國電康平發(fā)電有限公司2臺600 MW機組鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責任公司引進英國MITSUIBABCOCK公司技術(shù)設計、制造的一次中間再熱、變壓運行,帶內(nèi)置式循環(huán)泵啟動系統(tǒng),固態(tài)排渣、單爐膛平衡通風、尾部雙煙道、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、全封閉布置的超臨界直流鍋爐,型號為HC-1900/25.4-YM3。鍋爐水冷壁為膜式水冷壁,從冷灰斗進口一直到標高46 659 mm的中間混合集箱之間為螺旋管水冷壁,爐膛上部為垂直管屏。機組投產(chǎn)2個月后2臺鍋爐的水冷壁先后各發(fā)生2次爆管事故,爆管位置均在爐膛下部前后墻冷灰斗部位的螺旋管水冷壁。對爆管部位取樣進行化學成分分析、金相分析,并對該部位材料及應力特點進行分析,以找出水冷壁爆管的原因,解決了水冷壁連續(xù)爆管影響機組安全運行的問題。富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機、
木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、冷灰斗部位水冷壁結(jié)構(gòu)及爆管部位
冷灰斗及爐膛下部采用螺旋管水冷壁,為焊接膜式壁。螺旋管圈規(guī)格為∮38.1×7.5 mm、∮38.1x9 mm,材質(zhì)為15CrMoG,由492根組成。密封扁鋼雙面坡口,厚6.4 mm,材質(zhì)為15CrMoG。安裝時采用地面預組大屏、先定位管屏位置再對口后燒密封的施工方法,焊接工藝及安裝標準均符合國家標準。
水冷壁爆管區(qū)域位于爐膛前后墻冷灰斗部位水冷壁的下部,爆管區(qū)域基本位于同一個水平斷面,爆管部位集中、管束多,其中1號爐共爆管121根,2號爐共爆管87根。
2、化學成分分析
對爆管區(qū)域的鋼管及中間焊縫(扁鋼)取樣進行化學成分分析,分析結(jié)果見表1。由表l可知,鋼管的化學成分正常,符合GB5310標準15CrMoG鋼要求;中間焊縫成分基本符合與15CrMoG鋼匹配的焊材成分要求(中間焊縫存在焊材與母材成分混合現(xiàn)象,成分波動較大),說明不是材質(zhì)原因引起爆管。
3、金相分析
3.1宏觀分析
在爆管水冷壁樣品上取下2段鋼管進行宏觀分析。樣品中間焊縫橫向裂紋較多,且為裂紋源;其中一段中間焊縫裂紋已有多處擴展到鋼管使鋼管出現(xiàn)環(huán)向裂紋;另一段除有l(wèi)處中間焊縫裂紋擴展到鋼管使鋼管出現(xiàn)環(huán)向裂紋外,焊縫和鋼管連接處出現(xiàn)縱向裂紋。
3.2微觀分析
在鋼管與中間焊縫連接處取樣進行微觀分析,發(fā)現(xiàn)裂紋起始于焊縫,止于鋼管。鋼管組織為鐵素體+貝氏體,焊縫組織為貝氏體+少量鐵素體,為正常組織。
4、應力分析
造成該區(qū)域水冷壁爆管的應力來源可能有以下幾個方面。
a.安裝時若管屏轉(zhuǎn)角部位兩側(cè)螺旋水冷壁管屏的平整度和長度不好,或前后左右對應的安裝標高相對位置不一致,運行中會產(chǎn)生剪應力和扭應力,出現(xiàn)大面積撕裂鰭片。電建公司及監(jiān)理公司證明在水冷壁安裝時工藝非常嚴格,且從鋼管的斷裂現(xiàn)象及數(shù)量上分析也不是安裝應力引起爆管。
b.焊接質(zhì)量不良產(chǎn)生殘余應力。由于鰭片焊接過程中未按國家行業(yè)標準的工藝進行熱處理,存在殘余熱應力;鰭片端頭不合理的火焰切割缺口、管片局部結(jié)構(gòu)應力集中及吊裝和運輸過程中的局部受力不均等原因,也會導致個別管片局部出現(xiàn)宏觀裂紋,甚至發(fā)生斷裂。而鋼管和焊縫的組織正常,證明不是焊接質(zhì)量不良引起爆管。
c.運行調(diào)整方式不當可引起熱應力。爆管部位為爐膛低溫區(qū),運行中不會產(chǎn)生過大熱應力,不會使管子發(fā)生局部斷裂。
d.如水冷壁管內(nèi)有雜質(zhì)堵管會造成局部過熱爆管。而爆管區(qū)域水冷壁進行管內(nèi)檢查無雜物堵管,可排除此因素。
e.管道設計內(nèi)外壁溫差低于160℃,若鋼管內(nèi)外壁溫差達到200℃以上會造成熱應力驟增,使管道出現(xiàn)裂紋。從斷裂現(xiàn)象看.橫向裂紋起始于中間焊縫并向鋼管擴展,有的已造成鋼管環(huán)向開裂;縱向裂紋位于鋼管與焊縫連接處。可確定為鋼管局部溫差過大,局部熱應力超過鋼管強度極限,造成焊縫橫向和縱向開裂,進而擴展造成鋼管環(huán)向開裂泄漏。
5、爆管原因分析
針對能產(chǎn)生鋼管局部溫差過大的原因進行了全面檢查、試驗。
a.受熱面保溫。經(jīng)檢查保溫良好,且發(fā)生水冷壁爆管的部位屬“內(nèi)爆”,即使保溫不好也不會產(chǎn)生200℃以上的溫差,證明不是由保溫引起。
b.爐底漏風。爐底水封良好,撈渣機箱體液位正常,不會出現(xiàn)爐底大量漏風使水冷壁下部被冷風冷卻現(xiàn)象。
c.通過觀察發(fā)現(xiàn)泄漏區(qū)域水冷壁表面上的積灰有于涸的水痕,通過進一步試驗,在投渣斗噴淋水時發(fā)現(xiàn)泄漏區(qū)域水冷壁有被渣斗噴淋水噴淋現(xiàn)象發(fā)生。經(jīng)測算,渣斗噴淋水水溫約為20℃,當水冷壁進口的給水溫度達到280℃時,被噴淋水噴淋部位的水冷壁內(nèi)外壁溫差可達到260℃,溫差產(chǎn)生的熱應力足以造成水冷壁斷裂(水冷壁斷裂區(qū)域和被渣斗噴淋水噴淋區(qū)域恰好吻合)。分析認為就是這個原因使水冷壁管束同時斷裂。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
經(jīng)過廠家確認,爐底渣斗噴淋水管的噴水孔方向設計有誤,正常應是噴水孔朝下部噴水,裝反后向上部噴水,部分噴水直接噴到前后墻冷灰斗部位水冷壁下部,造成水冷壁外壁被噴水冷卻,溫差過大產(chǎn)生的熱應力造成水冷壁斷裂。廠家對噴水管進行重新設計改裝,噴水孔改為向下,問題得以解決。
機組重新啟動后鍋爐運行一直比較穩(wěn)定。該區(qū)域未再發(fā)生水冷壁爆管事故。國電康平發(fā)電有限公司鍋爐水冷壁爆管部位在國內(nèi)鍋爐爆管事故中很少見,事故比較典型,對鍋爐的水冷壁爆管研究有很好的借鑒意義,也為同類型機組的安裝和運行提供了經(jīng)驗。