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      烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

       

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      更換烘干機(jī)機(jī)頭密封圈的兩種方法

      發(fā)布時(shí)間:2013-02-27 22:29    來源:未知

            一臺∮2.2×12m烘干機(jī),熱源配置沸騰爐。由于烘干機(jī)運(yùn)行中筒體的上下竄動(dòng),使得機(jī)頭密封圈、擋圈凸緣(圖l中網(wǎng)格部分)磨掉,烘干機(jī)機(jī)頭形不成迷宮密封,造成機(jī)頭漏料、漏風(fēng)嚴(yán)重,爐火外竄,熱工效率低。2002年底設(shè)備檢修,我們決定全套更換烘干機(jī)機(jī)頭密封圈、擋圈。烘干機(jī)密封
      1、方案確定
          烘干機(jī)機(jī)頭密封裝配圖如圖2所示。更換機(jī)頭密封有兩種方案。烘干機(jī)干燥機(jī)
      1.1  方案一:拆爐膛
          需垂直于烘干機(jī)軸線方向?qū)t膛拆開一寬300mm的縱向缺口(圖2中雙點(diǎn)畫線之間部分),出下料管10,割掉烘干機(jī)筒體前端的支承環(huán)9,使擋圈4、密封圈3,依次向左軸移至爐膛拆開的缺口處,再徑向平移出爐膛。該方案工期約7天,需用資金約2000元。
      1.2  方案二:割斷筒體
          在爐墻外到前輪帶間選一適當(dāng)位置將烘干機(jī)筒體割成前后兩段。換好機(jī)頭密封圈、擋圈后再將筒體焊接復(fù)原。該方案僅需3天,需用資金約500元。
      1.3  選定方案
          通過兩種方案的比較,決定選擇第二種方案,既省時(shí)、省力、省物,又避免了土建、機(jī)械等多工種交叉作業(yè),可以在最短時(shí)間內(nèi)保證檢修質(zhì)量,完成機(jī)頭密封圈、擋圈更換工作。
      2、方案實(shí)施
      2.1筒體割斷
          在距前輪帶1.0米位置,沿筒體圓周畫割斷線。該線要求在垂直于筒體軸線圓截面的同一外圓周上。在所畫線兩側(cè)筒體上沿圓周做四處對接標(biāo)記。所做標(biāo)記要求分別位于筒體的同一母線上。為防止筒體熱變形,切割筒體前在筒體內(nèi)前后兩段各打一米字支撐。同時(shí)將前段筒體外圓上焊起吊鉤,用手拉葫蘆吊住。要求筒體環(huán)向割口平直光滑,其直線度誤差不得大于±2mm。
      2.2密封圈、擋圈拆裝
          筒體割斷后,將前段筒體向爐膛內(nèi)導(dǎo)入300mm,使前后兩段筒體離開,取出原密封圈、擋圈,安裝新密封圈、擋圈。
      2.3筒體復(fù)原
      2.3.1筒體找正
          按切割前所做標(biāo)記將兩段筒體按原位置對正。沿筒體外圓周對稱點(diǎn)焊六根長1.5~1. 8m的平直角鋼,將前后兩段筒體連接起來。如圖3所示。
          筒體對接后,中心點(diǎn)徑向跳動(dòng)不得大于5mm。測量方法:筒體割開前,在前段筒體沿同一圓周測該圓周上的徑向跳動(dòng)量。并逐點(diǎn)做好標(biāo)記和記錄。對接筒體時(shí),仍以該圓周線為基準(zhǔn),測量筒體徑向跳動(dòng)量,進(jìn)行調(diào)整直到相同點(diǎn)的徑向跳動(dòng)量與筒體割開前相吻合。
      2.3.2筒體焊接烘干機(jī)干燥機(jī)
          筒體焊接采用雙面焊。焊前開X型坡口,坡口割好后用手砂輪將坡口表面打磨修整。為防止焊接中焊縫開裂,焊前要進(jìn)行預(yù)熱,焊接時(shí)用石棉被保溫。采用分段對稱焊接,每段長度500mm左右。每焊完一層須用小尖錘、鋼絲刷清除焊渣等,特高點(diǎn)用手砂輪打磨光滑。要求焊縫表面呈光滑細(xì)鱗的形狀,不平度偏差不得大于1. 5mm。焊縫寬度均勻整齊,接點(diǎn)處無凹凸現(xiàn)象,不得有裂紋。焊縫最終高度:筒體外部不得高出母材3.5 mm,內(nèi)部不得高出母材2mm,最低點(diǎn)均不得低于筒體表面。
          焊接完成后,用10倍放大鏡對焊縫進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)焊接缺陷及時(shí)消除。再進(jìn)行一次同心度檢查,若徑向跳動(dòng)超差,采用熱變形法進(jìn)行校正,直至符合要求。最后割去連接角鋼、起吊鉤。
      3、效果
          采用上述方案更換機(jī)頭密封圈、擋圈,能夠保證筒體的同心度,施工時(shí)間短,節(jié)省人工,筒單易行,確保了烘干機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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