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烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)
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PTA裝置氧化干燥烘干機(jī)更新改造
發(fā)布時(shí)間:2013-09-03 08:01 來(lái)源:未知
中國(guó)石油化工股份有限公司洛陽(yáng)分公司(以下簡(jiǎn)稱洛陽(yáng)分公司)精對(duì)苯二甲酸( PTA)裝置的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為325kUa,操作時(shí)數(shù)8000h/a。由于原進(jìn)口氧化干燥烘干機(jī)簡(jiǎn)體部分大面積被腐蝕,簡(jiǎn)體壁厚減薄嚴(yán)重,給設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)了安全隱患,決定對(duì)現(xiàn)有氧化干燥烘干機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造。洛陽(yáng)分公司委托天華化工機(jī)械及自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院(以下簡(jiǎn)稱天華院)在保持原安裝尺寸不變的前提下,對(duì)原設(shè)備進(jìn)行改造。
1、設(shè)備簡(jiǎn)介
PTA裝置中的干燥烘干機(jī)為密閉型間接加熱式蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥烘干機(jī)(圖I),由筒體(包括殼體、蒸汽管、蒸汽分配器及錘擊器)、進(jìn)料螺旋、出料裝置、進(jìn)出料端密封、蒸汽分配系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)(包括電機(jī)、減速機(jī)、齒輪、托輪及滾圈)及潤(rùn)滑系統(tǒng)組成。與常規(guī)回轉(zhuǎn)干燥烘干機(jī)的區(qū)別在于,進(jìn)出料兩端裝有特殊的密封結(jié)構(gòu),且筒內(nèi)設(shè)置了蒸汽加熱管,加熱管貫穿整個(gè)干燥烘干機(jī)身,以同心圓方式排成若干圈,物料經(jīng)螺旋輸送機(jī)送至回轉(zhuǎn)圓筒,被加熱管間接加熱,最后被出料抄板抄起,從導(dǎo)料管輸出。蒸汽從旋轉(zhuǎn)接頭進(jìn)入蒸汽分配器,分配給每根加熱管進(jìn)行換熱,換熱完畢后,凝液從旋轉(zhuǎn)接頭中心套管排出。攜帶氣(載氣)從出料系統(tǒng)進(jìn)入,與物料形成逆流,目的是攜帶揮發(fā)組分,其干燥作用可忽略。
2、更新改造
需要改造的干燥烘干機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積龐大,設(shè)備的設(shè)計(jì)、加工、制造技術(shù)要求高,特別是簡(jiǎn)體、蒸汽分配器、軸端密封、出料裝置及旋轉(zhuǎn)接頭等關(guān)鍵部件,其設(shè)計(jì)的成功與否,直接影響設(shè)備的性能。為此,天華院在更新改造過程中,在原設(shè)備結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上做了一定的優(yōu)化。
2.1 筒體的有限元設(shè)計(jì)
對(duì)回轉(zhuǎn)圓筒干燥烘干機(jī)進(jìn)行有限元分析是大型回轉(zhuǎn)干燥烘干機(jī)設(shè)計(jì)的發(fā)展方向,為保證回轉(zhuǎn)圓筒干燥烘干機(jī)的安全可靠,天華院對(duì)簡(jiǎn)體進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算,內(nèi)容涉及彎矩與應(yīng)力分析、管支撐對(duì)筒體的影響、齒圈、滾圈處補(bǔ)強(qiáng)計(jì)算、筒體變形計(jì)算、錘擊器對(duì)簡(jiǎn)體的疲勞影響等,設(shè)計(jì)計(jì)算結(jié)果與實(shí)際工業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn),按常規(guī)設(shè)計(jì)的簡(jiǎn)體變形在實(shí)際生產(chǎn)中有較大出入,采用有限元分析設(shè)計(jì)準(zhǔn)確可靠,對(duì)大型蒸汽管回轉(zhuǎn)圓筒干燥烘干機(jī)的安全性非常重要。
原氧化干燥烘干機(jī)簡(jiǎn)體管支撐位置出現(xiàn)大面積腐蝕,通過采用有限元分析計(jì)算顯示管支撐處應(yīng)力集中是最薄弱環(huán)節(jié),該結(jié)論與工業(yè)運(yùn)行中出現(xiàn)筒體損壞部位完全吻合。
2.2進(jìn)出料軸端密封
進(jìn)出料端密封是密閉型蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥烘干機(jī)的核心技術(shù),良好的密封是回轉(zhuǎn)圓筒干燥烘干機(jī)安全、穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵,密封結(jié)構(gòu)中,定位軸承是該結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部件。原氧化干燥烘干機(jī)采用滑動(dòng)軸承密封結(jié)構(gòu),軸承經(jīng)常出現(xiàn)磨損,磨損后設(shè)備的密封性能變差,需要對(duì)其進(jìn)行更換。由于滾動(dòng)軸承具有大型化、耐磨損和易定位的特點(diǎn),因此在更新改造時(shí)采用滾動(dòng)軸承定位的填料密封結(jié)構(gòu),并添加油脂進(jìn)行潤(rùn)滑;為提高填料的密封效果,填料中間添加隔環(huán),并通入一定量惰性氣體,進(jìn)行氣體密封。
2.3出料結(jié)構(gòu)
原干燥烘干機(jī)的出料結(jié)構(gòu)為強(qiáng)制出料結(jié)構(gòu),在運(yùn)行過程中,蒸汽泄漏量大,能耗高;出料部分有傳動(dòng)結(jié)構(gòu),設(shè)備的故障率增加;遇到物料結(jié)塊時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)堵料現(xiàn)象,需要進(jìn)行頻繁停車堿洗,造成簡(jiǎn)體腐蝕嚴(yán)重,同時(shí)給正常生產(chǎn)帶來(lái)了諸多不便。
改造時(shí),將出料結(jié)構(gòu)由強(qiáng)制出料型改為葉片導(dǎo)料型,即自然出料(重力出料),物料依靠重力作用,由出料器上的數(shù)個(gè)葉片導(dǎo)出。該結(jié)構(gòu)恰好與軸承定位的填料密封結(jié)構(gòu)配套使用,并能保證很好的密封效果。
2.4打散裝置
根據(jù)物料特性,要求出料箱體兩錐形面夾角小于600,在現(xiàn)場(chǎng)空間允許的條件下,夾角應(yīng)盡可能小。由于洛陽(yáng)分公司現(xiàn)場(chǎng)條件限制,箱體夾角最小只能為57.5°,在此,特在下料箱體兩側(cè)增加打散裝置(圖2),以加快物料流動(dòng)速度。從現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的情況來(lái)看,增加打散裝置是非常必要的,干燥烘干機(jī)運(yùn)行兩個(gè)月,未出現(xiàn)集料現(xiàn)象。
2.5可變位敲擊技術(shù)
原干燥烘干機(jī)上的敲擊器為固定結(jié)構(gòu),使用過程中,簡(jiǎn)體敲擊位置始終不變?nèi)菀壮霈F(xiàn)疲勞破壞,加快腐蝕速度,使簡(jiǎn)體局部厚度嚴(yán)重減薄。本次設(shè)備更新改造時(shí),敲擊器采用分瓣活連接形式,可通過變換錘擊位置,改變簡(jiǎn)體受力點(diǎn),避免局部產(chǎn)生應(yīng)力疲勞腐蝕,延長(zhǎng)整個(gè)簡(jiǎn)體的使用壽命。
2.6換熱管及支撐板材料選擇
原干燥烘干機(jī)簡(jiǎn)體、加熱管及支撐板材料均為316L。長(zhǎng)期使用過程中因腐蝕等原因造成筒體和加熱管多次泄漏。檢查發(fā)現(xiàn),加熱管的腐蝕主要集中在中段1/3處,內(nèi)層加熱管尤為嚴(yán)重;簡(jiǎn)體、支撐板腐蝕也主要集中在中段,有些支撐板加強(qiáng)筋減薄非常嚴(yán)重,已成刀刃狀。
基于國(guó)內(nèi)最近幾年對(duì)PTA裝置干燥烘干機(jī)材料的研究成果,目前氧化干燥烘干機(jī)加熱管及支撐板材料選擇超低碳鉻鎳合金,如317L或更高一級(jí)的材料?紤]到設(shè)備總成本和國(guó)內(nèi)冶煉質(zhì)量的因素,本次改造時(shí),加熱管和支撐板均采用進(jìn)口317L不銹鋼材料。
2.7旋轉(zhuǎn)接頭設(shè)計(jì)及可靠性
旋轉(zhuǎn)接頭是蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥烘干機(jī)動(dòng)靜結(jié)合的機(jī)械密封組合部件,干燥所需的蒸汽進(jìn)入和冷凝液排出都由它完成。旋轉(zhuǎn)接頭由殼體、靜環(huán)、動(dòng)環(huán)及補(bǔ)償元件和軸承填料密封等組成。原設(shè)備由于采用強(qiáng)制出料結(jié)構(gòu),蒸汽泄漏量非常大,在設(shè)備更新改造時(shí),采用天華院設(shè)計(jì)制造的旋轉(zhuǎn)接頭,設(shè)備連續(xù)運(yùn)行兩個(gè)月,實(shí)現(xiàn)零泄漏,從根本上解決了現(xiàn)場(chǎng)蒸汽泄漏的問題。
3、改造效果
洛陽(yáng)分公司更新改造項(xiàng)目中的氧化干燥烘干機(jī)現(xiàn)已正常投入生產(chǎn)使用,從運(yùn)行情況來(lái)看,此次改造是非常成功的,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
a.經(jīng)過有限元分析設(shè)計(jì)的筒體,各項(xiàng)指標(biāo)準(zhǔn)確可靠,制造時(shí)能對(duì)薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性的進(jìn)行加強(qiáng)。
b.采用滾動(dòng)軸承定位并輔以填料、隔環(huán)和惰性氣體密封后,密封結(jié)構(gòu)不易磨損且密封效果好。
c.葉片導(dǎo)料型出料結(jié)構(gòu)與新增的打散裝置相配合徹底解決了出料結(jié)構(gòu)能耗高,蒸汽泄漏量大和堵塞的情況。
d.換熱管、支撐板材料的升級(jí)以及可變位敲擊技術(shù)的應(yīng)用使整個(gè)干燥烘干機(jī)的使用壽命有效延長(zhǎng)。
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