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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      300MW亞臨界鍋爐末級(jí)過(guò)熱器爆管的分析及預(yù)防

      發(fā)布時(shí)間:2013-09-28 19:09    來(lái)源:未知

          某廠2x 300 MW機(jī)組的鍋爐為上海鍋爐廠引進(jìn)美國(guó)CE公司技術(shù)生產(chǎn)的亞臨界中間再熱控制循環(huán)汽包爐。燃燒器為四角切圓布置,采用上下濃淡分離、一次風(fēng)噴嘴和同心反切燃燒技術(shù)。末級(jí)過(guò)熱器(簡(jiǎn)稱末過(guò))管材為鋼102 (12Cr2MoWVTiB),規(guī)格為Q51 mm×7.5 mm。末級(jí)過(guò)熱器共計(jì)有81排,每排4根管,形成4套管。過(guò)熱蒸汽系統(tǒng)中設(shè)有二級(jí)噴水減溫:一級(jí)噴水減溫器布置在低溫過(guò)熱器與分隔屏之間,二級(jí)噴水減溫器布置在后屏與末過(guò)之間,減溫水來(lái)自給水泵出口。為節(jié)約鍋爐啟動(dòng)及助燃用油,在燃燒器B層上安裝了微油點(diǎn)火系統(tǒng),此后,鍋爐的末級(jí)過(guò)熱器41排在2次機(jī)組啟動(dòng)后不久都發(fā)生了爆管事故。
      1、爆管事故概況
          事故1:2008年8月20日20:53,機(jī)組啟動(dòng)后不久,負(fù)荷240 MW,再熱汽溫突升,熱井補(bǔ)水量增大,就地檢查發(fā)現(xiàn)IK15長(zhǎng)吹灰器處往外冒蒸汽,有泄漏聲,停爐后發(fā)現(xiàn)末級(jí)過(guò)熱器處爐左數(shù)第41排前數(shù)第2根管爆泄,有上下2個(gè)爆泄口,上爆口離下彎頭約480 mm,爆口尺寸為42 mm×2 mm,管子外徑脹粗鼓包明顯,爆口周圍有龜裂跡象,管子外表面有部分氧化皮脫落。下爆口在上爆口下方100 mm處,下爆口較大,呈窗口狀,長(zhǎng)寬尺寸為62 mm×40 mm,管壁垂直外翻90°,邊緣鋒利、減薄明顯,最邊緣厚不到lmm,如圖l所示。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
          事故2:2008年12月25日21: 33,機(jī)組啟動(dòng)后不久,運(yùn)行人員巡查發(fā)現(xiàn)47 m層有泄漏聲。停爐后檢查發(fā)現(xiàn)末級(jí)過(guò)熱器處爐左數(shù)第41排前數(shù)第7根泄漏,在U型上方約800 mm的焊口上有2條開(kāi)口的縱向裂紋。管子外徑脹粗鼓包明顯,泄漏裂紋周圍有龜裂跡象,管子外表面有部分氧化皮脫落過(guò)熱宏觀特征,如圖2所示。
      2、原因分析
          從爆管裂紋來(lái)看,過(guò)熱特征明顯并且基本屬于短期過(guò)熱型。過(guò)熱爆管主要與過(guò)熱器長(zhǎng)期超溫過(guò)熱和異物堵塞短期過(guò)熱有關(guān)。
      2.1長(zhǎng)期超溫過(guò)熱
          根據(jù)四角切圓燃燒鍋爐的特點(diǎn),爐膛出口處氣流殘余旋轉(zhuǎn)為順時(shí)針?lè)较,末?jí)過(guò)熱器煙氣溫度場(chǎng)呈左高右低的特征,但實(shí)際上末過(guò)管壁溫度卻呈兩側(cè)低中間高的“M型”,見(jiàn)圖3。這是由于蒸汽流量不均與煙氣溫度場(chǎng)不均存在不一致所導(dǎo)致。另外,末過(guò)左右兩側(cè)管壁溫度偏差不大,且管壁溫度均在正常范圍內(nèi)。從歷史趨勢(shì)看,末過(guò)管壁溫度最高從未超過(guò)580℃。41排管壁溫度在所有管排中較低,發(fā)生超溫爆管機(jī)率遠(yuǎn)小于其它管排,因此可以排除長(zhǎng)期超溫爆管的可能。
      2.2水(汽)塞過(guò)熱
          鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)前,過(guò)熱器管束下部U型管內(nèi),可能因各種原因存有積水或者在低負(fù)荷時(shí)大量噴水減溫,由于霧化不良,留存積水在過(guò)熱器U型管內(nèi)形成水塞,造成過(guò)熱器管束內(nèi)介質(zhì)停滯,使得過(guò)熱器管束管壁溫度急劇上升,發(fā)生超溫,導(dǎo)致過(guò)熱器爆管(見(jiàn)圖4)。當(dāng)過(guò)熱器發(fā)生水塞時(shí),過(guò)熱汽溫及管壁溫度會(huì)急劇上升,但從末級(jí)過(guò)熱器壁溫變化趨勢(shì)(圖5)看,爆管前壁溫上升緩慢,并未發(fā)生突變,因此可以排除發(fā)生水塞爆管的可能。
      2.3氧化皮脫落堵塞過(guò)熱
          鍋爐金屬管在高溫水蒸汽環(huán)境下產(chǎn)生氧化皮屬于正常現(xiàn)象,氧化皮脫落導(dǎo)致過(guò)熱器、再熱器爆管的問(wèn)題在超(超)臨界機(jī)組中比較常見(jiàn),但亞臨界機(jī)組發(fā)生氧化皮脫落卻較少見(jiàn)。氧化皮脫落的條件是氧化層達(dá)到一定厚度的臨界值(通常不銹鋼為0.1mm)或溫度變化幅度大,速度快,頻率高。由于管子金屬材料的線膨脹系數(shù)比氧化皮線膨脹系數(shù)大得多,所以當(dāng)過(guò)熱器或再熱器在啟動(dòng)或停爐時(shí),會(huì)產(chǎn)生很大的脹差而促使氧化皮脫落。
          根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)文獻(xiàn)表明,粗晶奧氏體不銹鋼管(12Cr2MoWVTiB)過(guò)熱器,設(shè)計(jì)出口溫度為540℃左右的鍋爐可能會(huì)在運(yùn)行3萬(wàn)h后首次出現(xiàn)氧化皮脫落。該鍋爐自2001年5月正式投運(yùn)以來(lái)運(yùn)行時(shí)間已遠(yuǎn)超4萬(wàn)h,根據(jù)測(cè)試過(guò)熱器氧化皮層厚度遠(yuǎn)低于臨界值,但在過(guò)熱器爆管之前金屬溫度劇烈變化現(xiàn)象卻較為明顯。
          (1)第1次過(guò)熱器爆管前15d內(nèi)因水冷壁泄漏啟停多次,停爐后采用了通風(fēng)冷卻;第2次爆管前2天發(fā)生鍋爐MFT甩負(fù)荷。以第2次爆管事故為例,對(duì)其原因進(jìn)行具體分析。
          12月22日15:00鍋爐MFT.23日21: 20點(diǎn)火啟動(dòng),24日10:33機(jī)組并網(wǎng),25日21:33運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)末級(jí)過(guò)熱器爆管,從機(jī)組點(diǎn)火啟動(dòng)到發(fā)現(xiàn)爆管時(shí)間較短。
          從圖6中知,機(jī)組點(diǎn)火至并網(wǎng)前管壁溫度呈鋸齒型大幅度波動(dòng),遠(yuǎn)大于正常啟動(dòng)時(shí)壁溫變化,機(jī)組并網(wǎng)后二級(jí)減溫器大量噴水導(dǎo)致汽溫及壁溫大幅波動(dòng),以上這些原因均有可能引起氧化皮脫落。
          (2)安裝的微油點(diǎn)火系統(tǒng)在啟動(dòng)過(guò)程中,由于煤粉燃燒不完全,火焰中心上移,爐膛出口煙溫高。在初負(fù)荷時(shí)由于屏式過(guò)熱器出口溫度易超溫,故不得不采用多投減溫水的辦法來(lái)防止超溫,減溫水頻繁投用使過(guò)熱汽溫及壁溫大幅波動(dòng)。從末過(guò)管系結(jié)構(gòu)分析,末過(guò)共81排,左數(shù)第41排前數(shù)第2根管正處于進(jìn)口聯(lián)箱中間位置,對(duì)應(yīng)其正上方為二級(jí)減溫器噴嘴位置。
          根據(jù)以上分析比較,這兩次爆管符合氧化皮脫落堵塞短期過(guò)熱爆管的特征,因此這兩次爆管主要與氧化皮脫落堵塞過(guò)熱有關(guān)。
      3、氧化皮脫落和防范措施
          在機(jī)組啟停過(guò)程中,管子的溫度變化幅度最大,管內(nèi)氧化皮最容易剝落。特別是緊急停爐時(shí),由于爐膛溫度急冷,壁溫驟降,很容易造成氧化皮脫落。加之在啟動(dòng)初期蒸汽流量較小,不能迅速地將剝落的氧化皮帶走,等到大流量時(shí),已經(jīng)在管徑較小的彎頭處形成堵塞,就會(huì)產(chǎn)生超溫。另外,啟動(dòng)過(guò)程中噴水減溫導(dǎo)致管壁金屬溫度劇烈變化也是導(dǎo)致氧化皮剝落原因之一,所以氧化皮堵塞造成的爆管大多發(fā)生在啟動(dòng)后短時(shí)間內(nèi),可以采取以下防范措施:
          (1)嚴(yán)格控制鍋爐升降負(fù)荷速度,避免啟停頻繁,減小熱沖擊。
          停爐過(guò)程中嚴(yán)格按照規(guī)程要求執(zhí)行,嚴(yán)格控制降溫率<1.5℃/min,停爐后保持悶爐狀態(tài)。當(dāng)空預(yù)器進(jìn)口煙溫降至204℃方可開(kāi)啟送風(fēng)機(jī)通風(fēng)冷卻,鍋爐泄壓后方可啟動(dòng)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
          啟動(dòng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制鍋爐溫升率,特別是微油改造后啟動(dòng)初期溫升率難以控制時(shí)應(yīng)投大油槍運(yùn)行,避免汽溫急劇升高。啟動(dòng)過(guò)程中,在60MW負(fù)荷之前禁投二級(jí)減溫水,避免汽溫及壁溫劇烈波動(dòng)。啟動(dòng)初期,通過(guò)開(kāi)啟汽機(jī)高低旁對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行大流量低壓沖洗,將已沉積的氧化皮沖走。在啟動(dòng)和升負(fù)荷期間,注意監(jiān)視管壁溫度變化,發(fā)現(xiàn)異?梢圆捎每焖偕地(fù)荷變壓沖洗。
          (2)建立長(zhǎng)效的爐管監(jiān)視體制,運(yùn)行中加強(qiáng)對(duì)汽溫及管壁溫度監(jiān)視和調(diào)整,加強(qiáng)爐膛吹灰降低過(guò)再熱器壁溫。加強(qiáng)鍋爐燃燒調(diào)整,減小煙溫偏差,避免局部過(guò)熱超溫。
          利用停爐機(jī)會(huì)進(jìn)行射線檢查,特別是對(duì)減溫器及垂直管屏底部割管檢查氧化物生成情況。
          (3)增大管屏彎管的彎曲半徑,以減輕氧化皮剝落后的管內(nèi)截面方向堵塞程度。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
      4、結(jié)語(yǔ)
          在鍋爐點(diǎn)火啟動(dòng)初期,由于溫升率變化過(guò)快、初負(fù)荷投減溫水等原因?qū)е逻^(guò)熱器氧化皮脫落,從而引起過(guò)熱器爆管。為了避免該類事故的發(fā)生,建議嚴(yán)格控制鍋爐升降負(fù)荷速度,避免啟停頻繁,減小熱沖擊。同時(shí)建立長(zhǎng)效的爐管監(jiān)視體制,加強(qiáng)對(duì)蒸汽和管壁溫度監(jiān)視,防止管壁超溫,減少發(fā)生爆管的機(jī)率。

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