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      秸稈粉碎機(jī)新聞動(dòng)態(tài)

       

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      顎式破碎機(jī)破碎能力不足的原因分析和改造

      發(fā)布時(shí)間:2013-09-27 08:43    來源:未知

          2004年我公司露天礦180萬t改擴(kuò)建正式實(shí)施,產(chǎn)量大幅度提升,但露天礦現(xiàn)在使用的顎式破碎機(jī)破碎能力不足,經(jīng)常出現(xiàn)堵眼等故障,不能正常使用,為此公司召開了專題會(huì)議進(jìn)行研究,成立了專門的攻關(guān)小組,由本人負(fù)責(zé)整個(gè)改造、攻關(guān)工作。
      一、顎式破碎機(jī)配套設(shè)備的組成
          經(jīng)過全面研究顎式破碎機(jī)配套設(shè)備組成、工作原理,其整個(gè)破碎篩分系統(tǒng)的組成如下:給煤機(jī)入料漏斗上口為110mm礦工鋼焊制的0.8×1m的篩子,給煤機(jī)輸送能力為每小時(shí)400t、600t、800t三個(gè)擋;入料口最大入料為lm2;通過輸送能力為每小時(shí)600t的1.4m皮帶機(jī)將料送人到顎式破碎機(jī)的,破碎機(jī)人料口尺寸為1.2×1.2m,出料口塊煤粒度小于300mm;破碎后的煤炭進(jìn)入輸送能力為每小時(shí)300t的Im皮帶機(jī),再送往篩分樓;經(jīng)過振動(dòng)篩篩成塊煤和面煤;由兩條0.8m皮帶機(jī)分別輸送到塊煤和面煤棧橋。
      二、故障原因
          通過對(duì)現(xiàn)場觀察分析,發(fā)現(xiàn)造成破碎能力不足的原因有:
          1.破碎機(jī)的進(jìn)料能力大于破碎能力。破碎機(jī)原設(shè)計(jì)是用于破碎巖石的,顎板的最大振幅為40mm,底口的振幅僅有15mm,現(xiàn)在用來破碎煤炭,因煤炭較軟,被顎板壓縮20~40mm,達(dá)不到破碎的目的,有時(shí)遇到一些粒度在500mm的塊煤同時(shí)進(jìn)入到破碎機(jī)內(nèi),幾個(gè)大塊煤總在人料口內(nèi)亂蹦,無法下落到顎口中,所以也就無法破碎。這就造成破碎機(jī)內(nèi)的塊煤在破碎機(jī)口內(nèi)滯留,最終造成堵眼。如果不及時(shí)停止人料,皮帶機(jī)就會(huì)造成大量煤炭外溢。即使1.4m皮帶機(jī)能及時(shí)停下,但堵在破碎機(jī)內(nèi)的塊煤因不能被破碎,造成了經(jīng)常堵眼的現(xiàn)象。整個(gè)破碎系統(tǒng)只能停機(jī)處理,否則無法正常工作。維修的方法就是用人工把堵眼的煤炭拿出來,不僅造成嚴(yán)重的停產(chǎn)現(xiàn)象,有時(shí)還會(huì)引起人身事故。每班因堵眼造成的停機(jī)時(shí)間都在4~5h以上,使得整個(gè)篩分系統(tǒng)每班的篩分能力僅有300一500t,嚴(yán)重影響了銷售和外運(yùn)裝車。
          2.由于露天礦采用電鏟采煤,煤炭粒度較大,有時(shí)達(dá)到1m以上,給煤機(jī)人口的篩子經(jīng)常被大塊卡死,時(shí)間一長整個(gè)篩面全部被堵死,使得給煤機(jī)無法人料,因篩面用11#礦用工字鋼焊制,強(qiáng)度低,則不能用裝載機(jī)或推土機(jī)將煤炭壓碎或鏟碎的方法清理,只能用人工的辦法清理,清理時(shí)間長。如果在冬天,煤塊較硬的時(shí)候,一旦出現(xiàn)故障,一個(gè)班的時(shí)間也清理不完,嚴(yán)重影響破碎能力。
          3.給煤機(jī)曲柄行程為可調(diào)式,是通過一個(gè)連接銷子完成行程調(diào)節(jié),從而達(dá)到調(diào)節(jié)給煤量的目的。但由于給煤機(jī)長時(shí)間使用,檢查保養(yǎng)難以及時(shí)進(jìn)行,使得曲柄變形,銷子經(jīng)常損壞,每班都需更換幾次,也影響了破碎能力。
      三、改進(jìn)方案
          通過以上分析,針對(duì)故障原因采取了如下方法進(jìn)行改造:
          1.針對(duì)破碎機(jī)人料能力大于破碎能力。采取將人料的1,4m皮帶機(jī)抬高,在破碎機(jī)人料口前增加一個(gè)篩子,篩面作成豎條形,沒有橫條,豎條之間的空隙為100mm,使得粒度小于100mm的煤從篩子下面直接進(jìn)入Im皮帶機(jī),而不是進(jìn)入破碎機(jī)入料口,從而將近百分之四十左右的煤分流走,使得進(jìn)入破碎機(jī)的煤量減少近百分之四十,從而解決了人料能力大于破碎能力的問題,同時(shí)也減少了破碎機(jī)的破碎量,減少了堵眼的可能性。
          2.針對(duì)破碎機(jī)不適合破碎煤炭這一事實(shí)和幾個(gè)500mm左右的煤塊同時(shí)進(jìn)入破碎機(jī)易引起堵眼的問題。采用在破碎機(jī)的靜顎板上增加一個(gè)刮板機(jī),將堵在破碎口內(nèi)的塊煤強(qiáng)行往下拉的方法,從而解決了破碎機(jī)堵眼的問題。
          3.針對(duì)給煤機(jī)人料口篩子被大塊煤堵死無法人料,人工清理時(shí)間長的問題。采用更換1l#礦工鋼制作的篩子,改用50’輕型工字鋼制作篩子。由于篩子強(qiáng)度大大增加,篩子被大塊煤堵死時(shí),可以用推土機(jī)或裝載機(jī)上到篩子上直接鏟或者用液壓挖掘機(jī)鏟斗砸的辦法將大塊煤鏟碎,篩子也不會(huì)變形或損壞,從而大大減少了堵篩清理時(shí)間和工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
          4.針對(duì)給煤機(jī)曲柄、銷子每班都需更換幾次影響破碎的情況。采用改變曲柄連接方式,變分體式曲柄為一體式曲柄,從而徹底解決了銷子損壞的問題。
      四、綜合分析
          通過以上措施的采用,取得了良好效果。破碎機(jī)的破碎能力由每班不足500t增加到平均每班1500t,最高時(shí)達(dá)到每班2225t。而且給煤機(jī)曲柄一直未損壞過。使得一臺(tái)300多萬元的設(shè)備起死回生,為公司節(jié)約了購置新設(shè)備的費(fèi)用。如改造不成功,我公司還要投入500萬元購進(jìn)一臺(tái)新型的破碎機(jī),而建立一個(gè)新的破碎系統(tǒng)還需投入1000萬元以上。采用上述改造,實(shí)現(xiàn)了小投人大產(chǎn)出的目的,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

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