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      烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

       

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      PTA裝置氧化干燥烘干機BM302A結(jié)垢原因及對策

      發(fā)布時間:2013-09-03 08:00    來源:未知

          PTA是生產(chǎn)聚酯切片的重要原料,在PTA裝置中干燥烘干機是生產(chǎn)PTA半成品和最終產(chǎn)品的重要設(shè)備之一。經(jīng)氧化或加氧的漿料,通過離心過濾之后,最終進入干燥烘干機進行干燥。
          中石化洛陽分公司精對苯二甲酸( PTA)裝置采用美國BP - AMOCO公司的專利技術(shù),產(chǎn)能為22.5萬Ua,2003年6月底,裝置進行了擴能改造,產(chǎn)能增加至32,5萬t/a[11,氧化單元干燥系統(tǒng)增加干燥烘干機一臺( BM302A),滿足了產(chǎn)能增加的要求;但設(shè)備運行中,氧化干燥烘干機出現(xiàn)了內(nèi)壓高、蒸汽列管結(jié)垢和入口堵塞等問題,干燥烘干機的堿洗作業(yè)頻率增加。氧化單元老干燥烘干機BM302堿洗周期為5—6個月;BM302A堿洗周期為2—3個月,甚至1個月左右,嚴重影響PTA裝置高負荷長周期運行。
      1、工藝簡介
          旋轉(zhuǎn)蒸汽管式干燥烘干機是一種采用蒸汽進行間接加熱的大型干燥設(shè)備,該設(shè)備運行好壞直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,也是影響整個裝置運行成本的關(guān)鍵。
          氧化干燥系統(tǒng)工藝流程見圖1,從過濾機BM301C出來的含濕量為8%的濕濾餅,依次經(jīng)過螺旋輸送機BP301C、BP302A、BP303A進入干燥烘干機BM302A內(nèi),被干燥烘干機內(nèi)部的加熱列管間接加熱,除去殘留在濾餅內(nèi)的醋酸溶劑。物料在干燥烘干機內(nèi)部停留時間大約30min,干燥后的固體粉料經(jīng)過出料螺旋輸送機BP304A、出口旋轉(zhuǎn)進料閥BP306C/D,用輸送氣(惰性氣體)把TA粉料送往精制單元的中間料倉。
          從濾餅內(nèi)蒸發(fā)出來的溶劑由循環(huán)惰氣從干燥烘干機帶走,經(jīng)過干燥烘干機煙囪進入載氣洗滌塔BT301洗滌,富含醋酸氣體由冷凝罐BD312冷凝成凝液后,醋酸液相被送出系統(tǒng),氣相經(jīng)過鼓風機BC302A/B加壓后進入載濕氣加熱器BE305中加熱至135℃,此時的氣體也稱載濕氣,約60%干燥的載濕氣返回干燥烘干機與其內(nèi)部物料逆流,形成循環(huán),多余的載濕氣通過排氣系統(tǒng)送入大氣放空。
      2、干燥烘干機BM302A頻繁堿洗原因
          造成干燥烘干機BM302A系統(tǒng)頻繁堿洗的原因主要有以下幾個方面:
      2.1  裝置擴能后的瓶頸現(xiàn)象
          2003年P(guān)TA裝置擴能改造,氧化單元過濾干燥系統(tǒng)增上了一臺過濾機和一臺干燥烘干機,BM302/A兩臺干燥烘干機并聯(lián)操作,共用一套載氣洗滌系統(tǒng)。載氣洗滌系統(tǒng)遠不能滿足現(xiàn)狀,主要表現(xiàn)在:
          在裝置負荷增大的情況下,載濕氣洗滌塔BT301承受的負荷增大,達不到要求的洗滌、冷卻載濕氣的作用,載濕氣帶液(醋酸)、帶料嚴重,載濕氣輸送風機BC302 A/B故障率增加、載濕氣系統(tǒng)積料、堵塞、腐蝕日趨嚴重,影響干燥烘干機正常運行。載氣洗滌塔Brl301壓力設(shè)計值是-1.5 kPa(G),實際操作中,此壓力只能維持在-1.0 kPa(G),主要原因是原載氣系統(tǒng)風機BC302 A/B不能滿足擴能后的工藝要求。造成載濕氣循環(huán)流量降低,干燥烘干機內(nèi)部富含醋酸介質(zhì)的氣體不能及時帶走,滯留于干燥烘干機,造成干燥烘干機結(jié)垢,干燥烘干機只能頻繁堿洗才能維持正常運行。
          載濕氣加熱器BE305設(shè)計值是135℃,擴能后,載濕氣流量增加,BE305換熱能力不夠,目前只有132℃,載濕氣進入干燥烘干機時的含濕量高,攜帶干燥烘干機內(nèi)部醋酸氣體能力降低,干燥烘干機內(nèi)部濕氣積聚,造成干燥烘干機結(jié)垢、頻繁堿洗。
          其次,由于氧化單元過濾干燥系統(tǒng)中兩臺干燥烘干機共用一套載濕氣洗滌系統(tǒng),載濕氣流量相互之間無法精確匹配,相互干擾影響,致使干燥烘干機內(nèi)部濕氣積聚,造成干燥烘干機結(jié)垢,頻繁堿洗。
      2.2干燥烘干機BM302A自身缺陷
          干燥烘干機BM302A入口端小填料材質(zhì)是編織聚四氟乙烯,使用壽命為一年,干燥烘干機運轉(zhuǎn)過程中震動引起小填料壓蓋螺母松動,小填料偏移形成磨損。磨損的小填料密封不嚴密,致使低溫空氣進入干燥烘干機入口端,干燥烘干機人口處高溫醋酸氣體受冷空氣影響冷凝成醋酸凝液,與干燥粉料混合結(jié)塊。造成干燥烘干機入口端物料局部堵塞,干燥烘干機下料不暢,載濕氣系統(tǒng)堵塞,長期以來就會造成干燥烘干機效率降低,干燥烘干機堿洗頻率增加。
      2.3過濾機BM301C下料含濕量高
          過濾機BM301C是早期國產(chǎn)過濾機,密封有缺陷,投用后過濾機內(nèi)部過度閃蒸,造成觀察視鏡積料,很難判斷日常堿洗作業(yè)的效果及下料情況。經(jīng)常會有部分液相進入過濾機下料干側(cè),然后進入干燥烘干機。干燥烘干機BM302A設(shè)計要求進料含濕量為8%。實際抽樣分析過濾機BM301C下料含濕量是12%左右,超出干燥烘干機BM302A的處理能力,增加了干燥烘干機的負荷,產(chǎn)生結(jié)垢。
          日常作業(yè)堿洗過濾機時,操作人員沒有嚴格執(zhí)行標準化操作程序,誤操作或簡化操作程序,造成部分漿料或者堿液進入干燥烘干機,產(chǎn)生結(jié)垢。
          過濾機BM301CT料含濕量高最直觀的表現(xiàn)是載濕氣洗滌塔BT301底部溫度TIC314持續(xù)上升,BP303A電機電流上升,干燥烘干機蒸汽用量明顯增大等。輕者會因煙囪積料,導致螺桿BP303A跳停;重者會因螺桿BP303A承載過大造成斷裂事故。同時,煙囪積料還會造成干燥烘干機內(nèi)濕蒸汽逸出不暢從而導致干燥烘干機入口端冒料及蒸汽列管結(jié)垢,被迫堿洗。
      2.4干燥烘干機BM302A負荷調(diào)整滯后
          由于設(shè)計缺陷,干燥烘干機BM302A過載現(xiàn)象不能及時判斷,調(diào)整產(chǎn)生滯后。日常堿洗BM301C,恢復下料后,干燥烘干機加熱蒸汽流量調(diào)整滯后,加熱蒸汽流量與干燥烘干機負荷不匹配,造成干燥烘干機內(nèi)部物料加熱不充分,日積月累造成干燥烘干機加熱蒸汽列管結(jié)垢,干燥烘干機換熱效率降低。
          干燥烘干機BM302A結(jié)垢的現(xiàn)象主要表現(xiàn)在過濾機負荷不能調(diào)整,負荷很低,稍有調(diào)整,干燥烘干機BM302A下料溫度迅速下降,干燥烘干機干燥效果嚴重惡化,必須進行堿洗干燥烘干機才能恢復正常狀態(tài)。
      2.5 CTA濾餅中的雜質(zhì)含量
          當氧化單元的生產(chǎn)出現(xiàn)異常時,如對二甲苯( PX)的純度低、母液循環(huán)率高、深度氧化或者反應(yīng)溫度過高,反應(yīng)過程中會生成許多副產(chǎn)物,造成濾餅中溶解的苯甲酸(BA)、對甲基苯甲酸(p- TA)和偏苯三酸( TMA)等雜質(zhì)含量增加。由于BA、p -TA和TMA是非常強的黏性物質(zhì),黏附在干燥烘干機列管上后,就會造成干燥烘干機列管結(jié)垢,干燥烘干機列管的傳熱系數(shù)減小,降低干燥烘干機的處理能力,使干燥烘干機的堿洗頻率增加。同時,Co、Mn、Fe、Cr等金屬離子進入干燥烘干機,不僅使CTA灰分增加還會造成氧化干燥烘干機列管容易結(jié)垢,影響其長周期運行。
      3、結(jié)果與討論
          根據(jù)10多年P(guān)TA生產(chǎn)經(jīng)驗及相關(guān)技術(shù)資料,我們主要從以下幾個方面采取相應(yīng)措施,確保氧化干燥烘干機BM302A長周期運行。
      3.1增上一套載氣洗滌系統(tǒng)
          建議新增一套載氣洗滌系統(tǒng),其設(shè)備主要有:干燥烘干機載濕氣洗滌塔Brl301A,冷凝罐BD312A,載濕氣鼓風機BC302C/D,載濕氣加熱器BE305A。從而形成兩套獨立的干燥烘干機載氣洗滌系統(tǒng),徹底解決裝置擴能后的干燥烘干機系統(tǒng)的問題,消除兩臺干燥烘干機載濕氣相互干擾,確保攜帶固體顆粒的載濕氣能被充分洗滌和充分加熱,提高載濕氣攜帶醋酸濕氣的能力。
          同時,定期對干燥烘干機載濕氣風機進行切換,清洗,提高干燥烘干機鼓風機的效率,保障載濕氣系統(tǒng)正常運行。避免干燥烘干機內(nèi)部醋酸濕氣積聚,濕含量過高造成的干燥烘干機結(jié)垢現(xiàn)象,有效地減少干燥烘干機的堿洗頻率。
      3.2入口端填料升級更換
          利用停工檢修時間,定期更換干燥烘干機BM302A入口小填料,并對小填料壓蓋螺母進行定位處理,防止螺母松動,或選用性能更好填料,提高干燥烘干機入口端的密封性能,阻止冷空氣進入干燥烘干機,降低局部載濕氣被冷空氣冷卻積聚,避免干燥烘干機結(jié)垢。
      3.3優(yōu)化工藝操作
          嚴格控制進入氧化反應(yīng)器內(nèi)的PX純度,防止由于PX純度降低后,生成大量的副產(chǎn)物。同時優(yōu)化氧化反應(yīng)器BR106及真空過濾機BM301C操作,使CTA產(chǎn)品的控制指標由現(xiàn)在的。
          對氧化干燥烘干機BM302A運行幾個重要參數(shù)進行嚴格控制,降低堿洗頻率。實際生產(chǎn)中,車間對干燥烘干機進料螺桿電流IB03A、出料輸送氣體背壓PB20A、載氣洗滌塔BT301底部溫度TIC314、干燥烘干機出料溫度TIC350A以及載濕氣輸送風機外排流量FB56、洗滌塔壓力PIC341制定相應(yīng)的控制范圍(主要控制參數(shù)見表1),并把它們作為重要平穩(wěn)率參數(shù)納入監(jiān)控和考核,出現(xiàn)異常及時發(fā)現(xiàn)處理。并每月對這些參數(shù)進行統(tǒng)計、分析、調(diào)整,通過不斷分析修正,避免了各種作業(yè)對干燥烘干機帶來的結(jié)垢現(xiàn)象的發(fā)生。
          編制下發(fā)《氧化單元日常作業(yè)指導書》和《氧化單元標準化操作手冊》,加強培訓,規(guī)范現(xiàn)場作業(yè),減少誤操作。針對易影響B(tài)M302A系統(tǒng)正常運行的日常作業(yè),如堿洗過濾機,煙囪定期掏料、敲擊等,在日常作業(yè)指導書中加以規(guī)范,做到現(xiàn)場操作人員人手一冊,攜帶方便,隨時隨地都可以查閱,再通過班后課堂等有效培訓形式,提高了操作人員的水平和責任心,減少誤操作,延長干燥烘干機BM302A的使用周期。
          車間制定具體措施降低干燥烘干機堿洗頻次,具體有:加強設(shè)備檢修過程跟蹤,設(shè)備檢修質(zhì)量檢查力度,確保設(shè)備裝配精度,及檢修質(zhì)量;加強日常設(shè)備維護,定期檢查過濾機干側(cè)下料情況;檢查干燥烘干機系統(tǒng)門錘敲擊情況;定期煙囪掏料防止干燥烘干機下料堵塞等等。
      4、結(jié)論
          本文對影響干燥烘干機頻繁結(jié)垢的原因進行了認真分析,并從載氣洗滌系統(tǒng)升級改造、入口端填料更換升級、優(yōu)化工藝操作等幾方面給出相應(yīng)措施,以減少干燥烘干機BM302A結(jié)垢,避免堿洗過程中升降裝置負荷所造成的不必要的能耗和一次堿洗約300 t堿性污水排放,保證PTA裝置可以維持高負荷長周期運行,提高生產(chǎn)及環(huán)保效益。

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