礦渣烘干采用順流式回轉(zhuǎn)烘干機(jī),規(guī)格∮2.4mx25m,自2003年11月投產(chǎn)以來(lái)烘干機(jī)雖能達(dá)到設(shè)計(jì)能力,但烘干機(jī)簡(jiǎn)體和沸騰爐接口處仍存在一些問(wèn)題,運(yùn)行狀況不夠理想。在2005年大修時(shí),對(duì)該部位進(jìn)行了綜合改造,取得了較為理想的效果。
1、存在的問(wèn)題
烘干機(jī)與沸騰爐接口處的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
1)在烘干機(jī)與沸騰爐接口處,筒體與預(yù)埋套筒及密封法蘭之間積料,造成簡(jiǎn)體磨損嚴(yán)重,被迫將石墨密封下部拆除卸料,導(dǎo)致冷風(fēng)進(jìn)入,降低了沸騰爐的熱工效率。
2)進(jìn)料溜子使用壽命很短,一般2~3個(gè)月左右需要更換,且安裝相當(dāng)困難。
3)預(yù)埋套筒頂部燒蝕塌陷,沸騰爐端墻出現(xiàn)裂縫下沉,墻體的重力落到筒體端部,阻礙筒體運(yùn)轉(zhuǎn),
4)沸騰爐塵降室沒(méi)有設(shè)計(jì)擋火墻,造成熱風(fēng)直接燒蝕筒體、預(yù)埋套筒及進(jìn)料溜子,致使烘干機(jī)擋料圈燒蝕變形,開(kāi)焊斷裂。
5)沸騰爐塵降室沒(méi)有設(shè)計(jì)集灰斗,造成進(jìn)入塵降室的灰塵及飛濺物料不能及時(shí)排走,堆積到一定程度時(shí),才能一部分從中間∮200mm的排灰管排出,一部分存留在筒體與預(yù)埋套筒之間,一部分從密封法蘭底部擠出。
2、解決方案及措施
2005年1月大修時(shí)進(jìn)行的改造如圖2所示。
1)擴(kuò)大沸騰爐端墻厚度,由原設(shè)計(jì)700mm向外擴(kuò)到1000mm,基礎(chǔ)采用工字鋼支架。下料溜子向烘干機(jī)方向平移100mm,增大了下料溜子穿過(guò)預(yù)埋套筒后面的空間。在預(yù)埋套筒上下料溜子穿過(guò)的部位,采用20mm厚板材制作的方套筒與預(yù)埋套筒進(jìn)行焊接,增強(qiáng)了預(yù)埋套筒頂部的整體強(qiáng)度,下料溜子從方套筒中間穿過(guò)進(jìn)入烘干機(jī)。預(yù)埋套筒前端(靠近烘干機(jī)端)采用拱頂磚砌碹,方套筒兩側(cè)拱頂磚與前后碹墻咬和砌筑發(fā)碹,解決了端墻全部重力壓在預(yù)埋套筒上的問(wèn)題。
2)在預(yù)埋套筒底部和密封法蘭處增加排灰裝置,及時(shí)將該處積料排出,解決了筒體磨損的問(wèn)題。將沸騰爐塵降室樓板打通,加裝集灰斗并在灰斗內(nèi)表面打上80mm厚的澆注料,防止灰斗灼燒變形。將原設(shè)計(jì)的石墨密封恢復(fù),以減少冷風(fēng)進(jìn)入。
3)為方便安裝和檢修,入料溜子由法蘭連接改為螺栓懸掛方式,并在溜子背面打上澆注料,防止高溫空氣的直接燒蝕,延長(zhǎng)了入料溜子使用壽命。溜子規(guī)格由300mmx400mm加大到500mmx450mm,溜子鋼板厚度由8mm增大到16mm。
4)由于烘干機(jī)簡(jiǎn)體與沸騰爐端墻接口部分磨損嚴(yán)重,擋料圈開(kāi)焊嚴(yán)重變形,為防止擋料圈的灼燒,在預(yù)埋套筒內(nèi)部砌筑內(nèi)徑為∮1800mm的環(huán)行澆注料擋火墻,一方面保護(hù)擋料圈,另一方面集中進(jìn)入烘干機(jī)的熱空氣,提高烘干機(jī)的烘干效率。
5)另外,對(duì)弧型揚(yáng)料板與簡(jiǎn)體的連接方式也進(jìn)行了改進(jìn)(見(jiàn)圖3),由環(huán)狀焊接改為框式焊接,降低了礦渣顆粒進(jìn)入揚(yáng)料板與筒體內(nèi)部環(huán)行空間內(nèi)長(zhǎng)距離的磨刷。同時(shí)改變弧型揚(yáng)料板的安裝布置方式,由交錯(cuò)半塊揚(yáng)料板的布置,改為交錯(cuò)1/3塊揚(yáng)料板的布置,使成為螺旋狀布料,大大改善了礦渣在烘干機(jī)內(nèi)形成的料幕,增加了物料的熱交換空間,提高了烘干機(jī)的熱工效率。
3、經(jīng)濟(jì)效益
改造后近兩個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù)和改造前的對(duì)比見(jiàn)表1,可見(jiàn),改造后烘干機(jī)的運(yùn)行狀況得到了改善。