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10t/h蒸汽鍋爐過(guò)熱器爆管原因分析及處理措施
發(fā)布時(shí)間:2013-06-17 08:13 來(lái)源:未知
1.概況
貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2#、3#、4#鍋爐系上海四方鍋爐廠制造,型號(hào)為SHL-10/350-WⅡ,1987年安裝投用以來(lái),一直存在著過(guò)熱器管爆管問(wèn)題,隨著生產(chǎn)不斷增加,鍋爐負(fù)荷不斷增大,蒸汽流量不斷增加,過(guò)熱器爆管頻率也不斷增多。為解決爆管問(wèn)題,將過(guò)熱器管材質(zhì)由原來(lái)的20#g改為15CrMo低合金耐熱鋼,每臺(tái)爐共有過(guò)熱器管∮38 x3.5共32排。
2、汽水循環(huán)原理
鍋爐上鍋筒下鍋筒上集箱下集箱之間管束組成循環(huán)系統(tǒng)。將水注入上鍋筒使循環(huán)系統(tǒng)的水位達(dá)到上鍋筒的中心點(diǎn)。循環(huán)系統(tǒng)左邊為加熱管右邊為下降管。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的加熱后,左邊管內(nèi)水溫開(kāi)始升高,達(dá)到沸騰狀態(tài),形成汽水混合物,向上流動(dòng)。右邊管子的水則向下流動(dòng),通過(guò)下集箱流入左邊加熱管。左邊不斷加熱向上流動(dòng)右邊不斷向下流動(dòng),這樣鍋筒、下降管、下集箱及上升管便組成了一個(gè)回路。水在回路里連續(xù)不斷的循環(huán),這個(gè)過(guò)程稱為水循環(huán)。形成水循環(huán)的原因是由于左管的水加熱變成汽水混合物,密度變小了,比重變小了,而右管內(nèi)的水是冷的,密度較大,比重較大,這樣兩邊管之間產(chǎn)生了密度差,水就從右邊管向左邊管連續(xù)不斷的流動(dòng)不斷的加熱。經(jīng)過(guò)加熱的汽水混合物在上鍋筒形成汽水兩部分,蒸汽向上流動(dòng)經(jīng)過(guò)汽水分離進(jìn)入過(guò)熱集箱進(jìn)入過(guò)熱器加熱形成過(guò)熱蒸汽進(jìn)入分汽缸,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
3.爆管原因分析
過(guò)熱器管材質(zhì)的更換并沒(méi)有避免爆管的發(fā)生,且爆管頻率不斷增高。所爆管子全部發(fā)生在過(guò)熱器進(jìn)口集箱至中間集箱管段,爆管位置主要發(fā)生在管子下部?jī)蓮濐^處,爆口呈縱向裂口,長(zhǎng)約10-15mm,邊緣是不平整鈍邊,呈粗造脆性斷裂特征。經(jīng)過(guò)對(duì)未爆管子進(jìn)行割管檢查,發(fā)現(xiàn)其下部?jī)蓮濐^管壁結(jié)垢嚴(yán)重(見(jiàn)圖1),對(duì)垢樣分析主要成分是鹽。其爆管原因是鍋爐在運(yùn)行中,沉積在管壁上的鹽垢過(guò)厚導(dǎo)致過(guò)熱器管通流面積減小,熱負(fù)荷不斷增大,加上鹽垢導(dǎo)熱系數(shù)低,蒸汽不能將管壁外高溫?zé)煔鈧鬟f的熱量及時(shí)帶走,產(chǎn)生熱應(yīng)力,導(dǎo)致管壁過(guò)熱膨脹,強(qiáng)度降低,從而發(fā)生局部爆管事故。
3.過(guò)熱器管結(jié)垢原因分析
(1)鍋爐負(fù)荷及運(yùn)行情況分析
由于公司供汽任務(wù)緊張,負(fù)荷需求呈穩(wěn)定并且逐步增加的趨勢(shì),2002年下沙生產(chǎn)以來(lái),鍋爐開(kāi)始超負(fù)荷運(yùn)行。每小時(shí)鍋爐連續(xù)蒸發(fā)量為11-13噸。超負(fù)荷率110-130%。鍋爐超負(fù)荷運(yùn)行會(huì)造成蒸發(fā)速度過(guò)快,蒸汽流速增加,造成汽水分離不佳,會(huì)使大量爐水被蒸汽帶出,爐水在不斷的蒸發(fā)濃縮過(guò)程中含鹽量得到了相應(yīng)的增加,帶水蒸汽在過(guò)熱器內(nèi)受熱時(shí),爐水中的鹽類物質(zhì)被分離出來(lái)并沉積在過(guò)熱器管下部?jī)?nèi)管壁上形成鹽垢。另外、鍋爐高水位運(yùn)行,會(huì)因鍋筒蒸汽空間減小,蒸汽中攜帶的水滴沒(méi)有足夠時(shí)間回落,從而造成蒸汽帶水加劇。
(2)爐鍋筒內(nèi)件的分析
公司1#爐系重慶鍋爐廠制造,1#爐在使用頻率、負(fù)荷、爐型等條件相同的情況下從未發(fā)生過(guò)過(guò)熱器爆管事故,結(jié)合1#爐的情況,分別對(duì)2#、3#、4#爐鍋筒內(nèi)件的結(jié)構(gòu)、安裝等情況進(jìn)行對(duì)比檢查,最后將問(wèn)題的核心鎖定在鍋筒內(nèi)件的結(jié)構(gòu)上。從圖(2)a中鍋筒內(nèi)部蒸汽流向所示,汽水混合物從蒸汽引出管進(jìn)入鍋筒,飽和水蒸汽經(jīng)過(guò)爐水從水下孔板進(jìn)入鍋筒汽空間,再到汽水分離器分離水份后進(jìn)入過(guò)熱器管。圖(2)b中可看出汽水混合物中的飽和水蒸汽是經(jīng)過(guò)隔板空隙直接進(jìn)入汽空間。圖(2)(a)圖中飽和水蒸汽在經(jīng)過(guò)爐水過(guò)程中會(huì)攜帶大量水滴,因蒸汽帶水嚴(yán)重造成汽水分離不徹底,帶水蒸汽進(jìn)入過(guò)熱器后產(chǎn)生鹽垢。圖(2)(b)圖中汽水混合物在進(jìn)入鍋筒時(shí)順勢(shì)沖撞隔板,飽和水蒸汽中攜帶的水滴在沖撞隔板時(shí)在慣性的作用下產(chǎn)生汽水分離,飽和水蒸汽沿隔板空隙進(jìn)入鍋筒,被分離出來(lái)的飽和水在重力的作用下沿隔板回流到爐水中。圖(2)(b)圖的內(nèi)件結(jié)構(gòu)使飽和水蒸汽在進(jìn)入鍋筒汽空間之前就進(jìn)行一次汽水分離,蒸汽的帶水量得到降
4、處理措施
1、將2#、3#、4#爐的鍋筒內(nèi)件進(jìn)行改造,由圖2(a)圖所示結(jié)構(gòu)改為圖2 (b)圖所示結(jié)構(gòu)。
2、運(yùn)行中對(duì)鍋爐水位調(diào)整嚴(yán)格規(guī)定,防止水位大范圍波動(dòng),嚴(yán)禁高水位運(yùn)行。
3、加強(qiáng)汽水監(jiān)督及爐內(nèi)水處理工作。
4、保證鍋爐用水合格。
5、降低爐水含鹽量進(jìn)而減少蒸汽含鹽。
6、嚴(yán)格控制蒸汽流量。
7、嚴(yán)禁汽水共騰發(fā)生。
5、結(jié)束語(yǔ)
在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上,通過(guò)持續(xù)的改進(jìn),解決了過(guò)熱頻繁爆管的問(wèn)題,確保了設(shè)備良好、健康的運(yùn)行狀況。
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