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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      燃料結(jié)構(gòu)變化對成型CFB鍋爐運(yùn)行產(chǎn)生的影響分析

      發(fā)布時(shí)間:2013-10-25 08:38    來源:未知

          循環(huán)流化床鍋爐(CFB鍋爐)以其突獨(dú)特的流體動(dòng)力特性和結(jié)構(gòu)使其具備了許多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),例如燃料適應(yīng)性廣、燃燒效率高、高效脫硫、氮氧化物(NOX)及其他污染物(CO、HC1、HF)排放低、爐膛單位截面積熱負(fù)荷高、燃料預(yù)處理系統(tǒng)簡單、灰渣易于綜合利用、負(fù)荷容易調(diào)整和投資費(fèi)用適中等。我國從上世紀(jì)80年代才開始廣泛研發(fā)、制造并投入使用循環(huán)流化床鍋爐。根據(jù)我國的實(shí)際情況和隨后的國家發(fā)展政策,各種類型的循環(huán)流化床鍋爐迅速在我國電力行業(yè)投入使用起來。隨著我國科學(xué)技術(shù)地不斷發(fā)展,以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)地不斷調(diào)整,我國早期投入使用的低、中壓小型循環(huán)流化床鍋爐逐漸向(超)高壓、大型循環(huán)流化床鍋爐過渡,循環(huán)流化床設(shè)計(jì)初期就存在的一些技術(shù)屏障也在逐一被破解。以現(xiàn)階段我國循環(huán)流化床鍋爐的研發(fā)技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),以及我國堅(jiān)持全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的發(fā)展策略為總的發(fā)展背景,循環(huán)流化床鍋爐將在我國電力行業(yè)發(fā)揮舉足輕重的作用,其應(yīng)用前景將更加廣闊。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      1、案例調(diào)研
      1.1調(diào)研背景
          某煤礦自備電廠現(xiàn)有三臺(tái)哈爾濱鍋爐廠設(shè)計(jì)并安裝制造的循環(huán)流化床鍋爐,鍋爐均系中壓、單鍋筒、自然循環(huán)蒸汽鍋爐,主要負(fù)責(zé)煤礦井下I業(yè)用電及地面生產(chǎn)和生活用電、用汽。正常生產(chǎn)情況下能夠保證相關(guān)用戶的用電、用汽需求。
          該廠鍋爐型號為:HC-40/3.82-L.MC18,鍋爐本體主要由蒸發(fā)受熱面燃燒室、固體床料高溫分離回送裝置以及尾部對流煙道組成。鍋爐以該煤礦選煤廠洗選的煤矸石為主要燃料,煤矸石經(jīng)過研磨和脫水后進(jìn)入煤倉,后經(jīng)與石灰石摻混由輸送皮帶輸送到爐前倉,再由爐前兩臺(tái)螺旋給煤機(jī)送人爐膛燃燒;單臺(tái)鍋爐包括一臺(tái)引風(fēng)機(jī)、一臺(tái)一次風(fēng)機(jī)、一臺(tái)二次風(fēng)機(jī)和一臺(tái)高壓風(fēng)機(jī);鍋爐采用固態(tài)排渣方式,經(jīng)過充分燃燒后的鍋爐床料通過布風(fēng)板上的三個(gè)排渣管進(jìn)入放渣總管,經(jīng)CLZ型高效滾筒冷渣器冷卻為溫度<150℃的爐渣排人除渣機(jī)槽,后由刮板式除渣機(jī)送到除渣皮帶,最后送人渣場,見圖一。
          鍋爐脫硫系統(tǒng)采用爐內(nèi)脫硫方式,利用煤矸石電廠的特性,在人爐前將吲硫劑均勻混入煤矸石燃料中,通過固硫劑與煤矸石的充分混合進(jìn)入爐膛,從而獲得較好的固硫效果;鍋爐煙氣處理采用三臺(tái)電除塵系統(tǒng),單臺(tái)電除塵煙氣處理量為95000m3/h,收塵效率≥99.5%,煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)采用北京中竟同創(chuàng)公司SCS-900-1型煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)。
      1.2存在的突出問題
          該廠的燃料供給主要來源干該煤礦選煤廠洗選的煤矸石,受煤層煤質(zhì)變化及洗選、研磨設(shè)備缺陷等諸多因素影響,從2009年年底以來,供給該電廠的燃料結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了較大變化,燃料的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)很難達(dá)到設(shè)計(jì)要求。間斷性地t現(xiàn)燃料發(fā)熱量偏高、水分含量偏大、入爐煤粒徑達(dá)不到設(shè)計(jì)要求等突出問題。而受企業(yè)生產(chǎn)條件的限制,該自備電廠煤倉存煤量僅能維持鍋爐3-5天的正常運(yùn)行;同時(shí),循環(huán)流化床鍋爐本身存在較多的技術(shù)缺陷,對成型鍋爐煤種的適應(yīng)能力還遠(yuǎn)沒有達(dá)到理論設(shè)計(jì)上的優(yōu)勢。為保證各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù),提高鍋爐的運(yùn)行周期和運(yùn)行效率,該廠對三臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐的燃料供應(yīng)情況,包括入爐煤粒的發(fā)熱量、顆粒粒徑、水分含量等技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了嚴(yán)格控制。由于燃料結(jié)構(gòu)變化在短時(shí)間內(nèi)不能解決,雖然該廠采取了以上一些積極措施,但鍋爐運(yùn)行依然出現(xiàn)一系列異常情況,例如:爐前倉蓬煤、落煤管堵塞、給煤機(jī)電機(jī)過負(fù)荷停運(yùn)、給煤機(jī)卡死、鍋爐床溫過高、出力不夠、脫硫超標(biāo)、鍋爐局部結(jié)焦等問題。其中較為突出的問題有以下兩個(gè)方面:一是鍋爐經(jīng)常發(fā)生爐前倉蓬煤、落煤管堵塞及給煤機(jī)卡死現(xiàn)象;二是鍋爐經(jīng)常出現(xiàn)冷渣管出黑渣、冷渣管結(jié)焦堵塞現(xiàn)象。這些異常情況地出現(xiàn)嚴(yán)重限制了該廠的正常生產(chǎn),極大的增加了運(yùn)行工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,更惡化了工作環(huán)境,不利于企業(yè)的健康有序發(fā)展。
      2、針對性分析
          (1)關(guān)于鍋爐經(jīng)常發(fā)生爐前倉蓬煤、落煤管堵塞及給煤機(jī)卡死故障的原因分析。
          20世紀(jì)80年代末至90年代初,在國家有關(guān)部門的支持下,我國鍋爐廠和科研單位合作,開發(fā)研制了一批具有中國特色的、廉價(jià)的循環(huán)流化床鍋爐。雖然經(jīng)過近三十年的不斷改進(jìn)和創(chuàng)新,我國現(xiàn)行的以矸石為原料的循環(huán)流化床依然存在較多技術(shù)缺陷,例如:鍋爐出力不夠、受熱面磨損嚴(yán)重、燃料技術(shù)要求高等突問題,其中對燃料(底料)的限制要求很多,包括人爐煤粒的發(fā)熱量、顆粒粒徑、水分含量等。
          受煤層煤質(zhì)變化及洗選、研磨設(shè)備缺陷等諸多因素影響,該廠在較長時(shí)間內(nèi)的燃料供應(yīng)都不達(dá)標(biāo),燃料的供給一度成為該廠能否維持正常生產(chǎn)的一個(gè)突出問題。如表一所示,變化前后爐前倉煤樣同設(shè)計(jì)煤樣的部分技術(shù)參數(shù)存在較大差異。
          我們不難看出,人爐煤結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化,其中包括低位發(fā)熱量增高、含硫量增加、粒度均勻性下降、水分含量增加等。同樣,也正是這些技術(shù)參數(shù)的變化導(dǎo)致了該廠鍋爐經(jīng)常發(fā)生爐前倉蓬煤、落煤管堵塞及給煤機(jī)卡死等故障。
          在播煤風(fēng)風(fēng)量和風(fēng)壓一定的條件下,由于水分含量大和顆粒粒徑不均勻(細(xì)顆粒過多)等原因,煤粒對爐前倉及落煤管側(cè)壁附著力明顯增加。長時(shí)間運(yùn)行后,過多的煤粒淤積在給煤系統(tǒng)中,從而導(dǎo)致輸煤系統(tǒng)各部位輸煤不暢。同時(shí),由于落煤管下煤不暢,過多的煤粒積聚在螺旋給煤機(jī)H{口,經(jīng)過一段時(shí)間的積累和擠壓,給煤機(jī)螺旋槽內(nèi)煤粒越積越多,給煤機(jī)電機(jī)負(fù)荷不斷增加,必然引起給煤機(jī)電機(jī)超電流,從而電機(jī)保護(hù)系統(tǒng)強(qiáng)制性停止電機(jī)工作,給煤機(jī)停運(yùn)。以l#爐給煤機(jī)為例,東西側(cè)給煤機(jī)正常運(yùn)行電流為5.0A左有,在發(fā)生蓬煤、堵煤現(xiàn)象時(shí),給煤機(jī)電流線性上升至12.0A以上,隨即DCS控制盤顯示給煤機(jī)電流故障,給煤機(jī)停止運(yùn)行。與此同時(shí),鍋爐運(yùn)行參數(shù)也出現(xiàn)了一系列變化,如表二所
      示。
          單臺(tái)給煤機(jī)運(yùn)行時(shí)鍋爐負(fù)荷急劇下降、風(fēng)室壓力難以維持正常值,同時(shí)伴隨風(fēng)壓波動(dòng)、床溫急劇下降,出現(xiàn)燒偏、高壓風(fēng)風(fēng)壓波動(dòng)劇烈、尾部煙道含氧量直線上升等異,F(xiàn)象。運(yùn)行人員為維持正常運(yùn)行參數(shù),必然加大給煤機(jī)轉(zhuǎn)速,增加進(jìn)煤量,然而,這樣勢必增重偏燒和燃燒不均勻的癥狀,如果控制和操作不及時(shí),極易引起爐膛結(jié)焦和煙氣含硫量超標(biāo)。在特殊情況下還會(huì)發(fā)生兩臺(tái)給煤機(jī)同時(shí)發(fā)生卡死現(xiàn)象,最終導(dǎo)致鍋爐被迫壓火處理。
          (2)關(guān)于鍋爐經(jīng)常出現(xiàn)冷渣管出黑渣、冷渣管結(jié)焦堵塞故障的分析。
          該廠每臺(tái)鍋爐布風(fēng)板上均設(shè)計(jì)有三根冷渣管,冷渣管的排渣能力均為100%,其中2#渣管用于排放較大爐渣顆粒,1#、3#渣管由于設(shè)計(jì)在回料腿后側(cè),主要用于排放較細(xì)床料顆粒。正常運(yùn)行時(shí),為維持鍋爐內(nèi)正常流化物料,通過調(diào)整放渣執(zhí)行器開度或者調(diào)節(jié)冷渣器轉(zhuǎn)速來控制放渣量。
          在燃料供給出現(xiàn)故障后,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行觀察,三臺(tái)鍋爐均JH現(xiàn)不同程度的冷渣管出黑渣、冷渣管結(jié)焦堵塞異常狀況。由于送入爐內(nèi)的燃料發(fā)熱量增加,細(xì)小煤粒含量過大,鍋爐床層風(fēng)壓及爐床溫度難以維持正常,鍋爐床層風(fēng)壓波動(dòng)過大、床溫過高和負(fù)荷過低等現(xiàn)象較為突出,見表三。
          隨著鍋爐運(yùn)行的調(diào)整,爐內(nèi)床料大顆粒含量越來越少,細(xì)小顆粒含量增加,風(fēng)室風(fēng)壓波動(dòng)嚴(yán)重。由于床層厚度不夠,在打開中間放渣管長時(shí)間進(jìn)行放渣時(shí),更多煤碳顆粒隨較大顆粒床料一同進(jìn)入冷渣管,從而出現(xiàn)冷渣管出黑渣的現(xiàn)象。當(dāng)進(jìn)入冷渣管的煤碳顆粒過多、爐渣溫度和渣管內(nèi)含氧量達(dá)到一定條件時(shí),煤碳顆粒就會(huì)在冷渣管內(nèi)部著火燃燒,導(dǎo)致局部超溫,當(dāng)溫度達(dá)到爐渣顆粒的軟化溫度甚至熔化溫度后,該處爐渣顆粒在其他顆粒的擠壓下變形并聚集,從而引起冷渣管內(nèi)結(jié)焦,嚴(yán)重時(shí)堵塞冷渣管。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
      3、整改措施
          非正常的運(yùn)行方式嚴(yán)重影響了鍋爐的效率,極大的限制了該廠的發(fā)供電和供暖任務(wù),同時(shí)又額外地增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。在處理爐前倉蓬煤、落煤管堵塞及給煤機(jī)卡死等故障時(shí),給煤機(jī)狹小的工作區(qū)間和從落煤管不斷噴出的濃煙及燃燒的煤粒嚴(yán)重惡化了鍋爐運(yùn)行工的工作環(huán)境,同時(shí)額外增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。同樣,在處理冷渣管出黑渣、冷渣管結(jié)焦故障時(shí),運(yùn)行人員必須及時(shí)疏通,同樣要克服溢出的濃煙和四處飛濺的紅渣。在冷渣管結(jié)焦嚴(yán)重時(shí),工人在8小時(shí)工作時(shí)間內(nèi)需要疏通三以上次,每次疏通時(shí)間可能達(dá)到兩小時(shí),甚至更多。如果故障處理不及時(shí),鍋爐運(yùn)行參數(shù)難以維持,還將被迫采取壓火甚至停爐、停機(jī)操作。
          通過以上分析我們可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致該廠鍋爐經(jīng)常性發(fā)生故障的主要原因就是燃料結(jié)構(gòu)發(fā)生較大改變。由于受技術(shù)條件的限制,對于已經(jīng)成型并投人生產(chǎn)使用的循環(huán)流化床鍋爐來說,煤種的結(jié)構(gòu)性變化是致命的。
          為維持該廠鍋爐的正常運(yùn)行和出力,我們采用了以下方式進(jìn)行技術(shù)性調(diào)整,取得了較好效果。首先,嚴(yán)格執(zhí)行人爐煤標(biāo)準(zhǔn),確保人爐煤參數(shù)在設(shè)計(jì)范圍以內(nèi)。盡力選擇符合條件的燃料人倉,確保煤種發(fā)熱量在控制范圍以內(nèi);調(diào)整振動(dòng)篩濾網(wǎng)尺寸,加大煤粒篩選力度,嚴(yán)格控制入爐煤粒徑;改進(jìn)脫水設(shè)備,確保人爐煤水分含量達(dá)標(biāo);其次,增加播煤風(fēng)風(fēng)壓和風(fēng)量,間斷性疏通給煤筒斜管,保證燃料能夠克服密相區(qū)風(fēng)壓阻力,順利進(jìn)入爐膛參與燃燒;再次,爐前倉間斷性均勻地添加冷渣底料或石灰石,平均入爐煤水分含量,確保燃料能夠順利地通過螺旋給煤機(jī)和落煤管,防止囚燃料水分過高引起的爐前倉蓬煤、落煤管堵塞及給煤機(jī)卡死等故障。再次,取消連續(xù)放渣方式,采用間斷點(diǎn)放放渣方式,嚴(yán)格控制放渣量,保持鍋爐正常運(yùn)行所需床層物料量,杜絕人為因素引起的冷渣管出黑渣、冷渣管結(jié)焦堵塞問題,確保鍋爐各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)在正常范圍以內(nèi)。最后,及時(shí)處理突發(fā)事件,防止事故事態(tài)惡化,減少各項(xiàng)運(yùn)行成本。
      4、總結(jié)
          通過近半年的運(yùn)行情況來看,鍋爐平均運(yùn)行周期由故障期間的15天延長至50天,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)基本恢復(fù)正常(見表三)。同時(shí),調(diào)整期間極少出現(xiàn)囚燃料結(jié)構(gòu)變化而引起上述各種故障,極大地提高了該廠的鍋爐運(yùn)行效率,縮減了維檢修費(fèi)用;同時(shí),操作方式的調(diào)整還減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了工人工作環(huán)境,初步達(dá)到了整改的目的。

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