1、技改前的狀況
某廠地處貴州高原,陰天多雨,氣候濕潤,粘土烘干前的水分含量較高,一般在8%~12%。我廠Ø2. 4m×18m粘土烘干機因工藝技術(shù)落后,產(chǎn)量低,能耗高,烘干后物料水分仍較大,不能滿足生料生產(chǎn)的需要。表現(xiàn)為:
1)燃燒鍋爐是人工加煤方式,煤粉燃燒不完全,熱量發(fā)揮不充分,經(jīng)常捅火排渣,熱量、通風無法受控。
2)揚料板采用L型安裝,在烘干過程中,物料不能截面均布,形成風洞,使熱風短路,影響了與物料的熱交換,出烘干機粘土水分高達2%~5%,造成生料磨產(chǎn)量低,細度粗,經(jīng)常堵磨、糊磨。
3)因烘干機布料風洞大,出烘干機氣體溫度高達200~300℃,經(jīng)常燒毀袋除塵器的布袋,使除塵器不能正常運行。
2、技術(shù)改造
1999年8月,對該烘干機進行了系統(tǒng)的技術(shù)改造。
2.1 增配磨煤噴粉機
新購置安裝2臺MP系列250、500型磨煤噴粉機,集破碎、粉磨、噴粉于一體。煤粉與氣流混合噴于燃燒室內(nèi),形成完全懸浮燃燒。同時配二次風機1臺,風量受控1500~4000m3/h,調(diào)控助燃!200mm煤風管噴頭,設(shè)計為錐型管口縮徑為中150mm,內(nèi)加旋流板,以旋散噴撒,縮短火焰,使懸浮燃燒更趨完善。這樣,噴煤量、過風混合量就完全處于受控狀態(tài)下操作。
2.2 烘干機燃燒爐的改造
磨煤噴粉機使用后,改變了人工加煤的舊燃燒法,使燃燒室的溫度大幅度提高,明顯出現(xiàn)了兩個問題:1)原燃燒室空間過小,還原氣氛濃重,出現(xiàn)煤粉扒壁結(jié)焦現(xiàn)象;2)燃燒火焰直接進入烘干機內(nèi),造成烘干機簡體前端過熱變形,下料管炸裂,影響烘干機的安全運行。針對存在問題,根據(jù)烘干工藝要求,將烘干機燃燒爐設(shè)計為燃燒室和控溫室,進行了全面的改形砌筑。
2.2.1 烘干爐改形砌筑
擴大烘干爐外形尺寸和燃燒爐膛,內(nèi)設(shè)擋火墻、阻流墻,形成燃燒室和控溫室。將21. 6m3空間的燃燒室擴改為68. 4m3的懸浮燃燒室(見圖1)。
2.2.2 燃燒室
燃燒室位于烘干爐的前端,通過工藝操作,主控一次風量、加煤量和二次風量,調(diào)控火焰長度和噴煤分布,使噴入煤粉懸浮燃燒,形成1000~1400℃的溫度。
2.2.3 控溫室
控溫室主要作用是根據(jù)進烘干機物料量和水分含量等情況,通過調(diào)控風門加入適量冷風,控溫在900~12000C,穩(wěn)定熱工制度。
2.3烘干機揚料板的改造
將原L型揚料板全部改為環(huán)裝勺式揚料板,載料角安裝依次為30°、45°、60°、90°和120°(見圖2),使物料截面均布,減小風洞。揚料板分三區(qū)環(huán)裝,一區(qū)9環(huán),二區(qū)10環(huán),三區(qū)8環(huán)。載料角相同的揚料板,環(huán)與環(huán)之間錯位安裝。一區(qū)為熱端高溫區(qū),三區(qū)為出料端低溫區(qū)。一區(qū)與二區(qū)之間安裝阻流板,延長物料在高溫區(qū)的停留時間,充分吸收熱量。二區(qū)與三區(qū)之間安裝暢流板,加快物料運行,減輕烘干機載料負荷。
3、安裝臥式電除塵器
烘干機尾端裝有6筒旋風除塵器,其后原裝袋式除塵器,因粘土烘干水分大、粘性大,除塵器經(jīng)常糊袋、堵袋,不能正常運行,故技改為WDS - 10L臥式電除塵器。投入使用后,改善了通風條件,粉塵排放達標。
4、技改效果分析
對Ø2. 4m×18m粘土烘干機實施系統(tǒng)技術(shù)改造后,收到了明顯的質(zhì)量效益、環(huán)保效益和經(jīng)濟效益(見表1)。