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      烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

       

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      MSI廢帶稱在銅礦山的應(yīng)用

      發(fā)布時(shí)間:2012-12-25 11:23    來(lái)源:未知

          某院在某銅礦山選礦廠的工程設(shè)計(jì)中選用了兩臺(tái)西門子公司的MSI單托輥秤,配用了BW100積算儀,在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試合格并投入運(yùn)行,在調(diào)試和多年的實(shí)際運(yùn)行中遇到了許多具體問題,回顧一下這些問題的發(fā)生和解決過程,總覺得對(duì)皮帶秤的應(yīng)用來(lái)說挺有代表性的,也許很多用戶會(huì)碰到類似的問題,所以將這些問題一一列出與大家共同討論。
      1、MSI單托輥秤
          西門子妙聲力公司的MSI單托輥秤架采用直接承重式結(jié)構(gòu),不帶杠桿,沒有支點(diǎn),秤架比較輕巧.稱量托輥組通過兩個(gè)托輥架卡與動(dòng)態(tài)梁連成一體,然后通過兩個(gè)平行四邊形稱重傳感器固定在靜態(tài)梁上。
      輸送機(jī)托輥輸送機(jī)顆粒機(jī)
      2、安裝位置選擇
         工藝專業(yè)要求在球磨機(jī)給料皮帶上安裝皮帶秤,給料皮帶機(jī)前后滾筒的中心距為21.35m,斷面為變傾角的凸弧形,先13。傾斜向上后水平,水平段僅4~5m,傾斜段離開裙板后直線段長(zhǎng)度約為9m。最初是在圖2所示位置3安裝皮帶秤,因這里是給料皮帶機(jī)的水平段,但安裝以后皮帶秤的性能不穩(wěn)定,零點(diǎn)及滿值調(diào)試始終不能滿足要求。查找原因后,確認(rèn)是皮帶秤安裝位置選擇不當(dāng),因?yàn)槲恢?雖然是水平段,但距弧線段太近(僅1~2m),距頭部滾筒也很近(只有3m),而且與糾偏托輥4僅相隔l組托輥,因而造成性能不穩(wěn)定。查閱隨產(chǎn)品說明書所附西門子公司皮帶秤應(yīng)用規(guī)程,發(fā)現(xiàn)有以下四點(diǎn)未滿足要求:
          1)規(guī)程要求秤架安裝在靠近尾部滾筒1的區(qū)域,這里是整條皮帶輸送機(jī)皮帶張力最小且皮帶張力變化最小的地方,而實(shí)際秤架安裝在靠近頭部滾筒區(qū)域,這里是整條皮帶輸送機(jī)皮帶張力最大且皮帶張力變化最大的地方;
          21這條皮帶輸送機(jī)有曲線段,如果秤架安裝在凸形弧線段之后,規(guī)程要求距弧線段終點(diǎn)至少12m,而實(shí)際秤架安裝在距弧線段終點(diǎn)只有Im的地方;
          3)當(dāng)秤架迫不得已安裝在靠近頭部滾筒區(qū)域時(shí),對(duì)300托輥槽形角的稱量托輥要求在秤架之后先安裝2組30°托輥槽形角的托輥組,再安裝l組200托輥槽形角的托輥組,同時(shí)尾部滾筒應(yīng)抬高13mm,從而使秤架處皮帶的形狀更能適合300托輥槽形角,而實(shí)際未安裝20。托輥槽形角的托輥組,也未抬高尾部滾筒;
          4)規(guī)程要求糾偏托輥與秤架的距離至少9m,實(shí)際僅相距Im。
          經(jīng)反復(fù)考慮,將皮帶安裝位置改在皮帶輸送機(jī)的傾斜段(見圖2位置2及圖3).但從離開裙板到弧線段起點(diǎn)的直線段長(zhǎng)度僅9m,而規(guī)程要求如果秤架安裝在凸形弧線段之前,秤架至少離開弧線段起點(diǎn)6m,所以直線段非常緊張,但也基本達(dá)到要求。這里離尾部滾筒較近,是整條皮帶輸送機(jī)皮帶張力最小且皮帶張力變化最小的地方;秤架附近的糾偏托輥搬到離稱量托輥盡量遠(yuǎn)的地方,雖然現(xiàn)在的秤架安裝位置處于有13。傾角的傾斜段,但全面比較下來(lái),安裝位置2遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于位置3。
      輸送機(jī)顆粒機(jī)
      3、準(zhǔn)直性校準(zhǔn)
        由于重新安裝秤架,我們嚴(yán)格按西門子公司的使用說明書進(jìn)行準(zhǔn)直性校準(zhǔn)(見圖4),說明書要求對(duì)稱重托輥及其前后各2組托輥(前后托輥分別稱為進(jìn)入托輥和退出托輥)進(jìn)行校準(zhǔn)。通過在3節(jié)槽形托輥上張緊3根高質(zhì)量的弦線進(jìn)行校準(zhǔn)(見圖中3節(jié)托輥上方的直線),校準(zhǔn)誤差應(yīng)小于±0.8 mm,但它同時(shí)又強(qiáng)調(diào)稱重托輥處不應(yīng)出現(xiàn)負(fù)校準(zhǔn)誤差,即不能比相鄰?fù)休伒。?zhǔn)直性校準(zhǔn)非常重要,在現(xiàn)場(chǎng)安裝的條件下,想達(dá)到非常高的校準(zhǔn)精確度的確很困難,但也應(yīng)該盡可能多花點(diǎn)時(shí)間和精力做得更好。
      4、托輥間距校準(zhǔn)
        在秤架準(zhǔn)直性校準(zhǔn)的同時(shí),要完成托輥間距校準(zhǔn),即如圖4所示的A1、A2、SI、R1、R2這5組托輥之間的4個(gè)托輥間距要按皮帶輸送機(jī)現(xiàn)有的1m托輥間距重新進(jìn)行精確的調(diào)整,校準(zhǔn)誤差應(yīng)小于1mm。
      輸送機(jī)顆粒機(jī)
        經(jīng)過安裝位置改動(dòng)后的秤架,在完成準(zhǔn)直性校準(zhǔn)、托輥間距校準(zhǔn)后進(jìn)行了調(diào)零,從調(diào)零的效果來(lái)看,安裝位置改動(dòng)后的秤架的零點(diǎn)穩(wěn)定性與以往相比大大改善,說明我們所作的上述工作是有成效的。
      5、校驗(yàn)
          第一步校驗(yàn)是采用隨設(shè)備帶來(lái)的砝碼,砝碼共兩個(gè),每個(gè)重8kg。根據(jù)實(shí)測(cè)的皮帶輸送機(jī)實(shí)際皮帶速度為1.27m/s,則根據(jù)公式可計(jì)算出在滿量程時(shí)由于輸送物料重量加在稱重傳感器上的力P:
          P  =QL/3.6V =80×1/3.6×1.27=17,50kg
          式中,O、L、V,的含義和數(shù)值見表l,但皮帶速度y為實(shí)測(cè)值。
          由此可知,隨設(shè)備帶來(lái)的砝碼重量是較為接近P值的。
         但僅僅只用砝碼校驗(yàn)還不能令人信服,所以我們又設(shè)法進(jìn)行物料試驗(yàn)。但是在皮帶輸送機(jī)的前后都沒有找到合適的加載點(diǎn)或卸載點(diǎn),所以想進(jìn)行真正的物料試驗(yàn)還有相當(dāng)?shù)碾y度。最后采用了兩種替代方法進(jìn)行物料試驗(yàn):砂袋試驗(yàn)和刮皮帶試驗(yàn)。
         砂袋試驗(yàn)方法是將實(shí)際輸送的銅礦石(中碎后的小塊度礦石)裝入編織袋里,預(yù)先精確稱重。每袋按10kg重量裝入礦石.由于皮帶速度不算太快,可以采用不停皮帶輸送機(jī)的方式進(jìn)行試驗(yàn)。用人工從皮帶秤前方把砂袋依次放在皮帶上(注意不應(yīng)使皮帶秤超量程),通過皮帶秤后用人工取下砂袋,以所加砂袋的總數(shù)×lOkg作為標(biāo)準(zhǔn)重量值進(jìn)行計(jì)算。最初的幾次使用的砂袋數(shù)較少,例如10袋(總重100kg),試驗(yàn)幾次后,通過滿值系數(shù)調(diào)整,可使每次校驗(yàn)誤差大體在1~2kg時(shí),再將每次使用的砂袋數(shù)增加到20袋或30袋,當(dāng)連續(xù)幾次砂袋試驗(yàn)的誤差均在1%范圍內(nèi)時(shí),應(yīng)該說基本達(dá)到使用要求了。這種校驗(yàn)方法較為簡(jiǎn)單,在皮帶秤瞬時(shí)輸送量不大時(shí)可以使用。
          由于我們的物料量檢測(cè)對(duì)象是選礦球磨機(jī)的給礦量,該參數(shù)用于給礦量的定量調(diào)節(jié)回路,所以皮帶秤的瞬時(shí)輸送量是比較穩(wěn)定的,通常波動(dòng)量不超過1%~2%,因此比較適合采用刮皮帶試驗(yàn)方法。這種方法在皮帶秤的瞬時(shí)輸送量比較穩(wěn)定時(shí),大致按每2s左右讀一次瞬時(shí)流量值的方法讀取IO組數(shù)據(jù)(1人讀數(shù)據(jù),1人記錄).然后通知停皮帶輸送機(jī),在皮帶輸送機(jī)上量取Im長(zhǎng)度,并將這個(gè)長(zhǎng)度上的物料取到容器內(nèi)進(jìn)行稱重。如果條件允許,可同時(shí)取多段(例如2—3段)Im長(zhǎng)度上的物料進(jìn)行稱重。然后根據(jù)10組瞬時(shí)流量值數(shù)據(jù)的平均值與多段Im長(zhǎng)度上的物料的實(shí)際稱重?cái)?shù)據(jù)的平均值進(jìn)行誤差計(jì)算。這種試驗(yàn)方法簡(jiǎn)單,工作量小,試驗(yàn)結(jié)果基本可靠。但他需要短時(shí)間停皮帶輸送機(jī),中斷物料輸送過程,可能對(duì)生產(chǎn)有影響。
          我們通常在允許較長(zhǎng)時(shí)間停止向球磨機(jī)給料時(shí)進(jìn)行砂袋試驗(yàn),在只允許非常短暫時(shí)間停止向球磨機(jī)給料時(shí)(例如2_4分鐘)進(jìn)行刮皮帶試驗(yàn)。
        6、皮帶秤量程修改
          隨著工藝操作過程的改進(jìn),球磨機(jī)的處理能力不斷提高,因此要求對(duì)皮帶秤的量程進(jìn)行修改,為此我們首先進(jìn)行了稱重傳感器量程的計(jì)算和測(cè)試。由于MSI單托輥秤架采用直接承重式結(jié)構(gòu),稱重傳感器不僅要承受輸送物料的重量,還要承受秤架的皮重。
          而秤架的皮重可以通過托輥組重量、稱量段(相當(dāng)于托輥間距Im)長(zhǎng)度上的皮帶重量及參與稱重的托輥架卡、動(dòng)態(tài)梁等部分的重量相加后得到。但這些數(shù)據(jù)查找及實(shí)際測(cè)量較麻煩,我們采用的辦法是測(cè)量皮帶輸送機(jī)空載時(shí)稱重傳感器的輸出mV值,然后反推出秤架的皮重。
          這臺(tái)秤所配稱重傳感器為2個(gè)C4-TBSP-100型,額定量程100磅,約等于45kg,總?cè)萘繛?0kg,在該秤二次儀表(BWIOO)參數(shù)表中的P940、P941可以直接查到左、右兩個(gè)稱重傳感器的輸出mV值。該值約為8~9mV,根據(jù)供橋電壓為10VDC,稱重傳感器的靈敏度為2mV/V,可以計(jì)算出皮帶秤因稱量托輥組、皮帶、動(dòng)態(tài)梁、托輥架卡等加在稱重傳感器上的皮重值大致在稱重傳感器量程的40~45%之間。
          前面已經(jīng)計(jì)算出在滿量程80t/h時(shí),由于輸送物料重量加在稱重傳感器上的力P為17.50kg.這大體相當(dāng)于稱重傳感器量程的20%。
          按100%稱重傳感器量程考慮,減去稱重傳感器上承受的輸送物料的重量和秤架的皮重,還有35%以上的余量,對(duì)于輸送物料重量加在稱重傳感器上的力來(lái)說的相對(duì)余量達(dá)到200%,即皮帶輸送機(jī)的輸送量再增大一倍至兩倍(即160—240t/h量程)也不會(huì)使稱重傳感器過載。
        實(shí)際生產(chǎn)過程中,量程已經(jīng)分幾次從80t/h加大到10t/h、120t/h、150t/h,而稱重傳感器一直沒有更換。
          量程改動(dòng)非常簡(jiǎn)單,僅僅需要在該秤二次儀表的參數(shù)表中調(diào)出POIl(設(shè)計(jì)流量)并按要求輸入新的量程值即可。
          由以上計(jì)算過程可以了解到,直接承重式結(jié)構(gòu)秤架使用稱重傳感器的余量(如本例的35%)比較大,而且相對(duì)于輸送物料重量加在稱重傳感器上的力來(lái)說的相對(duì)余量更大(如本例的200%),所以在大多數(shù)情況下,當(dāng)皮帶秤的輸送量需要增大時(shí),直接承重式結(jié)構(gòu)秤架使用的稱重傳感器通常不必更換,這也應(yīng)該是他的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)吧。
      7、測(cè)速傳感器更換
         原設(shè)計(jì)選用MD-256測(cè)速傳感器,他是轉(zhuǎn)動(dòng)軸直連式,每轉(zhuǎn)動(dòng)一周發(fā)出256個(gè)脈沖,當(dāng)皮帶電動(dòng)機(jī)或皮帶滾筒的轉(zhuǎn)動(dòng)軸軸端預(yù)留有延伸軸時(shí),能方便地與測(cè)速傳感器的軸連接。但實(shí)際生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)皮帶滾筒的轉(zhuǎn)動(dòng)軸軸端殼體上沒有預(yù)留安裝孔,也沒有延伸軸,需要在皮帶滾筒的軸端殼體上開孔并連接一段延伸軸才能安裝測(cè)速傳感器,非常麻煩且安裝不牢固,安好之后測(cè)速傳感器晃動(dòng)大,所測(cè)皮帶速度值波動(dòng)較大(約±0.05m/s)。使用一段時(shí)間后,因?yàn)榘惭b處正好位于上層樓板開孔的下方,清洗水滴到測(cè)速傳感器上致使其損壞。因返回檢修時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月以上,就在現(xiàn)場(chǎng)用國(guó)產(chǎn)測(cè)速傳感器替代,安裝形式也改為在下皮帶上方安裝的滾輪式。因?yàn)槎际侨制連接,工作電源都是10~12VDC,所以替代過程很簡(jiǎn)單,只是顯示的速度值不符。我們只要在該秤二次儀表的參數(shù)表中調(diào)出P018(速度常數(shù)調(diào)整),輸入原有速度顯示值即可。這項(xiàng)修正工作也可以在參數(shù)表中調(diào)出P015(速度常數(shù)),輸入新舊速度顯示值的相關(guān)修正系數(shù)即可。在下皮帶上方安裝的滾輪式測(cè)速傳感器穩(wěn)定性較好,所測(cè)皮帶速度值波動(dòng)小(約±0.02m/s),使用效果還優(yōu)于原設(shè)計(jì)的MD-256測(cè)速傳感器。
      輸送機(jī)顆粒機(jī)
      8、次故障的查找
          皮帶秤投入運(yùn)行后,秤的使用基本正常,但有一次工藝專業(yè)更換皮帶,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員重新進(jìn)行了一次調(diào)校。但再次投入運(yùn)行后,零點(diǎn)、滿值一直不穩(wěn)定,而原因一直找不到。當(dāng)我們來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)時(shí),懷疑是準(zhǔn)直性沒有調(diào)好,而現(xiàn)場(chǎng)人員講他們也是按以前進(jìn)行準(zhǔn)直性校準(zhǔn)方法作的,應(yīng)該沒有問題。當(dāng)我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)觀察后,發(fā)現(xiàn)如圖5 (a)所示的稱量托輥組前后的托輥組與皮帶接觸的軌跡和如圖5(b)所示的稱量托輥組與皮帶接觸的軌跡不一致。前者的軌跡是正常的,皮帶與托輥組的中間托輥有一半以上的寬度接觸了,與左右兩個(gè)托輥也在托輥中部開始均勻接觸;但后者托輥組的中間托輥幾乎不和皮帶接觸,左邊托輥與皮帶接觸還可以,但右邊托輥與皮帶幾乎是全接觸,而且從三節(jié)槽形托輥的斷面形狀來(lái)看,右邊托輥的左端明顯高出來(lái)約20mm,用手摸一下就找到了問題產(chǎn)生的原因,原來(lái)是這個(gè)托輥?zhàn)蠖说闹行妮S未能放入托輥支腿的凹槽內(nèi)。停一下皮帶輸送機(jī),用力將這個(gè)托輥的左端按到托輥支腿的凹槽內(nèi),使托輥組整個(gè)斷面的形狀從圖5 (b)改變成圖5(a)。在隨后再次進(jìn)行的皮帶秤零點(diǎn)、滿值的測(cè)試中,秤的性能又恢復(fù)到原來(lái)的穩(wěn)定狀態(tài),這次故障處理過程也從反面證實(shí)了準(zhǔn)直性校準(zhǔn)的必要性和重要性。
      9、累計(jì)脈沖信號(hào)遠(yuǎn)傳
          由于該銅礦山選礦廠工程的控制系統(tǒng)選用了西門子公司SIMATIC S7-400 PLC.皮帶秤二次儀表除了將物料瞬時(shí)流量信號(hào)送到PIJC進(jìn)行球磨機(jī)定量給料調(diào)節(jié)外,還將物料累計(jì)脈沖信號(hào)送到PLC進(jìn)行累積顯示和報(bào)表打印。開始的時(shí)候我們?cè)诙蝺x表選擇lOkgt脈沖送PLC的開關(guān)量輸入模塊進(jìn)行脈沖累加,但很快發(fā)現(xiàn)在PLC上顯示的累積值少于皮帶秤二次儀表的累積顯示值,顯然是因?yàn)槔塾?jì)脈沖信號(hào)頻率過快,PLC接收信號(hào)時(shí)出現(xiàn)了丟脈沖的現(xiàn)象,將10kg,脈沖改為1000kg/脈沖后,因累計(jì)脈沖的間隔時(shí)間大大延長(zhǎng),就再也沒有出現(xiàn)丟脈沖的問題。
          三門峽富通新能源銷售皮帶輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、刮板式輸送機(jī)、顆粒機(jī)等機(jī)械設(shè)備。

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