的高能點火器,可直接點燃燃油。
          根據(jù)制粉系統(tǒng)的特點,#7、#8鍋爐分別于2008年10月、2007年4月進(jìn)行了燃燒器微油點火系統(tǒng)改造,現(xiàn)已投產(chǎn)。在燃燒器A層布置了4套微油點火煤粉燃燒器,相應(yīng)配置了微油點火控制保護(hù)系統(tǒng)。
          在鍋爐冷態(tài)啟動時,為解決啟動過程中微油點火煤粉燃燒器燃用煤粉制備的問題,#8鍋爐在#1磨煤機驅(qū)動端混合風(fēng)風(fēng)道段加裝暖風(fēng)器,#7鍋爐在#1磨煤機冷、熱風(fēng)混合風(fēng)風(fēng)道段加裝暖風(fēng)器,來解決#1磨煤機制粉干燥劑的來源問題,可以提高磨煤機入口風(fēng)溫到160℃,達(dá)到熱態(tài)啟動磨煤機制粉的要求和提前啟磨煤機制粉的目的。實現(xiàn)用微油量點火系統(tǒng),進(jìn)行鍋爐冷態(tài)點火直接點燃煤粉的啟動方式。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      2、鍋爐機組運行中存在的問題
          2.1入爐煤與設(shè)計煤質(zhì)相差太大,低位發(fā)熱量一般在17Mj/kg,較低時達(dá)15Mj/kg以下,灰分較高時達(dá)50%以上,高出設(shè)計值20%以上,人爐煤煤質(zhì)差,煤質(zhì)變化大,鍋爐燃燒的安全穩(wěn)定性下降,鍋爐滅火現(xiàn)象時有發(fā)生。
          2.2鍋爐熱效率低,設(shè)計工況鍋爐效率93.13%,實際效率92.41%。
          2.3飛灰、灰渣可燃物偏大,設(shè)計工況飛灰可燃物1.4%、灰渣可燃物5%,實際飛灰可燃物3.4%、灰渣可燃物12.2%。
          2.4鍋爐氧量偏高,設(shè)計工況氧量4.2%,實際氧量6.5%。
          2.5鍋爐爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差大,煙氣余旋明顯,兩側(cè)煙溫偏差200℃,且排煙溫度偏高設(shè)計工況128℃,實際排煙溫度135℃。
          2.6 -次風(fēng)速偏高,一次風(fēng)率偏大,煤粉細(xì)度偏大且不均,磨煤機研
      磨部件、一次風(fēng)管、等磨損嚴(yán)重。
          2.7 -次風(fēng)機耗電率偏高,一次風(fēng)管磨損嚴(yán)重,一次風(fēng)機效率低。
      3、措施及對策
          3.1進(jìn)行鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整
          包括冷態(tài)調(diào)整和熱態(tài)調(diào)整試驗。冷態(tài)調(diào)整包括一、二次風(fēng)調(diào)平試驗,熱態(tài)優(yōu)化調(diào)整在300MW、270MW、200MW、150MW負(fù)荷下進(jìn)行了四個工況的調(diào)整試驗,調(diào)整的內(nèi)容包括爐膛,大風(fēng)箱差壓調(diào)整、一次風(fēng)壓調(diào)整、二次風(fēng)量調(diào)整、配風(fēng)方式調(diào)整、爐膛出口炯溫偏差調(diào)整等項目。
          3.2冷態(tài)一二次風(fēng)調(diào)平
          鍋爐機組在冷態(tài)工況下,調(diào)整配平二次風(fēng),保證燃燒器二次風(fēng)噴口處各二次風(fēng)速一致;調(diào)整一次風(fēng)管上的雙向可調(diào)縮孔,保證各臺磨煤機四根一次風(fēng)粉管風(fēng)速一致,經(jīng)反復(fù)精細(xì)調(diào)整使得#l、2、3磨煤機一次風(fēng)速最大相對偏差均在8%以內(nèi),基本消除一次風(fēng)管的風(fēng)速偏差。最后通過冷態(tài)空氣動力場試驗驗證一、二次風(fēng)速的調(diào)整效果,檢驗爐膛內(nèi)部假象燃燒切圓形成情況。
          3.3熱態(tài)一次風(fēng)調(diào)整
          由于煤質(zhì)差,發(fā)電原煤耗率升高,運行中一次風(fēng)壓控制值偏低,一次風(fēng)速較大,且空預(yù)器出口一次風(fēng)壓至磨煤機人口一次風(fēng)壓壓降為Skpa,磨煤機入口容量風(fēng)門開度偏小,磨煤機人口容量風(fēng)門節(jié)流損失較大。
          同時,磨煤機料位也控制在設(shè)計值附近。這樣保證磨煤機的通風(fēng)出力和干燥出力;通過降低一次風(fēng)速,優(yōu)化鍋爐燃燒,充分保證了鍋爐燃燒的安全穩(wěn)定性,又有效地減輕了一次風(fēng)管的磨損,提高爐膛溫度,火焰中心得到有效降低,降低了飛灰、灰渣可燃物及排煙溫度,同時,消除了爐膛內(nèi)部在燃燒后期,因一次風(fēng)速偏高所產(chǎn)生的煙氣余旋,減小爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差和過熱、再熱汽溫偏差。
        3.4 -次風(fēng)溫度的調(diào)整試驗,通過對入爐煤質(zhì)的論證
        人爐煤低位發(fā)熱量較設(shè)計值降低3-4Mkj、灰份升高l0-15qo、揮發(fā)份降低10%以上,論證了提高磨煤機出口控制溫度的可行性,將磨煤機入口容量風(fēng)門開度開大,旁路風(fēng)門開度關(guān)小,控制出口溫度到75-85℃,降低了一次風(fēng)率,改善燃燒器出口煤粉的著火和燃燒條件,優(yōu)化鍋爐燃燒,提高燃燒的安全穩(wěn)定性,同時降低了一次風(fēng)機耗電率。
          3.5磨煤機運行方式的優(yōu)化調(diào)整
          由于煤中石塊、木塊、鐵塊等雜質(zhì)較多,制粉系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,一次風(fēng)粉管泄漏頻繁,給煤機運行中常出現(xiàn)斷煤、堵煤、給煤機故障跳閘,磨煤機啟動、停止切換非常頻繁,給鍋爐燃燒穩(wěn)定性增加了一些不利因素。
          3.6二次風(fēng)量、爐膛差壓及配風(fēng)方式的調(diào)整
          由于飛灰、灰渣可燃物偏大,鍋爐氧量偏高,鍋爐爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差大,且排煙溫度偏高等問題,為保證鍋爐燃燒的安全穩(wěn)定、經(jīng)濟性,采用了一些穩(wěn)燃優(yōu)化措施,須從風(fēng)量、配風(fēng)方式上開辟途徑,通過鍋爐運行經(jīng)驗表明,只要控制合理的二次風(fēng)配比,就能有效的控制爐膛出口兩側(cè)煙溫偏差在合適的范圍內(nèi),減少鍋爐冷灰斗的焦、渣量;在運行下面二臺磨煤機時,爐膛熱負(fù)荷明顯偏高。通過調(diào)整周界風(fēng)、輔助風(fēng)、燃盡風(fēng)和控制大風(fēng)箱差壓,保證爐膛溫度場、速度場均勻,降低燃燒器區(qū)域的熱負(fù)荷,消除燃燒后期煙氣余旋,降低兩側(cè)煙溫偏差,能有效的改善爐膛結(jié)焦情況。
          3.6.1周界風(fēng)擋板的控制。周界風(fēng)擋板的開度是與其相關(guān)聯(lián)的煤層負(fù)荷的函數(shù),注:100%煤層負(fù)荷是指兩臺半磨運行、鍋爐出力為BMCR時,運行煤層的平均負(fù)荷。
          3.6.2二次風(fēng)擋板的控制。二次風(fēng)擋板控制是調(diào)節(jié)二次風(fēng)室中的空氣與爐膛出口處煙氣之間的壓差A(yù)P,在一定鍋爐負(fù)荷下恒定,從而保證進(jìn)入爐膛的二次風(fēng)有適當(dāng)?shù)牧魉佟?br />     3.6.3油槍層風(fēng)擋板的控制。當(dāng)油槍投入運行,進(jìn)行鍋爐啟動或低負(fù)荷助燃時,該油槍層風(fēng)門擋板應(yīng)在同一層四根油槍中的第三根投入運行后,才可以打開到一定位置,然后擋板開度隨著油壓的變化而變化,這時油槍層風(fēng)門擋板開度是油壓的函數(shù)。
          油槍停止運行后,應(yīng)先進(jìn)行3-6分鐘的吹掃,然后該油槍層的風(fēng)門擋板作為二次風(fēng)擋板投入運行(置AP控制)。
          如果與油槍層相鄰的一次風(fēng)室也在運行,則油槍層的風(fēng)門擋板應(yīng)
      作為二次風(fēng)擋板投入運行(置AP控制),而不管該層油槍的壓力如何。
          有插入油槍的二次風(fēng)風(fēng)室,在啟動該層油槍時將該層二次風(fēng)擋板
      關(guān)到點火位置,開度約為35%。
          3.6.4頂部燃盡風(fēng)風(fēng)門擋板的控制
          頂部燃盡風(fēng)風(fēng)門擋板的開度是鍋爐負(fù)荷的函數(shù)。根據(jù)負(fù)荷來切投,負(fù)荷為50-75%BMCR時,開一層擋板(SOFA I),75-1000/oBMCR時,再開最上層擋板(SOFAⅡ)。
      4、鍋爐燃燒調(diào)整試驗發(fā)現(xiàn)的問題
          一次風(fēng)速不平衡:同臺磨煤機出口兩側(cè)風(fēng)量不平衡:給煤機無準(zhǔn)確煤量計量、控制,料位控制不穩(wěn)定;一次風(fēng)機風(fēng)壓自動調(diào)節(jié)遲緩、穩(wěn)定性不高;二次風(fēng)擋板調(diào)節(jié)線性不好,50%以上開度風(fēng)速變化小;二次風(fēng)擋板控制邏輯不合理:
          4.1油燃燒器二次風(fēng)擋板控制方式為單控,只可進(jìn)行單獨的0-1000開度調(diào)節(jié),在不燃油作為二次風(fēng)擋板使用功能時,不具備同層組控功能。
          4.2二次風(fēng)擋板控制方式為同層組控,即用一個軟手操同步進(jìn)行#1-4角同層二次風(fēng)擋板0-100%開度調(diào)節(jié),不具備在特殊工況下的單控要求。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。

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