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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      300MW機組磨煤機頻發(fā)堵煤問題的分析與解決

      發(fā)布時間:2013-12-20 09:01    來源:未知

      0、引言
          河北某電廠300 MW鍋爐機組為上海鍋爐廠制造的SG-1025/17. 6-M859型亞臨界、四角切圓燃燒鍋爐,配有5臺北京電力設(shè)備總廠制造的ZGM95G中速磨。磨額定功率380 kW,額定出力39.6 t/h,最大出力58.5 t/h,阻力≤5 900 Pa,單耗8 kWh/t。磨煤機密封風由1臺密封風機提供,每臺磨風量為4. 768 t/h。磨煤機入口冷、熱一次風混合后的總風道上裝有一個機翼風量測量裝置。
          該電廠投產(chǎn)初期,由于燃料供應(yīng)吃緊,煤質(zhì)變差,5臺磨只能帶90%左右的負荷,且多次發(fā)生嚴重的堵磨、堵煤粉管事故,嚴重影響了電廠的正常生產(chǎn)。多次對制粉系統(tǒng)調(diào)整后,磨煤機堵粉管問題不再出現(xiàn),但堵磨事件還是經(jīng)常發(fā)生。為解決該問題,本文對影響磨出力的因素及規(guī)律進行了全面的分析,一一排除了這些因素,并通過磨煤機最大出力試驗證明,正常情況下,磨煤機出力是可以有保證的,磨出力不足是由于部分情況下煤質(zhì)太差導(dǎo)致的。試驗完成后,電廠調(diào)整了運行模式,強化了配煤工作,沒有再發(fā)生出力不足的情況。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒秸稈顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      1、影響磨出力的因素及規(guī)律
          對于MPS磨煤機來說,在設(shè)計時會有一個設(shè)備條件下的基本出力,而在實際運行過程中,實際的磨煤機出力會受到自身結(jié)構(gòu)、燃料特性及運行模式等多方面因素的影響,要想找到磨煤機出力不足的原因,也必須從這些方面人手。
      1.1磨煤機結(jié)構(gòu)的影響
          磨煤機結(jié)構(gòu)的影響因素主要有磨盤直徑、轉(zhuǎn)速及磨盤/磨輥貼合程度,表現(xiàn)為:
          (1)磨盤直徑的影響很大,直徑越大,研磨面積也就越大,因而其與磨出力成平方關(guān)系,磨盤越大,出力越大。
          (2)在磨盤直徑一定的情況下,轉(zhuǎn)速的影響決定了一定時間內(nèi),沿轉(zhuǎn)動線速度方向展開的總研磨面積的大小,顯然它與磨出力成正比關(guān)系,轉(zhuǎn)速越快,展開研磨面積越大,磨出力越大。
          (3)磨盤直徑與轉(zhuǎn)速的影響都是假定在磨盤/磨輥貼合程度非常良好的情況下實現(xiàn)的,而在實際工作過程中,隨著運行時間的推移,磨輥、磨盤會發(fā)生磨損,磨輥磨盤的磨損量直接影響到磨煤面積與施加力,因而,磨輥、磨盤的磨損對磨研磨能力有很大影響,從而最終影響磨的出力。
          在這三個結(jié)構(gòu)影響因素中,磨盤直徑是無法調(diào)整的,轉(zhuǎn)速調(diào)整也必須通過改造才能實現(xiàn),因而它們都可認為是不可調(diào)節(jié)的因素,只有磨盤/磨輥貼合程度可實現(xiàn)機組運行過程中的改變,改變方法為:磨輥、磨盤磨損初期,可以通過增加加載力適當提高一些磨出力,磨損后期可通過更換磨輥來恢復(fù)磨的研磨能力。
      1.2影響磨出力的燃料因素
          燃料對磨煤機出力的影響主要由水分、可磨性及灰分決定,表現(xiàn)為:
          (1)水分的影響又由于水分存在的形式不同而有所不同:外水分絕大多數(shù)需要在磨煤機蒸發(fā)成蒸汽,因而它直接影響磨的干燥出力,且當水分大時,磨好的煤粉氣流中由于水蒸氣的分壓力增加而容易發(fā)生結(jié)露粘結(jié),影響磨的安全性。內(nèi)水分則主要影響到燃料的可磨性,當內(nèi)水分很大時,燃料的脆性下降,韌性增加,而使得可磨性下降。
          (2)可磨性是燃料影響磨出力的最直接表述,因而也是影響磨出力的燃料特性方面其它影響的總體表現(xiàn)。實際工作中一般用哈氏可磨度來表示,數(shù)值越大燃料越容易磨制。
          (3)灰分的增加會改變煤的可磨性系數(shù),從而影響磨的出力。一般來講,灰分增加會使煤難磨一些,但是灰分的增加必須在大于20%的份額以后才會產(chǎn)生作用,且作用較小,所以一般情況灰分影響被人忽略。
          在正常運行中,燃料的可磨性雖然是最直接的表達因素,但這個數(shù)據(jù)是得不到的,而水分與灰分的數(shù)值可以為運行人員所掌握,所以水分與灰分是非常重要。此外,當某些非自然因素混入燃料中的灰分以獨立的小顆粒,如石塊的形式進入磨煤機,則其對磨煤機影響非常大,并非可以忽略。
      1.3影響磨出力的運行因素
          影響磨煤機出力的運行因素主要有通風量、磨加載力、分離器擋板開度、煤粉細度等因素,其影響規(guī)律為:
          (1)磨加載力對磨出力的影響是雙向的,如果磨加載力比較小,加大加載力,會提升磨的出力,但加載力提高已經(jīng)滿足磨研磨的要求,再提高加載力,便不會再有什么效果。
          (2)通風量的作用是輸送和干燥煤粉,如果一次風能風量不足,磨好合格的煤粉輸送不出去,磨的出力就會明顯下降,反之如果一次風量過大,會使煤粉變粗,使不合格的煤粉磨出力會明顯增加,但粗粉直接進入爐膛后燃燒不完全、燃燒不穩(wěn)定,特別是低負荷時期,這一問題比較明顯。
          (3)分離器擋板改變會使一次風出磨時的流向發(fā)生變化,并通過與分離器擋板的撞擊作用,使粗、細煤粉得到分離,這樣,通過調(diào)節(jié)分離器擋板的開度,可以改變磨出煤粉的細度并影響到磨的出力。一般的,國內(nèi)MPS磨的分離器擋板開度最合適的范圍為50%~55%,這時,對于煙煤而言,控制煤粉細度R。在18 010~28%之間。
          (4)煤粉細度的要求是影響磨出力的最重要的因素之一,煤粉細度要求高,則燃料停留在磨里的時間較長,從而導(dǎo)致磨的出力降低,反之,煤粉細度要求降低,則磨的出力可以明顯提高。調(diào)節(jié)煤粉細度最有效的調(diào)節(jié)手段為改變分離器擋板的開度。
      2、磨出力不足原因分析
          機組設(shè)計煤種較好,配5臺ZGM95G中速磨煤機時原希望四用一備,但實際上由于煤質(zhì)下降,煤差時要200t/h總煤量只能帶85%負荷,還會發(fā)生堵磨現(xiàn)象,使得機組不得不大部分時間都投入5臺磨運行,導(dǎo)致備用磨煤機消失,檢修安排困難,大部分磨運行時間都在800~12 000 h之后,磨損量(磨盤+磨輥)達到50~ 90 mm之間后才進行大修。
          各臺磨的加載力基本按DCS內(nèi)設(shè)定的加載力曲線運行,磨滿負荷時加載力基本維持在16~17 MPa左右,為了減少磨磨損對出力的影響并提高出力,電廠曾把加載力增加到21 MPa,出力并未有明顯的變化,說明原設(shè)定的加載力是足夠的,因而并非因加載力不足而導(dǎo)致磨出力不足。
          分離器擋板開度在50%~55%之間,屬于最佳位置,但煤粉細度R90在30%~40%之間,明顯偏粗,顯然是通風量偏大所導(dǎo)致的。如果把分離器擋板的開度關(guān)小到45%,可以使煤粉細度R;氐35%以下,但會明顯抑制磨的出力,因而磨出力不足也不是分離器開度小、通風量小的導(dǎo)致的。
          綜上所述,磨出力不足的原因可能為磨本身的研磨能力不足,也可能是由于煤質(zhì)變差、或運行模式不合理導(dǎo)致實際運行工況有偏差引起。為了驗證這種推測,選定1號爐已運行12 000 h、磨盤磨損量達40 mm、磨輥磨損量達50 mm、工況相對惡劣的D磨進行最大出力試驗與調(diào)整試驗。
      3、試驗過程與調(diào)整結(jié)果
          試驗時機組供電負荷為241.4 MW,主汽流量為769.5 t/h,帶20 MW左右的供熱負荷,4臺磨運行。把D磨的負荷加到正常運行的煤量35t/h后,首先進行一次風量的測量與調(diào)平工作,結(jié)果如表1所示。從中可見磨煤機DCS顯示一次風量為69.0 t/h,而實際測量為83. 88 t/h,存在人口風量與出口風量相差較大的問題:煤粉管內(nèi)平均一次風速達35.05 m/s,遠遠高于煤粉可以沉積的最小一次風速,有充足的輸粉能力,不會發(fā)生堵粉現(xiàn)象,因而可排除通風量小的因素。
          為了考驗?zāi)ッ簷C的研磨能力,把給煤機解手動,逐步提高給煤量,直至有堵磨傾向為止,以考察該磨的最大研磨能力,試驗時的煤質(zhì)如表2所示,最大出力試驗結(jié)果如表3所示。
          考慮到式(1)既可以用標準狀態(tài)下m3/h作為單位,也可以用t/h作為單位,兩者的差值為空氣的密度1. 29kg/m3;表3中顯示實測風量值與DCS風量值的比值均為1.22,與空氣密度很接近,很有可能DCS中的風量計算結(jié)果值本應(yīng)當就是單位為標準狀態(tài)下結(jié)果,而DCS畫面上的單位標作t/h是筆誤。但這種錯誤實際上導(dǎo)致了風量控制時一直偏大,本身就使得磨煤機出力有增大的趨勢。
      4、磨出力不足真實原因及相應(yīng)的措施
          在試驗煤種下,磨損非常嚴重的D磨最大出力是42~ 44 t/h,基本上是ZGM95G磨煤機出力的上限,顯然磨煤機本身的研磨出力不是磨煤機出力的主要原因。
          綜合磨煤機出力的影響規(guī)律,以及上文中一一排除的因素,顯然可知該磨煤機的運行模式不存在使磨煤機出力降低的可能性,因而運行模式也不是磨煤機出力不足的主要原因。
          在運行后期,該廠磨煤機出力主要表現(xiàn)為堵磨,且經(jīng)常發(fā)生在煤質(zhì)較差、200 t/h煤帶不滿負荷的情況,這與調(diào)試期間堵煤粉管有很大的不同。在這種情況下,即使有5臺磨煤機投運,每臺磨也需要帶40 t/h的給煤量,基本接近最大出力運行。由于磨煤機長期無法檢修,磨煤機的磨損嚴重,顯然這種煤質(zhì)次、長期最大出力運行的情況是導(dǎo)致磨煤機進一步快速磨損、最終多發(fā)堵磨的根本原因。
          雖然燃料市場決定電廠沒有辦法燒到設(shè)計煤種,但根據(jù)該結(jié)論,電廠強化了配煤工作,盡可能的使人爐煤的熱值穩(wěn)定,使總煤量小于170 t/h以下。該措施實施以來,取得非常好的效果,電廠沒有再發(fā)生過堵磨事件。
      5、結(jié)束語
          磨煤機的出力受到設(shè)備本身結(jié)構(gòu)、煤種、運行模式等多種因素的影響,本文針對某廠磨煤機頻發(fā)堵煤問題,對這些影響因素進行了分析,并通過最大出力試驗證明了該磨煤機出力是有保證的,運行中煤質(zhì)不穩(wěn)、局部時段煤質(zhì)太差才是造成堵磨的根本原因。針對分析的結(jié)果,電廠調(diào)整了運行模式,強化了配煤工作,沒有再發(fā)生出力不足導(dǎo)致堵磨的情況。本文的研究對解決此類問題有一定的參考意義。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。

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