1、簡介
某大型氨廠,二段爐下游第一廢熱鍋爐系臥式火管鍋爐,日本日立公司生產(chǎn),型式為簡單列管形式,其中含有多項專利技術(shù),包括中心管旁路蝶閥的設(shè)計,圖1是蝶閥與中心管連接結(jié)構(gòu)簡圖。該形式的鍋爐在我國大型氨廠首次應(yīng)用,設(shè)備在安全運行5年后,中心管旁路蝶閥閥頸焊縫區(qū)域,開始出現(xiàn)裂紋,最后發(fā)展到從裂紋處斷裂,導(dǎo)致蝶閥整體脫落,造成設(shè)備損壞和全廠事故停車。本文對裂紋的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,并介紹改進(jìn)措施,富通新能源銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
2、裂紋原因分析
蝶閥的材質(zhì)為Incoloy 800H,屬鐵一鎳基高溫合金,設(shè)置在廢熱鍋爐的出口管箱中,用于調(diào)節(jié)出廢熱鍋爐的工藝氣溫度。裂紋的產(chǎn)生部位在蝶閥的高頸法蘭與中心管之間的焊縫區(qū)域,呈無序網(wǎng)狀向兩側(cè)發(fā)展,位置如圖1所示。從以下幾個方面對致裂原因作一探討。
2.1晶間腐蝕
Incoloy 800H鋼在593—816℃之間受熱將出現(xiàn)晶間腐蝕傾向,其最敏感的溫度在650℃左右,影響這種傾向的主要因素,是合金中的碳含量、Ti/C比值、固溶處理的溫度和晶粒尺寸等,其實質(zhì)是晶界上出現(xiàn)貧鉻、富鎳區(qū)。廢熱鍋爐出口管箱的工藝氣溫度是588℃。正常生產(chǎn)中蝶閥保持一定的開度,未經(jīng)換熱的工藝氣從此經(jīng)過,因此蝶閥的環(huán)境溫度在600~700℃之間,正好落在晶間腐蝕的最敏感溫度區(qū)域。
2.2應(yīng)力腐蝕
Incoloy 800H鋼種具有良好的抗應(yīng)力腐蝕性能,但其性能的優(yōu)劣要受合金成份、熱處理條件、冷變形和受力條件等的影響。旁路蝶閥系現(xiàn)場安裝,沒有進(jìn)行熱處理,殘存的應(yīng)力無法消除,蝶閥本身處于換熱前后溫差較大的兩種氣流之間,存在較大的溫度梯度和熱應(yīng)力,再者,蝶閥沒有連接支撐,其重量均集中在蝶閥與中心管的焊接部位,亦即裂紋部位,使其受到額外應(yīng)力的作用,綜合這些因素來考慮,蝶閥與中心管焊接部位,存在較大的應(yīng)力腐蝕傾向。
2.3金相組織觀察
對斷裂處試樣進(jìn)行金相組織觀察,發(fā)現(xiàn)在其組織晶界中有黑白相間的條帶征狀,而且裂紋也起源于這些條帶上,經(jīng)能譜分析發(fā)現(xiàn),這種條帶特征實際上是晶界上出現(xiàn)了貧鉻、富鎳,并伴有部分滲氧后的成份偏聚。這種缺陷再伴以因自重而產(chǎn)生的額外應(yīng)力和振動,這些條帶的前沿在尖端應(yīng)力場的作用下,形成微小裂紋,并逐步擴(kuò)展,最終形成貫穿性裂紋。
3.故障及處理情況
在裝置正常生產(chǎn)的情況下,廢熱鍋爐出口管箱測溫點出現(xiàn)溫度飛升,當(dāng)班操作人員準(zhǔn)確判斷是該蝶閥故障,而非誤報,為保證設(shè)備和下游高變觸媒的安全,果斷停車.拆開此處人孔后看到,中心旁路蝶閥從高頸法蘭焊縫處斷裂,蝶閥及鼠籠落在管箱區(qū),導(dǎo)致生產(chǎn)中大量高溫轉(zhuǎn)化氣直接吹向此處測溫點。
在缺乏備件的情況下,為了盡快恢復(fù)生產(chǎn),根據(jù)此處上下游的熱量分配關(guān)系,結(jié)合實際運行情況,經(jīng)過精心計算,設(shè)計、制作了一套盲頭限流器,以代替原蝶閥,圖2是其軸側(cè)圖,盲頭圓板用兩層3mm厚的Incoloy 800H板材加工而成,盲頭的入口限流孔直徑為+88mm,長度為1000mm,在后端500mm區(qū)域內(nèi)開孔,分布孔數(shù)較原鼠籠的減少一半。安裝時,將盲頭一端插入中心管內(nèi)500mm,將另一端用三條均布拉筋將其固定到廢熱鍋爐殼體上。
裝置開車運行后,一切正常,上下游各點溫度正常,說明設(shè)計的盲頭限流器及其安裝是成功的。
4、小結(jié)
4.1Incoloy 800H鋼具有優(yōu)良的耐應(yīng)力腐蝕性能和抗晶間腐蝕能力,同時具有較高的高溫機(jī)械強(qiáng)度;
4.2在設(shè)計上,如果使用溫度在650aC左右,應(yīng)盡量降低該合金的碳盡量、Ti/C比值等,以優(yōu)化其抗晶間腐蝕傾向;
4.3在設(shè)計上,應(yīng)盡量優(yōu)化其受力狀態(tài),避免受到額外應(yīng)力的作用。