進(jìn)口小型微粉機(jī)故障分析由于工業(yè)產(chǎn)品微粉化(即達(dá)到微米或亞微米的超細(xì)粒子)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量,改善產(chǎn)品使用效果,對(duì)產(chǎn)品升級(jí)換代和由此產(chǎn)生的效益是具有相當(dāng)重要意義的,因此微粉加工已成為國(guó)際上一些工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展新趨勢(shì)。伴隨著微粉技術(shù)的發(fā)展,微粉機(jī)也應(yīng)運(yùn)而生,最具代表性的設(shè)備是氣流微粉
粉碎機(jī)。氣流微粉粉碎機(jī)適用于化工、制藥、農(nóng)業(yè)、食品、冶金、陶瓷等行業(yè)的干脆性產(chǎn)品的粉碎。我單位購(gòu)買(mǎi)的是意大利V盼A公司生產(chǎn)的小型微粉機(jī),使用一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)收集瓶?jī)?nèi)微粉量相對(duì)于進(jìn)料管明顯不足,也就是說(shuō)損失較大,直接影響了產(chǎn)品的收率。
1、微粉生產(chǎn)流程
如圖1所示,VKk-0 3-4型微粉機(jī)的主要構(gòu)件有微粉環(huán)I、供料操漏斗M振搖器N靜音式文丘里管R旋風(fēng)分離器H終端過(guò)濾器P(外部為圓筒形不銹鋼容器,內(nèi)為毛氈過(guò)濾袋Q并有脈沖清灰裝置,確保產(chǎn)品加工在無(wú)塵條件下進(jìn)行)、控制板V壓縮空氣回流清洗裝置等。操作時(shí)將待加工產(chǎn)品加到進(jìn)料漏斗,開(kāi)啟振動(dòng)器,并通過(guò)控制板將螺桿0打開(kāi)。調(diào)節(jié)有關(guān)各噴射氣體閥門(mén),待加工品在重力作用下流入連接器G處,在文丘里管的高壓噴射氣流作用下,將其送入微粉磨內(nèi),打微后,產(chǎn)品經(jīng)旋風(fēng)分離器后,在重力作用下流入旋風(fēng)分離器底部收集瓶中,尾氣從過(guò)濾器頂部排出。
2、存在問(wèn)題和原因分析
微粉機(jī)在使用一段時(shí)間后出現(xiàn)產(chǎn)品收率明顯下降甚至進(jìn)料漏斗待加工產(chǎn)品產(chǎn)生倒噴現(xiàn)象,使微粉機(jī)不能正常工作,經(jīng)過(guò)分析,主要影響因素如下。
①粉太細(xì),以致從濾袋處隨尾氣排出,使收率下降。一方面是壓縮空氣壓力過(guò)高,另一方面是濾袋孔徑偏大,但是通過(guò)對(duì)尾氣的檢測(cè),發(fā)現(xiàn)跑出量極少,說(shuō)明這不是主要原因。
②物料含水量過(guò)高,產(chǎn)生黏壁和濾袋被堵現(xiàn)象,使收率下降。導(dǎo)致物料含水量偏高有兩個(gè)原因,一是待粉碎物料本身含水量偏高;二是壓縮空氣里面含水量偏高。
③反清洗脈沖閥失靈,濾袋未及時(shí)清理,濾袋被堵,阻力增加,導(dǎo)致倒噴。
④文丘里管工作壓力不夠,導(dǎo)致倒噴。
3、對(duì)策
①針對(duì)不同的物料選擇合適的濾袋,防止漏粉。
②通過(guò)控制板增加進(jìn)料量和減少打微粉工作壓力,以防止物料過(guò)細(xì)。
③嚴(yán)格控制待加工產(chǎn)品的水分含量,應(yīng)先進(jìn)行干燥處理,使其水分含量在3%以下,特別對(duì)濕度敏感物料和低融點(diǎn)物料其水分含量應(yīng)控制在0.5%下,以防止粘壁。
④加強(qiáng)壓縮空氣處理的巡檢,密切注意冷凍干燥機(jī)的運(yùn)行情況是否正常,定期對(duì)各級(jí)精密過(guò)濾器進(jìn)行清洗,嚴(yán)格控制壓縮空氣中水分、油霧、固態(tài)粒子的含量,以防止粘壁。
⑤加強(qiáng)反沖電磁閥的巡檢,及時(shí)處理更換,確保處于良好的工作狀態(tài)。
⑥定期清洗濾布,保證氣路暢通。
經(jīng)過(guò)實(shí)施上述措施后,效果比較明顯,微粉機(jī)工作正常,收率較高。