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      秸稈粉碎機(jī)新聞動(dòng)態(tài)

       

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      PYD2200型圓錐破碎機(jī)的改造

      發(fā)布時(shí)間:2013-04-27 14:54    來(lái)源:未知

      1、細(xì)碎系統(tǒng)存在的問(wèn)題
          上海梅山礦業(yè)公司選礦廠破碎系統(tǒng)細(xì)破碎機(jī)采用4臺(tái)+2200 mm液壓短頭圓錐破碎機(jī),設(shè)計(jì)為三段一閉路流程。1998年上海梅山礦業(yè)公司采、選綜合生產(chǎn)能力達(dá)到251萬(wàn)t/a,2000年310萬(wàn)t/a,2001年達(dá)到332.8萬(wàn)t/a。隨著選礦處理量的增加,目前使用的4臺(tái)細(xì)破碎機(jī)不能滿足生產(chǎn)需要,主要表現(xiàn)在:
          (1)選礦生產(chǎn)推行多破少磨工藝,要求降低細(xì)碎產(chǎn)品粒度,但未對(duì)設(shè)計(jì)破碎技術(shù)參數(shù)進(jìn)行合理調(diào)整,導(dǎo)致PYD2200圓錐破碎機(jī)臺(tái)時(shí)能力低,一般在120 t/h左右,細(xì)碎作業(yè)效果差。
          (2)細(xì)碎機(jī)故障率高,主要部件消耗量較大,主軸斷裂現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,不僅增加了破碎生產(chǎn)成本,而且也使檢修工勞動(dòng)強(qiáng)度增大。
          細(xì)碎段出現(xiàn)的問(wèn)題,主要是因?yàn)榧?xì)碎機(jī)在結(jié)構(gòu)上有些方面不能適應(yīng)選廠目前的生產(chǎn)需要而造成的。在沒(méi)有條件對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底更新的情況下,選礦廠根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)現(xiàn)有設(shè)備的某些部位的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了技術(shù)改造。
      2、改造措施
          (1)破碎腔形。短頭圓錐破碎機(jī)平行區(qū)長(zhǎng)度£:350 mm,破碎機(jī)腔形嚙角為11. 30,動(dòng)錐擺頻率為202 r/min,錐角a=48°。由于礦石破碎粒度與排礦口寬度和礦石在平行區(qū)受到的破碎次數(shù)有關(guān),而破碎次數(shù)又與動(dòng)錐擺動(dòng)頻率、平行區(qū)長(zhǎng)度和錐角有關(guān),因此破碎腔襯板表面形狀、腔形對(duì)于破碎機(jī)性能有很大的影響。研究表明:齒形襯板破碎效果比光面襯板好,而傳統(tǒng)圓錐破碎機(jī)均為光面襯板;同時(shí),傳統(tǒng)圓錐破碎腔為圓錐形,進(jìn)料口尺寸偏小,使物料不能很好導(dǎo)入。如果將定錐上端設(shè)計(jì)成倒錐形,物料就能順利進(jìn)入破碎腔。根據(jù)這一思路,我們進(jìn)行了改造,破碎錐襯板上設(shè)置凹槽,破碎腔設(shè)計(jì)成曲線腔形,使破碎效果明顯加強(qiáng);襯板內(nèi)表面用鑄造成型改造后襯板結(jié)構(gòu)及尺寸如圖1所示。
          同時(shí),為了增加破碎區(qū)長(zhǎng)度,縮短破碎機(jī)平行區(qū),提高整個(gè)破碎腔形的利用率。改造定錐由直線段連接改為曲線連接,并將破碎壁和軋臼壁連接點(diǎn)錯(cuò)開(kāi),減少阻塞的可能性,還將腔形由兩個(gè)嚙角區(qū)改為4個(gè)嚙角區(qū),可阻止礦石在較短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入平行區(qū),使礦石在上部破碎腔停留時(shí)間延長(zhǎng);下部平行帶從350 mm增加到440 mm,使礦石在平行區(qū)內(nèi)受動(dòng)錐沖擊次數(shù)增加到2次以上,還可防止部分礦石飛出。改造前后襯板軋臼壁情況如圖2所示。
          (2)襯板。軋臼壁下部外圓削去1圈約30mm,破碎壁襯板下部垂直部分向外擴(kuò)大與原垂直部分成300,錐體直徑加大到2 260 mm。這樣克服了軋臼壁卷沿現(xiàn)象,襯板磨損后期平行區(qū)延長(zhǎng),提高破碎效果。在更新襯板上,改變動(dòng)錐、定錐襯板同時(shí)更換的方法,調(diào)整和改善了平行帶的接觸間隙尺寸,從而又能保證平行區(qū)不受破壞,克服了凹凸不平現(xiàn)象,破碎機(jī)排礦粒度平均較原破碎機(jī)排礦粒度- 14 mm35%提高了5—7個(gè)百分點(diǎn),充分發(fā)揮了破碎機(jī)的作用。
          (3)保險(xiǎn)、鎖緊系統(tǒng)。將原內(nèi)鎖緊系統(tǒng)改成外鎖緊結(jié)構(gòu)形式。一是在鎖緊活塞部及支座上增加防礦皮碗及防水油布,改善鎖緊缸工作條件,防止礦漿沖擊銹蝕,延長(zhǎng)鎖緊缸的使用壽命,同時(shí)將活塞下端的螺紋螺母聯(lián)接改成平面銷聯(lián)接,聯(lián)接牢固,一旦鎖緊缸卸壓便可放松快速拆掉;二是在防塵罩四側(cè)面增加8個(gè)觀察維修孔及孔蓋,可隨時(shí)檢查鎖緊缸工作狀態(tài),如發(fā)現(xiàn)鎖緊缸損壞,將油壓卸掉,打開(kāi)觀察維修孔即可拿下平面及鎖緊缸座螺栓,整個(gè)過(guò)程一個(gè)工人30 min就可以完成檢修工作,操作過(guò)程十分方便;三是在原鎖緊缸主油路上加裝一個(gè)三通,分為3條油路,每條油路上安裝針型截止閥,然后分別接到鎖緊缸上。針對(duì)梅山鐵礦石較硬的特點(diǎn),由于原保險(xiǎn)、鎖緊壓力較小,將保險(xiǎn)缸總壓強(qiáng)由400 t提高到600 t,鎖緊缸的活塞直徑由∮70 mm加大到∮90mm;聯(lián)接方式由螺紋改為插銷孔聯(lián)接,便于拆裝。系統(tǒng)保壓性能好,液控單向閥代替原系統(tǒng)中的截止閥。由于液控單向閥是錐閥結(jié)構(gòu),密封性能佳,油路保壓性好,以上改造,僅改動(dòng)鎖緊缸2支座尺寸。在防塵罩上加觀察孔,并在控制油路上稍作改造即可,改造成本很小,基本無(wú)泄漏,正常工作時(shí)動(dòng)錐不下落,排料口寬度基本不變。因此,出料粒度均勻,破碎機(jī)可連續(xù)工作,工作效率高。
          (4)動(dòng)錐、圓錐與碗形軸承部分。針對(duì)原斷軸現(xiàn)象,優(yōu)化動(dòng)錐軀體及主軸結(jié)構(gòu),增大偏心塊質(zhì)量,增大破碎力,碗形瓦架與機(jī)架采用螺紋聯(lián)接,防止碗形瓦架松動(dòng)。
          (5)機(jī)架部分。除了對(duì)機(jī)架結(jié)構(gòu)進(jìn)行加厚以外,還對(duì)機(jī)架下部增加1條加強(qiáng)筋,破碎機(jī)強(qiáng)度及抗震性明顯提高,有效保持了整機(jī)在運(yùn)行中的平衡。在實(shí)際生產(chǎn)中每個(gè)礦石都并非均勻的在平行區(qū)內(nèi)受到1—2次破碎,有些礦石在進(jìn)入平行區(qū)之前,獲得較大的能量,在平行區(qū)沒(méi)有破碎就飛出破碎腔,有的礦石在平行區(qū)內(nèi)受到一次沖擊破碎,仍然達(dá)不到產(chǎn)品粒度的要求,在破碎過(guò)程中存在著擴(kuò)散現(xiàn)象,使礦石在擴(kuò)散方向存在較大尺寸的機(jī)會(huì)。
      3、結(jié)  語(yǔ)
          梅山鐵礦選礦廠通過(guò)對(duì)細(xì)碎機(jī)進(jìn)行改造,使整體破碎效果明顯改善。破碎后礦石粒度均勻且在- 14 mm以下;設(shè)備故障率大大降低,作業(yè)效率平均為78%,比改造前提高16個(gè)百分點(diǎn),礦石處理量平均達(dá)到167 t/h,比沒(méi)改造機(jī)型提高39 t/h,備件消耗顯著降低,節(jié)能效果明顯,全年可節(jié)電47. 91萬(wàn)kW h,電價(jià)按0.5元/kW h計(jì)算,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益23.96萬(wàn)元。

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