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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)
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65t/h鍋爐改燒水煤漿燃料的改造設(shè)計
發(fā)布時間:2013-06-06 07:44 來源:未知
1、引言
水煤漿是70年代石油危機中發(fā)展起來的一種新型潔凈代油燃料。由于水煤漿可以和油一樣輸送、儲存和燃燒,燃油鍋爐的改造可基本利用原有設(shè)施,改造工作量少、灰渣處理簡單,因而具有投資少、改造周期短等優(yōu)點,是以煤代油的理想代用燃料。
浙江大學(xué)是我國最早研究水煤漿燃燒技術(shù)的單位,也是國家水煤漿工程技術(shù)研究中心,在我國水煤漿燃料的工業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域走在了前列。2003年8月本公司與浙江大學(xué)熱能工程研究所合作,對中國石化齊魯股份有限公司橡膠廠2臺65t/h中壓燃油鍋爐進行了改燃水煤漿燃料的改造設(shè)計,現(xiàn)已投入應(yīng)用,各項技術(shù)參數(shù)能達到設(shè)計值。下面就改造設(shè)計作一些簡單的介紹。
2、改造前情況及改造后性能參數(shù)分析
中國石化齊魯股份有限公司橡膠廠(以下簡稱“橡膠廠”)2臺65 t/h中壓燃油鍋爐為無錫鍋爐廠產(chǎn)品,型號為F65/39 -Y,室內(nèi)Ⅱ型布置。該鍋爐于1973年6月制造,原設(shè)計為燃煤粉,鍋爐到廠安裝時按燃油考慮,安裝后.一直燃用重油和渣油,于1976年12月投產(chǎn)。鍋爐爐膛為矩形截面,尺寸為5945mm×5345mm,燃燒裝置采用四角切圓方式,切圓直徑為+600mm,布置兩組8個油燃燒器。
原燃油鍋爐的主要技術(shù)參數(shù)如下:
鍋爐額定蒸發(fā)量65 t/h
額定蒸汽壓力3.82MPa
額定蒸汽溫度450℃
排煙溫度140—160℃
鍋爐熱效率≥89%
給水溫度104℃
冷風(fēng)溫度30℃
熱風(fēng)溫度300—350℃
改造后的鍋爐要求在燃燒水煤漿時鍋爐性能保證如下:
鍋爐出力65 t/h
主蒸汽壓力3.82MPa
主蒸汽溫度450℃
排煙溫度≤155℃
鍋爐熱效率:燃燒勝利水煤漿時,設(shè)計熱效率達89%以上。
鍋爐改造設(shè)計的燃料特性如下:
(1)設(shè)計水煤漿燃料(見表1)
其他特性:重量濃度66%—68%;粘度(u)1200±200mPa.s;平均粒度40~50um;穩(wěn)定性(無硬沉淀)2—3月。
(2)校核水煤漿燃料(見表2)
其他特性:重量濃度68%±2%;粘度u<1200mPa.s;灰熔點DT=1340℃;平均粒度<45um;穩(wěn)定性(無硬沉淀)3月。
(3)橡膠廠送鍋爐尾氣
年平均量2700t;最大瞬時量l.Ot/h;低位發(fā)熱量Q=14096kJ/Nm3。
3、燃料消耗量
鍋爐改造后水煤漿消耗量如表3所示。
4、鍋爐本體改造方案
本次改造的總體意圖就是在保證鍋爐安全可靠運行及鍋爐性能參數(shù)的情況下盡量減少投資費用。根據(jù)橡膠廠提供的有關(guān)技術(shù)資料和提出的技術(shù)要求,我們對65 t/h鍋爐改燒水煤漿燃料進行了熱力計算。改造的2臺65t/h鍋爐雖然安裝后一直燃油,但它的原始設(shè)計是燃煤粉的,所以這次改造的原始資料包括原煤粉鍋爐的技術(shù)資料和后燃油鍋爐的技術(shù)資料兩個方面。通過對原始資料的分析和計算,確定了鍋爐本體的改造方案,富通新能源主要生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
改造中鍋爐總體結(jié)構(gòu)基本不變。原設(shè)計煤粉爐中的運轉(zhuǎn)層標高為7000mm,鍋筒標高為20000mm,而在鍋爐房現(xiàn)場燃油鍋爐的運轉(zhuǎn)層標高為6000mm.鍋筒標高為19000mm。這次改造中保持運轉(zhuǎn)層仍為6000mm,整個鍋筒部分(含內(nèi)件、吊裝等)均不變,鍋筒標高仍為19000mm;鍋爐的整體構(gòu)架不變;爐膛部分除與燃燒器和吹灰器相關(guān)部分作修改外,其余不變;受熱面(過熱器、減溫器、省煤器、空氣預(yù)熱器)等也作相應(yīng)改動;鍋爐的尾部除塵增加了靜電除塵器。
4.1爐膛改造方案
(1)根據(jù)水煤漿燃燒器組及燃氣燃燒器的高度和寬度,對原水冷壁開口作相應(yīng)改變;
(2)為了強化水煤漿著火,爐膛燃燒器區(qū)域布置18m2衛(wèi)燃帶,其中高度為860mm,厚度為50mm。采用連片布置,材料為碳化硅,衛(wèi)燃帶布置見圖2;
(3)在燃燒器附近開設(shè)打焦孔,每組燃燒器開設(shè)兩個打焦孔。根據(jù)橡膠廠提出的安裝位置要求開設(shè)吹灰孔。
4.2燃燒器
在原燃燒器位置安裝水煤漿燃燒器。設(shè)計燃燒器共5層,一次風(fēng)2層,二次風(fēng)3層,自上而下分別為上二次風(fēng)、上一次風(fēng)、中二次風(fēng)、下一次風(fēng)和下二次風(fēng)。燃燒器四角切圓布置,切圓直徑為∮600mm。兩層一次風(fēng)燃燒器中均布置水煤漿噴嘴,正常運行時投用8個水煤漿噴嘴。一臺鍋爐布置4個燃氣燃燒器,由橡膠廠提供,布置在上二次風(fēng)燃燒器噴口中。在4個下二次風(fēng)燃燒器噴口里設(shè)置4個點火油槍,點火油槍由橡膠廠提供,點火油采用輕柴油。
鍋爐啟動時,處于下二次風(fēng)噴口的點火油槍首先投用;鍋爐運行到30%~50%負荷時,再逐個投入水煤漿燃燒器;待水煤漿能穩(wěn)定燃燒時,停用點火油槍。燃用水煤漿時,鍋爐最低負荷約為50%。
4.3水煤漿噴嘴
采用由浙江大學(xué)研制的撞擊式多級霧化型水煤漿噴嘴。水煤漿噴嘴的主要技術(shù)參數(shù)如表4所示。當(dāng)鍋爐改造完成進行調(diào)試時,調(diào)節(jié)霧化蒸汽流量約為滿負荷下水煤漿流量的25%。當(dāng)鍋爐正常運行時,即使鍋爐負荷以及水煤漿流量發(fā)生變化,但霧化蒸汽的流量不變,仍然保持為滿負荷下水煤漿流量的25%。
4.4受熱面改造方案
根據(jù)熱力計算,65t/h鍋爐改燃水煤漿后,爐膛熱負荷有所增大,爐膛出口煙溫有所提高,要求的減溫器調(diào)溫能力加大,原使用的面式減溫器的調(diào)溫能力只有25℃,不能滿足鍋爐的性能要求。經(jīng)與用戶協(xié)商,采取更換面式減溫器,同時把低溫過熱器管系的縱向排數(shù)由原來的10排改為8排,減溫器最大調(diào)溫能力為50℃。減溫器集箱規(guī)格為+426mm×25mm,材質(zhì)為20G/GB5310,傳熱面采用+16mm×3mm螺旋管。
根據(jù)熱力計算,原鍋爐的省煤器受熱面保持不變,省煤器出口為非沸騰水。
用戶根據(jù)鍋爐的使用情況,要求在改造中更換上級空預(yù)器和中級空預(yù)器(下級空氣預(yù)熱器在以前的大修中已更換過)。根據(jù)熱力計算,為了保證一定的熱風(fēng)溫度和排煙溫度,保持空氣預(yù)熱器幾何尺寸不變,管子采用+40mm×1.5mm螺旋槽管。
改造后鍋爐的熱力計算匯總?cè)绫?。
4.5熱風(fēng)管道
從上級空氣預(yù)熱器出口至水煤漿四角燃燒器的一、二次風(fēng)管進口屬本次鍋爐本體的改造范圍。改造中充分利用了原有的熱風(fēng)管道,只把原來進油燃燒器的分叉風(fēng)管進行了更換。
4.6吹灰和防磨
根據(jù)用戶提供的吹灰器位置,負責(zé)在爐膛水冷壁區(qū)域預(yù)留吹灰孔。吹灰器系統(tǒng)由橡膠廠負責(zé)采購、安裝和調(diào)試。
由于水煤漿含有10%左右的灰分,同時與煤粉爐比較,煙氣流速有所提高。為了減少煙氣對受熱面的磨損,在省煤器入口的前兩排直管上和彎頭迎風(fēng)面都設(shè)置防磨蓋板,其中上級省煤器防磨蓋板的材質(zhì)為lCr20N114Si2,下級省煤器防磨蓋板的材質(zhì)為Q235 - AF。在更換的上級空預(yù)器和中級空預(yù)器煙氣入口處均安裝有防磨套管。
4.7其他改造
根據(jù)改造要求,對鍋爐的操作平臺、扶梯和部分管道等作相應(yīng)改動。
5、煙風(fēng)阻力計算
根據(jù)煙風(fēng)阻力計算,鍋爐全燒水煤漿時鍋爐本體空氣側(cè)阻力(不含燃燒器阻力)為1435Pa,鍋爐本體煙氣側(cè)阻力為1520Pa。燃燒器設(shè)計阻力為1500Pa,鍋爐尾部電除塵器的阻力為50Pa。
考慮空氣溫度為20℃時,在滿負荷下燃用勝利水煤漿所需的空氣量為75440m3/h(取旺=1.2)?紤]排煙溫度為150℃時,得到的煙氣量為155485m3/h(取a=1.4)。
鍋爐原有的引風(fēng)機型號為Y4 - 73 - 11No.20D,風(fēng)量為1660001T13/l1,風(fēng)壓為2050Pa;原有的鼓風(fēng)機型號為G4 - 73 - 11No.16D,風(fēng)量為90000m3/h,風(fēng)壓為3700Pa,基本滿足改造鍋爐的要求。
6、煙氣露點
燃用勝利水煤漿時,考慮煙氣中水蒸氣、硫酸蒸汽和飛灰的影響,計算得到煙氣露點為100℃左右。~鍋爐改造設(shè)計中取用的排煙溫度為155℃,一般不考慮下級空氣預(yù)熱器的低溫腐蝕問題。
7、結(jié)束語
通過實際運行,改造后鍋爐的各項技術(shù)參數(shù)能達到設(shè)計值,而且投資少,改造周期短。值得引起注意的是鍋爐的吹灰系統(tǒng),應(yīng)針對不同受熱面的不同特點,建立合理的吹灰周期,同時也要加強重點部位的局部吹灰,以保證鍋爐安全可靠地運行。
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