2007年我公司投產(chǎn)一條年產(chǎn)60萬t水泥粉磨生產(chǎn)線,烘干采用(112.4mx18m順流回轉(zhuǎn)烘干機,烘干的物料為粉煤灰和礦渣的混合物。烘干機尾部配一臺120-2x6型袋式除塵器。烘干機系統(tǒng)在投產(chǎn)后近兩年的生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)了一些問題,對此,我們進行了改進。
1、烘干機進、出料輸送設(shè)備的問題及改進
1.1進料設(shè)備
我廠冬季特別冷,袋除塵器定時噴吹清灰時熱空氣順著下料溜子進入提升機,和冷空氣相遇而結(jié)露。露珠在提升機殼體及鏈條上面凝結(jié)成冰,且越來越厚,導(dǎo)致提升機無法工作。
我們把上料提升機換成皮帶輸送機。因為需烘干的物料水分在20%—25%,水分大,物料濕,所以不存在往后滑料的現(xiàn)象。同時在皮帶傳動電動機上,安裝一臺變頻器,用來調(diào)節(jié)皮帶的速度,控制進入烘干機物料的量,以保證烘干物料水分達到要求,富通新能源銷售木屑顆粒機、鋸末烘干機等生物質(zhì)顆粒燃料成型木屑鋸末烘干等機械設(shè)備。
1.2出料設(shè)備
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出料輸送設(shè)備原選型FU250拉鏈機,在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),拉鏈機不適應(yīng)所輸送的物料。由于輸送的礦渣里有粒狀物料,總淹主動輪,同時把扣鏈子托起來,導(dǎo)致扣被壓死,處理非常麻煩。因此在冬季檢修時我們把拉鏈機換掉,新上一條皮帶輸送機。試用2年多,效果非常理想,烘干機運轉(zhuǎn)率大都在98%以上。
2、烘干機斷料溫度升高燒壞除塵器濾袋
在實際生產(chǎn)過程中,斷料現(xiàn)象有時會發(fā)生,這時烘干機出口的溫度會加速上升,把除塵器濾袋燒壞。
對此,我們采取了兩項措施:
1)在烘干爐膛內(nèi)安裝一個熱電偶,控制爐膛溫度在800—900℃。把煤單管螺旋輸送機和熱電偶連鎖到一起,當(dāng)爐膛內(nèi)溫度一旦超過900℃時,單管螺旋輸送機自動停止上煤;
2)同時在烘干機出口、袋除塵器的進口管道上,安裝一個冷風(fēng)閥,冷風(fēng)閥由熱電偶和執(zhí)行器控制。當(dāng)進入袋除塵器的溫度過高時,執(zhí)行器工作,冷風(fēng)閥打開,冷空氣迅速進入袋除塵器,防止布袋燒壞。自從采取這兩項措施后,再沒有布袋被燒壞的現(xiàn)象發(fā)生。
3、烘干機引風(fēng)機風(fēng)門及爐膛鼓風(fēng)機風(fēng)門的處理
由于烘干機排風(fēng)口煙氣濕度特別大,腐蝕性特別嚴重,導(dǎo)致風(fēng)門被腐蝕,開關(guān)不靈,影響烘干機用風(fēng)的調(diào)節(jié)。
爐膛鼓風(fēng)機風(fēng)門剛開始是我廠自制的,熄火和調(diào)節(jié)風(fēng)量時使用效果不理想,有時在不停風(fēng)機的情況下,關(guān)上風(fēng)門,由于漏風(fēng),時間一長,爐膛中的火就會熄滅。
采取措施:
把烘干機引風(fēng)機被腐蝕的風(fēng)門拆掉,在電動機上安裝一臺變頻器,用變頻器控制電動機轉(zhuǎn)速,以此來控制引風(fēng)風(fēng)量。經(jīng)過一段時間的使用,效果非常理想,同時比原來節(jié)電1kWh/t左右。
對爐膛鼓風(fēng)機,將鼓風(fēng)風(fēng)門換成疊閥,開關(guān)用執(zhí)行器來控制,效果也非常好。
4、需要注意的幾個小問題
1)由于烘干氣體的腐蝕性比較大,除塵器中的骨架被腐蝕嚴重,一年更換一次。后來每次停烘干機時,用小火把濾袋烘干,這樣骨架能保證用兩年以上。
2)袋除塵器噴吹清灰時,如果引風(fēng)小,爐膛內(nèi)的火就會往外噴,容易發(fā)生燙傷,所以一定要控制好引風(fēng)風(fēng)量,防止噴火傷人。
3)看火工和上料工一定要配合好,防止斷料和溫度不穩(wěn)定給生產(chǎn)造成損失。
5、結(jié)束語
經(jīng)過以上的改進和加強生產(chǎn)管理,烘干機產(chǎn)量由原來的20t/h提高到26t/h,水分從20%烘干到≤3.0%,平均節(jié)電1kWh/t,煤耗由原來的每噸2.3元降到1.8元,給企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。