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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      1025t/h鍋爐在線氧量測點(diǎn)位置分析與改進(jìn)

      發(fā)布時間:2014-07-06 14:29    來源:未知

          要提高鍋爐燃燒的經(jīng)濟(jì)性,就要保持合理的風(fēng)、粉配合,一、二次風(fēng)配比,送、吸風(fēng)配合和適當(dāng)?shù)臓t膛溫度。合理的風(fēng)、粉配合就是要保持爐膛內(nèi)最佳的過?諝庀禂(shù),而爐內(nèi)過?諝庀禂(shù)過大或過小,都會使鍋爐的各項(xiàng)熱損失總和以及輔機(jī)單耗發(fā)生變化。無論是運(yùn)行分析還是運(yùn)行調(diào)整,選擇最佳過剩空氣系數(shù)的基礎(chǔ)是在線氧量值準(zhǔn)確并有代表性。因此,有必要對鍋爐氧量測點(diǎn)的位置選擇進(jìn)行周密細(xì)致的研究與分析,富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)木屑顆粒機(jī)、秸稈壓塊機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      1、設(shè)備概況
          蒙達(dá)公司1號機(jī)組鍋爐為B &WB-1025/18.44M型亞臨界自然循環(huán)、中間一次再熱、DRB型燃燒器前后墻對沖燃燒固態(tài)排渣煤粉爐。鍋爐整體呈Ⅱ型布置,其尾部煙道由分隔墻分成低溫再熱器側(cè)和一級過熱器、省煤器側(cè)。在省煤器出口左右側(cè)墻各裝有一臺ABB公司生產(chǎn)的氧化鋯氧量計。
      2、存在的問題
          蒙達(dá)公司1號機(jī)組鍋爐自1995年3月投產(chǎn)以來,用于監(jiān)視省煤器后氧量的表盤顯示一直不準(zhǔn)確,經(jīng)常存在氧量與總風(fēng)量不匹配,運(yùn)行人員通過其他參數(shù)的對比總是對在線氧量值抱懷疑態(tài)度,在線氧量值的不真實(shí)使運(yùn)行人員不能準(zhǔn)確判斷當(dāng)前燃燒工況的過剩空氣系數(shù)的大小,在這種狀況下,運(yùn)行人員很難根據(jù)表盤指示的氧量來正確,合理地調(diào)整配風(fēng),保證鍋爐穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。造成這種現(xiàn)象的主要原因是鍋爐氧量測點(diǎn)安裝位置不合理。
      3、原因分析
      3.1測試分析
          (1)測點(diǎn)位置
          改進(jìn)前在線氧量測點(diǎn)與試驗(yàn)氧量測點(diǎn)位置示意圖見圖1。
          改進(jìn)前在線氧量測點(diǎn)7左右側(cè)墻各一個。位于省煤器出口煙氣調(diào)節(jié)擋板8的上部、分隔墻2和給水分配管12之間。試驗(yàn)測點(diǎn)位于尾部水平煙道出口擋板后,根據(jù)矩形煙道的尺寸,兩側(cè)煙道各裝有8個多孔取樣管式測點(diǎn),平均分布于各個煙道的同一橫斷面。試驗(yàn)測點(diǎn)與改進(jìn)前在線氧量測點(diǎn)垂直距離約15 m。
          (2)試驗(yàn)儀器及測試方法
      在吹灰停止和燃燒調(diào)整穩(wěn)定的情況下,利用德國燃燒效率分析儀testo-350在試驗(yàn)測點(diǎn)處進(jìn)行氧量測試,取平均值,并與原在線氧量值對比。
          (3)試驗(yàn)結(jié)果分析
          從表中可看出,三次測試的6組數(shù)據(jù)中有4組是原在線氧量值大于試驗(yàn)測點(diǎn)處所測氧量。我們知道,沿著煙氣的走向,氧量應(yīng)是逐漸增大的趨勢,這說明原在線氧量值顯然是不對的,也就是說它反映的不是實(shí)時的真實(shí)氧量值。而且A側(cè)表盤的氧量偏小而B側(cè)的氧量偏大,表盤顯示的氧量混亂。另外,將原在線氧化鋯探頭拔出后測得的氧量值與原在線氧量值基本相符,說明氧化鋯探頭工作是正常的。
      3.2從測點(diǎn)所處的環(huán)境分析
          (1)改進(jìn)前的原氧量測點(diǎn)
          改進(jìn)前的原氧量測點(diǎn)7所處的環(huán)境見圖1。測點(diǎn)位于鍋爐省煤器出口煙氣調(diào)節(jié)擋板8的上部,從內(nèi)部看處于分隔墻2和給水分配管12的包圍中,位置狹隘,而且煙氣調(diào)節(jié)擋板和分隔墻夾角極易積灰,嚴(yán)重時幾乎接近氧化鋯探頭,這一部位很容易形成煙氣死角,煙氣流的阻力較大,它的右側(cè)則空無一物。根據(jù)氣流流動的特性,煙氣會大量走空曠處而不會走阻力大的區(qū)域,這就造成原在線測點(diǎn)處煙氣的流通性不好。
          (2)改進(jìn)后的氧量測點(diǎn)
          改進(jìn)后的測點(diǎn)5所處的環(huán)境如圖1。測點(diǎn)大致位置不變,也在省煤器出口煙氣調(diào)節(jié)擋板上部.與改進(jìn)前的原測點(diǎn)不同的是,它位于尾部煙道后包墻。從內(nèi)部看所在煙道開闊無障礙,煙氣流速較高,不易積灰,煙氣流通性好,氧化鋯探頭易接觸到最新鮮的煙氣,反映到氧量表計上的自然就是比較真實(shí)的氧量值。
      3.3分析比較結(jié)論
          通過以上的分析得知:改位后測點(diǎn)的優(yōu)勢遠(yuǎn)大于改位前的測點(diǎn)。把現(xiàn)有的在線氧化鋯探頭移至改位后測點(diǎn)處(尾部煙道省煤器出口后墻中部),省時、省料,簡單易行,可使在線氧量反映得更真實(shí)、更實(shí)時。
      4改進(jìn)方案
          (1)氧化鋯對測點(diǎn)所處環(huán)境的要求:ABB公司的氧化鋯可實(shí)現(xiàn)自動調(diào)溫測量,它的氧傳感器刻度溫度為700℃,當(dāng)煙樣溫度低于700℃時自動對氧傳感器進(jìn)行加熱,使其穩(wěn)定在700℃,欲改進(jìn)的在線氧量測點(diǎn)位置煙溫約在450℃左右,對氧化鋯的測量不會造成影響。
          (2)將原在線氧量測點(diǎn)移至欲改進(jìn)的在線氧量測點(diǎn)位置,根據(jù)現(xiàn)場勘測和分析比較,改進(jìn)后的在線氧量測點(diǎn)共有2個,分別位于尾部煙道后包墻省煤器出口煙氣擋板上部,A、B側(cè)煙道的中間部位。
          (3)利用原有1號爐ABB公司的氧化鋯測量、傳輸和就地顯示系統(tǒng),只需加長儀器、儀表電纜長度。
          (4)移位改進(jìn)后,熱工人員應(yīng)嚴(yán)格檢查氧化鋯測量系統(tǒng)的法蘭與爐墻埋管之間是否密封.標(biāo)準(zhǔn)氣入口是否密封、擰緊,并用標(biāo)準(zhǔn)氣體標(biāo)定。
          (5)改進(jìn)后氧量測點(diǎn)位置見圖3。
      5、效果分析
          利用試驗(yàn)測點(diǎn)對改進(jìn)后的氧量測點(diǎn)進(jìn)行在線跟蹤測試比較,測試數(shù)據(jù)見表2。
          從上表可看到,改進(jìn)后測點(diǎn)的在線氧量顯示值與試驗(yàn)測點(diǎn)所測氧量值跟蹤對應(yīng)良好,說明在線氧量測點(diǎn)的移位改進(jìn)是成功的。
      6、效益分析
          最真實(shí)的在線氧量值有利于運(yùn)行人員進(jìn)行運(yùn)行分析調(diào)整及設(shè)備治理。同時也可以根據(jù)空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)量來控制鍋爐出口的氧量,在鍋爐熱效率的各項(xiàng)損失中,排煙熱損失是最大的一項(xiàng),而鍋爐出口的過剩空氣系數(shù)對排煙熱損失的影響是舉足輕重的。通過對排煙熱損失的計算可知,鍋爐出口氧量每升高1%,鍋爐效率降低0.46%,發(fā)電煤耗將升高1.6g/kW h。所以通過省煤器后的在線氧量對鍋爐出口氧量進(jìn)行控制,可以產(chǎn)生很高的經(jīng)濟(jì)效益。
      7、結(jié)束語
          改進(jìn)后的在線氧量測點(diǎn)能夠較準(zhǔn)確地反映省煤器后的氧量值,運(yùn)行人員可以據(jù)此進(jìn)行燃燒調(diào)整,以維持合理的送風(fēng)量和鍋爐出口的過?諝庀禂(shù)。但是,若氧化鋯氧量測量系統(tǒng)運(yùn)行時間過長,因其所處位置溫度較高、配件老化等原因,會出現(xiàn)法蘭墊、爐墻埋管、標(biāo)準(zhǔn)氣入口等部位松動、漏風(fēng)。因此,必須對氧化鋯氧量測量系統(tǒng)進(jìn)行定期維護(hù),同時要經(jīng)常觀察表盤氧量的變化情況,發(fā)現(xiàn)顯示異常要及時處理。
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