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      生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

       

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      130t/h煤粉鍋爐改造

      發(fā)布時(shí)間:2013-08-10 19:22    來源:未知

      1  前言
          新疆石河子熱電廠4#鍋爐為四川鍋爐廠生產(chǎn)的CG - 130/39 - Ml型煤粉鍋爐,該爐采用直流燃燒器四角布置,制粉系統(tǒng)為鋼球磨中儲(chǔ)式乏氣送粉,設(shè)計(jì)煤種為煙煤。通過幾年的運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)存在以下主要問題:(1)鍋爐出力低,僅能達(dá)到110t/h; (2)主蒸汽溫度偏低,最高為440℃;(3)面式減溫器慣性大;(4)低溫空氣預(yù)熱器連通箱共振;(5)飛灰含碳量高,滿負(fù)荷時(shí)達(dá)20%,從而降低鍋爐燃燒效率等。希望通過技術(shù)改造達(dá)到如下要求:(1)當(dāng)鍋爐負(fù)荷大于70%額定負(fù)荷時(shí),保證主蒸汽溫度為445±5℃;(2)將面式減溫改為自制冷凝水噴水減溫;(3)消除空氣預(yù)熱器連通箱振動(dòng);(4)改造后鍋爐
      額定出力為140t/h,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
      2  燃燒系統(tǒng)存在問題及改造方案
      2.1 燃燒系統(tǒng)存在問題
          分析40鍋爐的實(shí)際運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)該爐出力偏低的主要原因是燃燒器區(qū)域結(jié)渣,影響鍋爐的正常運(yùn)行。結(jié)渣原因之一是燃用煤質(zhì)的灰熔點(diǎn)較低所致(煤灰的變形溫度ST=1250℃);其次是燃燒器的布置方式使大量未燃煤粉及已著火的煤粒下落,造成冷灰斗嚴(yán)重堵渣,同時(shí)又存在嚴(yán)重刷墻現(xiàn)象,燃燒區(qū)域呈還原性氣氛,促進(jìn)結(jié)渣,從而導(dǎo)致飛灰可燃物高.煙囪冒黑煙等一系列燃燒問題。煤質(zhì)資料如表l所示。
      2.2  增窖改造方案
      為了解決冷灰斗堵渣及燃燒器區(qū)域結(jié)渣問題,采用PWI旋流煤粉燃燒器替代原有直流燃燒器。因?yàn)镻Wi型煤粉燃燒器具有強(qiáng)烈的風(fēng)、粉預(yù)混特性,不會(huì)出現(xiàn)未燃煤粉隨渣落到冷灰斗中的現(xiàn)象,同時(shí)又具有明顯的束狀收斂火焰狀態(tài)特性,且不會(huì)像四角切向燃燒那樣容易出現(xiàn)刷墻現(xiàn)象。具體做法是,在兩側(cè)墻布置八臺(tái)PW1型煤粉燃燒器(雙層、對(duì)沖),單臺(tái)燃燒器功率為22MW。PWI型煤粉燃燒器的特點(diǎn)是燃燒穩(wěn)定性好,燃盡率高,低負(fù)荷性能好,防結(jié)渣性能強(qiáng),能滿足在改造后鍋爐額定出力為140Uh時(shí)爐內(nèi)不結(jié)渣。改造后的實(shí)踐證明,PWI型煤粉燃燒器具有良好的防結(jié)渣性能。
      3  過熱器系統(tǒng)原因分析及改造措施
      3.1  過熱蒸汽溫度低的主要原因
          原過熱器系統(tǒng)由低溫過熱器、高溫過熱器和面式減溫器組成。過熱器布置的基本流向?yàn)轫樍鞑贾茫吹蜏囟卧谇,高溫段在后。?jīng)核算,原設(shè)計(jì)過熱器受熱面偏小,導(dǎo)致主蒸汽溫度偏低。
      3.2  過熱器改造
          更換過熱器,優(yōu)化過熱器設(shè)計(jì)方案,將低溫區(qū)采用逆流,高溫區(qū)采用混流,低溫過熱器仍用20#鋼,高溫過熱器的3/4采用12CrlMoV(高溫段)或15 Cr Mo,1/4仍用20#鋼(人口低溫段)。
      3.3  減溫器系統(tǒng)改造
          為了克服面式減溫器慣性大的不足,將面式減溫器改為自制冷凝水噴水減溫,具體方案如下:
          在鍋筒通往低溫過熱器的引出管上加裝一個(gè)集箱,從中導(dǎo)出飽和蒸汽進(jìn)入冷凝器;凝結(jié)的飽和水進(jìn)入分配集箱,再噴人布置于后墻的噴水減溫器;低溫過熱器出口的過熱蒸汽,交叉后分別進(jìn)入減溫器的左右入口,減溫后進(jìn)入高溫過熱器人口集箱。冷凝器的冷卻水利用原有的面式減溫器的冷卻水管道現(xiàn)場(chǎng)連接即可。
      4  空氣預(yù)熱器連通箱振動(dòng)及解決辦法
          實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)的空氣預(yù)熱器連通箱振動(dòng),實(shí)際上是由低溫段空氣預(yù)熱器管箱振動(dòng)所引起連帶現(xiàn)象。經(jīng)核算,第一級(jí)空氣預(yù)熱器的固有頻率與卡門渦流脫落頻率接近,易在空氣側(cè)引起空預(yù)器管箱的共振。
          解決管箱振動(dòng)問題,必須使振動(dòng)系統(tǒng)失諧。本方案將在空氣側(cè)裝設(shè)幾個(gè)隔板,把空氣預(yù)熱器分成幾個(gè)氣室,使各個(gè)氣室的固有頻率遠(yuǎn)離卡門渦流頻率,以此來防止空氣預(yù)熱器的共振。
      5  改造前后結(jié)果比較
      6  節(jié)能效果分析
          鍋爐提高出力30L/h,每小時(shí)多消耗煤3.877t,按150元/t計(jì)算,每小時(shí)多支出582元,蒸汽按每噸40元計(jì)算,每小時(shí)獲得40×30=1200元,這樣每小時(shí)獲得凈利潤(rùn)618元,每年按6000b計(jì)算,年凈利潤(rùn)370萬元,除去改造投資220萬元,當(dāng)年可回收成本并獲得一定的經(jīng)濟(jì)效益。
      7  結(jié)論
          通過上述改造,鍋爐額定負(fù)荷為140t/h,主蒸汽可達(dá)到額定參數(shù),徹底消除空氣預(yù)熱器共振、減溫器慣性大等缺陷。鍋爐實(shí)際提高出力達(dá)30t/h,相當(dāng)于增容27%。改造的經(jīng)濟(jì)性顯著,這種改造方案對(duì)燃用低熔點(diǎn)燃料的鍋爐較為適宜,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,同時(shí)我們還大量銷售木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。

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