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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      300MW在運行鍋爐EDTA清洗總結(jié)

      發(fā)布時間:2013-09-28 19:10    來源:未知

      1、清洗鍋爐概況
          望亭發(fā)電廠14號機(jī)組功率為320 MW,配套上海鍋爐廠有限公司制造的SG1025/16. 86 - M856型亞臨界壓力一次再熱控制循環(huán)鍋爐(1 025 t/h,18. 66 MPa,540℃),汽包材質(zhì)為BHW35,水冷壁和省煤器材質(zhì)均為20 G。
          該鍋爐于2001年4月23日改造后投產(chǎn)。自投產(chǎn)以來,除鍋爐改造運行前進(jìn)行過一次清洗外,未再進(jìn)行清洗。從上次清洗至2007年12月底,累計運行時間為54 594 h。根據(jù)清洗導(dǎo)則要求,在2008年3-4月的大修過程中,對14號爐進(jìn)行化學(xué)清洗;瘜W(xué)清洗范圍為爐本體、省煤器、高加及其旁路系統(tǒng)。
          本次化學(xué)清洗采用外包的方式,委托給清洗公司進(jìn)行清洗。總體工藝是EDTA銨鹽清洗,并采用不點火方式,通過高加進(jìn)行升溫,以達(dá)到EDTA清洗的條件。
      2、清洗方案
      2.1小型試驗
          大修初期,對水冷壁和省煤器進(jìn)行了割管檢查,測定垢量:省煤器管為592g/m2;水冷壁管為277g/m2。根據(jù)實測樣垢量,望亭發(fā)電廠對管樣分別進(jìn)行了動態(tài)和靜態(tài)小型試驗。試驗條件為:EDTA質(zhì)量分?jǐn)?shù)8 010,緩蝕劑(TSX - 10)質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.5%,pH 9.5;靜態(tài)溫度130℃,時間8h;動態(tài)溫度92℃,時間8h。動態(tài)試驗8h,所有管樣都已洗凈。靜態(tài)試驗8h取出樣管觀察到,水冷壁管樣已洗凈;省煤器管樣基本洗凈,但表面有黑色粉末狀垢,用水即可沖去。而清洗公司的小型試驗顯示:EDTA質(zhì)量分?jǐn)?shù)要達(dá)到10%,清洗時間要24 h,才能使除垢率達(dá)到95%。分析原因:一方面是清洗公司控制管樣清洗表面積與清洗液的體積比約為37:1,而望亭發(fā)電廠由于管樣加工限制,無法滿足清洗表面積與清洗液體積比要求,過剩EDTA比清洗公司較大;另一方面起決定性因素的是,清洗公司緩蝕劑N -108含油量較大,粘在管樣表面,限制了對垢樣的進(jìn)一步清洗。按照電力標(biāo)準(zhǔn)DL/T523-2007《化學(xué)清洗緩蝕劑應(yīng)用性能評價指標(biāo)及試驗方法》的要求,對清洗公司緩蝕劑N - 108小樣進(jìn)行了驗收,除緩蝕速率合格外,溶解分散性試驗和熱穩(wěn)定性試驗均不合格,且洗液表面有一層油性物質(zhì)。要求更換。最后,確定使用西安國電水處理有限公司的rIPRI一6型緩蝕劑。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
      2.2清洗工藝的確定
          根據(jù)以上試驗情況,最后確定清洗工藝如下。
          酸洗介質(zhì):ll%EDTA銨鹽+0.6%TPRI-6緩蝕劑+0.2%還原劑聯(lián)胺;
          溫度:120—140℃;
          pH:8.5~9.5;
          時間:12—24 h(參考全鐵質(zhì)量濃度平衡的時間)。
      2.3清洗流程
      2. 3.1水沖洗
          建立循環(huán)回路(見圖1)對整個系統(tǒng)進(jìn)行全面沖洗,沖洗流量為200 t/h—300 t/h,沖洗質(zhì)量要求:出水澄清,基本無雜物。在該過程中同時進(jìn)行臨時系統(tǒng)的水壓試驗。
      2.3.2過熱器充保護(hù)液
          正常的充保護(hù)液方式應(yīng)從過熱器減溫水處或充氮口進(jìn)入,直至主汽管有水溢出,但由于清洗公司考慮簡化系統(tǒng),就按下述流程充保護(hù)液,即:化學(xué)除鹽水一酸洗臨時管一清洗箱一清洗泵一機(jī)14高加旁路一省煤器一汽包一過熱器。將水沖洗后省煤器內(nèi)水放盡,保留爐本體的除鹽水,將配制好的含聯(lián)氨200—250 mg/L,用氨水調(diào)pH為9~10的保護(hù)液通過上述流程加至汽包,利用汽包滿水后,從飽和蒸汽管充滿過熱器,直至主汽管空氣門有水溢出。由于汽包里都是除鹽水,對過熱器沒有什么污染。
      2.3.3升溫試驗
          建立循環(huán)回路(見圖2),使系統(tǒng)充滿除鹽水,切換至清洗箱至下水包的閉式循環(huán),全開高壓加熱器進(jìn)行升溫試驗,回液出現(xiàn)溫升后開始計時,如1.5h內(nèi)凈升溫45℃或2h凈升溫60℃,則認(rèn)為加熱系統(tǒng)和爐膛封閉合格,否則應(yīng)采取補(bǔ)救措施。爐水泵每臺輪換運行1h至升溫試驗結(jié)束。升溫試驗結(jié)束將系統(tǒng)內(nèi)除鹽水放盡。
      2.3.4酸洗
          建立如圖3循環(huán)回路,向清洗大罐中加入緩蝕劑0. 6%,IPRI一6,循環(huán)30 min后再添加EDTA銨鹽,控制其質(zhì)量分?jǐn)?shù)在10%左右,pH 8.5—9.5,同時加入適量還原劑聯(lián)胺。通過清洗箱將配制好的清洗液打人系統(tǒng)。加藥完畢后,全開高壓加熱器進(jìn)行加熱,然后將清洗箱切除,使清洗平臺和鍋爐形成閉式循環(huán)。待清洗液溫度升至120℃,監(jiān)視汽包水位并控制汽包表壓在0.2~0. 25  MPa(不允許超過0.25 MPa),維持溫度120~140℃。當(dāng)殘余EDTA和總鐵(Fe2+Fe3+)質(zhì)量濃度基本平衡時,同時參照監(jiān)視管的清洗情況,若已平衡或清洗干凈,再經(jīng)過l~2 h結(jié)束清洗。指示片投入時間為溫度達(dá)到80℃后(或清洗箱解列時)。
      2.3.5清洗廢液的排放
          將水沖洗的排放水直接放至廢水池,利用廠里的廢水處理系統(tǒng)處理。
          在清洗結(jié)束后,將酸洗液全部退回到清洗大罐,由清洗公司拉至EDTA回收廠家,進(jìn)行回收處理。
      3、鍋爐清洗過程
      3.1水沖洗
          按照水沖洗流程,2008年4月18日10: 05至
      14:45對系統(tǒng)進(jìn)行水沖洗,沖洗至出水基本澄清透明,無雜質(zhì),臨時系統(tǒng)打壓試驗,爐水泵試運。共歷時4 h 40 min。
      3.2過熱器充保護(hù)液
          2008年4月18日15:55開始啟泵,加入聯(lián)氨、氨水,配制保護(hù)液,至16:15汽包滿液位,保護(hù)液開始頂人過熱器;17:15過熱器充滿保護(hù)液;18:20停泵放水。pH控制范圍為9.58—9.85,共歷時2 h 25 min。
      3.3升溫試驗
          2008年4月18日21:25開始進(jìn)行升溫試驗,系統(tǒng)出口初始溫度為21.2℃。至4月19日2:00,系統(tǒng)出口溫度升至81℃,高加出口溫度為112℃;22:50時,高加因疏水不暢而暫停,影響了部分升溫速度。升溫試驗共歷時4h35min。
      3.4酸洗
          2008年4月19日23:00,在400Ⅱi3清洗大罐中配制好清洗液,鍋爐放水。4月20日1:20開始啟動清洗泵向系統(tǒng)中進(jìn)酸,同時投高加加熱和清洗箱加熱;2:10進(jìn)酸結(jié)束,系統(tǒng)打循環(huán)、升溫。5:00系統(tǒng)出口溫度達(dá)到73. 6C,開啟爐水泵,隔離清洗箱,關(guān)汽包排空門,投入監(jiān)視管,此時測定系統(tǒng)中EDTA質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11. 83%。6:00系統(tǒng)出口溫度達(dá)95.4℃,分析系統(tǒng)出口Fe2+和Fe3+總質(zhì)量濃度(全鐵質(zhì)量濃度)為l 960 mg/L,殘余EDTA質(zhì)量分?jǐn)?shù)11. 24%,說明已經(jīng)開始清洗,且溫度繼續(xù)逐步上升,至8:00系統(tǒng)出口溫度達(dá)123.2℃,之后始終保持在120℃以上,最高達(dá)128℃,高加出口溫度最高達(dá)138℃。由此可見,蒸汽加熱完全能夠滿足EDTA清洗的溫度要求。備汽參數(shù):壓力3.2 MPa,溫度320℃,流量40 t/h。清洗至12:00,全鐵質(zhì)量濃度達(dá)9100 mg/L,殘余EDTA質(zhì)量分?jǐn)?shù)5.99%,之后幾個小時全鐵質(zhì)量濃度和殘余EDTA質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本都不再變化。至15:00,將省煤器監(jiān)視管取出觀察,裝在清洗泵進(jìn)出口之間的省煤器監(jiān)視管兩端清洗干凈,中間一段還有部分殘余垢量,懷疑足監(jiān)視管內(nèi)流量太小造成。后又裝回,將流量增大,再清洗3h。18:00將省煤器監(jiān)視管和水冷壁監(jiān)視管均取出觀察,省煤器監(jiān)視管已清洗干凈,水冷壁監(jiān)視管的垢也已清洗干凈,但表面附著了一層油泥狀物質(zhì)。初步分析是結(jié)垢量較大,而使用的緩蝕劑還是有少量油性物質(zhì),導(dǎo)致在表面形成油泥狀物質(zhì)。此油泥狀物質(zhì)如不去除,必將造成啟動階段水質(zhì)長期不合格,延長啟動時間。決定排掉部分清洗液,再補(bǔ)充部分除鹽水,對清洗液進(jìn)行稀釋,同時增加氨量,提高pH至9.2,再循環(huán)若干小時。24:00清洗結(jié)束,開始排放清洗液并熱爐烘干。最后將監(jiān)視管取出,水冷壁上油泥狀物質(zhì)已清洗干凈。酸洗共歷時19h。
      3.5其他
          EDTA清洗廢液回收至400m3清洗大罐,由清洗公司拉至EDTA回收廠家進(jìn)行回收處理。
          整個清洗過程用除鹽水約1020t。
      4、洗后鍋爐檢查與評定
          清洗結(jié)束后,由廠方、清洗單位組成檢查驗收小組,對洗后汽包、下水包、監(jiān)視管、腐蝕指示片、割管省煤器和水冷壁進(jìn)行了檢查驗收,結(jié)果如下:
          (1)清洗后的金屬表面基本上無殘留氧化物和焊渣,無明顯粗晶析出的過洗現(xiàn)象,無鍍銅現(xiàn)象,除垢率約為95%;
          (2)通過對腐蝕指示片測量,化學(xué)清洗平均腐蝕速率0. 25g/(m2.h),腐蝕總量4.75g/m2;
          (3)清洗后的表面基本形成鈍化保護(hù)膜,沒有出現(xiàn)二次銹蝕和點蝕;
          (4)固定設(shè)備上的閥門、儀表等沒有受到損傷;
          (5)下水包共清理出約150 kg垃圾。
      5、啟動前水汽監(jiān)督
          (1)將系統(tǒng)基本恢復(fù)后,對鍋爐系統(tǒng)專門進(jìn)行了酸洗后的冷態(tài)水沖洗,沖洗至電導(dǎo)率r<50uS/cm,歷時2h,用水量550 t左右。
          (2)啟動階段,除氧器加熱開始階段爐水全鐵質(zhì)量濃度較大,進(jìn)行鍋爐整爐放水,連續(xù)排放;2008年4月25日4:50開始除氧器加熱;8:30爐水全鐵質(zhì)量濃度合格。8:38微油點火后,開始通過蒸汽啟動取樣閥連續(xù)取樣分析,確保及時報出主蒸汽指標(biāo)數(shù)據(jù),達(dá)到汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)要求。鍋爐升壓洗硅過程中,爐水的含硅量一直保持在合格范圍,使機(jī)組的汽水品質(zhì)在并網(wǎng)后1h內(nèi)就達(dá)到了國家標(biāo)準(zhǔn)。本次酸洗后,從機(jī)組啟動到汽水品質(zhì)達(dá)到運行標(biāo)準(zhǔn)共用了24 h。從這點來看,本次清洗效果是不錯的。
      6、小結(jié)
          本次化學(xué)清洗整個工期歷時3天,鍋爐本體酸洗采用不點火方式進(jìn)行,不僅大大節(jié)約了成本,同時也在工期上為整個工程進(jìn)度爭取了時間,達(dá)到了DL/T794 - 2001《火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則》的驗收要求,但也存在一些問題,建議采取下述措施。
          第一,汽包有上下兩條水位線,且兩條水位線之間為黃色銹,原因為爐水泵一直在注水,汽包水位波動較大引起。建議下次清洗在鍋爐放酸洗液前2h,密切監(jiān)視汽包水位,將汽包水位控制在第一條水位線,循環(huán)2h,然后再放掉酸洗液。
          第二,清洗后割管檢查發(fā)現(xiàn),盡管除垢率達(dá)95%,但由于省煤器初始垢量較大,清洗后的局部殘余垢量還是比較大的,最高達(dá)57. 94 mg/L。另外,省煤器管壁上附著一層綠色物質(zhì)。經(jīng)定性檢測,該綠色物質(zhì)含有銅;定量分析結(jié)果:Cu0占33.77%,F(xiàn)e203,和Al203占41. 82%,而清洗前的省煤器垢樣成分分析中,Cu0只占2.42%,說明有大量Cu0析出在省煤器表面。可能的原因是:省煤器管是老管,投運以來已有17年時間,工質(zhì)表面已受到腐蝕,表面較粗糙,有較多腐蝕坑,緩蝕劑與銅形成的螯合物附著在金屬表面的腐蝕坑內(nèi),加上省煤器管清洗時使用清洗泵循環(huán),流量較。300t/h左右),不能將附著的螫合物沖洗掉,導(dǎo)致以上現(xiàn)象的產(chǎn)生。建議下次清洗時,清洗泵的流量提高,以防止附著物的產(chǎn)生。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
          第三,對在役爐進(jìn)行EDTA清洗,緩蝕劑的選擇對清洗效果起著至關(guān)重要的作用。本次清洗最后確定用的rIPRI一6型緩蝕劑雖然可以達(dá)到最新電力標(biāo)準(zhǔn)的驗收要求,但仍有少量油性物質(zhì),一方面導(dǎo)致清洗過程中水冷壁監(jiān)視管附著的油泥狀物質(zhì),延長了清洗時間;另一方面也促進(jìn)了上述第二點省煤器管壁綠色附著物的產(chǎn)生。因此,對運行爐進(jìn)行EDTA清洗,應(yīng)盡量選用沒有油性的緩蝕劑,這就要求在前期的小試及驗收階段要做大量工作。

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