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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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夾套式熱風爐的改造
發(fā)布時間:2013-08-11 10:33 來源:未知
采用閃速熔煉為主工藝,原設(shè)計年產(chǎn)電解銅100kt,2002年擴產(chǎn)至150kt/a,目前正在進行210kt/a擴建。它采用氣流干燥工藝將精礦水份由8%~9%干燥至0.3%以下,以適應(yīng)閃速爐對水份的要求,其工藝流程如圖1所示。
氣流干燥是利用重油在熱風爐中燃燒產(chǎn)生的高溫煙氣在混氣室與其它余熱煙氣混合,對物料進行干燥。在實際生產(chǎn)過程中,熱風爐存在爐膛溫度過高、爐襯損壞嚴重等現(xiàn)象,嚴重制約正常生產(chǎn),通過不斷改進,取得了良好效果。
1、改造前狀況
采用夾套式熱風爐,爐內(nèi)環(huán)砌高鋁磚,前端安裝一支由日本CONORA公司提供的能力為140~850kg/h的超音波燒嘴,由專門的干燥重油機組提供250#重油,送風系統(tǒng)包括:二次風、助燃風、三次風,其中二次風用于重油燒嘴燃燒;助燃風由前端板上部吹入爐膛,起助燃作用,同時冷卻爐膛;三次風由前部切向引入夾套,經(jīng)過夾套再從爐膛后部的12個風口吹出,以冷卻煙氣,使混氣室的煙氣溫低于450℃,防止精礦著火。圖2為改造前金隆熱風爐示意圖。
自1997年金隆投產(chǎn)以來,閃速爐投料量逐漸提高,干燥量和燒嘴燃油量也相應(yīng)提高,熱風爐爐膛溫度隨之上升,當干燥量達到70t/h(年產(chǎn)100kt電銅的設(shè)計值)時燒嘴燃油量在550kg/h左右,此時爐膛溫度達1100℃,但冬季由于氣流干燥系統(tǒng)的空氣溫度較低,燃油量比平時高出120~180kg/h,在干燥量為70t/h時,冬季熱風爐燃油量達到700kg/h左右,爐膛溫度為1400℃左右。此時熱風爐內(nèi)環(huán)砌的高鋁磚開始發(fā)紅,部分磚體出現(xiàn)燒損及斷裂現(xiàn)象,高溫區(qū)域損傷更為嚴重,拱頂處出現(xiàn)下沉,并造成熱風爐部分爐襯坍塌事故,每年大修都必須更換大量燒損的耐火磚,嚴重危脅到干燥系統(tǒng)的正常運行,富通新能源銷售木屑顆粒機、木屑烘干機等生物質(zhì)燃料成型、木屑烘干等機械設(shè)備。
2001年進行150kt/a電銅的擴產(chǎn)改造,最大干燥量達到105t/h,燒嘴的燃油量將大幅度提高,因此為保證生產(chǎn)的順利進行,必須對熱風爐作相應(yīng)的改造,以降低爐膛溫度,提高生產(chǎn)能力。
2改造
熱風爐內(nèi)部采用的是高鋁質(zhì)耐火磚,高鋁磚的突出優(yōu)點是耐火度及荷重軟化溫度高,其耐火度一般可達1750℃以上,用于熱風爐上能提高風溫和使用壽命。為何金隆熱風爐使用過程中會出現(xiàn)磚體燒損嚴重現(xiàn)象呢?通過分析,我們認為有以下幾種原因:
(1)熱風爐內(nèi)徑僅為2 200mm,所采用的超音波燒嘴燃燒時為大張角火焰,在高油量燃燒時其外焰部分能直接沖刷到爐襯,使得該部分溫度過高,遠遠高于所檢測到的爐膛溫度,甚至超過高鋁磚正常使用溫度,高鋁磚長時間在高溫條件下工作,磚體會逐漸軟化產(chǎn)生可塑變形,強度顯著下降以至破壞;
(2)高鋁磚的熱震穩(wěn)定性能較差,耐急冷急熱性能差。由于受到整個生產(chǎn)工序的影響,熱風爐開停較為頻繁,磚體在運行時溫度很高,停運時溫度急劇下降,多次的急冷急熱可引起磚體的斷裂;
(3)熱風爐本身設(shè)計能力不足。初步設(shè)計中考慮到氣流干燥的熱源是來自蒸氣過熱爐、陽極精煉爐和貧化電爐的余熱煙氣,不足部分由熱風爐中燃燒重油補充。在實際生產(chǎn)過程中,由于種種原因,僅僅引入了貧化電爐的余熱煙氣,蒸氣過熱爐和陽極爐的余熱煙氣并未引入,該部分引入的熱量都由熱風爐燃油補充,使熱風爐在實際生產(chǎn)中所燃燒的重油大大高出設(shè)計值。表1為設(shè)計工況下引入氣流干燥系統(tǒng)的煙氣對照表。
過熱爐及陽極爐余熱煙氣未曾引入,使進入干燥系統(tǒng)煙氣顯熱減少了8 400MJ/h,這些熱量將由熱風爐燃油補充,設(shè)計工況下正常生產(chǎn)時熱風爐燃油量每小時比設(shè)計值高出200kg,高出約40%左右。
為了有效地降低爐膛溫度、減少對爐體耐火材料的損傷、延長爐襯使用壽命,我們主要在三次風引入方面進行了改進。
原有的熱風爐運行時僅燃燒風、助燃風進入熱風爐爐膛,其總量只有2萬m3/h,最大能力為4.3萬m3/h的三次風是由熱風爐后部直接進入混氣室,以冷卻熱風爐產(chǎn)生的高溫煙氣,僅僅起到一種稀釋作用。如果能將三次風引入熱風爐必將有效的降低爐膛溫度,但大量的三次風全部引入熱風爐會引起爐膛溫度過低,造成燒嘴燃燒效果差,低于重油著火點溫度(重油著火點一般為600℃左右),甚至造成燒嘴熄火。而進一步分析發(fā)現(xiàn),引起燒嘴熄火的關(guān)鍵部位是火焰根部,因為重油燃燒時,該部分要把重油加熱到沸點,而重油氣化為蒸氣是一個吸熱過程,如該部分溫度高即可保證整個重油燃燒過程的順利進行。因此,當我們將三次風引入到熱風爐時,只要注意其引入位置的分布,就不會對燒嘴的燃燒造成太大的影響。
在2000年5月大修期間,我們對熱風爐進行了改造,將三次風改向,使三次風從夾套后部引入,經(jīng)夾套,從熱風爐前端吹入爐膛,以降低爐膛溫度,改造后的熱風爐如圖3所示。
從圖3可以看出,三次風是由緊貼著爐襯的環(huán)形出口平行吹入熱風爐的,原有的助燃風箱保留,其出口和三次風環(huán)形出口一致。這樣布置有以下幾個優(yōu)點:
(1)-次風緊貼爐襯吹入,在整個高鋁磚表面形成一層風幕,最大限度的降低磚體的溫度,更有效的保護爐襯,使之免受燒嘴火焰的的沖刷。
(2)由于三次風吹入部位遠離燒嘴燃燒區(qū)域,避免燃燒區(qū)溫度降低過大,造成燃燒效果不佳。
(3)助燃風仍然從頂部吹入,加強了對頂部爐襯的冷卻。由于熱風爐爐襯是采用環(huán)砌的方法,頂部是整個拱形的支承點,而且燒嘴燃燒時對該部分影響最大,溫度也比其它部位高。
改造期間更換原來燒損的爐襯,改用性能更好的高鋁磚,使其熱震穩(wěn)定性比以前提高不少。為了對引入熱風爐助燃風及三次風進行量化監(jiān)控,在助燃風、三次風管道上安裝了流量計,在閃速爐中央控制室DCS上實時監(jiān)視其流量,并根據(jù)生產(chǎn)需要通過氣動調(diào)節(jié)閥控制引入風量。
改造后,熱風爐運行基本正常,爐膛溫度顯著降低,干燥后干礦水份仍控制在0.3%以下,只是在低干燥量作業(yè)時燒嘴燃燒狀況稍差,火焰不夠穩(wěn)定,火焰顏色較暗。運行一個月后,燒嘴喇叭口高鋁質(zhì)搗打料出現(xiàn)坍塌現(xiàn)象,同時熱風爐爐體振動加劇,由于喇叭口坍塌,前端板溫度較高,鋼板燒損嚴重,給生產(chǎn)造成了一定程度的影響。為了不影響整個系統(tǒng)的正常生產(chǎn),我們在前端板外部焊接箱體,箱體內(nèi)部進行搗打料澆注。通過仔細分析研究,造成此種現(xiàn)象有以下幾種原因:
(1)熱風爐與混氣室連接部為錐形結(jié)構(gòu),入口部截面只有1.1m×1.1m,大量的三次風從熱風爐引入后,使排煙不夠順暢,再加上燒嘴燃燒不夠穩(wěn)定,引起爐體振動加大;
(2)改造后的燒嘴喇叭口是澆注在環(huán)形風口內(nèi)環(huán)鋼板上的,穩(wěn)定性不好,澆注時筋爪數(shù)量不夠,筋爪及內(nèi)環(huán)鋼板使用的材質(zhì)耐高溫性能不高,高溫狀態(tài)下容易變形、軟化,造成附著的搗打料坍塌;
(3)由于工期較短,烘爐時間不夠充分。
針對改造后出現(xiàn)的不足,我們在月修及2001年年修期間對熱風爐進行了進一步的整改,徹底解決上述問題:
在燒嘴噴頭部位加設(shè)火焰穩(wěn)定器,在燒嘴重油燃燒區(qū)域形成局部高溫氣流循環(huán),讓燃燒風一部分通過穩(wěn)焰器,另一部分繞過穩(wěn)焰器再與火焰相交,起到分段向火焰供風的效果,使燒嘴燃燒更加穩(wěn)定;
在不改變鋼結(jié)構(gòu)的條件下,將熱風爐與混氣室入口截面由1.1m×1.1m擴大到1.5m×1.5m,以保證排煙通暢;
采用耐熱性能好的材質(zhì)更換燒損的前端板、內(nèi)環(huán)鋼板,為了保證對喇叭口的支承,內(nèi)環(huán)鋼板厚度由10mm增加至15mm,寬度由原390mm增至450mm;
喇叭口施工時,采用耐熱不銹鋼做筋爪,焊接在前端板及內(nèi)環(huán)鋼板上,使其在整個喇叭口搗打料中形成立體支承,并在搗打料與鋼板之間鋪一層硅酸鋁耐火纖維氈,以減少高溫對支承鋼板的影響。投用前對喇叭口進行充分烘烤,以確保水份蒸發(fā)完全。
3、改造效果
2002年金隆年產(chǎn)15萬t電銅改造順利完成,最大干燥量達到105t/h,熱風爐運行正常,在此期間,由于生產(chǎn)需要,干燥量在40~105t/h波動,熱風爐爐膛溫度均控制在700~1200℃,且燒嘴燃燒狀況良好,爐體未出現(xiàn)振動現(xiàn)象,燒嘴喇叭口搗打料至今保存完好,在3年多的生產(chǎn)過程中,高鋁磚未出現(xiàn)絲毫燒損、斷裂現(xiàn)象,爐襯保存完好,至今未曾更換。改造前后熱風爐部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)對照表見表2。
不難看出,就熱風爐本體而言,通過改造后的熱風爐實際生產(chǎn)能力還有進一步提升空間,如果采取提升重油燃燒系統(tǒng)充能力、適當降低風礦比、引入N,(防止干礦倉著火)等措施,金隆整個氣流干燥系統(tǒng)的能力將可進一步提高。
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