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      反擊式破碎機(jī)的轉(zhuǎn)子失效分析 木屑顆粒機(jī)|秸稈顆粒機(jī)|秸稈壓塊機(jī)|木屑制粒機(jī)|生物質(zhì)顆粒機(jī)|富通新能源 / 13-09-21

      1、反擊式破碎機(jī)的構(gòu)造及工作特點(diǎn)簡(jiǎn)介
      1.1構(gòu)造
         本文討論的破碎機(jī)的型號(hào)為2PF-121,在我省樺南縣興隆水泥廠服役,機(jī)殼內(nèi)裝有兩個(gè)平行排列的的轉(zhuǎn)子,兩個(gè)轉(zhuǎn)子不在同一水平面上.第一級(jí)重型轉(zhuǎn)子的位置稍高于第二級(jí)輕型轉(zhuǎn)子,第一級(jí)用于粗碎,第二級(jí)轉(zhuǎn)速較高,用于完成成品;第一級(jí)轉(zhuǎn)子裝有8塊板錘,分布呈四排,第二級(jí)裝有12塊,分布成六排,兩個(gè)轉(zhuǎn)子分別由兩臺(tái)電機(jī)驅(qū)動(dòng),傳動(dòng)裝置裝有液力聯(lián)軸器.第一級(jí)和第二級(jí)反擊板的一端用活鉸裝于機(jī)殼兩側(cè)板上,另一端分別用調(diào)節(jié)彈簧掛在機(jī)殼后側(cè)板上,分腔反擊板懸掛在兩個(gè)轉(zhuǎn)子之間,將機(jī)體分為兩個(gè)破碎腔,在分腔反擊板與第二反擊板下部裝有不同篦縫大小的篦條襯板,使達(dá)到要求粒度的顆粒時(shí)卸出.在第二級(jí)轉(zhuǎn)子的卸料端設(shè)有均整篦板和固定反擊板,以消除個(gè)別大塊物料排出,確保成品粒度的勻整型.
      1.2工作特點(diǎn)
         該機(jī)的主要工作部件使帶有板錘的高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)向使板錘自上而下的迎擊進(jìn)料口投入的物料,物料受到?jīng)_擊,并被告訴拋向機(jī)殼內(nèi)的反擊板,受到第二次的沖擊,在從反擊板反彈出來(lái),受到板錘的再次打擊,在往返打擊過(guò)程中物料塊之間還相互碰撞,上述過(guò)程如此反復(fù),最終生產(chǎn)出成品.
      2、事故調(diào)查
          破碎機(jī)型號(hào)為2PF - 1212(雙轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī)),破碎機(jī)內(nèi)二個(gè)轉(zhuǎn)子體于2004年3月6日16時(shí)40分鐘,突然發(fā)生斷裂,設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞,被迫停產(chǎn)檢修,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員介紹(裝機(jī)時(shí)間,運(yùn)轉(zhuǎn)周期等略),轉(zhuǎn)子斷裂前破碎運(yùn)行正常無(wú)任何征兆,是突發(fā)性的斷裂事故,破碎機(jī)中的二轉(zhuǎn)子在板錘鑲嵌槽的部位,沿軸向完全斷裂成三部分,其中兩部分?jǐn)嗔洋w尺寸較小,各占轉(zhuǎn)子體的四分之一,而另一塊斷裂體尺寸較大,占轉(zhuǎn)子體的二分之一,一轉(zhuǎn)子在同樣的部位斷裂成二部分,兩塊斷裂體的尺寸相差不多,各占轉(zhuǎn)子體的二分之一,兩根轉(zhuǎn)子軸也斷裂,斷裂部位均在∮320處,下圖是斷裂轉(zhuǎn)子體的實(shí)物照片,從照片a)和b)中可以清晰看到寬約4~5cm,長(zhǎng)約50~60cm的兩處陳舊裂紋.在照片c)和d)中可以看到一字形和A字型的鑄造缺陷(箭頭所指).另在兩斷裂的轉(zhuǎn)子體上,在板錘鑲嵌槽底部可見(jiàn)有明顯的風(fēng)焊切割所留痕跡,表面粗糙氧化嚴(yán)重.在一轉(zhuǎn)子體上距軸孔表面20mm。30mm處有一個(gè)寬3mm,長(zhǎng)35mm的鑄造缺陷,內(nèi)有氧化物,在裂紋表面處最小的橫斷面尺寸為85mm.
      3、失效分析及預(yù)防措施
      3.1宏觀分析
          1)外表觀察在一轉(zhuǎn)子體上距軸孔表面20mm一30mm處有一寬3mm,長(zhǎng)35mm的鑄造缺陷,內(nèi)有氧化物,可能是導(dǎo)致一轉(zhuǎn)子體斷裂的原因;第三反擊體調(diào)整彈簧架損壞,均整板部位損壞,個(gè)別的主軸承座有輕微損壞,可能是源于轉(zhuǎn)子體安裝板錘處的風(fēng)焊.
        2)硬度檢測(cè)對(duì)殘骸取樣進(jìn)行硬度測(cè)試,發(fā)現(xiàn)其硬度低于HRCIO,可見(jiàn)此硬度值遠(yuǎn)低于規(guī)定的使用硬度,不符合軸類零件的使用要求.
      3.2微觀分析
      3.2.1斷口檢測(cè)分析
        在斷裂體上取樣進(jìn)行斷口分析和金相組織分析,其結(jié)果如下.從圖2斷口掃描電鏡照片可以看出,其斷裂方式為沿晶和解理混合斷裂,解理刻面平整粗大,見(jiàn)圖a)和b).靠近板錘鑲嵌處,距離表面約0.5mm深處存在有不規(guī)則皮下氣孔,見(jiàn)圖c)和d).另外,現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),在二轉(zhuǎn)子板錘鑲嵌槽中部的裂紋表面上發(fā)現(xiàn)一最大深度為5mm,長(zhǎng)15mm的半圓形陳舊裂紋,裂紋表面嚴(yán)重氧化,并有液態(tài)金屬流淌的痕跡.
      3.2.2金相組織檢驗(yàn)分析
          圖3是試樣不同熱處理狀態(tài)的顯微組織,為金相組織照片,其中圖a)是在轉(zhuǎn)子體上取樣直接觀察的金相組織照片,組織粗大,具有大塊自由鐵索體存在,并有較多的魏氏組織鐵素體存在,根據(jù)組織狀態(tài)初步判斷,轉(zhuǎn)子體未經(jīng)熱處理,屬于鑄造狀態(tài).自由鐵素體的尺寸與斷口中的解理刻面的大小相當(dāng).圖b)是920C正火態(tài)的顯微組織,正火后的試樣組織變得很細(xì)小、均勻,具有良好的機(jī)械性能.同時(shí)在基體中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)球形夾雜,它破壞了基體的連續(xù)性,降低零件的強(qiáng)度,件的過(guò)早失效;圖c)淬火后的組織為板條馬氏體,圖d)是900℃淬火加550℃回火的調(diào)質(zhì)態(tài)組織,調(diào)質(zhì)后的組織為回火索氏體,組織更加均勻、細(xì)。硗膺M(jìn)行了硬度檢測(cè),直接取樣樣品的硬度為HB90一110,正火態(tài)樣品的硬度為HB160~ 190,調(diào)質(zhì)態(tài)樣品的硬度為HB2AO~ 260.
          另外從能譜的半定量分析發(fā)現(xiàn)(圖4、圖5):
          ①斷裂體中存在O,Si,Ca等非金屬元素.②可能形成Si02,F(xiàn)e203,Ca0非金屬夾雜物,降低鑄件的加工質(zhì)量.③從縮松的成分表看到氧的含量很高,產(chǎn)生其原因可能是縮松與外界相通,加速其氧化過(guò)程,結(jié)果導(dǎo)致零件失效,④氣孔基體周圍的可見(jiàn)兩種不同的小晶胞突出于基體表面,能譜分析表明它與基體成分基本一致.小晶胞可能是沒(méi)有長(zhǎng)大的樹(shù)枝晶的晶胞,形成其原因是由于在其剛剛形成并要長(zhǎng)大的過(guò)程中,無(wú)充分液體補(bǔ)充.
      4、結(jié)論
          通過(guò)分析可以得出轉(zhuǎn)子失效的原因,從而采取相應(yīng)的預(yù)防措施:
          1)轉(zhuǎn)子體表面粗糙,在安裝板處有縫焊切割現(xiàn)象以及轉(zhuǎn)子體的陳舊裂紋導(dǎo)致轉(zhuǎn)子斷裂.2)轉(zhuǎn)子鑄造后沒(méi)有熱處理就使用.3)夾雜、縮松、氣孔等鑄造缺陷導(dǎo)致轉(zhuǎn)子失效.

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