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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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300萬噸/年重油催化裝置余熱鍋爐新技術(shù)應(yīng)用
發(fā)布時間:2013-09-27 08:44 來源:未知
蘭州石化公司300萬噸/年重油催化裂化聯(lián)合裝置是蘭州石化公司建設(shè)千萬噸級煉油基地的標(biāo)志性工程,也是國內(nèi)重油摻煉比最高和處理能力最大的重油催化裂化裝置之一。聯(lián)合裝置由中國北京石化工程公司設(shè)計,2003年7月1日實現(xiàn)投料生產(chǎn)。
裝置采用了重疊式兩段再生、提升管出口vQS旋流快分,變頻啟動的備用主風(fēng)機組和亞洲最大的主風(fēng)四機組、6.4MPa次高壓co余熱鍋爐系統(tǒng)等大量目前國內(nèi)乃至世界的先進(jìn)工藝技術(shù)。聯(lián)合裝置經(jīng)過幾年來的優(yōu)化運行,處理量、摻煉比、總液收、能耗物耗等技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)步提高,取得了良好的經(jīng)濟效益。聯(lián)合裝置主要以新疆減壓蠟油、減壓渣油為原料,主要產(chǎn)品有催化汽油、催化柴油、燃料氣、丙烯、丙烷、異丁烯、異丁烷等。
1、鍋爐系統(tǒng)簡介
催化裝置CO余熱鍋爐系統(tǒng)B901、902為四川鍋爐廠制造的150噸/時/臺次高壓余熱鍋爐,主要利用催化裝置生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高溫再生煙氣(煙氣溫度為490℃,流量為4000Nm3/h.CO含量為4.9%),再補燃一部分瓦斯,產(chǎn)出6.4MPa,420℃左右的次高壓蒸汽(此技術(shù)在國內(nèi)催化裝置為首次使用),蒸汽除用于驅(qū)動主風(fēng)四機組汽輪機、富氣汽輪機外,還部分外送中壓蒸汽、低壓蒸汽至系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)。該余熱鍋爐還與重油催化裝置的外蒸發(fā)器(外取熱器和油漿蒸汽發(fā)生器)共同組成蒸汽發(fā)生系統(tǒng),除本身自產(chǎn)次高壓蒸汽外,同時向外蒸發(fā)器系統(tǒng)提供熱水、并過熱外蒸發(fā)器產(chǎn)生的6. 4MPa飽和蒸汽。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
2、鍋爐系統(tǒng)運行存在的問題
自2003年開工以來的實際生產(chǎn)運行中,裝置的兩臺CO余熱鍋爐由于設(shè)計缺陷,存在煙道尾部受熱面(省煤段)管束結(jié)構(gòu)及布局不合理,以及原有吹灰系統(tǒng)效果極差等原因,造成煙道尾部受熱面管束積灰嚴(yán)重,使余熱鍋爐熱效率降低,排煙溫度最高升至400℃左右;導(dǎo)致鍋爐本體汽包每臺產(chǎn)汽量下降10t/h左右,且過熱蒸汽過熱度下降,過熱蒸汽溫度低予380℃,直接威脅到裝置氣壓機、主風(fēng)四機組的正常運行;另外由于裝置產(chǎn)出的再生煙氣參數(shù)與設(shè)計不盡相同(CO含量波動較大),鍋爐運行工況改變,致使該余熱鍋爐在運行中存在下列問題。
2.1煙氣側(cè)運行阻力大,約35%的煙氣旁路排放.熱量浪費嚴(yán)重
在CO余熱鍋爐實際運行中,煙氣側(cè)運行阻力偏大,爐膛(燃燒室)壓力偏高(35%的高溫再生煙氣通過旁通時鍋爐本體壓力為0. 0035MPa.而鍋爐本體設(shè)計操作壓力為0. 0018 MPa,本體防爆門設(shè)計起跳壓力為0. 004MPa)。當(dāng)煙氣負(fù)荷僅為處理量的90%時,爐膛頂部的防爆門即出現(xiàn)水封沸騰現(xiàn)象。為了控制爐膛壓力,維持鍋爐的正常安全運行,嚴(yán)重時有約35%的含CO的高溫再生煙氣通過旁路煙道管線直接排向煙囪,造成大量的高溫?zé)煔庥酂岷蚦o化學(xué)能熱量浪費及大氣污染。而導(dǎo)致煙氣阻力大的原因是由于鍋爐尾部受熱面結(jié)構(gòu)布置不合理,并缺乏有效吹灰手段,催化劑粉塵容易靜電吸附在換熱管束上,使得煙氣流通面積減小,流動阻力增大所造成,使得爐膛(燃燒室)壓力偏高,不得不將再生煙氣旁通排放。
2,2鍋爐振動,威脅鍋爐安全運行
當(dāng)煙氣負(fù)荷僅為處理量的75%時,鍋爐本體即存在較明顯的振動現(xiàn)象,當(dāng)煙氣處理量增加時,鍋爐振動加劇,嚴(yán)重威脅鍋爐安全運行。而鍋爐振動大的原因是由于爐膛燃燒不平衡(該鍋爐共有左右對稱布置的二臺燃燒器,由于一臺燃燒器損壞,鍋爐僅使用一臺燃燒器,爐內(nèi)燃燒不平衡)、煙氣側(cè)流速偏高、導(dǎo)致運行阻力偏大。
2.3存在尾燃現(xiàn)象,易造成過熱器蒸汽超溫
鍋爐在運行中存在燃燒不穩(wěn)定和滯后尾燃現(xiàn)象,導(dǎo)致水保護(hù)段出口的煙氣溫度高于進(jìn)口溫度。導(dǎo)致尾燃的原因是爐膛燃燒工況不良,使得燃燒不充分,再生煙氣中co著火滯后。煙氣尾燃易造成過熱器蒸汽超溫,并威脅著鍋爐過熱器的運行安全。
2.4排煙溫度偏高,鍋爐效率低
嚴(yán)重時鍋爐的排煙溫度高達(dá)380℃以上,大大超過了設(shè)計的207℃,造成大量余熱浪費,使得鍋爐運行熱效率低,同時降低了裝置運行的經(jīng)濟效益。根據(jù)鍋爐設(shè)計結(jié)構(gòu)和運行參數(shù)分析,造成鍋爐排煙溫度高的原因是鍋爐尾燃使得過熱器出口煙溫高于設(shè)計值,煙氣熱量后移;尾部受熱面(省煤器)傳熱面積偏少,且缺乏有效的吹灰手段,積灰嚴(yán)重,導(dǎo)致傳熱能力嚴(yán)重不足。
2.5省煤器給水入口溫度偏低,導(dǎo)致省煤器出現(xiàn)低溫腐蝕
由于中壓除氧水至省煤器低溫段人口的給水溫度僅為125℃,而蘭州石化分公司的原料油含硫量偏高,煙氣露點偏高(煙氣露點溫度可能超過140℃),導(dǎo)致省煤器出現(xiàn)酸露點腐蝕,不得不頻繁進(jìn)行停爐切除維修,不但增加了維修費用,同時導(dǎo)致裝置能耗大幅上升。
3、鍋爐改造新技術(shù)應(yīng)用實施內(nèi)容
石化公司及煉油廠相關(guān)技術(shù)人員針對300萬噸/年重油催化裝置CO余熱鍋爐運行存在的上述問題,在分析該鍋爐原設(shè)計結(jié)構(gòu),并對鍋爐進(jìn)行熱力校核計算的基礎(chǔ)上,采用中船重工集團上海七一一所的新技術(shù),于2008年4月10日至10月20日期間,采取催化裝置不降量正常生產(chǎn)、主風(fēng)四機組改為電動正常運行、余熱鍋爐單臺運行單臺切除方案,對兩臺余熱鍋爐依次進(jìn)行了檢修改造。改造新技術(shù)應(yīng)用內(nèi)容如下。
3.1采用先進(jìn)、成熟的翅片管結(jié)構(gòu)省煤器
由于上述鍋爐運行中存在鍋爐爐膛壓力高、排煙溫度高的問題,結(jié)合鍋爐結(jié)構(gòu)特點和鍋爐運行參數(shù)情況,裝置針對原有省煤器的結(jié)構(gòu)和布置空間,通過拆除現(xiàn)有尾部省煤器,采用新型積木式模塊化螺旋翅片管省煤器箱體結(jié)構(gòu).增加省煤器傳熱面積,同時降低省煤器煙氣側(cè)流動阻力,達(dá)到強化省煤器傳熱,降低煙氣流動阻力,使高溫再生煙氣全部進(jìn)入余熱鍋爐進(jìn)行熱量回收,達(dá)到降低排煙溫度的目的。
3.2采用水熱媒技術(shù)
為了提高助燃空氣溫度,以改善爐膛燃燒工況,避免煙氣中CO由于未能及時在爐膛區(qū)域燃燒造成的煙氣尾燃現(xiàn)象,同時為了提高低溫省煤器給水入口溫度,避免省煤器發(fā)生低溫腐蝕,裝置采用中船重工集團上海七一一所水熱媒專利技術(shù),對鍋爐給水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化配置,增設(shè)水熱媒空氣預(yù)熱器(模塊化箱體結(jié)構(gòu))和給水預(yù)熱器(U形管換熱器),將低溫省煤器出口的高溫?zé)崴?195℃)分二路分別加熱助燃空氣(常溫)、鍋爐給水(127℃),將空氣溫度提高到170℃,同時將進(jìn)入低溫省煤器的鍋爐給水溫度提高到145℃(可根據(jù)原料油硫含量進(jìn)行調(diào)整,確保省煤器換熱管的管壁溫度高于煙氣露點溫度),使得管壁溫度高于煙氣露點溫度,達(dá)到改善爐膛燃燒工況,消除省煤器低溫露點腐蝕的目的。并且使省煤器管壁的積灰呈酥松狀,為有效清除省煤器的積灰提供了基礎(chǔ)。
3.3合理設(shè)置吹灰器
由于催化裝置三旋后的催化劑粉塵顆粒較細(xì)(約為5um),在鍋爐受熱面更容易發(fā)生靜電吸附積灰現(xiàn)象。因此余熱鍋爐的各受熱面處均安裝了聲波吹灰器,但實際清灰效果不佳,在裝置檢修期間對鍋爐受熱面積灰情況檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐的水保護(hù)段、過熱器、蒸發(fā)段、省煤器均存在較嚴(yán)重的積灰現(xiàn)象。而受熱面的積灰是否能有效清除,將嚴(yán)重影響鍋爐的做功、運行參數(shù)和熱效率。為了確保達(dá)到有效清除受熱面積灰,降低排煙溫度的目的,改造期間按照下列方式合理設(shè)置了吹灰器。
3. 3.1高溫區(qū)域受熱面布置大功率聲波吹灰器
針對催化裝置余熱鍋爐的受熱面結(jié)構(gòu)及布置情況,由于實際結(jié)構(gòu)尺寸較大,管束布置較厚,并且催化劑粉塵較細(xì),靜電吸附力大,在余熱鍋爐高溫?zé)煔鈪^(qū)域(煙溫>500℃)選擇吹灰性能較好、有成功應(yīng)用的大功率、低頻聲波吹灰器。
3.3.2省煤器布置正壓防爆固定旋轉(zhuǎn)式蒸汽吹灰器
由于本次省煤器改造采用翅片管結(jié)構(gòu),而聲波吹灰器用于密排翅片管結(jié)構(gòu)的省煤器時會由于聲波被吸收、衰減作用較大嚴(yán)重影響吹灰效果。因此在省煤器部分采用了正壓防爆固定旋轉(zhuǎn)式蒸汽吹灰器。該吹灰器按翅片管排列結(jié)構(gòu),準(zhǔn)確布置吹灰孔,確保有效清除翅片管排的積灰。
3.4改造燃燒器調(diào)風(fēng)器
由于裝置余熱鍋爐的燃燒器配風(fēng)調(diào)節(jié)機構(gòu)存在調(diào)節(jié)不靈活,易發(fā)生卡死現(xiàn)象(2臺鍋爐均有一臺燃燒器因調(diào)風(fēng)器無法調(diào)節(jié)而只好投運一臺燃燒器,使得爐內(nèi)燃燒不平衡),加上采用水熱媒空預(yù)器技術(shù)后,助燃空氣溫度由常溫(20℃)提高至170℃,通過分析計算現(xiàn)有調(diào)風(fēng)器流通能力及阻力情況后,為滿足瓦斯燃燒器靈活調(diào)節(jié)和合理配風(fēng)的要求,對現(xiàn)有2臺鍋爐的4臺燃燒器及調(diào)風(fēng)器布置同步進(jìn)行了技術(shù)改造。
4、改造后新技術(shù)運行效果及效益
300萬噸/年催化裝置兩臺CO余熱鍋爐于2008年10月20日與大檢修后的催化裝置同步開工。經(jīng)過半年多的優(yōu)化運行和2009年5月初的標(biāo)定表明,較改造前正常工況,鍋爐總產(chǎn)汽上升45噸/時,可降低裝置能耗9.1KgEo/t(按照設(shè)計加工量375噸/時計算),完全達(dá)到了設(shè)計預(yù)期的目標(biāo)。
鍋爐系統(tǒng)節(jié)能新技術(shù)改造后,提高了再生煙氣處理能力,使全部再生煙氣進(jìn)入余熱鍋爐進(jìn)行熱量回收利用?啥嗷厥諢煔鉄崃繛91.194106kj/h.按年運行時間為8000 h,熱量價格為25元/106kJ計算,可產(chǎn)生經(jīng)濟效益1823.8萬元/年。而鍋爐排煙溫度由280℃降低至200℃,可多回收煙氣熱量為41.155 106U/h,按上述方法計算,可產(chǎn)生經(jīng)濟效益823.1萬元/年。另外,鍋爐改造新技術(shù)應(yīng)用后消除了省煤器的低溫腐蝕,節(jié)省了因省煤器低溫腐蝕所產(chǎn)生的停爐損失與檢修費用,保證了裝置的長周期安全平穩(wěn)運行,這也為煉廠創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
5、結(jié)論
1)通過300萬噸/年重油催化裝置cO余熱鍋爐改造的新技術(shù)應(yīng)用,降低了余熱鍋爐省煤器的煙氣阻力和鍋爐爐膛壓力,可使全部煙氣進(jìn)入鍋爐進(jìn)行余熱回收,提高了余熱鍋爐再生煙氣處理能力。
2)改造后裝置提高了進(jìn)入鍋爐助燃空氣的溫度,改善了爐膛燃燒工況,避免了煙氣尾燃現(xiàn)象;同時消除了鍋爐振動現(xiàn)象,并且降低了余熱鍋爐排煙溫度,提高了余熱鍋爐效率,可有效降低裝置能耗9.1 kgEo/t。
3)通過鍋爐給水預(yù)熱器提高了省煤器入口水溫,消除了省煤器低溫露點腐蝕,確保了余熱鍋爐長周期、安全高效運行。以上新技術(shù)應(yīng)用可創(chuàng)造2646.9萬元/年的經(jīng)濟效益。
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