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75t/h循環(huán)流化床鍋爐改造總結(jié)
發(fā)布時(shí)間:2013-08-26 08:08 來(lái)源:未知
黑化集團(tuán)有限公司熱電廠的4臺(tái)75 t/h循環(huán)流化床鍋爐是由濟(jì)南鍋爐廠設(shè)計(jì)和制造的,型號(hào)為YG-75/382-Ml,已運(yùn)行近10 ao由于始終未能實(shí)現(xiàn)鍋爐長(zhǎng)周期滿負(fù)荷運(yùn)行,從2002年開始相繼對(duì)鍋爐中心筒、耐火層結(jié)構(gòu)等進(jìn)行了改造,取得了一定的效果,但中心筒使用壽命短的問題仍未徹底解決。2007該公司組建了攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,通過對(duì)相關(guān)廠家的技術(shù)咨詢,并借鑒兄弟廠經(jīng)驗(yàn),利用2007和200 8年2次年度大修機(jī)會(huì),對(duì)4#鍋爐進(jìn)行了技術(shù)改造,取得了滿意的效果,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
1、問題及原因分析
1.1中心筒使用周期短
改造前中心筒一般使用1a左右就出現(xiàn)上沿嚴(yán)重變形,變形量在-20~-80mm與澆注料接觸密封處開始出現(xiàn)裂縫,部分煙氣從此縫隙處直接流走,影響了熱量交換,直接結(jié)果就是使鍋爐負(fù)荷降低,不能滿足生產(chǎn)用汽負(fù)荷要求并直接影響鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行。
分析中心筒變形原因主要有以下幾項(xiàng):
(1)中心筒材料不符合要求,中心筒材料要求用lCr25N120Si2,但實(shí)際材料沒有達(dá)到該材料物化指標(biāo),抗熱變形能力差,900℃左右就開始慢慢地出現(xiàn)熱變形;
(2)由于中心筒與耐火材料直接接觸,受澆注料擠壓限制,受熱膨脹時(shí)不能完全伸展,導(dǎo)致其變形;
(3)安裝方式存在問題,剛性不足。
1.2燃燒室大風(fēng)帽使用周期短
大風(fēng)帽的原設(shè)計(jì)使用期為8~12月,運(yùn)行過程中帽頭因磨損出現(xiàn)窟窿,往風(fēng)室漏渣比較嚴(yán)重,為避免出現(xiàn)堵塞,風(fēng)室排渣成為每個(gè)輪班的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容。經(jīng)分析,造成此問題的原因有二:一是風(fēng)帽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理;二是其鑄造壁厚較薄。
1.3 沸上段水冷壁頻繁因磨損而泄漏
沸上段是物料流化的過渡區(qū),下部濃相區(qū)用澆注料包敷水冷壁管防磨效果較好,但影響鍋爐換熱,不能無(wú)限制地將澆注料防護(hù)層提高,高度一般控制在35~40泄漏區(qū)域恰恰在澆注料上線與水冷壁管接觸的根部。分析原因?yàn)椋簼仓姆雷o(hù)層厚度超出水冷膜式壁形成凸臺(tái),上升的細(xì)灰緊貼膜式壁下落到此處臺(tái)階后,反彈到根部,加劇了水冷壁管的磨損并最終導(dǎo)致泄漏。
1.4鍋爐負(fù)荷加不上去
鍋爐給水的溫度低設(shè)計(jì)為l50℃實(shí)際只有104℃是制約鍋爐負(fù)荷的一個(gè)直接因素。
2技術(shù)改造
針對(duì)上述問題,2007開始該公司先后對(duì)5#和7#鍋爐實(shí)施了改造,2008年又對(duì)4#和6#鍋爐進(jìn)行了改造。
2.1 中心筒改造
(1)更換制作材料。改用由瑞典進(jìn)口的31 0s料制作,以提高中心筒在高溫環(huán)境中的熱穩(wěn)定性,減少其變形量。
(2)結(jié)構(gòu)尺寸改進(jìn)。由咖15mmX2000m圓柱形筒改為上粗下細(xì)的結(jié)構(gòu),上部直徑為1500mm下部直徑1300mm中部由大小頭過渡。這樣的結(jié)構(gòu)對(duì)提高中心筒分離效率有很大益處,而分離效率的提高對(duì)鍋爐負(fù)荷提高幫助很大。
(3)對(duì)安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)后的安裝結(jié)構(gòu)為:在中心筒上口四周徑向均勻布置舛艮lCr25Ni20Si2材料的l0#槽鋼,托起中心筒,筒與槽鋼不焊接,預(yù)留1°mm膨脹縫;一端與護(hù)板的內(nèi)套圈焊接,再用8跟拉條均勻焊在筒的四周;另一端與護(hù)板焊接,起到吊掛中心筒的作用。實(shí)踐證明:這樣的安裝結(jié)構(gòu)更為安全、穩(wěn)定。
2.2風(fēng)帽改造
(1)將原有的風(fēng)帽全部剔掉,露出布風(fēng)板;
(2)將原來(lái)布風(fēng)板上的開口每隔一個(gè)堵上一個(gè),未堵的風(fēng)口口徑由原來(lái)的25擴(kuò)大為40mm等腰三角形布置;
(3)按照新開口的位置安裝、焊接風(fēng)帽底座;
(4)在底座上再加裝大鐘罩風(fēng)帽,插入到位即可;
⑤在底座問打上澆注料;
(6)改造風(fēng)帽的同時(shí)將原來(lái)的價(jià)渣管也改造為鑄耐熱合金鋼。
2.3沸上段水冷壁防磨改造
此處的改造分2步進(jìn)行。第1步,對(duì)水冷壁管增加防磨措施。有2種方法供選擇:一種方法是在澆筑層上11進(jìn)行金屬噴涂,此方法首先對(duì)水冷壁管及鰭片基面進(jìn)行磨光處理,然后采用稀有金屬(Cr. Ni、Mo< Al等)粉末按著一定配比,利用高溫氣槍噴到水冷壁管已處理好的基面上,此項(xiàng)技術(shù)實(shí)施簡(jiǎn)單易行,在4#、6#、7#咼爐上應(yīng)用后,使用周期僅為1a;另一種方法是將此處的水冷壁管改成耐磨的鐵鋁瓷包敷管,此技術(shù)是國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的一項(xiàng)技術(shù),它將防磨瓦和鍋爐管有機(jī)結(jié)合,外側(cè)耐磨,內(nèi)側(cè)承壓,將應(yīng)力集中、臺(tái)階突出、局部阻力和焊接等疑難問題有效解決,能將水冷壁管使用壽命延至3a以上,缺點(diǎn)是施工難度大,周期長(zhǎng)。第2步,對(duì)此處的澆筑料結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。將原來(lái)凸出水冷壁管的澆筑料剔除,將鰭片下延至彎頭下。打澆筑料時(shí),其立面與水冷膜式壁平齊。這樣,取消臺(tái)階就等于順膜式下降的灰塵顆粒沒有了反彈的跳板,此處的磨損自然就消失了。
2007~5#鍋爐大修改造時(shí),水冷壁管全部更換成了包敷管;200 8年4#、6#、7#鍋爐也用此法進(jìn)行了改進(jìn),均取得了滿意的效果。
2.4提高給水溫度,增加鍋爐負(fù)荷
2008年該公司在節(jié)能降耗上下功夫,為了將多余的中壓蒸汽進(jìn)行回收,避免造成更大的浪費(fèi),決定增設(shè)冶高壓加熱器。當(dāng)年10月2臺(tái)高壓加熱器全部投用,給水溫度提高到130℃左右,鍋爐負(fù)荷也相應(yīng)提高了3~4t/h
3、結(jié)束語(yǔ)
改造后,經(jīng)過效能檢驗(yàn),各部參數(shù)、指標(biāo)正常,負(fù)荷達(dá)到75t/(h臺(tái)),運(yùn)行周期由改前710誕長(zhǎng)至改后的100d以上。生產(chǎn)運(yùn)行成本顯著下降:①因鍋爐給水溫度提高,每月多產(chǎn)蒸汽費(fèi)用約70萬(wàn)元;②中心筒使用周期延長(zhǎng),由原來(lái)的1a-大修延長(zhǎng)到3a大修,每年節(jié)約大修費(fèi)用32C萬(wàn)元;⑧大風(fēng)帽使用周期由1a長(zhǎng)至3a每年節(jié)約36萬(wàn)元;④每年減少因水冷壁泄漏啟停爐費(fèi)用60萬(wàn)元。以上4項(xiàng)合計(jì)每年節(jié)約1256元。
富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,同時(shí)我們還大量銷售木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
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