1、設(shè)備介紹
云南某公司首臺和第二臺300 MW CFB鍋爐,是引進(jìn)法國AIJSTOM公司的技術(shù)設(shè)計(jì)和制造的,分別于2006年6月3日和2006年8月27日通過168 h試行,正式投入商業(yè)運(yùn)行。通過一年左右的摸索實(shí)踐,該爐能在30%~100%負(fù)荷范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行,能滿足深度調(diào)峰的要求。鍋爐主要由單爐膛、4個高溫絕熱旋風(fēng)分離器、4個外置床(外置式換熱器)、4個回料閥、4臺冷渣器、1個四分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器和尾部對流煙道等部分組成,其中單爐膛采用褲衩腿、雙布風(fēng)板結(jié)構(gòu)。鍋爐配風(fēng)系統(tǒng)共設(shè)有2臺一次風(fēng)機(jī),2臺二次風(fēng)機(jī),2臺引風(fēng)機(jī)和5臺高壓流化風(fēng)機(jī)。其給煤系統(tǒng)布置有4臺稱重給煤機(jī),4臺刮板給煤機(jī),采用十二點(diǎn)給煤,爐前煤斗里的煤經(jīng)刮板式給煤機(jī)送至位于爐膛兩側(cè)回料裝置的回料管線上共8個給煤口,即每個回料閥返料腿上有2個給煤口,給煤隨循環(huán)物料一起分4點(diǎn)進(jìn)入爐膛,另外從每個刮板給煤機(jī)上再分別引出1根給煤管線,分別送到兩側(cè)墻,每2根給煤線分別供2個側(cè)墻上給煤點(diǎn)送入爐膛。
2、啟動的過程
2007年7月1日凌晨,云南某公司2號機(jī)組電負(fù)荷305 MW,床壓在正常運(yùn)行值9 kPa左右,04:35:00左側(cè)高溫再熱器汽溫從540℃迅速降到497℃,給水流量、主蒸汽流量、給煤量明顯上升,爐膛負(fù)壓從20 Pa升至1300 Pa,1號,2號引風(fēng)機(jī)出力加大,經(jīng)過參數(shù)的分析和現(xiàn)場的檢查,判斷為左一外置床內(nèi)高溫再熱器換熱管泄漏。04:45:00值長與中調(diào)聯(lián)系并取得中調(diào)同意后,開始降負(fù)荷,匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo).12:17:00負(fù)荷到零,打閘停機(jī),機(jī)組被迫停運(yùn)。
由于7月是今年云南電網(wǎng)負(fù)荷高峰期,所以批準(zhǔn)的檢修工期較短,經(jīng)過一個星期的搶修,泄漏的高再換熱管處理完畢,同時對4個外置床、4個回料閥做了檢查,主要檢查內(nèi)部耐磨耐火材料有無脫落,風(fēng)帽有無堵塞,這就要求把回料閥、外置床內(nèi)的床料用事故排渣管排空。為了盡快并網(wǎng),搶發(fā)電量,于2007年7月9日在外置床、回料閥未加床料的情況下啟動,06:30:00啟動引風(fēng)機(jī),高壓流化風(fēng)機(jī),二次風(fēng)機(jī),一次風(fēng)機(jī),爐膛內(nèi)床料開始流化,左床壓為12 kPa,右床壓為16 kPa,08:58:00點(diǎn)火,7月10日01:35:00并網(wǎng)成功,富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
3、運(yùn)行中出現(xiàn)的問題
啟動風(fēng)機(jī),床料開始流化時,左床壓為16kPa,右床壓為17 kPa,而300 MW CFB鍋爐設(shè)計(jì)床壓范圍是15—22 kPa,應(yīng)該說,啟動時的床壓是能夠滿足運(yùn)行要求的。鍋爐經(jīng)過17 h的升溫升壓運(yùn)行,由于左二、右一、右二回料錐閥卡澀,無法關(guān)閉,開度分別在100%、10%、20%,因此床料多數(shù)被吹到外置床內(nèi),左床壓降至0.5kPa,右床壓降至3.5 kPa,爐膛內(nèi)床料已經(jīng)很少。
3.1床壓過低,爐膛中上部溫度容易超限
300MW CFB鍋爐設(shè)計(jì)床壓范圍是15~22kPa,運(yùn)行床壓范圍是9—11 kPa。2007年7月10日03:15:00由于爐膛上部溫度有2個測點(diǎn)超過1050℃,燃燒室溫度高高保護(hù)動作,導(dǎo)致MFT,當(dāng)時主汽壓力9.8 MPa,主汽溫度390℃,負(fù)荷30 MW,床溫(爐膛下部溫度)450℃左右,立即聯(lián)系燃油泵房啟動供油泵,做好隨時投油助燃的準(zhǔn)備,同時聯(lián)系熱工人員馬上到現(xiàn)場強(qiáng)制超限溫度測點(diǎn),在較短的時間內(nèi)恢復(fù)了給煤線運(yùn)行,匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。鑒于CFB鍋爐蓄熱量大的優(yōu)點(diǎn),在給煤線恢復(fù)時,主汽壓力雖已降到5 MPa,但主汽溫度只降到380℃,床溫基本上沒變化,由于處理及時,在沒有投油助燃的情況下恢復(fù)了正常運(yùn)行。04:15:00負(fù)荷已升至40 MW,左側(cè)給煤量一直較低,此時又有中上部溫度超限,立即將給煤量減至最低,仍未見下降趨勢,請示領(lǐng)導(dǎo)同意,將溫度超限測點(diǎn)強(qiáng)制。
3.2床溫過低.保護(hù)動作
08:00:00電負(fù)荷107 MW,左床壓1.5 kPa,右床壓5 kPa,此時左床溫下降較快,適當(dāng)加大給煤量,左床溫仍不見上升趨勢,爐膛中上部溫度一直較高。11:15:00床溫低于300℃且已投煤無風(fēng)燃器支持保護(hù)動作,鍋爐第二次MFT,床溫、主蒸汽溫度、主蒸汽壓力均開始下降,為了穩(wěn)住負(fù)荷,再次聯(lián)系燃油泵房值班員,啟動供油泵,投入風(fēng)道燃燒器油槍運(yùn)行,待床溫高于300℃逐漸投入給煤,負(fù)荷最低降到39 MW。
3.3爐內(nèi)床料過少,外置床內(nèi)換熱太弱
爐內(nèi)床料過少,床壓過低,要想提高床溫至正常范圍830℃~850℃,給煤量比正常床壓時相同負(fù)荷的給煤量大,導(dǎo)致煤耗增加,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性降低,并且主汽壓力通常較相應(yīng)負(fù)荷對應(yīng)的壓力要高。因?yàn)闋t內(nèi)床料少,料層厚度薄,給煤燃燒后散熱損失很大,從旋風(fēng)分離器分離下來的物料經(jīng)過回料閥進(jìn)入外置床時,物料溫度已經(jīng)下降許多,在流化風(fēng)的作用下,對外置床受熱面的換熱就很小,這就是當(dāng)負(fù)荷升至30%左右額定負(fù)荷時,床溫、主蒸汽溫度,再熱蒸汽溫度仍然低于額定值的重要原因。
3.4不能將負(fù)荷盡快升至額定值
由上述三點(diǎn)看出,爐內(nèi)床料少,床壓低,爐膛中上部溫度超限,而床溫低,是制約升負(fù)荷的內(nèi)因,主、再熱汽溫低,主汽壓力高是升負(fù)荷速率慢的外因。從7月10日到7月17日這一個星期中,一直是投入4只油槍助燃,試圖提高床溫至正常范圍830℃~850℃,經(jīng)過一個星期的運(yùn)行調(diào)整,床溫顯示仍然參差不齊,平均溫度在500℃左右,熱工人員校核測點(diǎn)測量準(zhǔn)確。
而主蒸汽溫度一直在450℃左右,主蒸汽壓力在10 MPa左右,負(fù)荷最高到過150 MW,于17日被迫再次停運(yùn),爐膛溫度降低后,檢查發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)有局部結(jié)焦,4個回料閥內(nèi)均有結(jié)焦,其中右一回料閥嚴(yán)重結(jié)焦,最后不得以用局部爆破法將焦塊清理。在這種情況下,機(jī)組由停備被迫轉(zhuǎn)為小修,于8月27日重新啟動,7月2日2號機(jī)組的啟動,給公司帶來了巨大的損失,這種為了搶發(fā)電量而缺床料運(yùn)行結(jié)果證明是不可行的。
4、缺床料運(yùn)行的危害
4.1長時間低負(fù)荷運(yùn)行,經(jīng)濟(jì)性降低
機(jī)組啟動幾天之后,由于床溫、床壓、主蒸汽溫度、壓力、再熱蒸汽溫度等多個參數(shù)均達(dá)不到正常運(yùn)行范圍,機(jī)構(gòu)負(fù)荷始終升不上去,只能在低負(fù)荷運(yùn)行,且負(fù)荷非常不穩(wěn)定;這樣長時間低負(fù)荷運(yùn)行,機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性是非常低的。
4.2燃油成本增加
在缺床料運(yùn)行的情況下,雖然爐膛上部超溫,爐膛一直投了煤,但由于床溫(下部溫度)一直較低,且沒有升高的趨勢,為了提高床溫,須投油助燃。經(jīng)驗(yàn)表明,這種情況需長時間連續(xù)投油助燃,燃油耗量非常大,燃油成本大幅增加,床溫最終仍然在500℃左右。
4.3廠用電率升高
在缺床料運(yùn)行的情況下,床壓較低,且左右床壓偏差較大,長時間內(nèi)無法調(diào)平。通過增加一次風(fēng)機(jī)出力,即提高一次風(fēng)壓力,調(diào)整左右一次風(fēng)量偏差,以試圖將左右床壓調(diào)平,這樣,廠用電率自然升高。
4.4鍋爐受熱面超溫?fù)p傷
在缺床料運(yùn)行的情況下,由于外置床內(nèi)低溫過熱器、中溫過熱器幾乎沒有換熱,要使氣溫滿足相應(yīng)的負(fù)荷,就得加大給煤量和燃油量,通過大量燃燒的煙氣與布置于尾部煙道的高溫過熱器換熱,高溫過熱器就很容易超溫,大大地縮短了高溫過熱器受熱面的使用壽命,另外,爐膛上部經(jīng)常超溫,對上水冷壁管壁的損傷也非常大。
4.5給煤機(jī)系統(tǒng)不能正常運(yùn)行
300 MW CFB鍋爐爐膛壓力高報(bào)警值為1.5kPa,高高跳閘值為4 kPa,二次風(fēng)壓為10~12.5kPa,而給煤機(jī)系統(tǒng)的密封風(fēng)為二次風(fēng),在缺床料運(yùn)行的情況下,由于回料閥內(nèi)物料很少,不能建立料封,給煤機(jī)系統(tǒng)的密封風(fēng)極易被破壞,爐內(nèi)煙氣就會返竄到給煤管線,造成給煤機(jī)堵轉(zhuǎn)跳閘,甚至爐內(nèi)煙氣通過密封風(fēng)管返竄到給煤機(jī),將稱重給煤機(jī)的皮帶燒壞,使給煤機(jī)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
4.6延長檢修工期,加大檢修難度
長時間缺床料運(yùn)行的最終結(jié)果,就是爐內(nèi)結(jié)焦,機(jī)組被迫停運(yùn)。停爐后,清理布風(fēng)板上的焦塊相對容易,畢竟?fàn)t膛內(nèi)空間較大。當(dāng)清理回料閥內(nèi)、分離器下部的焦塊時,由于一個回料閥只有一個人孔,并且焦塊的硬度相當(dāng)大,檢修工期自然延長;分離器下部沒有入孔,只能采取逐段開孔的方法,由于分離器內(nèi)布置有保溫澆注料,開孔后,焦塊的溫度還相當(dāng)高,后采取邊澆水便清理的方法,檢修難度自然加大,經(jīng)過連續(xù)20多天的檢修工作,終于將焦塊全部清理完畢。
5、缺床料運(yùn)行結(jié)焦的判斷依據(jù)
(1)爐膛中上部溫度超限,床溫長時間偏低,溫度測點(diǎn)參差不齊;
(2)鍋爐床壓很低而爐膛總差壓較高,長時間內(nèi)兩側(cè)床壓都不能平衡;
(3)爐膛上部差壓幾乎不變化,在0 kPa左右;
(4)分離器溫度異常的低;
(5)回料閥流化風(fēng)壓小于25 kPa;
(6)外置床長時間內(nèi)沒有換熱;
(7)給煤線經(jīng)常跳閘,不能正常工作;
(8)主、再蒸汽溫度長時間內(nèi)不能提高,而一直穩(wěn)定在某一溫度水平;
(9)機(jī)組長時間低負(fù)荷運(yùn)行,且負(fù)荷非常不穩(wěn)定。
6、結(jié)束語
通過對300 MW CFB鍋爐缺床料運(yùn)行的介紹,指出了缺床料運(yùn)行的問題所在及其帶來的危害;長時間缺床料運(yùn)行的結(jié)果,必然導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦,并總結(jié)出了結(jié)焦的判斷依據(jù),為我們在運(yùn)行中把握停機(jī)的最佳時間指明了方向。
相關(guān)生物質(zhì)鍋爐顆粒機(jī)產(chǎn)品:
1、
生物質(zhì)熱風(fēng)空調(diào)
2、
木屑顆粒機(jī)
2、
秸稈顆粒機(jī)