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      烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

       

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      5000t/d生產(chǎn)線生料輸送系統(tǒng)的改進(jìn)

      發(fā)布時(shí)間:2013-05-21 08:17    來(lái)源:未知

          我公司5 000t/d生產(chǎn)線生料磨系日本宇部UM50.4型,設(shè)計(jì)產(chǎn)量400t/h,出磨生料由窯尾高濃度電除塵器收集,通過(guò)4臺(tái)鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)和8臺(tái)回轉(zhuǎn)鎖風(fēng)下料器送入水平膠帶輸送機(jī),再通過(guò)一個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)送人傾斜向上(傾角為6.75。)的膠帶輸送機(jī),然后將生料粉送人鋼絲膠帶斗式提升機(jī)入庫(kù)。投產(chǎn)初期,傾斜向上的膠帶輸送機(jī)就出現(xiàn)過(guò)在其導(dǎo)料槽背部(靠近皮帶機(jī)尾輪方向)漏料現(xiàn)象,致使生產(chǎn)無(wú)法正常進(jìn)行。我們陸續(xù)對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn)和調(diào)整。
      1、調(diào)整改進(jìn)的第一階段
          生產(chǎn)調(diào)試階段,生料磨投料量較少,生料輸送系統(tǒng)運(yùn)行正常,未出現(xiàn)漏料現(xiàn)象。隨著生料磨投料量加大,當(dāng)生料磨產(chǎn)量達(dá)到220t/h后,在傾斜向上的膠帶輸送機(jī)導(dǎo)料槽背部,大量生料粉不能及時(shí)送走而漏出,現(xiàn)場(chǎng)積灰嚴(yán)重,生料磨無(wú)法提產(chǎn)。分析原因:①充氣溫度較高的生料粉流動(dòng)性強(qiáng),在爬坡皮帶上因重力作用由高處向低處流動(dòng);②帶速過(guò)快時(shí),生料粉與膠帶之間摩擦力較小,生料滯留而漏料。如果降低帶速,必須增加帶寬才能保證輸送量,這樣,該膠帶輸送機(jī)的電動(dòng)機(jī)減速器、頭部滾筒、尾部滾筒、傳送帶、機(jī)架和托輥等要全部更換,等同于更換一臺(tái)新的膠帶輸送機(jī)。鑒于生產(chǎn)任務(wù)緊迫,公司內(nèi)亦無(wú)備用的膠帶輸送機(jī),決定先就原因①進(jìn)行改進(jìn)。將傾斜向上的膠帶輸送機(jī)頭部滾筒下落500mm,尾部滾筒后移98mm,同時(shí)提高750mm,從膠帶輸送機(jī)尾輪中心線開(kāi)始,沿物料輸送方向,膠帶輸送機(jī)先水平布置5 500mm,然后按傾角5.32。傾斜向上布置。改進(jìn)后生料磨產(chǎn)量能穩(wěn)定在270t/h,如果再提高產(chǎn)量,則就會(huì)在膠帶輸送機(jī)導(dǎo)料槽的兩側(cè)開(kāi)始溢出生料粉。
      2、調(diào)整改進(jìn)的第二階段
          由于膠帶輸送機(jī)漏料未能徹底根除,生料磨產(chǎn)量無(wú)法提高,影響了窯的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因?yàn)槭芷C(jī)鋼桁架、輸送空間限制,皮帶機(jī)輸送角度已無(wú)法降低,在此期間,將寬度1 000mm的傳送帶更換為寬度1 200mm的傳送帶(機(jī)架加寬,更換托輥,頭輪、尾輪和電動(dòng)機(jī)未更換),電動(dòng)機(jī)加裝變頻器。通過(guò)這兩項(xiàng)措施,生料磨產(chǎn)量穩(wěn)定在300t/h,但也再不能提高產(chǎn)量,否則生料粉又開(kāi)始溢出。
      3、調(diào)整改進(jìn)的第三階段
          為徹底解決此問(wèn)題,在窯尾電除塵器4臺(tái)FU鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)下,安裝1臺(tái)空氣輸送斜槽,截取2臺(tái)鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)的生料,送入入庫(kù)提升機(jī),另2臺(tái)鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)的生料仍然通過(guò)原來(lái)的2條帶式輸送機(jī)(水平和傾斜向上的皮帶機(jī))送入入庫(kù)提升機(jī)。為了保證空氣斜槽輸送斜度,將窯尾電除塵器南側(cè)2臺(tái)鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)下的2組回轉(zhuǎn)下料器各拆除1臺(tái),只保留l臺(tái)以便于窯尾電除塵器鎖風(fēng)。斜槽型號(hào)為X2500x38 254mm,由2臺(tái)型號(hào)為9-19N04.5A離心風(fēng)機(jī)供風(fēng),并根據(jù)空間及周?chē)ㄖ,?段布置,每段傾角分別為7。、80和230,由2個(gè)槽角分別為900和1600的彎槽相連,最后將生料送入入庫(kù)提升機(jī)。技改完畢后,生料磨的投料量提高到了400tjh,出窯尾電除塵器的生料分兩路送入入庫(kù)提升機(jī),生料輸送漏料現(xiàn)象得以徹底解決,窯系統(tǒng)產(chǎn)量也迅速提高到5 000t/d以上。
      4、結(jié)束語(yǔ)
          采用帶式輸送機(jī)輸送生料時(shí),要充分考慮輸送量、帶寬、帶速和皮帶機(jī)揚(yáng)角的關(guān)系,帶速不宜超過(guò)1.0m/s,向上的傾角不宜超過(guò)50,必要時(shí)采用花紋皮帶。

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