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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      燃?xì)饷}沖吹灰裝置在水泥窯立式余熱鍋爐上的使用

      發(fā)布時間:2013-10-25 08:38    來源:未知

          我廠700t/d余熱發(fā)電回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線采用立式余熱鍋爐,受熱面爐管橫向中心距為125~150mm,出窯廢氣標(biāo)況下含塵濃度l50g/m3,溫度9000C以上,窯灰中含有多種低熔點物質(zhì),以上因素增加了受熱面爐管積灰堵塞的幾率。為了正常運(yùn)行,必須增加吹灰次數(shù)(初期,采用長伸縮蒸汽吹灰器),使管壁受到嚴(yán)重沖刷,導(dǎo)致爆管事故。自2001年11月投產(chǎn)以來,鍋爐的積灰、堵塞與爆管問題一直是制約生產(chǎn)的瓶頸。為了解決這一難題,2003年1月份我們拆除了原吹灰器,安裝了燃?xì)饷}沖吹灰裝置,1年多來的運(yùn)行表明,這對保證鍋爐的安全正常運(yùn)行起到了一定作用。
      1、燃?xì)饷}沖吹灰裝置的工作原理
          利用一定比例的空氣、乙炔混合氣爆燃,瞬間產(chǎn)生的巨大能量和大量高速氣體以聲波和沖擊波的形式振蕩、撞擊和沖刷受熱面管束,使其表面積灰、結(jié)渣脫落,達(dá)到清灰的目的。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      2、吹灰點布置及相關(guān)參數(shù)設(shè)置
      2.1脈沖吹灰裝置布置
          脈沖吹灰裝置布置見圖1。共布置13處吹灰點,主要來解決擋灰管、凝渣管、過熱器及第1組對流管束處的積灰、堵塞,其中:3號、4號、10號、11號支路采用旋轉(zhuǎn)噴嘴,其它點為固定噴嘴。旋轉(zhuǎn)噴嘴工作角度設(shè)置如圖2,600、900、1200、2400、2700及3000為工作角度。
      2.2相關(guān)參數(shù)設(shè)置
          乙炔與空氣爆炸極限理論上為1:10,調(diào)試時要根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整,吹灰強(qiáng)度主要通過調(diào)節(jié)氣體的混合比例和量來實現(xiàn),各點的參數(shù)設(shè)置見表1。
      2.3吹灰次數(shù)設(shè)置及調(diào)整
          脈沖吹灰裝置的工作順序從:1號→13號,吹灰次數(shù)設(shè)置主要根據(jù)鍋爐集灰情況而定,試運(yùn)行初期吹灰周期為1次/6h,因鍋爐積灰速度過快,灰量較大,輸送設(shè)備常被灰粉堵塞,于2003年2月將吹灰周期調(diào)整為1次/4h,下灰量仍偏大,考慮到余熱鍋爐運(yùn)行工況的特殊性,再次將吹灰周期調(diào)整為1次/2h。通過近1年多來的運(yùn)行與摸索,認(rèn)為正常情況下將吹灰周期定為1次/2h較適宜,如果遇到特殊情況(例如:回料量大、飛灰發(fā)黏及出口負(fù)壓升高等),應(yīng)及時調(diào)整吹灰次數(shù)及吹灰周期。
      3、運(yùn)行效果分析
      3.1鍋爐運(yùn)行參數(shù)的變化
          由于布置了脈沖吹灰器,受熱面清灰到位,積灰程度減輕,吹灰前后鍋爐的運(yùn)行參數(shù)見表2。
          1)從表2看:過熱器前煙氣溫度明顯下降,生產(chǎn)統(tǒng)計下降幅度平均在31℃左右;
          2)省煤器后煙氣溫度及鍋爐排煙溫度略有下降;
          3)每次吹灰后主蒸汽溫度上升,基本能滿足要求,高于450C時需要打開調(diào)節(jié)閥加水降溫;
          4)主蒸汽壓力、汽包壓力明顯上升,生產(chǎn)統(tǒng)計上升幅度分別在0.13—0.93MPa、0.16~0.73MPa之間;
          5)吹灰后鍋爐進(jìn)、出口的壓力差不同程度下降,吹灰前壓差值愈大下降幅度愈大,當(dāng)壓力差<392Pa時,變化不明顯。
      3.2生產(chǎn)情況
          1)自從使用該吹灰裝置以來,發(fā)電機(jī)平均負(fù)荷明顯提高,表3為使用前后發(fā)電機(jī)負(fù)荷情況。
          2)從表3可以看出,發(fā)電機(jī)負(fù)荷平均增加約73kW。運(yùn)行期間鍋爐前后壓力差基本上在294—490Pa之間,能滿足鍋爐的運(yùn)行要求。2003年2月23日~5月4日鍋爐連續(xù)運(yùn)行71d,創(chuàng)回轉(zhuǎn)窯投產(chǎn)以來一次連續(xù)運(yùn)行時間最長記錄(據(jù)統(tǒng)計,自2001年2月1日~2003年1月11日,鍋爐因堵塞、爆管共計停車27次,平均連續(xù)運(yùn)行時間為22d,最長運(yùn)行時間為52d)。使用后2003年1月和4月曾出現(xiàn)過2次堵塞現(xiàn)象,通過脈沖吹灰裝置及時清理,雖沒有徹底解決堵塞,但吹灰后鍋爐負(fù)壓有較大幅度下降,對緩解堵塞起到了一定作用,其運(yùn)行數(shù)據(jù)見表4。
          3)自從脈沖吹灰裝置投運(yùn)后,堵上了原有人工清灰口,系統(tǒng)漏風(fēng)量減小,過熱器前兩側(cè)煙氣溫度差明顯減小。
      3.3鍋爐內(nèi)積灰、堵塞情況
          停爐檢修期間,進(jìn)爐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn):積灰現(xiàn)象仍集中在高溫過熱器部位,其它部位基本上無積灰。擋灰管上積灰量較以前少,僅有少許灰渣;凝渣管、冷段過熱器管子下部基本上無懸掛較長灰渣,管子縱向間隔中較干凈。
          熱段過熱器的堵塞主要發(fā)生在受熱面中部,下面是脫落后架在爐管間的大塊灰渣,上面為疏松的爐灰。吹灰噴嘴周圍的爐墻及爐管均無損傷。
      3.4運(yùn)行費(fèi)用與收益
      3.4.1直接效益
          1)乙炔消耗按平均3瓶/d計算,日消耗費(fèi)用為:
      101.5元/瓶x3瓶=304.5元。
          2)由于發(fā)電機(jī)負(fù)荷的增加,使電費(fèi)一項每天增加的效益為:73kWx24hx0.4元/kWh=700.8元。另外,由于停用了原有的4臺蒸汽吹灰器,每天可節(jié)約至少9000kg除鹽水,其效益估計在30元以上,這樣每天的直接效益至少在730.8元以上。
          日收益為:730.8元-304.5元=425.3元,年收益為:425.3元/dx365dx90%=14萬元。
          從上面的計算數(shù)據(jù)可看出,使用脈沖吹灰裝置后其直接收益(增加的發(fā)電量效益與節(jié)約的除鹽水效益)完全可以彌補(bǔ)乙炔消耗費(fèi)用。
      3.4.2間接收益
          1)由于堵上原有的清灰孔,減少系統(tǒng)漏風(fēng),大大減緩了受熱面管壁氧化與腐蝕程度,延長了過熱器的壽命(原過熱器在投入運(yùn)行3月后發(fā)生爆管,其壽命僅為2年);
          2)該吹灰裝置清灰范圍大,效果較好,顯著提高了鍋爐熱效率;
          3)降低了工人的勞動強(qiáng)度,減少了事故隱患(指高溫?zé)煔鈧耍?br />     4)減小了鍋爐內(nèi)煙氣濕度(每天至少可減少9000kg蒸汽進(jìn)入鍋爐),改善了受熱面的工作環(huán)境;
          5)減少了因堵塞、爆管引起的停車次數(shù),每月節(jié)約外用電費(fèi)用至少在5 000—10 000元以上;
          6)該系統(tǒng)的配置功率(1.59kW)較原蒸汽吹灰器(0.75kWx4=3kW)小,傳動部位無須潤滑,維護(hù)簡單、費(fèi)用低,工作區(qū)域清潔,可實現(xiàn)半自動化操作;
          7)系統(tǒng)運(yùn)行周期延長,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。
          間接收益尚未考慮檢修期間的人工、材料費(fèi)用及其它費(fèi)用。
      4、經(jīng)驗與體會
          1)乙炔瓶放置應(yīng)嚴(yán)格按照《溶解乙炔氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》第七章“運(yùn)輸和使用”中有關(guān)規(guī)定,安放在通風(fēng)、陰涼、易搬運(yùn)和安全的地方;乙炔減壓閥應(yīng)選用大規(guī)格,確保能頂緊,杜絕使用過程中的乙炔泄漏現(xiàn)象。要加強(qiáng)對入庫乙炔的驗收工作,保證乙炔瓶壓力能滿足需要。
          2)實踐表明,吹灰強(qiáng)度不能小,吹灰周期不能過長,現(xiàn)有的1次/2h比較符合實際,否則管壁上積灰不能及時得到清理,易形成灰層堆積,一旦產(chǎn)生搭橋或結(jié)渣層過厚,則為時已晚,因此吹灰參數(shù)一旦確定后,不能隨意調(diào)整。
          3)我廠助燃用空氣來自空壓機(jī),由于設(shè)備老化,過濾系統(tǒng)不正常,氣體內(nèi)含油量大,混合氣體爆燃后在系統(tǒng)內(nèi)形成難清理的炭層,影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性,因此必須定期對系統(tǒng)內(nèi)部積炭進(jìn)行清理,或采用離心鼓風(fēng)機(jī)供給助燃空氣,或在空氣管路上加裝濾油裝置。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
          4)嚴(yán)格工藝制度,制定吹灰記錄表,保證吹灰質(zhì)量,利于鍋爐的安全運(yùn)行。有計劃地對鍋爐進(jìn)行檢修、清理,既保證設(shè)備的完好率,又保證始終較高的熱效率。
          5)影響發(fā)電機(jī)負(fù)荷的因素是多方面的,除從發(fā)電機(jī)負(fù)荷的變化看清灰效果外,還要考慮回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)行狀況、入爐煙氣量的變化、汽輪機(jī)真空的高低及工人的操作等。
          6)吹灰噴嘴的材料應(yīng)采用耐熱鋼,保證其壽命及使用效果。
          7)要從根本上解決鍋爐的積灰堵塞問題,吹灰裝置是解決堵塞的措施之一,還必須消除產(chǎn)生積灰堵塞的根源與途徑。

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