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      烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

       

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      DSJ100可伸縮膠帶輸送機(jī)使用中幾個(gè)問題的改進(jìn)措施

      發(fā)布時(shí)間:2013-09-07 08:03    來源:未知

          可伸縮式膠帶輸送機(jī)是現(xiàn)代化礦井采煤運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備,與刮板輸送機(jī)相比,有效率高,速度快,維修量小,拆卸方便,伸縮自如等優(yōu)點(diǎn)。在全國大中型煤礦中普遍使用。隨著煤礦采煤工作面產(chǎn)量的不斷提高,與可伸縮膠帶輸送機(jī)配套的刮板轉(zhuǎn)載機(jī)能力增大,由過去的S22/630/55型更新為S22/764/200型,支撐在膠帶輸送機(jī)機(jī)尾滑道上的重量成倍增加,導(dǎo)致可伸縮膠帶輸送機(jī)在使用過程中出現(xiàn)機(jī)尾滑道彎曲、變形、滑靴受壓不均下陷、行走困難等問題。針對這些問題,現(xiàn)采取以下措施加以改進(jìn):皮帶式輸送機(jī)1、提高機(jī)尾滑道強(qiáng)度,解決彎曲變形問題
          可伸縮式膠帶輸送機(jī)機(jī)尾滑道,原設(shè)計(jì)為22#B型工字鋼組合結(jié)構(gòu),由于滑道上行走的刮板轉(zhuǎn)載機(jī)重量成倍增加,因而使滑道難以承受重負(fù)而變形,為此我們先后兩次進(jìn)行改進(jìn).
          (1)給工字鋼立筋兩側(cè)貼鋼板,增大筋部強(qiáng)度,每隔200mm加貼長300mm與工字鋼立筋等高的鋼板一組,內(nèi)外對稱,并全位置焊接.如圖1所示:
          經(jīng)使用,改造后的滑道仍不能完全克服變形。
          (2)采用11#礦用工字鋼疊加組合.由于礦用工字鋼與普通工字鋼相比,強(qiáng)度大幅度提高,抗彎曲變形和抗扭曲變形能力成倍增加。載面積由原來的46. 4cm2增加到55.36crnz,在對組合尺寸相應(yīng)調(diào)整情況下,在結(jié)構(gòu)上滿足技術(shù)要求。如圖2所示:
          經(jīng)投入使用,無彎曲變形和扭曲變形.滿足使用要求,效果良好.
      2、解決滑靴下陷問題
          由于運(yùn)煤巷道條件變化較大,在刮板轉(zhuǎn)載機(jī)重力作用下,滑靴組受力不均,往往陷入巷道底板之中,難以向前移動(dòng),我們采用以下方法解決:
          (1)加寬滑靴底面,將原設(shè)計(jì)底面寬100mm,改為200mm,與巷道底板的接觸面積增大一倍,使單位面積壓強(qiáng)減小.(2)增加滑靴組數(shù)量,增大密度.將原設(shè)計(jì)間距為2500mm -組滑靴改為間距1250mm -組滑靴.即使在巷道底板松軟、起伏不平情況下,滑靴組仍能交替承壓正常工作,較好的解決了滑靴組下陷問題。
          經(jīng)過以上幾方面改進(jìn),解決了可伸縮膠帶輸送機(jī)在生產(chǎn)使用中的缺陷,使該機(jī)有了好的使用性能。

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