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顆粒機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)
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帶輥壓機(jī)的水泥磨系統(tǒng)的調(diào)試與生產(chǎn)
發(fā)布時(shí)間:2013-07-25 08:27 來(lái)源:未知
0、前言
1、系統(tǒng)簡(jiǎn)介
擴(kuò)建的粉磨生產(chǎn)線由浙江中材設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì).主要設(shè)備配置見(jiàn)表1,工藝流程見(jiàn)圖1。
物料在庫(kù)底配料后,經(jīng)膠帶輸送機(jī)上置除鐵器)送至進(jìn)料提升機(jī),由提升機(jī)喂入穩(wěn)流稱重倉(cāng):物料在穩(wěn)流稱重倉(cāng)中混合后,以料柱形式連續(xù)、均勻地喂人輥壓機(jī);出輥壓機(jī)的料餅由提升機(jī)送入打散分級(jí)機(jī)進(jìn)行打散分級(jí),>3 mm的粗粉重新返回輥壓機(jī)穩(wěn)流稱重倉(cāng),<3 mm的細(xì)粉直接與斜槽送入的粉煤灰混合后人磨;由磨機(jī)粉磨后的水泥經(jīng)磨尾提升機(jī)、空氣輸送斜槽送入水泥庫(kù)中。磨尾廢氣則經(jīng)過(guò)氣箱脈沖除塵器處理后由風(fēng)機(jī)排出。
2、生產(chǎn)調(diào)試及運(yùn)行
經(jīng)過(guò)5個(gè)月的建設(shè),該粉磨生產(chǎn)線于2003年1 1月進(jìn)入單機(jī)調(diào)試,12月正式進(jìn)入投料生產(chǎn)調(diào)試階段。經(jīng)我公司和設(shè)備廠家、安裝單位的共同努力,系統(tǒng)在1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就達(dá)到臺(tái)時(shí)產(chǎn)量72 t/h,超過(guò)設(shè)計(jì)指標(biāo)65 t/h。
2.1 輥壓機(jī)運(yùn)行參數(shù)的選擇
輥壓機(jī)在運(yùn)行時(shí),可供調(diào)節(jié)的參數(shù)主要為擠壓粉碎力和料餅的厚度。一般來(lái)說(shuō),調(diào)節(jié)擠壓粉碎力,可以改變被擠壓后的物料性能,但操作時(shí),必須根據(jù)使用物料的粉磨性能合理選擇,才能得到最佳節(jié)能效果。擠壓粉碎力的選擇原則是:在滿足擠壓工藝性能的前提下,盡可能降低壓力,在料餅中找出外形完整的物料用手碾碎,若絕大多數(shù)可碾碎,即可判斷壓力基本合適。我公司生產(chǎn)*32.5復(fù)合水泥時(shí),配旋窯熟料40%.立窯熟料、爐渣、粉煤灰各15%,石煤渣、錳渣、石膏各5%,經(jīng)調(diào)試摸索,擠壓粉碎力控制范圍為5.4~6.4MPa。料餅的厚度受輥壓機(jī)的工作輥縫限制,可通過(guò)進(jìn)料時(shí)調(diào)節(jié)輥壓機(jī)上的插板來(lái)實(shí)現(xiàn),工作輥縫下限受到原始輥縫和設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的限制,上限受主電動(dòng)機(jī)額定負(fù)荷限制;當(dāng)工作輥縫過(guò)小或過(guò)大時(shí),料餅過(guò)薄或過(guò)厚,均對(duì)擠壓效果和設(shè)備的安全長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行不利。一般要求平均進(jìn)料粒度<30 mm.如果新加入的平均粒度>30 mm,物料又較硬,在適當(dāng)加大回料量的同時(shí),再適當(dāng)加大工作輥縫(我公司石煤渣破碎粒度偏大時(shí)即如此處理)。一般料餅的平均厚度調(diào)節(jié)在20~26 mm,富通新銷售球磨機(jī)、雷蒙磨粉機(jī)等磨機(jī)等機(jī)械設(shè)備。
2.2輥壓一打散系統(tǒng)的運(yùn)行平衡
輥壓粉磨工藝在節(jié)能方面有顯著的效果,但輥壓打散系統(tǒng)的最佳運(yùn)行,不僅要考慮輥壓機(jī)擠壓粉碎力和料餅厚度的合理選擇,還必須找到整個(gè)輥壓一打散系統(tǒng)的運(yùn)行平衡點(diǎn),即確定系統(tǒng)最佳運(yùn)行參數(shù)。調(diào)試初期發(fā)現(xiàn),系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)打散分級(jí)機(jī)振動(dòng)較大,人磨物料中有>10mm的粗料,打散分級(jí)機(jī)內(nèi)錐簡(jiǎn)體物料淤積,從大到小調(diào)節(jié)打散分級(jí)機(jī)轉(zhuǎn)速仍無(wú)濟(jì)于事,喂入穩(wěn)流稱重倉(cāng)新物料只有45t/h左右,不能達(dá)到65 t/h的設(shè)計(jì)產(chǎn)量。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),打散盤電動(dòng)機(jī)皮帶輪毛坯澆鑄時(shí)不同心,偏心較大,對(duì)皮帶輪內(nèi)側(cè)車削后再安裝,打散分級(jí)機(jī)運(yùn)行平衡。此外,我們還采取了以下措施,保證了系統(tǒng)運(yùn)行平衡。
(1)加強(qiáng)設(shè)備巡檢。及時(shí)張緊打散電機(jī)傳動(dòng)皮帶,防止傳動(dòng)皮帶打滑,造成打散盤轉(zhuǎn)速丟轉(zhuǎn),影響粉碎效果。
(2)疏通粗料卸料管。保持粗料排料管暢通,防止因內(nèi)錐簡(jiǎn)體物料淤積導(dǎo)致粗料混入細(xì)料,另外根據(jù)混合材搭配的實(shí)際,在調(diào)節(jié)調(diào)速電機(jī)轉(zhuǎn)速的同時(shí),調(diào)節(jié)內(nèi)筒與內(nèi)錐高度,穩(wěn)定細(xì)粉產(chǎn)量。
(3)穩(wěn)定稱重倉(cāng)料位?刂品Q重倉(cāng)料位始終平衡在最高料位的60%—80%,穩(wěn)定物料通過(guò)量,保證輥壓機(jī)運(yùn)行平衡。
(4)合理控制輥壓機(jī)回料量。保證新加料和打散機(jī)回粉進(jìn)稱重倉(cāng)后的物料搭配合理,以免大量細(xì)粉造成輥壓機(jī)振動(dòng),損壞設(shè)備,這是擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)操作的要點(diǎn)之一。輥壓機(jī)一般都有25%左右的回料,同時(shí)回料多少可依據(jù)進(jìn)料粒度的特性進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)進(jìn)料平均粒度<3 mm,顆粒分布均齊時(shí),我們適當(dāng)減少回料量,控制為20%,以提高系統(tǒng)產(chǎn)量;當(dāng)進(jìn)料平均粒度>4 mm,顆粒分布不均齊時(shí),我們適當(dāng)加大回料量,控制為30%,一方面回輥壓機(jī)的物料可填充大顆粒間的間隙,實(shí)行料層粉碎,增強(qiáng)擠壓效果,另一方面由于改善了進(jìn)料粒度分布,輥壓機(jī)的振動(dòng)也會(huì)減小。
2.3入磨粉煤灰工藝裝備的改造
入磨時(shí)摻人一定比例的粉煤灰,對(duì)改善研磨性能,提高系統(tǒng)產(chǎn)量較為有利。調(diào)試初期發(fā)現(xiàn),粉煤灰摻加不均勻,下料不暢,棚料現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,冒灰嚴(yán)重,制約生產(chǎn)。后經(jīng)多次摸索改造,才使粉煤灰摻入計(jì)量準(zhǔn)確,運(yùn)行平穩(wěn),主要改造的工藝裝備有:
(1)在磨頭前安裝1個(gè)鋼倉(cāng),儲(chǔ)量≤400t,倉(cāng)頂裝設(shè)除塵器,粉煤灰從倉(cāng)底經(jīng)過(guò)閘閥,螺旋秤,由斜槽送至磨頭。
(2)倉(cāng)底卸料處裝設(shè)沖氣箱,提高粉煤灰的流動(dòng)性。
(3)調(diào)整螺旋秤前的螺旋喂料機(jī)喂料管的長(zhǎng)度,使全長(zhǎng)螺旋葉片的結(jié)構(gòu)形式符合受料段、供料段和穩(wěn)料段的輸送規(guī)律,保證設(shè)備的鎖風(fēng)能力。
2.4研磨篩分對(duì)設(shè)備性能的影響
磨機(jī)內(nèi)研磨體的裝載量及級(jí)配,磨機(jī)篩分裝置的篩分效果及通風(fēng),均對(duì)設(shè)備有較大影響。經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)后整套粉磨擠壓系統(tǒng)投入正常運(yùn)行時(shí),細(xì)度控制為80um篩篩余≤2%,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量已達(dá)到72 Uh左右。但生產(chǎn)2個(gè)月后,曾連續(xù)發(fā)現(xiàn)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量不斷降低、細(xì)度難以控制等異常狀況。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),Ⅱ、Ⅲ倉(cāng)隔倉(cāng)板有2個(gè)篦孔已穿通,Ⅱ倉(cāng)中的鋼鍛進(jìn)入Ⅲ倉(cāng),降低了磨機(jī)的研磨能力。遂對(duì)Ⅱ、Ⅲ倉(cāng)清倉(cāng)篩分,隔倉(cāng)板篦孔、篦縫進(jìn)行焊補(bǔ)處理,并補(bǔ)球、清倉(cāng),調(diào)整研磨體的裝載量及級(jí)配(見(jiàn)表2).加強(qiáng)對(duì)出磨輔機(jī)設(shè)備及除塵設(shè)備的管理,通過(guò)以上措施,改善了磨內(nèi)通風(fēng)、篩分效果,出料暢通,問(wèn)題得到解決。
我公司經(jīng)過(guò)半年的實(shí)際摸索,輥壓粉磨系統(tǒng)的工藝參數(shù)逐步確定,詳見(jiàn)表3。
3、尚存問(wèn)題
石煤渣露天堆放,且未配烘干設(shè)備,逢陰雨季節(jié),入磨物料水分有時(shí)較大,除塵器有結(jié)露現(xiàn)象,導(dǎo)致輥壓機(jī)振動(dòng)和產(chǎn)量降低,需建混合材堆料倉(cāng)房,或上烘干設(shè)備。料餅打散時(shí),發(fā)現(xiàn)有少量粗顆物料混入細(xì)粉中,需在打散盤外側(cè)加裝一套篩分圈,則可更有利于提高分級(jí)效果。此外,由于本系統(tǒng)全部采用集中控制,操作和管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待于提高,粉煤灰的供應(yīng)渠道也亟需穩(wěn)定。
4、結(jié)語(yǔ)
我公司輥壓粉磨生產(chǎn)線,于2003年12月開始投料試生產(chǎn),經(jīng)過(guò)半年調(diào)試整改,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量平均達(dá)到72 t/h,2004年6月達(dá)80 t/h,80um篩篩余≤2%,水泥綜合電耗26 kWh/t,車間環(huán)境治理全部采用脈沖袋除塵,受到環(huán)保部門的好評(píng),研磨體消耗較低。該系統(tǒng)投產(chǎn)后基本做到了“生產(chǎn)可靠、技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能降耗、提高效益”,現(xiàn)在我們結(jié)合第一套粉磨系統(tǒng)進(jìn)行總體規(guī)劃優(yōu)化,利用已有的配料系統(tǒng)、散裝系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)等富裕能力,在不影響第一套生產(chǎn)的前提下,建設(shè)第二套粉磨線,同時(shí)對(duì)第一套系統(tǒng)進(jìn)行完善工作,使第一、二套系統(tǒng)互通互補(bǔ),平衡發(fā)揮最佳能力,最終達(dá)到水泥產(chǎn)量100萬(wàn)t/a的生產(chǎn)規(guī)模。
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