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      礦山機(jī)械新聞動(dòng)態(tài)

       

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      IPS5000B立磨在生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及措施

      發(fā)布時(shí)間:2014-04-15 09:11    來源:未知

            我公司生料制備采用MPS5000B(磨盤直徑5m,磨輥直徑2.8m)立磨,德國(guó)非凡公司制造,主電機(jī)功率4 000kW,設(shè)計(jì)能力470t/h(不包括粉煤灰料量)。MPS立磨是一種全風(fēng)掃式磨機(jī),磨機(jī)的磨盤在主電機(jī)的帶動(dòng)下旋轉(zhuǎn),磨輥受到液壓力的作用下.緊壓在磨盤的料層上,由于摩擦力作用使磨輥繞中心軸作自轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。入磨物料經(jīng)過擠壓,在離心力的作用下甩下盤邊沉落到噴口環(huán)處,靠該處的高速風(fēng)將其吹起、吹散,金屬、大塊物料將沉降到噴口環(huán)下排出.經(jīng)振動(dòng)輸送機(jī)循環(huán)入磨再次粉磨。細(xì)粉帶到立磨上部,經(jīng)選粉機(jī)柵欄效果的分選,成品隨同氣體進(jìn)入收塵器收集起來,粗粉又循環(huán)回來。粗粉、粗顆粒被拋起,隨著風(fēng)速的降低,使其失去依托,沉降到盤面上,靠離心力進(jìn)入壓磨軌道進(jìn)行新一輪的循環(huán)。我公司生料制備采用四組分配料,其中石灰石、鐵礦石、硅石入磨進(jìn)行粉磨:粉煤灰在磨后與出磨成品匯合進(jìn)入生料庫。生料制備生產(chǎn)流程系石灰石、鐵礦石、硅石經(jīng)皮帶輸送,通過除鐵器、金屬探測(cè)儀的除鐵,由鎖風(fēng)喂料機(jī)入磨,經(jīng)研磨后,成品生料由尾排風(fēng)機(jī)帶至匯風(fēng)箱進(jìn)行初步沉降,出匯風(fēng)箱的含塵氣體經(jīng)電收塵收集,匯風(fēng)箱、電收塵所收集的生料同粉煤灰匯合,進(jìn)入生料庫,富通新能源生產(chǎn)銷售雷蒙磨粉機(jī)、雷蒙磨機(jī)油磨輥總成等設(shè)備。
          自2005年3月13日生料磨試生產(chǎn),在生產(chǎn)中出現(xiàn)了許多問題,走了很多彎路,從中也得到了很多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。為兄弟水泥單位在新線安裝、投產(chǎn)中不再或減少出現(xiàn)類似問題.我們現(xiàn)將生產(chǎn)中出現(xiàn)的一些主要問題及處理方法介紹如下:
      1、石灰石堆場(chǎng)
          我公司石灰石堆場(chǎng)共分2個(gè)區(qū),分別容量為3萬t因試生產(chǎn)初期布料系統(tǒng)安裝沒有完成,所以采用汽車載料人工布料。
      1.1布料產(chǎn)生的問題
          (1)石灰石粒度分布不均勻,立磨工況變化較大。
          (2)由于汽車層層卸料、碾壓,造成石灰石堆料壓的比較硬,取料機(jī)取料時(shí)負(fù)荷很大,經(jīng)常出現(xiàn)過流和耙齒斷折的問題。在投產(chǎn)初期經(jīng)常因?yàn)槭沂┎簧狭隙斐蓽p產(chǎn)或停磨。
      1.2采取措施
          (1)使用推土機(jī)將料堆松動(dòng),以便于取料。
          (2)加快布料系統(tǒng)的安裝運(yùn)行。
      2、石灰石粒度控制
          人磨物料粒度對(duì)立磨運(yùn)行影響很大,因?yàn)槭沂浔日贾饕壤蚨m宜的石灰石粒度分布直接影響了磨機(jī)的產(chǎn)質(zhì)量。
      2.1  立磨投產(chǎn)初期情況
          在立磨投產(chǎn)初期.由于石灰石堆場(chǎng)采用人工布料,粒度變化較大,并且在一段區(qū)域石灰石細(xì)度偏細(xì)。在此周期磨機(jī)運(yùn)行主要出現(xiàn)的現(xiàn)象:
          (1)料層穩(wěn)定性不好,料層厚度在20mm—180mm間波動(dòng)。這是因?yàn)榉哿陷^多,很難在磨盤形成穩(wěn)定的料床;另外粉料會(huì)在磨輥和磨盤間壓實(shí),不利于研磨,需要有塊狀物料去松動(dòng)料層,便于提高研磨效率。
          (2)磨機(jī)穩(wěn)定性不好,容易產(chǎn)生磨振。這是因?yàn)榱蠈虞^薄,會(huì)造成研磨應(yīng)力集中,無法形成穩(wěn)定的料床,使輸入能量和粉磨能量轉(zhuǎn)換效率較低,同時(shí)不穩(wěn)定的料層厚度會(huì)導(dǎo)致一部分能量會(huì)轉(zhuǎn)化為磨輥對(duì)磨盤的沖擊,引起磨振。
          (3)吐渣中細(xì)粉較多,容易造成振動(dòng)輸送機(jī)走不供。人磨細(xì)粉量較多,勢(shì)必引起吐渣細(xì)粉量增大:而振動(dòng)輸送機(jī)的工作特性不利于輸送粉料,對(duì)于含有粉狀物料的塊粒物料.其輸送量將低于額定值的10%~70%。
      2.2石灰石粒度對(duì)磨機(jī)影響
          由于石灰石細(xì)粉較多對(duì)磨機(jī)影響較大,因此在其后一段時(shí)間里校枉過正,石灰石粒度控制的又偏大.大于70mm的塊狀石灰石較多。在此周期磨機(jī)運(yùn)行主要體現(xiàn)出的現(xiàn)象:吐渣量偏大,循環(huán)負(fù)荷較大。由于入磨粒度較大,物料很難在磨內(nèi)很快研磨成產(chǎn)品,這樣就會(huì)造成一些塊狀物料排渣,增大了循環(huán)量。為適應(yīng)物料,操作上只有采取增大研磨壓力,而這樣又會(huì)增大磨機(jī)電流,造成操作上的不穩(wěn)定。
      2.3采取措施:鑒于石灰石粒度對(duì)立磨運(yùn)行質(zhì)量的影響,我們加強(qiáng)了對(duì)石灰石粒度的控制,確保了人磨物料粒度的穩(wěn)定性、適宜性。同時(shí)在運(yùn)行中適當(dāng)噴水以穩(wěn)定料層,也起到了良好的效果。
      3、入磨鎖風(fēng)喂料機(jī)(即大型分格輪,有別于其他廠家的三道閥)容易卡死
          由于在安裝時(shí)分格輪輪彀與電機(jī)側(cè)殼體間隙太小,無法裝配,所以對(duì)殼體進(jìn)行了氣焊掃割和打磨,但由此造成分格輪與殼體間隙較大,極易卡異物而過流跳停。
      3.1經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
          安裝鎖風(fēng)喂料機(jī)必須嚴(yán)格遵守工藝要求。
      3.2采取措施
          (1)殼體補(bǔ)焊,以減小輪彀和殼體間的間隙,減少卡塊的幾率。
          (2)下料溜子處加設(shè)導(dǎo)料板.以使物料擊落點(diǎn)遠(yuǎn)離故障點(diǎn),減少卡塊的幾率。
      4立磨液壓系統(tǒng)
          在生產(chǎn)中,液壓系統(tǒng)出現(xiàn)了許多問題.嚴(yán)重影響了磨機(jī)的安全穩(wěn)定、高效運(yùn)行。在分析、處理液壓系統(tǒng)的過程中,我們逐漸掌握了一些卓有成效的處理方法,現(xiàn)統(tǒng)計(jì)如下:
      4.1  故障類型:液壓泵頻繁啟動(dòng)、運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)(1—1.5min啟動(dòng)一次,運(yùn)行時(shí)間1Omin),液壓油溫度偏高(約70℃)、電磁閥溫度很高(約75C)。
          原因分析:通過現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)壓力釋放閥管路溫度較高,有液壓油頻繁流動(dòng)的現(xiàn)象.這說明壓力釋放閥存在內(nèi)泄露。
          處理措施:將壓力釋放閥壓力由20.5MPa調(diào)高至21.5MPa。
          效果:液壓泵啟動(dòng)頻率降低(lOmin)、運(yùn)行時(shí)間縮短(約20s)。
      4.2故障類型:主電機(jī)啟動(dòng)后,無法落輥。
          原因分析:在主電機(jī)啟動(dòng)、落輥前,如液壓泵啟動(dòng),將無法落輥。
          處理措施:掌握液壓泵啟動(dòng)周期,避開啟動(dòng)時(shí)間。
          效果:目前已很少出現(xiàn)開磨后無法落輥的現(xiàn)象。
      4.3故障類型:停磨后,磨輥無法自動(dòng)抬起來。
          原因分析:張緊壓力偏高,抬輥壓力上不來。
          處理措施:停磨前應(yīng)減料,降低張緊壓力。
          效果:目前停磨后,已很少出現(xiàn)磨輥無法自動(dòng)抬
      起來的現(xiàn)象。
      4.4故障類型:主電機(jī)一開及過流跳。
          原因分析:磨盤料層偏厚,主電機(jī)啟動(dòng)時(shí)因負(fù)荷大而過流。
          處理措施:A、停磨前減料,降低磨盤料層厚度。
          B、抬輥設(shè)定高度由130mm調(diào)至150mm。
          效果:沒有再出現(xiàn)類似故障。
      4.5故障類型:建立液壓站時(shí),磨輥抬輥壓力不高,鎖壓不好,磨輥抬不起。
          原因分析:液壓缸下油腔進(jìn)出油管道的單向閥存在內(nèi)泄露,錟壓不好。
          處理措施:定期清洗單向閥中的雜物。
          效果:效果明顯。
      5、熱風(fēng)室積料,振動(dòng)輸送機(jī)壓死,立磨磨振或過流跳
      5.1  造成熱風(fēng)室積料.振動(dòng)輸送機(jī)壓死的原因
          (1)入磨物料過細(xì)、粉末較多,熱風(fēng)室內(nèi)部沉降的細(xì)粉偏多,而吐渣振動(dòng)輸送機(jī)的特性不利于輸送粉料,從而導(dǎo)致吐渣走不供、熱風(fēng)室堵料。
          (2)喂料量過多或者系統(tǒng)風(fēng)量不夠,導(dǎo)致系統(tǒng)吐渣料增多。此時(shí),若不采取措施,就會(huì)導(dǎo)致磨況惡化,嚴(yán)重的會(huì)造成磨機(jī)熱風(fēng)室里積料,導(dǎo)致主電動(dòng)機(jī)功率異常升高。
      5.2采取措施
          (1)優(yōu)化操作,抓住關(guān)鍵參數(shù)并及時(shí)調(diào)整,確保穩(wěn)定運(yùn)行。
          (2)調(diào)高振動(dòng)輸送機(jī)的頻率和振幅,以加大輸送機(jī)的輸送能力。
      6、磨輥輥皮的磨損
          我公司磨輥輥皮磨損非常嚴(yán)重(可能和我公司入磨原材料的易磨性較低有關(guān)),磨損量主要在磨輥的外側(cè),呈波紋狀,最大磨損量已達(dá)55mm.根據(jù)京陽水泥廠的使用經(jīng)驗(yàn)(最大磨損超過lOOmm時(shí),根據(jù)檢修周期考慮更換,使用周期約1年),目前尚不影響使用,但考慮到我公司立磨運(yùn)行時(shí)間尚短.如此大的磨損量勢(shì)必會(huì)降低設(shè)備的使用周期,且磨損量的加劇會(huì)降低磨輥的碾壓能力,影響磨機(jī)的運(yùn)行質(zhì)量。為確保立磨生產(chǎn)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,根據(jù)京陽的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),立磨易損件應(yīng)抓緊準(zhǔn)備,其中主要包括:立磨研磨板、輥皮、磨輥軸承(包括密封件)和螺栓。由于磨輥輥皮、立磨研磨板備件加工的周期較長(zhǎng)(京陽約為7個(gè)月),因而需及早進(jìn)行對(duì)輥皮備件的準(zhǔn)備工作。我公司3個(gè)磨輥輥皮的磨損量統(tǒng)計(jì)情況可見表1。
      7、立磨扭力支撐往回行程較大,溫升偏高
      7.1  原因分析:經(jīng)檢查測(cè)量壓力框架和擋鐵間的間隙偏大,A=25mm,造成扭力支攆行程加大,動(dòng)能增大,動(dòng)能轉(zhuǎn)化為熱能而造成溫度升高。扭力支撐結(jié)構(gòu)見圖l。
      7.2采取措施:增加填隙片,以減少壓力框架和擋鐵
      的間隙。
      8開磨時(shí),匯風(fēng)箱下料斜槽容易堵料(我公司匯風(fēng)箱沉降的物料經(jīng)6風(fēng)葉分格輪下到斜槽)
      8.1  原因分析    (1)剛開磨時(shí),由于一些操作參數(shù)沒有調(diào)整到位,造成生料跑粗,粗顆粒容易沉積在斜槽里不流動(dòng):投產(chǎn)初期,我公司立磨生料開磨后第一個(gè)小時(shí)的生料細(xì)度都在20%以上(80um篩余)。
          (2)分格輪鎖風(fēng)效果不好,分格輪下料口負(fù)壓較大,相當(dāng)于進(jìn)行一次選粉作用.造成醋顆粒物料積聚在下料口處,流化不暢。
      8.2采取措施
          (1)規(guī)范操作,縮短開磨時(shí)的調(diào)整時(shí)間,減少生料跑粗,提高產(chǎn)品細(xì)度。
          (2)更換分格輪為12葉片分格輪,鎖風(fēng)性能大幅提高。
      9、系統(tǒng)下料淄子的磨損
          系統(tǒng)下料溜子磨損嚴(yán)重,影響了立磨的正常穩(wěn)定運(yùn)行。我公司系統(tǒng)下料溜子設(shè)計(jì)時(shí)都沒有添加內(nèi)襯,由于人磨物料都是塊狀物料,因此對(duì)下料溜子的沖刷十分嚴(yán)重。僅僅投產(chǎn)兩周,系統(tǒng)下料溜子變被磨穿漏料,維修工作量很大。試生產(chǎn)過程中我們陸續(xù)增加耐磨襯板,情況大為好轉(zhuǎn)。
          我公司MPS5000B立磨自2005年3月13日投產(chǎn)至今,已生產(chǎn)生料超過75萬t,磨機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定。但是,也暴露出許多工藝設(shè)計(jì)、機(jī)電等問題,在我公司工作人員的全面分析、總結(jié)和處理后,一些問題正逐步被認(rèn)識(shí)和解決;經(jīng)大家的共同努力,立磨系統(tǒng)已創(chuàng)造出了良好的經(jīng)濟(jì)效益。


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      1、顎式破碎機(jī)
      2、圓錐破碎機(jī)
      3、雷蒙磨粉機(jī)

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