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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      420t/h無煙煤鍋爐滅火原因分析及預(yù)防措施

      發(fā)布時(shí)間:2013-12-13 11:04    來源:未知

          20世紀(jì)80年代末至90年代初投產(chǎn)的420t/h燃用無煙煤鍋爐普遍存在燃燒穩(wěn)定性差、結(jié)焦嚴(yán)重、鍋爐易滅火等問題,最后通過高校研究人員與工程技術(shù)人員共同努力,對鍋爐燃燒器進(jìn)行不同的改造,從而提高了鍋爐運(yùn)行安全性和穩(wěn)定性。這其中主要采用了濃淡燃燒技術(shù),如清華大學(xué)的大速差燃燒器、船體燃燒器、浙江大學(xué)的撞擊式濃淡分離裝置、華中理工大學(xué)的鈍體燃燒器、哈工大的百葉窗濃淡燃燒技術(shù)等等。云浮發(fā)電廠1號、2號鍋爐自投產(chǎn)以來,存在燃燒不穩(wěn)、爐內(nèi)結(jié)渣、飛灰含碳量高和一次風(fēng)阻力大等問題。針對以上問題,進(jìn)行了兩個(gè)階段的改造:第一階段委托華中理工大學(xué)、廣東省電力試驗(yàn)研究所進(jìn)行了技術(shù)改造,并經(jīng)廠內(nèi)技術(shù)人員不斷改進(jìn)和調(diào)試,取得了一定效果:燃燒穩(wěn)定性增強(qiáng)、汽溫提高、爐內(nèi)結(jié)渣減緩,但仍存在著低負(fù)荷穩(wěn)燃性能不強(qiáng)、飛灰含碳量較高、鍋爐經(jīng)濟(jì)性不高等問題;第二階段委托浙江大學(xué)先對l號爐燃燒器作進(jìn)一步改造嘗試,以觀察效果,再視情況對2號鍋爐進(jìn)行改造。
      1、設(shè)備概況
          云浮發(fā)電廠A廠1號、2號鍋爐是上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-420/13. 72-M419型超高壓中間再熱燃煤鍋爐,鍋爐設(shè)計(jì)煤種為山西晉東南無煙煤;采用鋼球磨煤機(jī),中間儲倉式制粉系統(tǒng),熱風(fēng)送粉,四角切圓直流燃燒器,原燃燒器布置圖如圖1。該爐呈Ⅱ型露天布置,爐膛接近于正方形,其深寬比為1. 086(深×寬= 9600×8840 (mm》,爐膛四周由∮60×7(mm)、節(jié)距為80.5 mm的光管與扁鋼焊接而成的膜式水冷壁構(gòu)成,在燃燒區(qū)域布置有200m2的衛(wèi)燃帶;爐膛上方布置有前屏過熱器,爐膛出口處布置后屏過熱器,水平和尾部煙道中按煙氣流向依次布置對流過熱器、再熱器熱段、再熱器冷段、上級空氣預(yù)熱器、省煤器和下級空氣預(yù)熱器。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      2、改造狀況
          據(jù)統(tǒng)計(jì),1995年l號爐因爐膛掉大焦引起鍋爐滅火15次,造成停機(jī)1次;1996年因爐膛掉大焦引起鍋爐滅火11次,造成停機(jī)1次。l號爐飛灰可燃物經(jīng)常在20%以上,煤質(zhì)較好的情況下,飛灰可燃物也在15%左右。鍋爐汽溫低和爐膛結(jié)焦造成機(jī)組一般只能帶100。115 MW運(yùn)行。2號爐運(yùn)行情況也類似。從1993年開始到2000年,利用機(jī)組的大修機(jī)會,先后經(jīng)過華中理工大學(xué)、廣東電力試驗(yàn)研究所以及電廠工程技術(shù)人員對燃燒系統(tǒng)進(jìn)行了一系列改造:將2號角、4號角二次風(fēng)改為對沖,1號角、3號角二次風(fēng)與一、三次風(fēng)由原來的同心反切改為同心同切,假想切圓直徑由原來的d680減少至≠550一;下層一次風(fēng)改用穩(wěn)燃腔鈍體燃燒器,采用上、下濃淡,拆除中二次風(fēng)噴口,形成中、下層一次風(fēng)集中布置的燃燒系統(tǒng);并根據(jù)爐內(nèi)結(jié)焦情況,衛(wèi)燃帶采用分隔布置,將易結(jié)焦高溫區(qū)域部分衛(wèi)燃帶打掉,在低溫區(qū)域相應(yīng)補(bǔ)充,衛(wèi)燃帶總面積為150 m2。1號、2號爐第一階段改造后燃燒器布置方式與一次風(fēng)噴口結(jié)構(gòu)如圖2所示。
          經(jīng)過不斷摸索、改進(jìn)和調(diào)試,取得了明顯的效果:燃燒穩(wěn)定性增強(qiáng)、汽溫提高、爐內(nèi)結(jié)渣減緩,但仍存在著低負(fù)荷穩(wěn)燃性能不強(qiáng)、飛灰含碳量較高、鍋爐經(jīng)濟(jì)性不高等問題;為進(jìn)一步提高鍋爐的性能,在經(jīng)過深入廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上,決定采用浙江大學(xué)熱能工程研究所的寬調(diào)節(jié)雙穩(wěn)燃煤粉濃淡低負(fù)荷穩(wěn)燃技術(shù),對l號爐燃燒器作進(jìn)一步改造嘗試,從而提高鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃能力,并能適應(yīng)煤質(zhì)變化,從根本上解決爐膛結(jié)焦等問題。l號爐第二階段改造狀況:①一、二、三次風(fēng)噴嘴截面積保持不變,二、三次風(fēng)噴口保持原來形狀(除2號角、4號角的二次風(fēng)外),不做改造。2號角、4號角二次風(fēng)由對沖改同心同切+550 mm,噴嘴與l號角、3號角改成一致,一、二、三次風(fēng)采用同心切圓,切圓直徑均為+550 mm,一次風(fēng)安裝時(shí),調(diào)整中、上層噴口上仰30。②中、上一次風(fēng)采用帶側(cè)邊風(fēng)噴嘴,側(cè)邊風(fēng)噴口內(nèi)側(cè)保持原結(jié)構(gòu)(向背火側(cè)偏轉(zhuǎn)),外側(cè)拉直。下一次風(fēng)穩(wěn)燃腔長度由110 mm改為80 mm,出口與其它噴嘴齊平。③取消原l號角、2號角一次風(fēng)彎頭處的濃淡分離裝置,三層一次風(fēng)燃燒器全部改成寬調(diào)節(jié)雙穩(wěn)燃撞擊式水平濃淡燃燒器,且鈍體全部采用波形鈍體,水平布置,分離裝置內(nèi)壁易磨損部位貼耐磨陶瓷片。原擺動式燃煤器改為固定式,噴嘴與噴管采用焊接。④一次風(fēng)加裝兩只一次風(fēng)風(fēng)箱總門,以調(diào)整平衡一、二次風(fēng)比率。此次改造完畢后,進(jìn)行了性能測試,鍋爐的經(jīng)濟(jì)性、設(shè)計(jì)煤種下的低負(fù)荷穩(wěn)燃能力得到了很大的提高…。
      3、存在問題
          近一、二年來,煤源比較緊張,電廠來煤也十分復(fù)雜,這些來煤屬于或接近于多灰份、低揮發(fā)份、低熱值的劣質(zhì)無煙煤。從電廠近期煤質(zhì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,揮發(fā)份vu= 5%~8%,灰份Aar=20%~40%,低位熱值Q14 000 kj/kg~23000kj/kg,由此可見,煤質(zhì)變化很大。正因如此,電廠最近2年來頻繁發(fā)生鍋爐高負(fù)荷(電負(fù)荷不低于105 MW)滅火而造成機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)現(xiàn)象。但同類型的1號鍋爐和2號鍋爐,燒同樣的煤,滅火次數(shù)卻截然不同。據(jù)統(tǒng)計(jì),從2002年3月份到2004年3月這段時(shí)間里,電廠發(fā)生了18次機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn),其中17次屬于1號鍋爐滅火而引起的,而2號鍋爐只發(fā)生1次鍋爐’滅火。
      4、滅火原因分析
      4.1煤質(zhì)原因
          以2003年3月份入爐煤的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(表1)為例,熱值在20000—22000 kj/kg范圍內(nèi)變化,灰份為28%~32%.揮發(fā)份Var= 6%~ 8%,可看出:實(shí)際燃燒煤種已遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離了設(shè)計(jì)煤種,特別是幾個(gè)主要指標(biāo)(揮發(fā)份、灰份、熱值)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)煤種,實(shí)際人爐煤是一種難著火、灰份大的劣質(zhì)無煙煤。此外,在實(shí)際運(yùn)行過程中,煤質(zhì)變化大也引起鍋爐多次滅火,如2003年12月27日、2004年1月3日兩次滅火都有一個(gè)共同現(xiàn)象,煤質(zhì)變化范圍較大,特別是發(fā)熱量,變化范圍是14000 kj/kg~24 000 kj/kg。因此,煤質(zhì)差、煤質(zhì)變化大、遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離設(shè)計(jì)煤種,是引起鍋爐滅火的根本原因。
      4.2運(yùn)行原因
          對1號、2號鍋爐運(yùn)行狀況進(jìn)行跟蹤比較發(fā)現(xiàn),2臺鍋爐的運(yùn)行方式有比較大的差異,特別是在一次風(fēng)速控制、二次風(fēng)的配風(fēng)方式等方面。
      4.2.1-次風(fēng)速控制方式
          l號鍋爐在給粉機(jī)轉(zhuǎn)速700r/min時(shí),一次風(fēng)速在26 m/s左右;2號鍋爐在給粉機(jī)轉(zhuǎn)速800 r/min時(shí),一次風(fēng)速在22m/s左右;由此可見,如果在相同的給粉機(jī)轉(zhuǎn)速下,2號鍋爐運(yùn)行的一次風(fēng)速比1號鍋爐低一個(gè)檔次。據(jù)1號鍋爐運(yùn)行人員反應(yīng),因?yàn)閾?dān)心一次風(fēng)速偏低而引發(fā)一次風(fēng)管堵粉,所以運(yùn)行控制時(shí)一次風(fēng)速偏高;據(jù)我們對運(yùn)行的跟蹤記錄,隨著給粉機(jī)轉(zhuǎn)速的提高,1號爐的一次風(fēng)速最高達(dá)到30 m/s。對于無煙煤的著火穩(wěn)定燃燒來說,在一次風(fēng)管不堵塞的前提下,一次風(fēng)速越低,對無煙煤的著火越有利,一次風(fēng)速過高易引發(fā)煤粉流脫火;通常情況下一次風(fēng)速在不低于18 m/s的情況下,不太容易出現(xiàn)堵管的現(xiàn)象。為了安全起見,一般燃燒無煙煤鍋爐設(shè)計(jì)的一次風(fēng)速控制在21。23 m/s范圍內(nèi),所以1號鍋爐一次風(fēng)速偏高也是鍋爐燃燒不穩(wěn)而引發(fā)鍋爐滅火的一個(gè)因素。
      4.2.2二次風(fēng)的配風(fēng)方式
          l號、2號鍋爐的二次風(fēng)配風(fēng)方式都是倒寶塔配風(fēng),但各二次風(fēng)速卻存在很大差異。據(jù)2臺鍋爐冷態(tài)試驗(yàn)報(bào)告,2臺鍋爐的二次風(fēng)門擋板特性良好而且比較接近,也就是說隨著風(fēng)門擋板的開大,二次風(fēng)速隨著增大,且茌同一開度范圍內(nèi),風(fēng)速相差不大。因此,在運(yùn)行操作過程中,運(yùn)行人員根據(jù)風(fēng)門的開度來調(diào)整風(fēng)速、調(diào)整配風(fēng)。跟蹤電廠的習(xí)慣運(yùn)行方式,我們發(fā)現(xiàn):1號鍋爐的二次風(fēng)風(fēng)門開度是95%(上二次風(fēng))一75%(中二次風(fēng))一45%(下二次風(fēng)),2號鍋爐的二次風(fēng)風(fēng)門開度是80%(上二次風(fēng))- 55%(中二次風(fēng))- 20%(下二次風(fēng));從兩者具體配風(fēng)來講,1號鍋爐的倒寶塔配風(fēng)下部比較粗,2號鍋爐的倒寶塔配風(fēng)下部比較尖,也就是說2號鍋爐的下二次風(fēng)比較小,2號鍋爐的大量進(jìn)風(fēng)比較晚;再結(jié)合前面具體的燃燒器結(jié)構(gòu),下兩層一次風(fēng)是集中布置,如果冷的二次風(fēng)(相對于燃燒區(qū)域溫度來講)提前進(jìn)入較多,不可避免的降低了燃燒區(qū)域下部溫度,這對于剛剛著火的下兩層一次風(fēng)煤粉流來說,是不利于其穩(wěn)定燃燒的。因此,2號鍋爐的配風(fēng)方式是有利于煤粉流的著火穩(wěn)定燃燒的,這也是2號鍋爐能穩(wěn)定燃燒、滅火次數(shù)少的因素之一。
      4.3燃燒器結(jié)構(gòu)的影響
          2臺鍋爐的燃燒器經(jīng)歷了不同階段的改造,存在一定的差異,主要表現(xiàn)在一次風(fēng)噴口的穩(wěn)燃鈍體布置方式上,2號鍋爐目前穩(wěn)燃鈍體上兩層是垂直布置,下一層是水平布置,而1號鍋爐經(jīng)過了第二階段改造后穩(wěn)燃鈍體全部是水平布置。鈍體水平布置與垂直布置最大差異在于:水平布置的鈍體將濃縮了的煤粉流分成了上下兩層后從噴口噴出,而垂直布置的鈍體沒有分層。從無煙煤的燃燒角度來講,煤粉流集中布置燃燒有利于無煙煤的著火與穩(wěn)燃。1號、2號鍋爐通過第一階段的燃燒器改造,將下兩層一次風(fēng)集中布置,改造后的實(shí)踐證明一次風(fēng)的集中布置有利于鍋爐的穩(wěn)定燃燒。因此,從穩(wěn)燃的角度來講,應(yīng)盡量減少煤粉流的分層,也就是說,鈍體垂直布置應(yīng)該有利于無煙煤的穩(wěn)燃。
      4.4熱工火檢裝置的影響
          據(jù)運(yùn)行人員反應(yīng),1號鍋爐火檢信號偏弱,有時(shí)燃燒很穩(wěn)定,CRT顯示火焰充盈度偏低,只有40%左右,給運(yùn)行與調(diào)整造成一定困難。特別是在煤質(zhì)或工況發(fā)生變化時(shí),火檢信號驟然減弱,火檢信號的強(qiáng)弱并不能反應(yīng)爐膛真實(shí)燃燒的強(qiáng)弱,所以出現(xiàn)保護(hù)誤動。1號鍋爐有5次滅火是因檢測不到火焰而引發(fā)的,因此,火檢裝置的可靠性也是一個(gè)干擾因素。
      4.5給粉機(jī)的影響
          l號鍋爐在運(yùn)行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)多個(gè)給粉機(jī)下粉不均現(xiàn)象,特別是1號角上層和中層、2號角下層,在給粉機(jī)變速過程中,更為突出,其具體表現(xiàn)是對應(yīng)的一次風(fēng)管風(fēng)速出現(xiàn)很大的波動,對爐膛的燃燒產(chǎn)生很大的擾動,使燃燒惡化。
      5、預(yù)防措施
      5.1加強(qiáng)煤質(zhì)的監(jiān)管與摻燒工作
          針對來煤雜、煤質(zhì)變化大,要做好人廠煤質(zhì)量監(jiān)督,根據(jù)入廠煤的化驗(yàn)數(shù)據(jù),做好人爐煤的摻混工作,以保證人爐煤煤質(zhì)相對穩(wěn)定或接近設(shè)計(jì)煤種;及時(shí)將人爐煤的化驗(yàn)數(shù)據(jù)通知運(yùn)行人員,以便運(yùn)行人員根據(jù)煤質(zhì)情況及時(shí)進(jìn)行燃燒調(diào)整。
      5.2控制好一次風(fēng)速
          建議一次風(fēng)速控制在不超過23 m/s的范圍內(nèi)。在21·23 m/s范圍內(nèi),如果不是突然增大給粉,一次風(fēng)管不會發(fā)生堵管現(xiàn)象。
      5.3合理組織配風(fēng)
          對于無煙煤來說,采用倒寶塔配風(fēng)比較有利于穩(wěn)燃。若是比較難穩(wěn)燃的無煙煤,盡量比較遲一些補(bǔ)風(fēng),也就是說采用比較尖的倒寶塔配風(fēng)方式。
      5.4燃燒器結(jié)構(gòu)改進(jìn)
          穩(wěn)燃鈍體垂直布置有利于鍋爐的穩(wěn)定燃燒,建議在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候,將l號鍋爐的穩(wěn)燃鈍體改為垂直布置。
      5.5完善火檢裝置的可靠性
          針對火檢信號與爐內(nèi)燃燒情況不相吻合的情況,熱工人員須進(jìn)行火檢裝置的調(diào)整,包括火檢信號的調(diào)整和火檢探頭位置的調(diào)整,確;饳z能真實(shí)反映爐內(nèi)燃燒狀況,以便運(yùn)行人員能準(zhǔn)確判斷。
      5.6保證給粉均勻穩(wěn)定
          針對給粉機(jī)給粉不均的狀況,首先對粉倉進(jìn)行降粉位或清倉處理,防止給粉機(jī)附近有積粉結(jié)塊現(xiàn)象;其次清理給粉機(jī),包括粉室內(nèi)部;最后運(yùn)行時(shí),保證一定的運(yùn)行粉位,維持運(yùn)行粉位在3.5 -5 m范圍內(nèi),而且經(jīng)常敲打那幾個(gè)下粉不均的給粉機(jī),以保證其下粉流暢。
          2004年下半年,云浮發(fā)電廠利用臨修機(jī)會,對l號鍋爐燃燒器結(jié)構(gòu)進(jìn)行了修復(fù)與改進(jìn),加強(qiáng)了煤的監(jiān)督管理及摻混工作,并根據(jù)以上預(yù)防措施制訂具體運(yùn)行操作細(xì)則,到目前為止,1號鍋爐還未出現(xiàn)過滅火現(xiàn)象,鍋爐燃燒穩(wěn)定。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇
      6、結(jié)  論
          420 t/h無煙煤鍋爐的穩(wěn)定燃燒是一個(gè)很復(fù)雜的課題,采用合理的改造、加強(qiáng)煤質(zhì)的管理與監(jiān)督、組織良好的運(yùn)行方式等,可以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),但值得注意的是:在制定改造方案過程中,一定要結(jié)合鍋爐的具體情況來選擇方案,以便改造取得更好的效果。

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