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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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420t/h燃油鍋爐的振動測試和治理
發(fā)布時間:2013-10-06 08:50 來源:未知
某電廠1臺420 t/h燃油鍋爐(設(shè)計最大發(fā)電負荷110MW)2010年6月開始投入運行。投運初期,當發(fā)電負荷在30~65 MW時爐膛及燃燒器區(qū)域頻繁發(fā)生嚴重振動,由此引起了多次滅火事故,更為嚴重的是振動導(dǎo)致了爐膛水冷壁被振裂的事故,因此振動問題嚴重地影響了鍋爐安全運行。
從文獻可知,引起燃油鍋爐振動的主要原因可能和熱聲振動有關(guān),在國內(nèi)外諸多相似燃油氣鍋爐運行中產(chǎn)生過類似問題。而由熱聲振動引起的鍋爐振動強度及頻率又和鍋爐本體剛性梁設(shè)計、燃燒器結(jié)構(gòu)及布置方式、燃料性質(zhì)、燃油霧化方式及參數(shù)、熱風(fēng)參數(shù)及鍋爐運行模式等諸多因素有關(guān),振動原因非常復(fù)雜,諸多解決振動問題的實踐也是從這些因素著手。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
現(xiàn)場受客觀條件限制,沒有必需的試驗設(shè)備,因此無法準確判斷是那種因素對振動起主導(dǎo)作用。然而從運行角度分析,發(fā)現(xiàn)有些因素屬“剛性因素”,如鍋爐本體剛性梁設(shè)計、燃燒器結(jié)構(gòu)及布置方式、燃油等不可變性因素;另一類則是“軟性因素”,即可變性因素,如油燃燒器投運模式、霧化蒸汽參數(shù)及鍋爐運行模式等因素。對于“剛性因素”,限于時間及其他客觀原因無法進行現(xiàn)場整改,而對于“軟性因素”可以通過對鍋爐運行模式的調(diào)整,以達到一定程度上減輕爐膛振動。本文著重介紹通過調(diào)整,改變了原燃燒器運行模式,即改變霧化介質(zhì)參數(shù)、燃燒器逐個投入等“軟性因素”的方法,摸索出了簡單有效的、可操作的運行模式,實現(xiàn)了在整個負荷區(qū)間運行中有效地避免了振動,實現(xiàn)了安全、穩(wěn)定運行的過程。
1、燃油鍋爐簡介
燃油鍋爐蒸發(fā)量為420 t/h,蒸汽壓力為9.8MPa,溫度為540℃。爐膛簡圖見圖1。該鍋爐型式為自然循環(huán)、微正壓燃燒、前墻布置油燃燒器、n形露天布置、回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器、高強螺栓連接的鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)的汽包爐。
8只高效低NO。旋流油燃燒器分兩層布置在前墻,每層4臺。每臺燃燒器裝設(shè)有開關(guān)式輔助風(fēng)風(fēng)門,燃燒器投運時其對應(yīng)的風(fēng)門必須開啟。設(shè)計要求每只燃燒器均可燃用4種不同重油液體燃料,以及上述4種重油的任意比例的混合燃料,油燃燒器前的油黏度要求為7×10-6~15×10 -6m2/s,油壓約1.6 MPa,油溫140℃,霧化介質(zhì)為空氣和蒸汽,壓力均為0. 83 MPa。鍋爐啟動期間燃油采用空氣霧化,穩(wěn)定運行后切換為蒸汽霧化。設(shè)計要求正常工況負荷率為25%~100%時有8臺(或7臺)燃燒器投入運行,當一個燃燒器故障時,其余7臺燃燒器也能保證鍋爐在BMCR工況下運行。
2、鍋爐振動情況
2010年6月鍋爐開始投入運行,投運初期當發(fā)電負荷小于30 MW或大于65 MW,投入7臺或8臺油燃燒器時爐膛不振動,而在30~65 MW時如果投入7臺以上油燃燒器則發(fā)生嚴重振動,振動區(qū)域主要集中在燃燒器區(qū)域水冷壁,且其振動頻率最高,目視感覺燃燒火焰撲閃頻率和爐墻振動頻率基本一致,而燃燒器區(qū)域水冷壁以外振動強度及頻率遞減。為了避免振動,運行人員只得嘗試燃燒器與風(fēng)門的多種組合投運方式。試驗取得了一定效果,并發(fā)現(xiàn)在以下燃燒器組合投運下鍋爐振動可相對減輕:
(1)鍋爐啟動到汽輪機沖轉(zhuǎn)期間,投入油燃燒器從1臺逐漸增至3臺,組合方式是下層2臺,上層1臺,風(fēng)門投入4只。
(2)在10~30 MW低負荷期間,投運5臺油燃燒器(ABCGF或BCDGF);風(fēng)門組合方式是ABCDGF或ABCDGH;不可同時投下層4臺油燃燒器及上層1臺油燃燒器。
(3)在30~60 MW中低負荷期間,投運5臺油燃燒器(ABCGF或BCDGF),風(fēng)門組合方式是ABCDGF或ABCDGH;不可同時投下層4臺油燃燒器及上層1臺油燃燒器,也不可投6臺以上油燃燒器。
(4) 68MW以上時可投7臺以上油燃燒器,風(fēng)門全開。
(5) 80MW以上時可投8臺油燃燒器,風(fēng)門全開。
從以上試驗結(jié)果可以得出:在負荷68 MW以上投7臺油燃燒器時,鍋爐振動強度減弱;而在負荷60MW以下時,需要不同的燃燒器投運組合方式,說明低負荷時原設(shè)計的油燃燒器投入模式不佳,振動概率大,而且不論霧化蒸汽壓力是否符合設(shè)計要求振動依然發(fā)生。
雖然以上的運行模式可以使得鍋爐正常地運行而且振動較小,但是采用如上運行模式時油燃燒器與風(fēng)門不能任意組合.既無規(guī)律可言,也不易掌握,對運行人員的技術(shù)要求較高,所以必須尋找到一種易掌握而有效的運行模式。
3、消除燃油鍋爐振動的運行模式探索
要尋找有效的運行模式就必需研究鍋爐振動與燃燒油壓、霧化蒸汽壓力及單臺油燃燒器耗油量之間的內(nèi)在聯(lián)系,為此進行了兩個階段的試驗。
第1階段按照燃燒器制造廠原設(shè)計運行模式運行(油燃燒器全部投入模式)。當鍋爐運行中發(fā)生振動時調(diào)節(jié)霧化蒸汽壓力,并觀察爐膛振動以研究兩者關(guān)系。第2階段以第1階段試驗結(jié)果為依據(jù),尋求有效地減輕振動的運行模式,即油燃燒器逐步投入運行的模式。
3.1第1階段試驗
3.1.1試驗方法
試驗選擇了投運7臺燃燒器的模式,風(fēng)門開關(guān)取決于投運的油燃燒器位置,爐前霧化蒸汽壓力為0.83 MPa。為了避免試驗中鍋爐振動導(dǎo)致的危險,低負荷時仍然逐個投入油燃燒器,并視振動狀況增減,直至7臺燃燒器全投。
試驗步驟如下:
(1)負荷從30 MW升至50 MW時逐步投入油燃燒器并觀察振動,若發(fā)生振動則調(diào)節(jié)霧化蒸汽壓力,并觀察振動變化情況。
(2)負荷升至50 MW時保持穩(wěn)定,若已投運油燃燒器N臺而無振動發(fā)生,則再投入1臺油燃燒器。當鍋爐發(fā)生振動時則調(diào)節(jié)霧化蒸汽壓力,并觀察振動變化情況;若無振動則再投入1臺油燃燒器(N+2)臺,并觀察振動。在調(diào)試中需注意霧化蒸汽壓力調(diào)節(jié)范圍不能超出報警范圍。
3.1.2試驗結(jié)果
第1階段試驗結(jié)果見表1。
由表1數(shù)據(jù)可得單燃燒器油耗和油汽壓差。
圖3中還包括了第2階段試驗結(jié)果。
3.1.3試驗結(jié)果分析
從以上結(jié)果可以得出:
(1)在序號2點,當負荷穩(wěn)定在50 MW左右,油燃燒器由6臺增加到7臺時,鍋爐發(fā)生強烈振動,此后調(diào)節(jié)霧化蒸汽壓力從1 MPa降至0.8 MPa(序號3點),此時鍋爐振動大幅度減輕。從圖4還可以看到,在序號3點油汽壓差也相應(yīng)增加,這說明霧化蒸汽壓力的降低有助于振動減輕。試驗中曾多次重復(fù)將霧化蒸汽壓力從0.8 MPa升至l MPa時鍋爐振動頻率又重新大幅增加,說明試驗結(jié)果具有可重復(fù)性。工況序號4及序號7點也可得到相同的試驗結(jié)果。霧化蒸汽壓力降低時導(dǎo)致燃燒變差,火焰變暗。
(2)在工況序號8點,50MW升至序號9點60 MW的過程中,鍋爐發(fā)生劇烈振動,其原因和風(fēng)門的開關(guān)有關(guān),盡管蒸汽母管壓力維持0.8 MPa,振動仍無減輕跡象,反復(fù)調(diào)整無效。限于蒸汽母管壓力不能低于報警值0.7 MPa,試驗只得繼續(xù)升負荷繞開此振動點,直至負荷達65MW時振動大幅減輕,這說明通過調(diào)節(jié)霧化蒸汽壓力對減輕振動的效果有限,這種方法只能在中低負荷區(qū)內(nèi)有效。
(3)從圖3可以看到,當單臺燃燒器油耗小于2.5 t/h時,振動可能性大;油耗大于2.5 t/h時,振動可能性減小。從圖4中還可看到,當母管油汽壓差小于0.2 MPa時,振動概率增大。
因此可以得到以下結(jié)論:調(diào)節(jié)霧化蒸汽壓力對減輕振動有一定效果,但只限于負荷小于50MW區(qū)內(nèi)有效;而在負荷大于50 MW時不能無限制地降低霧化蒸汽壓力,過低的霧化蒸汽壓力不利于燃燒,而只能通過單方面增加單燃燒器油量來增加油汽壓差,這時只要通過研究單臺燃燒器油耗量就可以研究鍋爐的振動情況。
為了避免振動,鍋爐在升負荷過程中盡量保持單臺燃燒器油耗大于2.5t/h。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
3.2第2階段試驗
3.2.1試驗方法
試驗采用燃燒器逐臺投入模式,步驟是:
(1)保持負荷穩(wěn)定在50 MW,若油燃燒器已投入N臺,則升負荷時保持油燃燒器數(shù)量不變,確保單臺燃燒器油耗量大于2.5 t/h。當負荷增加,而單臺油燃燒器耗油量達到設(shè)計極限(4 t/h)時,投入(N+1)臺油燃燒器,觀察振動變化情況并做好記錄。升負荷時若發(fā)生振動則減少油燃燒器臺數(shù)。試驗中要求開啟已投入燃燒器對應(yīng)的風(fēng)門,沒有投入的燃燒器風(fēng)門則要求關(guān)閉。
(2)投入(N+1)臺油燃燒器后,負荷升至極限再投入(N+l+1)臺油燃燒器,觀察振動情況,當負荷升至85 MW結(jié)束。
(3)油溫保持在140℃,母管霧化蒸汽壓力為1 MPa左右,燃燒器前霧化蒸汽壓力為0.83MPa左右,熱空氣溫度保持為設(shè)計值。
3.2.2試驗結(jié)果
第2階段試驗結(jié)果見表2。
為了保持單臺燃燒器油耗盡量大于2.5 t/h,試驗負荷從30 MW升至85 MW過程中,投運油燃燒器數(shù)量始終根據(jù)油母管總油量確定,這樣30MW時投運了4臺油燃燒器,當負荷37.8 MW時增加投運1臺油燃燒器,升至50 MW時再加投1臺,獲得的振動狀況見圖3中的第2階段試驗曲線。
3.2.3試驗結(jié)果分析
從圖3可以看到,第2階段試驗中單臺燃燒器油耗基本大于2.5 t/h,振動情況遠好于第1階段試驗期間的單臺燃燒器油耗小于2.5 t/h時的振動狀況。
以上試驗過程重復(fù)多次,均取得同樣的結(jié)果,目前鍋爐就以這種模式在負荷30~75 MW連續(xù)運行已達半年之久,沒有發(fā)生振動。
4、結(jié)語
從以上兩階段試驗可得到以下結(jié)論:
(1)保證單臺燃燒器油耗盡量大于2.5 t/h,但最好不超過4t/h,投運油燃燒器時相應(yīng)風(fēng)門啟,未投運油燃燒器風(fēng)門關(guān)閉。
(2)在啟動初期投運油燃燒器數(shù)量少,投運油燃燒器位置組合最好選擇幾何對稱形式,這樣爐內(nèi)空氣動力場較為均勻。
(3)逐步投入油燃燒器模式僅是從運行調(diào)試角度獲得的試驗結(jié)果,而鍋爐振動的原因較為復(fù)雜,影響因素較多,若要根本解決問題還有待進行深入研究,
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