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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      75t/h循環(huán)流化床鍋爐引風(fēng)機節(jié)能改造

      發(fā)布時間:2013-06-09 07:57    來源:未知

          在火電廠和熱電廠中,風(fēng)機作為鍋爐機組的動力,是消耗廠內(nèi)自用電的主要設(shè)備,其運行效率直接決定了發(fā)電設(shè)備的能效。以石獅熱電有限責(zé)任公司2臺75 t/h循環(huán)流化床(CFB)鍋爐為例,所配置各種風(fēng)機的電動機額定功率之和達1244 kW,占發(fā)電機額定容量的20. 73%。這些風(fēng)機的設(shè)計容量一般較大,其中不少風(fēng)機還在采用原始落后的節(jié)流調(diào)節(jié),能源浪費嚴(yán)重;提高風(fēng)機運行效率、降低發(fā)電廠的廠用電率,是當(dāng)前各電廠節(jié)能工作的重要組成部分。
      1、引風(fēng)機運行效率低的主要原因
          石獅熱電有限責(zé)任公司的2臺75 t/h循環(huán)流化床鍋爐(3號4號爐)所配置的AYX75-1A№22D型引風(fēng)機,額定風(fēng)量166 867m3/h,額定風(fēng)壓6 272 Pa,轉(zhuǎn)速980 r/min,風(fēng)機配套的YKK500-6型10 kV電動機的額定功率500 kW,額定電流36.4 A。該引風(fēng)機雖已選用高效離心風(fēng)機(設(shè)計效率為81.1%),但實際運行效率并不高(見表1),分析發(fā)現(xiàn),其原因主要有以下幾個方面。
          (1)風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓富余度過大。通常,鍋爐廠給出的產(chǎn)品鍋爐最大蒸發(fā)量所需的流量和系統(tǒng)阻力,都從安全出發(fā)加上了一定的富余量。同樣出子安全考慮,風(fēng)機制造企業(yè)產(chǎn)品參數(shù)也會留出富余量。設(shè)計院按照指標(biāo)做出設(shè)計方案后,為了保障可靠運行,會再次增加一定的余量。這樣一來,在設(shè)備設(shè)計、選型、制造的每一個環(huán)節(jié)秉承“宜大不宜小”原則,使得送風(fēng)余量逐層增加,導(dǎo)致CFB鍋爐風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓富裕度達到20%~40%,風(fēng)機運行經(jīng)常出現(xiàn)“大馬拉小車”的欠載現(xiàn)象。據(jù)測試計算,4號爐負(fù)荷為74.2 t/h時,引風(fēng)機系統(tǒng)運行效率為27. 55%。而在中、低負(fù)荷階段,引風(fēng)機系統(tǒng)運行效率則更低,富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
          (2)引風(fēng)機實際運行工況點與設(shè)計的最佳工況點相差甚遠(yuǎn)。經(jīng)測算,在4號鍋爐負(fù)荷為61.0t/h時,引風(fēng)機電流為17.2 A,引風(fēng)機單機效率為
      23. 68%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計值。
          (3)引風(fēng)機沿用落后的風(fēng)門擋板節(jié)流調(diào)節(jié),當(dāng)受熱網(wǎng)負(fù)荷波動影響鍋爐負(fù)荷變化時,只能通過風(fēng)門開度調(diào)節(jié)風(fēng)量,造成較大的節(jié)流損失。經(jīng)測試,在4號爐負(fù)荷為51. 3t/h時,引風(fēng)機進口風(fēng)門擋板開度為l4.7%,節(jié)流損失和渦流損失很大,能源浪費嚴(yán)重。過大的風(fēng)量和風(fēng)壓富裕度使引風(fēng)機進口風(fēng)門關(guān)得很小,產(chǎn)生較大的節(jié)流損失和渦流損失,造成引風(fēng)機系統(tǒng)的運行效率嚴(yán)重偏低,引風(fēng)機電耗偏高。
      2、75 t/h CFB鍋爐引風(fēng)機本體節(jié)能改造
      2.1引風(fēng)機本體節(jié)能改造方案的確定
          為了減少引風(fēng)機能源的浪費,石獅熱電公司成立了節(jié)能改造項目小組。根據(jù)引風(fēng)機的測試數(shù)據(jù)以及實際情況,各種待選的節(jié)能改造方案綜合比較分析,見表2。
          從表2可以看出,方案五的投入產(chǎn)出比最低,回收期也最長,改造難度最大;方案二的投入產(chǎn)出比最高,回收期也最短,但可能出現(xiàn)因系統(tǒng)漏風(fēng)增加或煤質(zhì)變差等因素造成的風(fēng)機出力不足,導(dǎo)致鍋爐無法額定負(fù)荷運行;方案三、方案四和方案六的投入產(chǎn)出比和回收期相近,但是通過有級調(diào)速或無級調(diào)速在一定程度上降低風(fēng)量和風(fēng)壓富裕度,均存在廠用變壓器容量可能不足的問題。方案一通過現(xiàn)場試驗,準(zhǔn)確計出管網(wǎng)阻力,量身定做與鍋爐運行狀況相匹配的高效節(jié)能型風(fēng)機,可以大幅度提高風(fēng)機運行效率,投入產(chǎn)出比和回收期較好,實施效果有保證,不過采用風(fēng)門擋板的調(diào)節(jié)方法仍然存在節(jié)流損失,但對6個改造方案進行技術(shù)經(jīng)濟分析比較后還是決定先采用這種更換風(fēng)機為高效節(jié)能型風(fēng)機的方案。
      2.2量身定做高效節(jié)能型風(fēng)機
        項目小組對75 t/h循環(huán)流化床鍋爐引風(fēng)機進行了熱態(tài)試驗,把測試得到的不同鍋爐負(fù)荷下風(fēng)機運行參數(shù)及其煙道阻力作為方案經(jīng)濟性評價和技術(shù)改進的依據(jù)。
        考慮到鍋爐可能在110%額定負(fù)荷運行,根據(jù)測試結(jié)果計算引風(fēng)機改型參數(shù),引風(fēng)機的最佳風(fēng)壓為3630 Pa,最佳風(fēng)量為141 861 m3/h。為此,項目小組根據(jù)這些參數(shù)量身定做了一套與鍋爐運行狀況相匹配的高效節(jié)能型風(fēng)機,這樣可以不受已有風(fēng)機產(chǎn)品參數(shù)的制約,避免再次出現(xiàn)不合理匹配狀況。
          2003年1月對4號爐引風(fēng)機實施技術(shù)改造,更換了風(fēng)機的葉輪、風(fēng)殼和進出口煙道,葉輪直徑由2.2 m縮至1.8 m,保留和利用原來的電動機和聯(lián)軸器,同時還采用彎曲型導(dǎo)葉軸向?qū)蚱魅〈卑逍惋L(fēng)門擋板,將擋板節(jié)流損失降至最低。由于采用新設(shè)計葉輪及導(dǎo)向器,將風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓富余度降低到最合理范圍內(nèi),并降低了煙道阻力,可以確保風(fēng)機始終在高效率工況下工作。
      2.3風(fēng)機本體改造效果及推廣應(yīng)用
          運行實踐結(jié)果表明,技改后的引風(fēng)機運行效率得到了顯著的提高(見表3),在4號爐負(fù)荷為74 t/h時,引風(fēng)機進口擋板開度從改造前的32. 3%增加到40.6%(彎曲型導(dǎo)葉軸向?qū)蚱鏖_度60%時流量接近最大,再增大導(dǎo)向器開度流量基本不變),引風(fēng)機的單機效率從32. 00%提高到47.65%,系統(tǒng)的運行效率也從27. 55%提高到4L 12%,節(jié)電效果明顯,并可以安全穩(wěn)定連續(xù)運行,能滿足鍋爐110%負(fù)荷下的各項參數(shù)要求,4號爐引風(fēng)機節(jié)能改造取得了成功。
          根據(jù)4號爐引風(fēng)機的改造經(jīng)驗,公司于2003-2005年又陸續(xù)對3號爐引風(fēng)機,2臺75t/h CFB鍋爐送風(fēng)機以及二次風(fēng)機進行了同樣的改造,均取得了成功,節(jié)電效果見表4。從表4可以看出,2臺鍋爐6臺風(fēng)機實施風(fēng)機本體節(jié)能改造后可節(jié)電577.3 kW,平均節(jié)電率為40. 61%。其中3‘號爐送風(fēng)機的電耗從392.4 kW降低到195.7 kW,節(jié)電率高達50.13%;2臺鍋爐引風(fēng)機和4號爐送風(fēng)機的節(jié)電率也在40%左右。需要說明的是,2臺鍋爐的二次風(fēng)風(fēng)機因為是先實施變頻改造后再進行本體改造,并且在運行中為了提高燃料的燃燒效率,二次風(fēng)的風(fēng)量有所增加,因此節(jié)能效果相對欠佳。
      3、75t/h CFB鍋爐引風(fēng)機變頻節(jié)能改造
      3.1變頻改造方案及實施
        4號爐引風(fēng)機更換高效節(jié)能型風(fēng)機后,運行效率明顯提高,在鍋爐100%和110%額定負(fù)荷下實際電耗分別為156 kW和180 kW左右,但仍采用風(fēng)門擋板調(diào)節(jié)存在節(jié)流損失,特別是高壓500 kW電機在低負(fù)荷運行狀態(tài)下效率偏低,還有一定的節(jié)能潛力。項目小組經(jīng)過綜合調(diào)研分析比較,決定進一步采用“低壓電動機十低壓變頻器調(diào)節(jié)”方案替代原“高壓電機十風(fēng)門擋板調(diào)節(jié)”,即將500 kW高壓電機更換為200 kW低壓電機,并把單靠風(fēng)門擋板調(diào)節(jié)改為風(fēng)門開到最大,通過變頻調(diào)速提高了引風(fēng)機調(diào)節(jié)性能與低負(fù)荷下風(fēng)機的效率。2004年5月,公司投資36萬元購買了2臺FRN160P11- 4C變頻器和Y355M3 -6型200 kW低壓電動機及開關(guān)柜,分別于2004年5月、2004年8月安裝調(diào)試完畢,交付運行使用。
          經(jīng)過不斷摸索,最終通過“商用電切換”技術(shù)實現(xiàn)了變頻、工頻電源的無擾切換,確保了鍋爐安全穩(wěn)定運行。
      3.2變頻改造效果及推廣應(yīng)用
          通過變頻調(diào)速技術(shù)改造后,風(fēng)機擋板的節(jié)流損失大大降低,同時提高了電動機的負(fù)荷率和運行效率,節(jié)能效益非常明顯,4號爐引風(fēng)機的平均噸汽耗電量從改造前的2. 09 kW降低到1.45 kW,節(jié)電率達到30. 48%;更為可貴的是變頻改造后燃燒系統(tǒng)的流量可以線性調(diào)節(jié),反應(yīng)時間加快、動態(tài)性能提高,控制精度大幅度提高。采用變頻技術(shù)還方便了運行操作,減少了維護工作量和檢修費用,降低電機啟動對電網(wǎng)的沖擊,延長了設(shè)備的使用壽命,改善了工作環(huán)境。公司還根據(jù)生產(chǎn)情況對2臺75 t/h CFB鍋爐二次風(fēng)機、羅茨風(fēng)機進行了變頻技術(shù)改造。
          比較分析改造前后的統(tǒng)計數(shù)據(jù),變頻調(diào)速改造項目節(jié)能效果顯著(詳見表5)。2臺75 t/h CFB鍋爐6臺風(fēng)機變頻節(jié)能改造后,平均節(jié)電160.5 kW,平均節(jié)電率為27. 79%。其中3號爐二次風(fēng)機平均節(jié)電45.8 kW,節(jié)電率高達46.17%;2臺鍋爐羅茨風(fēng)機的節(jié)電率也在34%以上。
      4、效益分析
          通過風(fēng)機的本體節(jié)能改造和變頻技術(shù)的應(yīng)用,2臺75 t/h CFB鍋爐風(fēng)機取得了顯著的節(jié)能效果。2004-2007年度3號4號爐運行情況見表6,按實際運行小時計算的2臺75 t/h CFB鍋爐風(fēng)機節(jié)能改造效果統(tǒng)計見表7。
          從表7可以看出,通過對2臺75 th CFB鍋爐8臺風(fēng)機實施本體節(jié)能改造和變頻技術(shù)改造,平均每年節(jié)約生產(chǎn)自用電量540.7萬kWh,增加公司經(jīng)濟收入220.4萬元(稅后),多上繳國家稅收37.5萬元,并且降低檢修維護費用3萬元,經(jīng)濟效益十分明顯。
          同時,這些風(fēng)機節(jié)能改造項目每年可以折算節(jié)約標(biāo)煤1892.1t,減少二氧化硫排放55. 52 t,減少二氧化碳排放4997.1 t,減少氮氧化合物排放19. 41 t,具有顯著的社會效益和環(huán)保效益。
      5、結(jié)束語
          (1)由于設(shè)計選型的保守導(dǎo)致所選風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓富余度過大,加上采用落后的風(fēng)門擋板節(jié)流調(diào)節(jié),原設(shè)計選用的風(fēng)機在實際運行中工況點與設(shè)計的最佳工況點相差甚遠(yuǎn),風(fēng)機運行效率偏低。
          (2)根據(jù)公司2臺75 t/h CFB鍋爐風(fēng)機的實際運行情況,通過熱態(tài)試驗得到的不同鍋爐負(fù)荷下的風(fēng)機運行參數(shù)及其煙道阻力參數(shù),量身定做與鍋爐運行狀況相匹配的高效節(jié)能型風(fēng)機,將風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓富裕度降低到最合理范圍內(nèi),可以確保風(fēng)機始終在高效率工況下工作。由于采用新設(shè)計葉輪及導(dǎo)向器,在滿足風(fēng)壓、風(fēng)量要求的情況,大幅降低煙道的運行阻力,風(fēng)機運行效率大幅度提高,節(jié)能效果顯著。這在福建省為第一家、國內(nèi)率先對CFB鍋爐風(fēng)機尤其是CFB鍋爐送風(fēng)機進行量身定做的節(jié)能改造。
          (3)采用“低壓電動機十低壓變頻器”方案替代原設(shè)計的“高壓電機十風(fēng)門擋板調(diào)節(jié)”進行風(fēng)量調(diào)節(jié),提高了引風(fēng)機調(diào)節(jié)性能和低負(fù)荷下的效風(fēng)機率,迸一步降低了風(fēng)機的能耗。
          (4)節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本已成為熱電企業(yè)在市場經(jīng)濟中立足的基礎(chǔ)。采用風(fēng)機改型和變頻技術(shù)對火電廠主要輔機之一的風(fēng)機進行節(jié)能技術(shù)改造,提高單機效率和系統(tǒng)運行效率,大幅度節(jié)約廠用電,是當(dāng)前電廠節(jié)能的重要措施。

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