0、引言
廣西來賓電廠420 t/h鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG - 420/13.7一M417型超高壓中間一次再熱自然循環(huán)煤粉爐。該爐設(shè)計(jì)煤種為貴州盤江縣火鋪混洗煤,屬典型的煙煤煤種,其揮發(fā)份Vdaf=33.14%,低位發(fā)熱量Qnet,ar=20 465 kj/kg。鍋爐采用四角切圓燃燒,中間儲(chǔ)倉式乏氣送粉,均等配風(fēng)燃燒系統(tǒng)。
機(jī)組投運(yùn)以來,燃燒狀況尚可,但由于近年煤炭資源短缺,來賓電廠不得不從鄰近的貴州引進(jìn)無煙煤及貧瘦煤,以解燃眉之急和保證機(jī)組穩(wěn)定的煤炭供應(yīng)。由于無煙煤、貧瘦煤與煙煤燃燒特性相差極大,因此采用原有煙煤型燃燒系統(tǒng)來燃燒無煙煤及貧瘦煤,給鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性帶來了諸多問題。主要表現(xiàn)在:燃燒不夠穩(wěn)定,低負(fù)荷穩(wěn)燃性能差,在額定負(fù)荷的75%左右就需投助燃油;飛灰可燃物增加;助燃油耗上升;積灰結(jié)渣加劇;鍋爐效率降低等。針對(duì)上述問題,結(jié)合該鍋爐的具體情況,經(jīng)過研究分析,對(duì)該鍋爐燃燒器進(jìn)行低負(fù)荷穩(wěn)燃技術(shù)改造,著重解決鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃性能及煤粉燃盡性能,使機(jī)組能夠長時(shí)間安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
1、存在的問題及原因分析
來賓電廠420 t/h鍋爐運(yùn)行中燃燒不夠穩(wěn)定,低負(fù)荷穩(wěn)燃性能差,由于煤源不穩(wěn)定,煤質(zhì)變化大,對(duì)于單機(jī)容量較小,國內(nèi)許多承擔(dān)調(diào)峰任務(wù)的機(jī)組,都存在著低負(fù)荷穩(wěn)燃性能難以滿足目前機(jī)組調(diào)峰要求,加上近幾年燃油價(jià)格的大幅上漲,運(yùn)行的成本提高,促使很多電站鍋爐不得不進(jìn)行低負(fù)荷穩(wěn)燃性能技術(shù)改造。絕大部分鍋爐經(jīng)改造后達(dá)到了低負(fù)荷不投油穩(wěn)定燃燒要求,例如,焦作萬方SG - 420/13.7- M419鍋爐改造前80%負(fù)荷下需投助燃油,改造后燃用難著火的無煙煤,最低不投油負(fù)荷達(dá)到40%。
對(duì)于四角切圓燃燒鍋爐,強(qiáng)化煤粉氣流的著火過程,保證燃燒穩(wěn)定,最有效的手段就是采用濃淡穩(wěn)燃型燃燒器,國內(nèi)目前進(jìn)行的鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃改造中大都采用了這一技術(shù)。根據(jù)燃燒理論,為了保證煤粉火焰的穩(wěn)定,應(yīng)該組織良好的爐內(nèi)氣流結(jié)構(gòu),使之形成煤粉著火有利區(qū),這一區(qū)域一般定義為“三高區(qū)”的有效裝置,即具有高煤粉濃度、高溫?zé)煔夂透叩臍饬鲾_動(dòng)等特點(diǎn)的局部區(qū)域。理論和實(shí)驗(yàn)表明“三高區(qū)”是煤粉著火并穩(wěn)定燃燒的理想?yún)^(qū)域。
目前采用的濃淡穩(wěn)燃型燃燒器就是致力于實(shí)現(xiàn)“三高區(qū)”,如圖1所示的穩(wěn)燃腔煤粉燃燒器,在一次風(fēng)的直管段內(nèi)安裝煤粉濃淡分離裝置,實(shí)現(xiàn)煤粉的水平濃淡分離,煤粉濃度的提高將提高單位容積煤粉氣流中的揮發(fā)份含量,從而降低著火溫度,著火性能將大大提高,此外濃淡燃燒將顯著降低NOx生成量。圖2所示為穩(wěn)燃腔煤粉燃燒器的噴口流場圖。圖2顯示,由于穩(wěn)燃腔煤粉燃燒器的特殊結(jié)構(gòu),當(dāng)流體流過噴口時(shí),在燃燒器噴口的局部區(qū)域形成較強(qiáng)的煙氣回流,高溫?zé)煔獾幕亓鲗?shí)現(xiàn)“三高區(qū)”的另外兩項(xiàng)要求:局部高溫與高的煙氣擾動(dòng),這將有利于煤粉在局部高溫環(huán)境下的著火,而著火后的火焰氣流將逐步擴(kuò)散到淡的煤粉氣流中。因此,穩(wěn)燃腔煤粉燃燒器將為煤粉的著火穩(wěn)定燃燒,提供良好的環(huán)境。10多年來,該穩(wěn)燃腔燃燒器廣泛應(yīng)用于全國30多個(gè)電廠不同型號(hào)的鍋爐上,為廠家創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
提高鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃性能,除了采用先進(jìn)的濃淡穩(wěn)燃燃燒器外,還應(yīng)考慮以下問題:
①合理的一次風(fēng)速及風(fēng)粉比,合理的煤粉細(xì)度;
②合理的一次風(fēng)、二次風(fēng)噴口布置;
③合理的二次風(fēng)速;
④合理布置的衛(wèi)燃帶。
對(duì)于來賓電廠SG - 420/13.7 - M417型鍋爐,我們認(rèn)為,上述問題同樣不可忽視。
燃煤鍋爐爐膛結(jié)渣的原因較多,一般認(rèn)為爐膛結(jié)渣不僅與燃料特性、爐膛結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有關(guān),還受燃燒器的布置,運(yùn)行因素等的影響。根據(jù)對(duì)M417型鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)及運(yùn)行情況分析,造成該型鍋爐爐膛嚴(yán)重結(jié)渣的原因主要有以下幾點(diǎn):
①熱強(qiáng)度選取偏高為結(jié)渣提供了條件;
②衛(wèi)燃帶的敷設(shè)方式是掛渣的主要因素;
③爐內(nèi)空氣動(dòng)力特性不良是引發(fā)結(jié)渣的根本原因。
爐內(nèi)空氣動(dòng)力特性不良是造成氣流刷墻、爐內(nèi)結(jié)渣的根本原因。爐內(nèi)假想切圓的大小直接影響著實(shí)際切圓的直徑,過大,易產(chǎn)生氣流刷墻。實(shí)際切圓偏大,煤粉被甩到水冷壁或衛(wèi)燃帶上,在燃燒器區(qū)域較高的溫度水平下,處于熔融狀態(tài)的煤灰就會(huì)粘到水冷壁或衛(wèi)燃帶上,逐漸堆積,形成嚴(yán)重的結(jié)渣。
2、燃燒器改造技術(shù)方案
鑒于上面的分析,對(duì)于來賓電廠SG-420/13.7- M417型鍋爐采取如下主要技術(shù)改造措施:
①下層一次風(fēng)和中層一次風(fēng)的噴口處安裝穩(wěn)燃腔煤粉燃燒器,增加高溫?zé)煔饣亓骱蜌饬鲾_動(dòng),增強(qiáng)穩(wěn)燃性能。
②在一次風(fēng)的直管段內(nèi)安裝煤粉濃淡分離裝置,在綜合考慮低負(fù)荷穩(wěn)燃和防止結(jié)渣兩方面因素的基礎(chǔ)上,采用了水平濃淡燃燒方式,使?jié)饷悍蹥饬鞒蚧饌?cè),淡煤粉氣流朝向背火側(cè),這將大大改善劣質(zhì)煤粉的著火性能,并有利降低NOx生成量。
③減小中二次風(fēng)口的面積,降低供風(fēng)量,體現(xiàn)煤粉集中布置。
④調(diào)整下層一次風(fēng)和中層一次風(fēng)的噴口標(biāo)高,達(dá)到煤粉集中布置的目的。
⑤將原有燃燒器噴口的向上傾斜角度由8°~104改為0°。
⑥調(diào)整切圓直徑,避免煤粉氣流刷墻。
⑦頂二次風(fēng)反切,消除殘余扭轉(zhuǎn),消除爐膛出口煙溫偏差。
⑧調(diào)整衛(wèi)燃帶敷設(shè)面積,依據(jù)煤質(zhì)特性,在原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,減少衛(wèi)燃帶面積76mz,并進(jìn)行重新劃塊分割。
⑨采用小油槍直接點(diǎn)火。
以上技術(shù)方案的中心思想是:增加高溫?zé)煔饣亓,提高煤粉濃度,采用分?jí)燃燒,同時(shí),合理配合一次風(fēng)、二次風(fēng)及三次風(fēng),使?fàn)t內(nèi)保持合理的流場。改造后燃燒器系統(tǒng)噴口布置示意圖如圖3所示。
3、改造效果與結(jié)論
在理論分析基礎(chǔ)上,采用上述技術(shù)方案,對(duì)來賓電廠鍋爐進(jìn)行了燃燒器技術(shù)改造,改造完成后,進(jìn)行了一系列試驗(yàn),包括各風(fēng)門標(biāo)定試驗(yàn)、爐內(nèi)空氣動(dòng)力場冷態(tài)試驗(yàn)、熱態(tài)鍋爐效率試驗(yàn)、低負(fù)荷穩(wěn)燃性能試驗(yàn)等,試驗(yàn)結(jié)果表明:
①改造前,鍋爐最低穩(wěn)燃負(fù)荷約90 MW;改造后鍋爐最低穩(wěn)燃負(fù)荷60 MW,并可穩(wěn)定長時(shí)間運(yùn)行。這說明該濃淡穩(wěn)燃型燃燒器達(dá)到了低負(fù)荷穩(wěn)燃的要求,燃燒系統(tǒng)改造是成功的。改造后鍋爐擴(kuò)大了煤種適應(yīng)范圍,更適合低揮發(fā)份煤種燃燒,著火迅速,燃燒穩(wěn)定。
②爐內(nèi)空氣動(dòng)力場試驗(yàn)表明燃燒器出口處有一個(gè)寬為1.2~1.4 m,長約2.5 m的高溫?zé)煔饣亓鲄^(qū),這對(duì)煤粉氣流快速著火是非常有利的,能改善著火的穩(wěn)定性。
③燃燒器改造完成至今,燃用煤質(zhì)時(shí)有變化,但爐膛未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)焦現(xiàn)象,這說明燃燒器布置夾角是合理的。冷態(tài)空氣動(dòng)力場試驗(yàn)顯示,貼墻風(fēng)速比改造前大幅降低,假想切圓直徑明顯縮小,這為避免爐膛結(jié)焦提供了保證。
④改造前水平煙道兩側(cè)煙溫偏差150~160℃,排煙煙溫偏差20℃左右;改造后水平煙道煙溫偏差縮小為80—90℃,排煙煙溫偏差基本消除,有利于鍋爐的安全運(yùn)行。
⑤改造前由于燃燒不穩(wěn),須經(jīng)常投油助燃,增加了助燃油耗;改造后即使煤種揮發(fā)份達(dá)到Vad=10%左右,負(fù)荷低至60MW,也不需投油助燃。同時(shí)由于著火條件改善,點(diǎn)火用油也明顯下降,改造前冷態(tài)啟動(dòng)每次用油16t左右,改造后冷態(tài)啟動(dòng)每次用油減為11t左右。改造后增大了燃燒穩(wěn)定性,擴(kuò)大了鍋爐的變負(fù)荷能力,啟動(dòng)用油明顯下降,助燃油幾乎停用。
⑥統(tǒng)計(jì)分析顯示,改造前飛灰可燃物含量12%,改造后鍋爐飛灰可燃物含量降低至6.5%,鍋爐效率明顯提高,燃燒經(jīng)濟(jì)性提高,年節(jié)約煤3×104t左右。
長期的運(yùn)行情況表明,該機(jī)組燃燒系統(tǒng)改造獲得圓滿成功,保證了該廠鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,同時(shí)也銷售木屑顆粒機(jī)壓制的楊木木屑生物質(zhì)顆粒燃料。