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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      410t/h鍋爐綜合治理

      發(fā)布時間:2013-10-13 08:36    來源:未知

          某電廠410t/h鍋爐在2001年7月投運以來,鍋爐經(jīng)常結(jié)焦,不能滿負荷連續(xù)運行;飛灰含碳量較高,有時達12%左右;鍋爐過熱器兩側(cè)存在煙溫偏差,經(jīng)常在130℃左右;除渣機經(jīng)常因機械故障堵渣。這些問題直接影響鍋爐的安全經(jīng)濟運行。經(jīng)過1年半的全面技術(shù)改造和燃燒調(diào)整優(yōu)化試驗,鍋爐存在的問題得到了解決,實現(xiàn)了滿負荷下連續(xù)、可靠運行。鍋爐效率達到91%,高于設(shè)計值0.6個百分點,取得了明顯的經(jīng)濟效益。
      1、鍋爐概況
      1.1設(shè)備簡介
          該鍋爐為高壓自然循環(huán)固態(tài)除渣鍋爐,單爐體負壓爐膛,呈Ⅱ布置,爐膛和尾部豎井之間有4 100 mm深的水平煙道。
          爐膛上部布置屏式過熱器,一級過熱器置于折焰角上方,二級過熱器布置在水平煙道中。過熱器系統(tǒng)共設(shè)置兩級噴水減溫器,一級減溫器設(shè)置在二級過熱器和屏式過熱器之間,二級減溫器布置在一級過熱器冷熱段之間。減溫水來自給水管路。
          上級省煤器下部為尾部煙道豎井,分隔為前后兩部分對稱布置上、下級空氣預(yù)熱器和下級省煤器。前后豎井中間隔倉用作上、下空氣預(yù)熱器的通用道。鍋爐配有兩級管式空氣預(yù)熱器。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
          燃燒器為直流式,四角布置,采用雙切圓燃燒方式,假想切圓直徑∮798 mm/∮366mm.燃燒器設(shè)計參數(shù)見表1。
          因設(shè)計煤種揮發(fā)分較高,灰分較大,同時發(fā)熱值又較低,故一次風(fēng)采用乏氣送粉,一、二次風(fēng)采用間隔布置。磨煤機的干燥劑由再循環(huán)風(fēng)、熱空氣、冷空氣組成,分別占49.6%、48.4%、2%,干干燥劑初溫195.8℃,干燥劑量1.79kg/kg。
          制粉系統(tǒng)采用鋼球磨中間倉儲式乏氣送粉系統(tǒng),配有2臺送風(fēng)機、2臺引風(fēng)機和2臺排粉機,并配有2個粉倉,其中,甲側(cè)粉倉供5、6、7、8、9、11號6個噴口,乙側(cè)供1、2、3、4、10、12號6個噴口。2臺磨煤機型號為350/600,出口溫度70℃,每臺出力為46.68 t/h。
          除渣系統(tǒng)采用2臺GBL - 4/4000×1300型刮板式撈渣機,配2臺ZS50型減速機。
      1.2燃料特性
          設(shè)計煤種燃料特性見表2。
      2、鍋爐存在問題分析
      2.1結(jié)渣
      2.1.1一次風(fēng)速高、四角切圓偏大
      在80%額定負荷下,對鍋爐管道一次風(fēng)速進行了測試,試驗中發(fā)現(xiàn),9、11號測孔無法打開,因此對其他風(fēng)管進行測試。測試結(jié)果見表3。
          由表3中不難看出,除10號管接近額定風(fēng)速25 m/s外,其他管道一次風(fēng)速高于設(shè)計值4~13m/s,且這些管道之間有較大偏差。其結(jié)果勢必造成四角切圓過大,爐內(nèi)旋轉(zhuǎn)煙氣沖刷水冷壁,引起爐內(nèi)結(jié)渣,這是造成結(jié)焦的重要原因之一。
          一次風(fēng)量大,使煤粉燃燒所需著火熱增大,導(dǎo)致煤粉著火推遲,火焰中心上移,不僅造成鍋爐主汽溫升高,而且易造成鍋爐飛灰、爐渣含碳量升高。
      2.1.2氧量過大
          鍋爐負荷在310~320t/h運行時,發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)火焰發(fā)亮刺眼,爐內(nèi)風(fēng)量明顯偏高。此時,DCS顯示排煙溫度甲、乙側(cè)分別為190℃、181℃,甲、乙側(cè)氧量分別為9%、8%,一、二級噴水量已達最大量。
          過高的氧量雖然能使?fàn)t內(nèi)燃料處于氧化氣氛,但會使火焰中心溫度升高,在實際四角切圓過大的情況下,熔融的灰渣沿墻壁下落時,很容易在爐膛四周結(jié)焦。不僅如此,氧量偏大使燃料在爐內(nèi)的停留時間縮短,增大飛灰含碳量。
      2.1.3煤粉粗
          根據(jù)運行煤質(zhì)特性(難著火、難燃盡),設(shè)計煤粉細度為21%左右,而實際測取的煤粉細度1號磨Rm為28%,2號磨R90為26%,煤粉較粗。較粗的煤粉在高速一次風(fēng)帶動下易因慣性引起水冷壁結(jié)渣和磨損。同時,較粗的煤粉燃盡困難,造成飛灰含碳量升高。
      2.1.4撈渣機設(shè)計不合理
          撈渣機刮板和鏈條經(jīng)常破壞,爐渣卡澀,16扇關(guān)斷門不能同時關(guān)閉,推桿電機經(jīng)常因過負荷而損壞。而且由于爐渣不能及時排出,在爐底堆積,造成爬焦。這在一定程度上,也會引起鍋爐爐膛結(jié)焦,當(dāng)撈渣機設(shè)備出現(xiàn)故障時,不得不降低鍋爐負荷。
          運行中除渣機設(shè)備檢修維護工作量很大,經(jīng)常更換備品備件,維修費用較高。并且在檢修時,曾幾次燙傷檢修人員,影響鍋爐的安全經(jīng)濟運行。
      2.2飛灰含碳量偏高
          具體原因見2.1.1~2.1.3。
      2.3煙溫偏差
          消除爐膛出口煙氣殘余旋轉(zhuǎn)。采用四角布置切圓燃燒方式的鍋爐,爐膛出口氣流殘余旋轉(zhuǎn)是造成沿水平煙道寬度方向煙溫、煙速嚴(yán)重偏差的原因之一。從爐膛燃燒所形成的旋轉(zhuǎn)氣流進入爐膛出口到水平煙道時,殘余旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成平行于煙道軸線的直線運動,由于煙氣流動的慣性,將順著圓周的切線方向前進。對于采用順時針方向旋轉(zhuǎn)的切圓燃燒氣流,在爐膛中形成的旋轉(zhuǎn)上升氣流在流入水平煙道時,往往偏向煙道左側(cè),使左側(cè)的煙氣量、煙氣溫度均高于右側(cè),導(dǎo)致左側(cè)傳熱強度高、傳熱溫差大,從而左側(cè)局部受熱面的吸熱量相應(yīng)增大,左側(cè)局部汽溫升高。
      3、技術(shù)措施
      3.1降低煙溫偏差
          根據(jù)鍋爐實際運行情況,將燃燒器上部噴嘴出口氣流反切,以減弱和抵消由下部噴嘴形成的主旋轉(zhuǎn)氣流,降低爐膛出口的氣流旋轉(zhuǎn)強度,改善對流煙道中的煙氣偏流。對燃燒系統(tǒng)進行了改造,將頂部二次風(fēng)、上上二次風(fēng)、上二次風(fēng)等3層二次風(fēng)噴嘴反切250。經(jīng)過計算表明,采用這一方案,可有效地消除殘余扭轉(zhuǎn)慣量。
          改造后的測試結(jié)果表明,反切后過熱器進口處的煙溫偏差基本消除,用光學(xué)高溫計測得其值分別為941℃(左側(cè))和949℃(右側(cè))。同時,DCS溫度指示也基本相同。
      3.2改機械除渣為水力除渣
          將原除渣設(shè)備拆除,改機械除渣為水力除渣。爐渣由高壓沖灰水直接沖入碎渣機。改造后設(shè)備運行非常可靠,除渣系統(tǒng)簡化,除渣順利,避免了除渣設(shè)備經(jīng)常故障造成的鍋爐爬焦而帶不滿負荷問題,保證了鍋輔機的穩(wěn)定運行,同時檢修工作量大大減少。
      3.3燃燒調(diào)整優(yōu)化試驗
          根據(jù)以上分析.,對鍋爐進行燃燒調(diào)整試驗。鍋爐負荷調(diào)整范圍為290~410t/h。
      3.3.1  -次風(fēng)速調(diào)整
          調(diào)整后一次風(fēng)速見表5。一次風(fēng)速調(diào)平后,負荷變化肘通過DCS顯示的管道一次風(fēng)靜壓調(diào)整送風(fēng)機和排粉風(fēng)機擋板開度,一次風(fēng)擋板不再參與調(diào)節(jié)。
      3.3.2一次風(fēng)煤粉濃度的調(diào)整
          調(diào)整期間對12號粉管進行了疏通,以保證額定負荷下12個粉管全部投入。運行中對各給粉機轉(zhuǎn)速調(diào)平后,采用同操控制。一次風(fēng)煤粉濃度測試結(jié)果見表6。
      3.3.3鍋爐最佳氧量調(diào)整
          在額定負荷下,為了確定鍋爐最佳氧量,在氧量為3.5%、4.3%、5%3種工況下對鍋爐效率進行了測試,測試結(jié)果見圖1。
          由圖1曲線可看出,額定負荷下,最佳氧量為4.3%,與設(shè)計值基本吻合。設(shè)計工況下,額定負荷時過熱器出口氧量為4.2%,70%負荷時過熱器出口氧量為4.8%,考慮到鍋爐結(jié)焦?fàn)顩r以及爐膛漏風(fēng)較大,在運行中將氧量控制在4%~5%之間。
      3.3.4制粉系統(tǒng)及煤粉細度調(diào)整
          鍋爐一次風(fēng)量偏大,而且煤粉偏粗。因此,改變原來不用再循環(huán)風(fēng)的運行方式,同時增加給煤量,改變磨煤機出力偏低和運行時間過長的問題。
          磨煤機運行參數(shù)控制:入口負壓約350 Pa.出、入口壓差約2 kPa,再循環(huán)門開度為30%一50%,給煤量約46 t/h,出口溫度60~65℃。制粉系統(tǒng)運行方式改進后,煤粉細度經(jīng)化驗分析,R90基本在21%左右,符合設(shè)計要求。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
      3.3.5二次風(fēng)的調(diào)整
          在一次風(fēng)擋板不參與調(diào)節(jié)的情況下,不同負荷下的二次風(fēng)速通過四角二次風(fēng)擋板開度來控制,使其達到設(shè)計值。二次風(fēng)小擋板的配風(fēng)方式采用:下二次風(fēng)門開度60%,中上、中下、上二次風(fēng)、上上二次風(fēng)門開度均控制在100%,頂部二次風(fēng)門開度為50%。
          運行中當(dāng)需要對二次風(fēng)進行調(diào)整時,可參考水平煙道過熱器出口的氧量,調(diào)整送風(fēng)機總風(fēng)壓。
      3.3.6 -次風(fēng)噴嘴投停優(yōu)化
          通過計算,該爐在70%一100%負荷范圍內(nèi)單只火嘴最大給粉量應(yīng)控制在5.98 t/h,最小給粉量控制在4.16 t/h。若超出這個范圍將會因熱功率過大或過小引起結(jié)渣和燃燒不穩(wěn)定。運行中,在75%額定負荷以上應(yīng)投3層12個火嘴:60%一75%額定負荷停上層對角2個火嘴。
      4、技術(shù)改造和燃燒調(diào)整優(yōu)化效果
          通過技術(shù)改造和燃燒優(yōu)化調(diào)整等措施,鍋爐已實現(xiàn)滿負荷連續(xù)穩(wěn)定運行,經(jīng)觀察爐內(nèi)火焰呈現(xiàn)金黃色,燃燒器附近無明顯結(jié)焦現(xiàn)象,結(jié)渣已得到了有效控制。過熱器煙溫偏差已基本消除,鍋爐各參數(shù)符合設(shè)計要求。
          撈渣機運行可靠,除渣順利,檢修工作量大大減少。
          鍋爐飛灰含碳量在3%左右,鍋爐效率達到了91%.與設(shè)計效率相比提離了0.6個百分點,每年可節(jié)煤2 000t,節(jié)約費用56萬元。
          通過近兩年對鍋爐的綜合治理,取得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益。
      5、結(jié)論
          a.通過技術(shù)改造和燃燒調(diào)整優(yōu)化試驗,鍋爐現(xiàn)已實現(xiàn)滿負荷運行,爐內(nèi)結(jié)渣基本消除。
          b.鍋爐一次風(fēng)量大、煤粉粗、氧量大及運行方式不合理是造成鍋爐結(jié)焦的主要原因。
          c.將機械除渣改造為水力除渣方式是可行的。改造后設(shè)備運行可靠,除渣順利,消除了因除渣設(shè)備故障造成的鍋爐爬焦問題,保證了鍋爐輔機的穩(wěn)定運行,檢修工作量也大大減少。
           d.鍋爐上三層二次風(fēng)噴嘴反切250角后,過熱器進口處左右兩側(cè)的煙溫偏差已基本消除。
           e.通過技術(shù)改造和燃燒優(yōu)化調(diào)整,鍋爐效率達到91%,與設(shè)計效率相比提高了0.6個百分點,每年可節(jié)煤2 000 t,節(jié)約費用56萬元,取得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益。
           f.升降負荷過程中,燃燒穩(wěn)定,鍋爐最低穩(wěn)燃負荷為245 t/h。

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