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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      420t/h四角切圓燃燒鍋爐燃燒器的改造

      發(fā)布時間:2013-10-06 08:50    來源:未知

      0、引言
          臺州發(fā)電廠4號爐自1985年12月投產(chǎn)以來,運行至今已達18年了,至最近一次大修停爐前(2003年11月開始)己累計運行時間為123 043h,其間累計升爐211次,停爐210次,并已經(jīng)過了5次大修。
          4號爐自從1989年12月大修中將下排2次風(fēng)噴咀改造預(yù)燃室后,燃燒工況一直不佳,鍋爐對煤種適應(yīng)性較差,易發(fā)生結(jié)焦與超溫,運行中汽溫一直偏高,曾多次對噴燃器角度進行了調(diào)整,并且將角度調(diào)整為負(fù)角(噴嘴朝下),但效果不佳。1999年上半年曾因汽溫高,負(fù)荷只能帶100~110 MW。分析原因主要是爐內(nèi)燃燒工況不佳,一、二次風(fēng)速四角不均、偏差大,并且二次風(fēng)速偏小,造成一、二次風(fēng)混合不好,火焰中心上移,爐膛中上部結(jié)焦嚴(yán)重。2000年加裝爐膛吹灰器后,通過吹灰汽溫超溫得到了控制,但再熱汽溫偏低較多。最近因所燃煤種熱值、揮發(fā)份較高,該爐表現(xiàn)出明顯不適應(yīng),部分一次風(fēng)管靠噴口管段經(jīng)常發(fā)生燒紅、一次風(fēng)管靜壓表敲表及噴口噴火現(xiàn)象多次出現(xiàn)。
          鍋爐主要參數(shù)主汽壓、主汽溫度、蒸汽流量等基本正常,但再熱器汽溫偏低較多,再熱汽溫偏低約20~30℃左右,主汽溫度左右偏差也達10~20℃。在機組負(fù)荷低于100 MW時,再熱汽溫一般均較低,難以達到530℃以上。同時,檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐水冷壁噴燃器區(qū)域存在嚴(yán)重的高溫腐蝕現(xiàn)象。為此,在大修中提出對噴燃器進行改造,為了解決再熱器汽溫偏低、因空氣預(yù)熱器更換使排煙溫度升高等問題,決定更換全部低溫再熱器,新安裝的低溫再熱器增加受熱面積為8%。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      1、設(shè)備概況
          4號爐是由上海鍋爐廠制造的SG420/13. 7-M415型,超高壓自然循環(huán)、采用中間儲倉式制粉系統(tǒng)、熱風(fēng)送粉固態(tài)排渣鍋爐。該爐爐膛截面(深×寬)為8 840 mm×9 600 mm,寬深比為1.085,燃燒器采用正四角切向燃燒布置,改造前一次風(fēng)切圓直徑為∮800/∮200,逆時針方向旋轉(zhuǎn),噴嘴自上而下布置為三、二、二、一、二、一、一、二次風(fēng)。受熱面布置:鍋爐爐膛為膜式水冷壁,順煙氣流方向依次布置了前屏(6片)、后屏(14片)過熱器、高溫過熱器、側(cè)墻、后墻及爐頂包復(fù)管組成低溫過熱器,隔墻省煤器將后豎井分成主煙道和旁路煙道,主煙道設(shè)低溫再熱器(改造后增加了面積400 m2),旁路煙道設(shè)旁路省煤器,其后布置主省煤器及2臺容克式空氣預(yù)熱器(改造后為豪頓空預(yù)器)。
      2、燃燒器燃燒工況分析
          2003年2月,臺州發(fā)電廠委托浙江大學(xué)熱能工程研究所對4號爐燃燒工況進行摸底試驗。試驗主要對鍋爐噴燃器的著火特性、不同煤種下的爐膛溫度場分布及汽溫調(diào)節(jié)特性進行觀察與分析,掌握了現(xiàn)有的燃燒工況及問題所在。
      2.1給粉機特性試驗
          試驗發(fā)現(xiàn)在同樣的給粉機轉(zhuǎn)速下,各給粉機的下粉量差別很大,最大相差一倍以上。由于有一半左右的給粉機,在全速時,下粉量較小,造成機組滿負(fù)荷時,特別是煤質(zhì)較差,粉量較大時,其他的給粉機給粉量偏大,容易造成堵管,且由于參與壓力自動調(diào)節(jié)的給粉機數(shù)量較少,使?fàn)t內(nèi)局部煤粉量及溫度場波動極大,飛灰可燃物大幅度提高。
      2.2噴嘴著火情況
          噴嘴帶火嚴(yán)重的是下排4只一次風(fēng)噴嘴,增加一次風(fēng)速度、投壓力冷風(fēng)、適當(dāng)減少煤粉濃度均不能使其明顯改善。分析原因,主要是由于下層噴燃器的結(jié)構(gòu)與其他不同,下層噴嘴內(nèi)有鋸齒型的鈍體,使其回火量增加,且局部煤粉濃度很高,火炬明顯呈帶狀。可以認(rèn)為,噴燃器結(jié)構(gòu)是影響噴嘴著火狀況的主要因素。而給粉機特性試驗也表明:由于煤粉混合器結(jié)構(gòu)不合理造成的下粉不均,也是造成噴嘴著火不穩(wěn)定、粉管堵塞的主要原因。
      2.3 CO濃度測量
          爐膛內(nèi)的CO濃度極不均勻,后墻4號角附近CO濃度嚴(yán)重超標(biāo),甚至超出了儀器的測量范圍,而氧量幾乎為零;對應(yīng)的前墻2號角附近正好相反,CO為零、氧量10%以上(大修檢驗時對水冷壁管測量:后墻4號角一3號角第12至39根低氧腐蝕較嚴(yán)重,最小壁厚4.1 mm,遠(yuǎn)小于原壁厚7mm)。結(jié)焦特性也差別很大,爐膛氣流有刷壁現(xiàn)象,原因可能為:鍋爐安裝切圓偏移、二次風(fēng)速度不均勻、噴燃器結(jié)構(gòu)不合理等。
      2.4飛灰可燃物偏高
          不同煤種燃燒試驗表明,燃用混煤時,飛灰可燃物為6%~9%;富動32煤時,2%~5%;富動39煤時,1.5%~4%。同時,爐膛氧量及給粉機給粉量波動劇烈、下粉不暢等,使噴嘴的濃度波動較大,也會引起局部缺氧,飛灰可燃物大幅提高。在滿負(fù)荷時,氧量往往偏小,造成飛灰可燃物偏大,特別是在燃用大混煤時,由于一次風(fēng)壓較低,二次風(fēng)門往往不變(電廠習(xí)慣運行),結(jié)果是為了增加一次風(fēng)壓而減少送風(fēng)量,導(dǎo)致氧量偏低、飛灰可燃物明顯上升。
      2.5旁路煙道擋板試驗
      機組125 MW時,煙道擋板開度由0%~100%變化時,主汽溫度降低3.5℃,再熱器溫度降低21℃;省煤器出口溫度增加7℃;給水流量增加約10 t;排煙溫度上升3.5℃。由于煙道擋板開度增加,再熱汽溫下降,鍋爐為了維持出力必須增加蒸發(fā)量,使高溫過熱器、高溫再熱器吸熱量增加,煙氣溫度下降;但由于低溫再熱器側(cè)煙氣流速下降使低溫再熱器吸熱量的減少量遠(yuǎn)大于旁路省煤器側(cè)煙氣流速增加使其吸熱量的增加量(因為低溫再熱器比旁路省煤器受熱面積大10倍,而旁路省煤器換熱系數(shù)及溫壓僅比低溫再熱器大1.2倍和2.8倍),因此,煙道擋板開度增加時,排煙溫度將上升。同時,當(dāng)空預(yù)器改造后,預(yù)計漏風(fēng)率將從18%降至5%,排煙溫度將上升10~14℃。
      3、燃燒器及低溫再熱器的改造
          (1)將下層一次風(fēng)噴嘴改成濃稀相燃燒器,呈上淡、下濃布置。濃稀相分離利用爐前彎管將粉、氣分離,利用分叉分離裝置將濃稀兩相分開,噴嘴布置有周界風(fēng)。濃稀相噴嘴采用擺動方式安裝。
          (2)改造后噴嘴布置仍采用大小雙切圓布置,一次風(fēng)假想切圓直徑∮800改為∮400,∮200改為反切∮200,中下二次風(fēng)噴口改為正切150,上二次風(fēng)噴口改為反切110,其它二次風(fēng)噴口不變。一、二次風(fēng)同心反切布置有利于削弱爐內(nèi)氣流的旋轉(zhuǎn)強度和爐膛出口的殘余旋轉(zhuǎn),并能在爐壁區(qū)形成富氧區(qū),有利于防止和減少水冷壁的結(jié)渣,同時有效地削弱爐膛出口的煙速和煙溫偏差。改造后噴嘴布置方式:自下而上布置為二、濃稀、一、二、一、二、三、二。將上二次風(fēng)和三次風(fēng)對調(diào),目的是降低飛灰含碳量。上層和中層一次風(fēng)、三次風(fēng)、中下二次風(fēng)、上二次風(fēng)噴嘴同時進行改造。
          (3)將三層一次風(fēng)的周界風(fēng)風(fēng)門操作改為電動執(zhí)行機構(gòu),目的是為了加強對周界風(fēng)的調(diào)整。周界風(fēng)的作用主要用于調(diào)整一次風(fēng)煤粉氣流的著火點,因此要根據(jù)負(fù)荷大小和煤種的好壞來調(diào)節(jié)周界風(fēng)的大小。試驗中發(fā)現(xiàn)周界風(fēng)的大小對噴口著火有明顯的影響,當(dāng)噴口著火距離太近時,開大周界風(fēng)后著火明顯推遲。在正常煤種時,70 MW負(fù)荷以下周界風(fēng)門開10%,70MW以上周界風(fēng)門開60%~70%。周界風(fēng)開多大的原則是噴口不帶火。
          (4)在下二次風(fēng)噴口和下一次風(fēng)噴口間增設(shè)小油槍,目的是為了節(jié)約鍋爐點火和助燃用油。
          (5)根據(jù)旁路煙氣擋板試驗,旁路煙氣擋板全關(guān)時,低溫再熱器側(cè)煙氣流速將增加39%,煙氣流速達13 m/s,使低溫再熱器磨損量大幅提高,為了兼顧再熱器汽溫的調(diào)節(jié)性及低溫再熱器的磨損速率,必須使煙氣擋板在正常情況下保證30%~ 50%的開度,此時再熱器汽溫將下降10℃左右,改造后增加低溫再熱器面積約8%,將使其工質(zhì)出口溫度上升10℃,低溫再熱器出口的煙氣溫度下降約18℃,排煙溫度下降1—2℃。
      4、改造效果分析
          (1)鍋爐燃燒工況得到改善,飛灰可燃物含量明顯降低,固體未完全燃燒熱損失q。從大修前的
      2.47%降至1.87%。
          (2)鍋爐效率提高了1.36%,從大修前的90.44%提高到大修后的91. 80%。
          (3)空預(yù)器漏風(fēng)己得到有效控制,兩臺空預(yù)器的排煙溫度差有所改善(見表4)。由于漏風(fēng)率大大降低,排煙熱損失q2從大修前的6.49%減少至大修后的5.74%,但排煙溫度有所提高。
          (4)鍋爐在燃用目前煤種工況下,不再發(fā)生一次風(fēng)噴嘴帶火現(xiàn)象,鍋爐基本不結(jié)焦。燃用Vdaf> 28%煤種,能保證40%負(fù)荷不投油穩(wěn)定燃燒。
          (5)135 MW時,鍋爐主汽溫度A/B為538.7/539.6℃,再熱汽溫A/B為539.1/542.3℃。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
      5、結(jié)論
          在鍋爐燃煤達不到設(shè)計要求,特別是燃用揮發(fā)份較高易著火的煙煤時,容易導(dǎo)致燃燒器噴口帶火結(jié)焦燒壞,燃燒器附近水冷壁結(jié)焦超溫或水冷壁管高溫腐蝕等問題。通過減少燃燒切圓直徑,一二次風(fēng)同心反切布置、下排一次風(fēng)噴口布置濃稀相燃燒器、開大一次風(fēng)周界風(fēng)來增加一次風(fēng)射流的剛性以及上排二次風(fēng)與三次風(fēng)噴口對調(diào)等措施,有利于防止和減少水冷壁的結(jié)渣,同時有效地消弱爐膛出口的煙速和煙溫差,同時可以減少燃燒器及水冷壁附近還原性氣氛,避免噴口帶火結(jié)焦燒壞現(xiàn)象,從而避免水冷壁的高溫腐蝕。通過增加低溫再熱器的受熱面積,可以提高再熱器汽溫,降低排煙溫度。

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