1、分層、分行給煤技術(shù)的局限性
目前,在我國供暖鍋爐中,鏈條鍋爐占絕大多數(shù),其中正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐爐排煤層為自上而下的層燃方式,煤閘板式給煤,煤經(jīng)過煤閘板后,塊末混合煤被壓實(shí),通風(fēng)阻力增大。為了改善鏈條鍋爐燃燒現(xiàn)狀,20世紀(jì)80年代推出了不同方式的分層給煤技術(shù),經(jīng)過多年的推廣和發(fā)展,先后推出單輥式、雙輥式、三輥式分層給煤裝置等。分層給煤對(duì)疏散煤層、改善通風(fēng)、提高鍋爐燃煤效率具有積極作用。在此基礎(chǔ)上,相繼推出分層分行給煤技術(shù)。該技術(shù)對(duì)鍋爐布煤、通風(fēng)有較大的提高和改進(jìn),較為明顯地提高了鍋爐燃燒效率和出力。但是,分層給煤、分層分行給煤仍然沒有改變正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐傳統(tǒng)的層燃方式,其煤層布置自下而上依次排列大塊一中塊一小塊一末煤,此種布煤形式在改善燃燒方面取得了一定成效,但在實(shí)際運(yùn)行中,仍存在以下問題和不足。
(1)分層給煤、分層分行給煤是單一的固定布煤形式。因爐排橫向斷面布風(fēng)不均勻,易出現(xiàn)局部火口、風(fēng)口,末煤及灰渣在火口處過量風(fēng)的作用下,易產(chǎn)生翻壟起堆現(xiàn)象。起壟部分的煤層因缺氧燃燒不盡。由于布風(fēng)的不均衡,煤層易產(chǎn)生條狀燃燒,致使灰渣含碳量高。富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機(jī)、
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
(2)由于燃燒方式是層燃,上部煤層燃燒后形成灰渣覆蓋層,覆蓋在未充分燃燒的煤層上部,隨著燃燒所積灰渣加厚,底部煤層輻射熱及供風(fēng)不足,燃燒不充分。
(3)在燃燒低熱值、低揮發(fā)分煤炭時(shí),因分層及分層分行給煤布煤形式是塊煤居底部,末煤在上部,底部塊煤在風(fēng)室低溫助燃風(fēng)的負(fù)作用下,達(dá)不到塊煤的最佳燃點(diǎn)溫度,致使塊煤不完全燃燒,在爐排上產(chǎn)生一層未燃燒或燃燒不充分的塊煤層,造成能源的浪費(fèi)。
近年來,正轉(zhuǎn)鏈條式大噸位鍋爐得到廣泛普及與推廣,燃煤供給裝置的性能直接影響了鍋爐的燃燒效果。以64MW熱水鍋爐為例:采用單輥式分層給煤裝置,爐排橫向?qū)挾?.5m,在如此寬大的爐排面上,燃煤很難均勻布置在爐排上,縱向布置9個(gè)風(fēng)室調(diào)節(jié)助燃風(fēng)的進(jìn)給量,而單個(gè)風(fēng)室橫向送風(fēng)因風(fēng)室過長,致使整個(gè)爐排各區(qū)段間布風(fēng)不均。如此寬大的爐排,橫向布風(fēng)不均勻,致使燃燒不均衡,鍋爐達(dá)不到最佳燃燒運(yùn)行效果,是當(dāng)前大噸位鏈條鍋爐普遍存在的問題。隨著分層給煤技術(shù)的不斷發(fā)展,出現(xiàn)了一種變層分段多煤形給煤裝置,從根本上解決了分層給煤技術(shù)的瓶頸。
2、變層分段多煤形給煤技術(shù)特點(diǎn)
2.1在爐排上變換給煤多層次功能
變層分段多煤形給煤裝置,具有變換多種給煤層次的功能。在燃燒低熱值燃煤時(shí),基于正轉(zhuǎn)鏈條鍋爐末煤易燃的特點(diǎn),調(diào)整變層結(jié)構(gòu),可將煤層變化為:末煤一大塊煤一顆粒煤一末煤的布煤層次。煤層底部末煤進(jìn)入爐瞠預(yù)燃區(qū)后迅速起燃,提高了底部煤層溫度,引燃?jí)K煤。被引燃的塊煤進(jìn)入主燃燒區(qū)后充分燃燒。徹底解決了前幾代給煤技術(shù)底部塊煤層因受低溫助燃風(fēng)的負(fù)影響,時(shí)有塊煤不燃燒或出現(xiàn)黑煤層現(xiàn)象的技術(shù)難題。
2.2在爐排上分段布置不同厚度煤層功能
變層分段多煤形給煤裝置,采用多段控制給煤量閘板。根據(jù)爐排橫向各區(qū)段助燃風(fēng)的狀態(tài),分段布置不同厚度煤層,即助燃風(fēng)強(qiáng)的區(qū)段煤層厚,助燃風(fēng)弱的區(qū)段煤層薄,均衡了布風(fēng)。
燃煤進(jìn)入爐膛后,起燃點(diǎn)成直線狀燃燒,杜絕了燃煤起火參差不齊的現(xiàn)象,做到了止燃點(diǎn)斷火整齊,火床尾部無明火。同時(shí)關(guān)閉止火點(diǎn)后部風(fēng)室,有效地控制進(jìn)入爐膛內(nèi)的冷風(fēng)量,提高了爐膛的溫度,確保煤層沿爐排橫向燃燒時(shí)間的一致性,達(dá)到較好的燃燒效果。
2.3在爐排上布置多種煤形功能
變層分段多煤形給煤裝置,具有在爐排上布置出多種煤形的功能,可實(shí)現(xiàn)分層煤形,分層分行、多層次煤形,復(fù)合式煤形,波峰波谷煤形。根據(jù)鍋爐燃燒狀況及所燃用煤種的差異,調(diào)整組合式篩分系統(tǒng),將多種不同煤形在爐排上組合成最佳排列,使煤層充分燃燒。
采用波峰波谷布煤方式時(shí),波浪式煤層展開面積相當(dāng)于增加了爐排寬度20%,加大了燃燒面積。其波峰波谷的間距及落差均可根據(jù)鍋爐燃燒狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,在爐排上形成均勻有序的多道火口,滿爐排面上都是火口燃燒,則不存在局部火口現(xiàn)象。伴隨波谷處燃煤充分燃燒,將波峰下部的塊煤引燃,火焰從底部煤層向上呈半沸騰燃燒,類似往復(fù)爐排煤層攪動(dòng)式燃燒。隨煤層底部的充分燃燒,波峰上部灰渣塌落至波谷,避免了灰渣覆蓋在煤層上部的問題。它以自下而上的攪動(dòng)式燃燒,完全改變了鏈條鍋爐自上而下的層燃方式。
3、變層分段多煤形給煤裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
以雙輥兩段給煤裝置為例,該裝置采取了雙輥(即撥煤輥和輸煤輥)分兩段結(jié)構(gòu)的方式。其中大噸位裝置采用雙輥兩段中間設(shè)支撐座式結(jié)構(gòu),中部加設(shè)了支撐板和內(nèi)置式軸承、軸承座支撐系統(tǒng),并在兩煤輥之間設(shè)有可調(diào)整軸心距離的調(diào)心裝置,有效解決了因撥煤輥和輸煤輥長度過長強(qiáng)度不足,在運(yùn)行中產(chǎn)生彎曲、下?lián)系募夹g(shù)難題。煤倉內(nèi)的燃煤與撥煤輥的接觸面積加大,增加撥煤輥對(duì)燃煤的撥動(dòng)力,杜絕了斷煤、卡煤、自淌等現(xiàn)象。采用多段控制給煤量閘板,沿爐排橫向布置8塊煤閘板,分段布置不同厚度煤層。
4、實(shí)際應(yīng)用效果
2008年,沈陽惠天熱電股份有限公司沈東熱源廠對(duì)1#、2#鍋爐的分層給煤裝置進(jìn)行了改造,應(yīng)用了變層分段多煤形給煤裝置。改造后的系統(tǒng)布煤均勻,鍋爐出力提高,取得明顯的節(jié)能成效。
4.1布煤均勻
原有的分層給煤裝置是單輥結(jié)構(gòu),下煤僅靠輥筒上方的擋煤板來控制,而且煤斗中部有一個(gè)“收腰”,造成兩側(cè)塊煤較多,又由于爐排橫向有8.5m寬,因此下煤極不均勻。另外煤斗內(nèi)煤的重量全壓在輥簡上,輥筒中間又沒有支撐,長時(shí)間會(huì)造成輥筒彎曲,而且一旦煤濕些或粘些就會(huì)蓬煤。當(dāng)煤落到爐排上后,由于下煤不均,如直接送入爐內(nèi)會(huì)產(chǎn)生很多火口,偏燒嚴(yán)重,只好大量下煤,在爐排前部堆積起來,再加一塊煤閘板將煤刮平,這樣進(jìn)入爐膛內(nèi)的煤被壓得很實(shí),顆粒不均,不但極大地增加了通風(fēng)阻力,而且根本談不上分層燃燒。爐排兩側(cè)塊煤較多,通風(fēng)好,經(jīng);馃矫憾分腥。
變層分段多煤形給煤裝置采用了雙輥結(jié)構(gòu),中間增加了一個(gè)支撐點(diǎn),增強(qiáng)了輥筒的強(qiáng)度。撥煤輥筒承重,并將煤疏松地送到真正負(fù)責(zé)給煤的輸煤輥筒上,這樣煤就會(huì)很疏松地落到爐排上,而不會(huì)產(chǎn)生蓬煤現(xiàn)象。同時(shí)在給煤輥筒上橫向布置了8塊煤閘板,特別針對(duì)兩側(cè)下煤不均,分別設(shè)置了一塊300mm寬的小型閘板,通過對(duì)這幾塊閘板的調(diào)節(jié)使下煤均勻。在輥筒的下方布置了可自由調(diào)節(jié)角度的特殊結(jié)構(gòu)的分層篩,可根據(jù)煤質(zhì)的不同,自由選擇分層的結(jié)構(gòu),特殊的篩板將煤均勻地排列出波峰波谷結(jié)構(gòu)。
4.2提高鍋爐出力
改造之前燒爐極力避免火口的出現(xiàn),而變層分段多煤形給煤裝置運(yùn)用了反向思維,波峰波谷式的煤型人為地造成火口,均勻排列的火口不會(huì)產(chǎn)生偏燒。煤在波谷處助燃風(fēng)阻力小會(huì)首先燃燒,并將波峰下部的塊煤引燃,使波峰處煤層底部塊煤逐漸向上燃燒。由于煤層底部的燃盡,波峰上部的煤崩塌,因此產(chǎn)生二次攪拌現(xiàn)象,使未燃燒的煤層充分裸露,利于燃燒。運(yùn)用該裝置后,在爐排前部著火線成一條直線,在后部燃盡區(qū)斷火幾乎也是一條直線。由于通風(fēng)阻力小且均勻,在前拱區(qū)點(diǎn)燃迅速,火焰是耀眼的亮白色,在主燃燒區(qū)更是燃燒旺盛、充分。在使用相同的煤質(zhì)前提下,使用該裝置的爐和未使用該裝置的爐,在出力相同情況下,燃燼區(qū)相差將近2m。在燃用熱值為16747U/kg(4000kcal/kg)左右的煤種時(shí),未使用該裝置的鍋爐爐膛溫度在500℃左右,平均出力在40MW左右;使用該裝置的鍋爐爐膛溫度在600℃左右,出力在45MW左右。在燃用熱值為18841U/kg(4500kcal/kg)左右的煤種時(shí),未使用該裝置的鍋爐爐膛溫度在600℃左右,平均出力在50MW左右;使用該裝置的鍋爐爐膛溫度在750℃左右,出力在55MW左右。在燃用熱值為22190U/kg( 5300kcal/kg)左右的煤種時(shí),未使用該裝置的鍋爐爐膛溫度在750℃左右,平均出力在60MW左右;使用該裝置的鍋爐爐膛溫度在850℃左右,出力在65MW左右?梢娫撗b置應(yīng)用后鍋爐出力提高約10%。
4.3節(jié)能降耗
(1)由于煤層疏松,通風(fēng)阻力小,可減小鼓風(fēng)風(fēng)壓。
(2)由于爐排后部燃盡區(qū)的提前,因此可以關(guān)閉相應(yīng)的風(fēng)室,減少送入爐膛內(nèi)的風(fēng)量。
(3)爐排燃燒區(qū)風(fēng)煤配合得當(dāng),能夠有效降低過量空氣系數(shù)。
(4)改造前鼓風(fēng)機(jī)頻率42—46Hz,改造后32—34Hz;改造前引風(fēng)機(jī)頻率46—48Hz,改造后38—41Hz?梢姡娘L(fēng)量與引風(fēng)量都大幅度降低,降低幅度在10% -15%。
燃燒充分帶來的另一個(gè)重大好處就是爐渣含碳量的降低,也就是機(jī)械未完全燃燒熱損失的降低。如果鍋爐在使用設(shè)計(jì)煤種,而且對(duì)鍋爐負(fù)荷的要求不高時(shí),這種比較不是十分明顯,但是當(dāng)所使用的燃煤與設(shè)計(jì)煤質(zhì)相差很大,尤其是嚴(yán)寒期當(dāng)熱岡對(duì)熱量的需求猛增時(shí),保證出力成了首要任務(wù),如果燃燒的不充分,能源浪費(fèi)很嚴(yán)重。改造前爐渣含碳量在10% ~12%,改造后在6%~8%,整個(gè)采暖期使用該裝置的鍋爐平均節(jié)煤在7%左右。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
5、經(jīng)濟(jì)分析
沈東熱源廠1#、2#鍋爐的變層分段多煤形給煤裝置的改造于2008年當(dāng)年施工,當(dāng)年即創(chuàng)造效益。改造1臺(tái)給煤裝置一次性投資12萬元人民幣,2臺(tái)共投入了24萬元改造費(fèi)用。
鍋爐改造前,單臺(tái)64MW熱水鍋爐每小時(shí)煤耗量為12.5t,而對(duì)鍋爐進(jìn)行給煤裝置改造后,實(shí)際效果是單臺(tái)鍋爐在同樣出力下煤耗量平均為11. 38t/h,節(jié)煤9%。一個(gè)采暖期按運(yùn)行l(wèi)OOd計(jì)算(調(diào)峰熱源),可節(jié)煤(12.5 - 11, 38)×24 x100=2688t.煤均價(jià)按402元/t計(jì)算,則一個(gè)采暖期節(jié)省1080576元。
改造前,單臺(tái)鍋爐鼓引風(fēng)機(jī)平均電耗208kW,改造后,鼓引風(fēng)系統(tǒng)節(jié)電10%,一個(gè)采暖期按運(yùn)行100d計(jì)算,共節(jié)電約50000kWh,電費(fèi)按0.80元/kWh計(jì)算,則一個(gè)采暖期節(jié)省50000×0.80=40000元。
因此單個(gè)采暖期內(nèi),通過變層分段多煤形給煤裝置改造的鍋爐單臺(tái)爐節(jié)約煤電價(jià)值1080576+40000= 1120576元,2臺(tái)共節(jié)約220多萬元?梢姡脑旌蠖虝r(shí)間內(nèi)即可收回投資,并且創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。同時(shí)減排效果非常明顯:減少煙塵排放48.4t,減少二氧化硫排放32. 2t,減少氮氧化物排放11. 29t。
6、結(jié)論
總結(jié)鍋爐改造后兩個(gè)采暖季以來的實(shí)際運(yùn)行效果,證明沈東熱源廠1#、2#鍋爐的分層給煤裝置改造取得了成功。改造后的鍋爐不僅在節(jié)能降耗上成果顯著,而且大幅降低了煙塵和二氧化硫、氮氧化物的排放量。