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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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410t/h鍋爐低NOx燃燒器改造及運行優(yōu)化
發(fā)布時間:2013-10-13 08:36 來源:未知
0、引言
國華北京熱電分公司4臺鍋爐為哈爾濱鍋爐廠設(shè)計的410t/h煤粉爐,原設(shè)計使用大同混煤,后改為神華和準格爾的混煤,煤質(zhì)分析見表1。爐膛斷面為9800 mmx9800mm,由膜式水冷壁組成。頂棚管中心線標高39000 mm,鍋筒中心線標高42600 mm,運轉(zhuǎn)層標高9000mm,燃燒器布置在13~16m標高之間。燃燒方式為四角噴燃切圓燃燒,均等配風(fēng),一次風(fēng)噴嘴分為3層,制粉乏氣作為三次風(fēng)從燃燒器上部送入爐膛,采用單層燃燼風(fēng)。
鍋爐NOx原排放量基本在650—800 mg/m3(以下數(shù)值均換算到標況下)。近年來國家對于環(huán)境質(zhì)量日益重視,北京市對燃煤發(fā)電廠環(huán)保排放提出了新的要求,而國華北京熱電分公司鍋爐的NOx排放大大超過了北京市即將出臺的200mg/m3的標準。
為了滿足北京市對于燃煤鍋爐NOx的排放要求,將4臺鍋爐的燃燒器改為低NOx燃燒器,并將燃燒器的布置進行了改動。改造后,鍋爐按照改造前的運行方式,鍋爐煙氣中NOx的排放濃度明顯下降,由改造前的超過600mg/m3下降到400mg/m3左右。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)NOx生成機理結(jié)合改造后設(shè)備的特點,對鍋爐進行了燃燒調(diào)整試驗。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、NOx的生成機理
燃煤鍋爐煙氣中NOx的構(gòu)成原因目前在學(xué)術(shù)界一般認為由以下3個主要部分。
1.1熱力型
一般認為這部分NOx主要由空氣中的N2在高溫下與02發(fā)生反應(yīng)生成,其反應(yīng)方程式如下:
N2+02=2NO
該反應(yīng)在溫度<1350℃時不會發(fā)生,但是當(dāng)>1350℃時,每升高lOO℃,NOx的生成量將成倍增加,這部分NOx占總排放量的5%~15%左右。
1.2 瞬時反應(yīng)型
在高溫條件下空氣中的N2與02在“偶然”碰撞中發(fā)生反應(yīng)生成NOx,約占總生成量的5%。
1.3燃料型
燃料中的N元素,送人爐膛燃燒,受熱后會隨著揮發(fā)分的釋放而產(chǎn)生大量的含N基團,如N,CN,HCN,NHi等,這些中間產(chǎn)物很不穩(wěn)定,反應(yīng)活性很強,遇到02極易發(fā)生反應(yīng)生成NOx,但是在缺氧的氣氛中,這些中間產(chǎn)物則會彼此之間發(fā)生反應(yīng)生成N2。
隨揮發(fā)分釋放的含N基團一般認為也是跟溫度環(huán)境有關(guān),周圍煙氣環(huán)境溫度越高,釋放的基團越多,生成的NOx也就越多,周圍煙氣環(huán)境溫度越低,隨揮發(fā)分釋放出來的基團越少,生成的NOx則越少。
2、低NOx燃燒器改造
利用目前國內(nèi)外廣泛采用的燃料分級和空氣分級技術(shù),通過對燃燒器的改造,達到燃料和空氣雙分級的目的,通過調(diào)整風(fēng)粉在爐膛空間的配置,來實現(xiàn)降低NOx排放的目的。各噴口改造前后位置對比見表2和圖1。
燃燒器寬420mm.總高度為6162mm。再燃噴口布置在15 862 mm標高處,中心到屏底的距離為13.3m。
將爐膛從下往上依次分為主燃區(qū)、再燃區(qū)和燃燼區(qū)3個部分。在主燃區(qū)送人75%的燃料在過氧條件下進行充分燃燒。再燃區(qū)將其余25%的煤粉燃料送人,并控制燃料/氧化學(xué)當(dāng)量比<1.形成還原性氣氛,再燃燃料與主燃燒區(qū)生成的NOx進行還原反應(yīng),最終生成N2。在燃燼區(qū)加入其余空氣,過量空氣系數(shù)恢復(fù)到正常值(a=1.15,氧量2.7%),使未完全燃燒產(chǎn)物充分燃燒,以保證燃燼效果。主燃區(qū)低氧分級燃燒:在組織燃燒時,結(jié)合空氣分級燃燒技術(shù)、低氧燃燒技術(shù),并采用浙江大學(xué)自主研制的煤粉濃淡穩(wěn)燃及低NOx燃燒技術(shù),同時減少熱力型和燃料型NOx的生成,使NOx生成總量大幅度降低,并有效減少爐內(nèi)結(jié)渣現(xiàn)象。
3、燃燒調(diào)整試驗
改造后,額定負荷410t/h工況,各層二次風(fēng)風(fēng)量相同的情況下,實測得鍋爐尾部煙氣中NOx的濃度為400~450mg/m3。
為了研究改造后鍋爐的性能及風(fēng)、粉的調(diào)節(jié)與NO。排放之間的規(guī)律,進行了燃燒調(diào)整試驗,考察了不同制粉系統(tǒng)投運方式、燃燼風(fēng)率等運行參數(shù)對鍋爐效率及NOx排放的影響。
3.1制粉系統(tǒng)運行試驗
每臺鍋爐配2套中儲式制粉系統(tǒng),每臺排粉機出口對應(yīng)1層三次風(fēng)噴口,三次風(fēng)分上下2層布置。為了考察在相同負荷下三次風(fēng)對NOx排放量產(chǎn)生的影響,在410 t/h負荷下進行了雙磨、單磨和無磨3種工況試驗。具體試驗數(shù)據(jù)如表3所示。
由表3可見,在雙磨、單磨和無磨的運行工況下,NOx排放量依次降低。這主要是因為三次風(fēng)中煤粉濃度較低,而氧量充足,三次風(fēng)所帶煤粉從燃燒初期就在富氧的條件下燃燒,而且三次風(fēng)所在的位置也是熱負荷比較高的部位,溫度較高,因此易生成大量NOx,這部分生成的主要為燃料型NOx。磨煤機投運越多,由一次風(fēng)攜帶出來的煤粉相應(yīng)減少,三次風(fēng)量就越大,故而NOx生成量就越多。
3.2燃燼風(fēng)開度調(diào)整試驗
為了考察不同燃燼風(fēng)量在滿負荷狀態(tài)下對NOx排放的影響關(guān)系,在410t/h負荷下保持總風(fēng)量和下二次風(fēng)風(fēng)量不變,上層二次風(fēng)全開,通過調(diào)整中間2層三次風(fēng)風(fēng)門開度和燃燼風(fēng)開度來實現(xiàn)對燃燼風(fēng)率的調(diào)整。試驗數(shù)據(jù)參見表4。
從表4可以看出,隨著中間2層風(fēng)門的關(guān)小和燃燼風(fēng)門的開大,燃燼風(fēng)率增大.NOx排放呈現(xiàn)出先降后漲的趨勢,為了驗證此規(guī)律非偶然因素所致,特安排做了2次重復(fù)性試驗,規(guī)律都一致。改變?nèi)紶a風(fēng)門開度對NOx排放的影響很大,燃燼風(fēng)門開度控制在80%左右為宜。
減小中二次風(fēng)和上二次風(fēng)風(fēng)門開度,降低這2層二次風(fēng)風(fēng)量,將使下層噴燃器和第2層噴燃器出來的煤粉相對處于缺氧的環(huán)境中燃燒,可以有效地減少燃料型NOx的生成。而增大燃燼風(fēng)則可以使下2層未完全燃燒的煤粉獲得燃燼的補充,從而使燃燒更加完全。
神華煤揮發(fā)分高,是一種易燃煤種。易燃特性導(dǎo)致神華煤燃燒過快、過分集中,局部區(qū)域(燃燒器區(qū))熱負荷偏高,為熱力型NOx的生成客觀上創(chuàng)造了有利的條件。在>1350℃的條件下,溫度每升高100℃,NOx的生成將成倍的增加。因此,在試驗中減少中二次風(fēng)和上二次風(fēng)風(fēng)量,可以起到延緩煤粉燃燒的目的,使燃燒在爐膛的垂直方向上更為均衡,熱負荷更為均衡,減輕局部熱負荷過高的壓力,從而減少燃料型和熱力型NOx的生成。此次燃燒器的改造根據(jù)這一原理,將燃燒器的距離在垂直方向拉大,也是為了均衡熱負荷在垂直方向上的強度,從而起到降低NOx生成的作用。由于爐膛熱負荷的分散,燃燒器區(qū)域附近水冷壁結(jié)渣也得到緩解。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
4、運行策略
4.1制粉系統(tǒng)的運行調(diào)節(jié)
從以上試驗數(shù)據(jù)可以看出,無磨和單磨運行時NOx的排放是較低的。因此在實際的運行中,運行人員應(yīng)該合理地配置制粉系統(tǒng)的運行方式,盡可能采取無磨和單磨運行方式,減少三次風(fēng)帶粉。比如在鍋爐負荷比較低的時候(<310t/h),應(yīng)該使制粉系統(tǒng)保持最大出力,提高粉倉粉位,創(chuàng)造停磨時間;在高負荷時,應(yīng)該盡量減少三次風(fēng)帶粉量。
4.2給粉的調(diào)節(jié)
應(yīng)該盡量考慮提高下2層給粉機轉(zhuǎn)速,讓下2層給粉機多帶粉運行,盡量減小上層給粉機轉(zhuǎn)速,在負荷較低時,可以停止1—2個上層給粉機的運行。增加下2層給粉后,通過二次風(fēng)的調(diào)節(jié),刻意創(chuàng)造出下面2層給粉缺氧燃燒的氛圍,使下2層給粉的燃燒滯后,從而降低該區(qū)域的熱負荷,抑制NOx的大量生成。
由于在改造中將下一次風(fēng)位置下移605 mm,下層噴燃器出來的煤粉燃燒空間減少,如果下一次風(fēng)煤粉增加過多,下二次風(fēng)將托不住下層煤粉,下層煤粉將大量掉落在冷灰斗,渣含碳量將增大,未完全燃燒損失也將增大。因此,在運行過程中,可以考慮增加第2層給粉機的轉(zhuǎn)速,減少第1層給粉機轉(zhuǎn)速。運行中,根據(jù)不同的負荷可以將下層給粉機與第2層給粉機轉(zhuǎn)速偏差設(shè)定為5%~15%。實際試驗證明,2層轉(zhuǎn)速的偏差調(diào)節(jié)可以使NOx降低10~20 mg/m3。
4.3二次風(fēng)的調(diào)節(jié)
二次風(fēng)的調(diào)節(jié)是降低NOx運行調(diào)節(jié)的關(guān)鍵,一般認為,創(chuàng)造還原性燃燒環(huán)境可以有效減少燃燒過程中燃料型NOx的生成。在實際運行中,由于下二次風(fēng)要起托火的作用,不能關(guān)得太小。在此條件下,可以通過減少中二次風(fēng)和上二次風(fēng)的風(fēng)量,配合下2層給粉的增加,使下2層燃燒器所處燃燒區(qū)煤粉的燃燒處于相對缺氧的還原性氣氛,從而達到降低燃料型NOx生成的目的。表5是不同鍋爐負荷和磨煤機組合工況時,各層二次風(fēng)小風(fēng)門開度的推薦值。
4.4鍋爐出口氧量的控制
鍋爐出口氧量是表征燃料在爐膛里燃燒是否充分的參數(shù)。出口氧量過高將導(dǎo)致排煙損失增大,而且燃料在高氧量下燃燒將對NOx的生成產(chǎn)生負面的影響,但是過低的氧量會使飛灰可燃物含量增大,降低鍋爐效率,所以在運行中,應(yīng)該二者兼顧。
從低氧燃燒試驗和以上的試驗結(jié)果來看,在氧量大于4%時,NOx的生成大大提高,在額定工況下飛灰可燃物為1.5%~2.0%;當(dāng)氧量小于2.5%時,飛灰可燃物迅速增大到3.5%~4.5%。最終確定爐膛出口氧量控制在2.7%~3.3%之間為宜,此時飛灰可燃物可控制在2.0%~2.5%。
5、結(jié)語
根據(jù)燃煤鍋爐煙氣中NOx的主要生成因素,利用燃料和空氣雙分級的技術(shù),有針對性地對鍋爐進行了低NOx燃燒器的改造,降低了燃燒器區(qū)域的熱負荷強度,減少了熱力型NOx的生成。改造完成后,通過燃燒調(diào)整試驗確定了最佳運行方式,有效降低了NOx的排放,取得了良好的效果。
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