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7MW鍋爐爆管事故分析及改造措施
發(fā)布時(shí)間:2013-05-16 07:47 來源:未知
某生活區(qū)采暖鍋爐房設(shè)有SZL7-1. 0/115/70型組裝式熱水鍋爐兩臺(tái),IS125-100-250型循環(huán)泵三臺(tái),UGS-500型軟化器一臺(tái),補(bǔ)水水源為龍祠水源地來水,水源水質(zhì)參數(shù)見表。
2#鍋爐在補(bǔ)水沒有軟化處理,循環(huán)水量200t/h,出口最高溫度65℃的情況下,運(yùn)行第46天發(fā)生爆管事故.緊急停爐后,經(jīng)爐膛內(nèi)檢查,左水冷壁第十九根上端彎曲處爆裂,有六十一根水冷壁管上端彎曲部位過燒變色;上鍋筒內(nèi)檢查,爐膛部位左右水冷壁管出口及對(duì)流管束第一排管出口結(jié)垢堵塞嚴(yán)重l下鍋筒和左右聯(lián)箱檢查,有大量水垢堆積物,
事故發(fā)生后,經(jīng)過對(duì)鍋爐的運(yùn)行操作、補(bǔ)水水質(zhì)及有關(guān)資料的認(rèn)真調(diào)查、分析和研究認(rèn)為,爆管事故是補(bǔ)水沒有軟化處理,水質(zhì)硬度過高所致。
事故原因查清后,要求軟化器必須投入運(yùn)行,補(bǔ)水水質(zhì)達(dá)標(biāo)后方可進(jìn)爐.爐水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)見表2.鍋爐更換爆裂和過燒水冷壁管,疏通因結(jié)垢堵塞的爐管,化學(xué)清洗除垢后投入運(yùn)行,共耗資20余萬元。
1#鍋爐補(bǔ)水沒有進(jìn)行軟化處理,循環(huán)水量200t/h,出口最高溫度55℃,低溫運(yùn)行一個(gè)采暖期后,結(jié)垢嚴(yán)重,化學(xué)清洗一次;第二個(gè)采暖期鍋爐出口最高溫度65℃,運(yùn)行第23天發(fā)生爆管事故.緊急停爐后,經(jīng)爐膛內(nèi)檢查,左水冷壁第十八根上端彎曲部爆裂,有四十六根水冷壁管上端彎曲部位過燒變色,其他類似于2#爐檢查情況,原因同于2#爐,緊急搶修更換爆裂、過燒水冷壁管,疏通因結(jié)垢堵塞的爐管,化學(xué)清洗除垢后,樸水軟化達(dá)標(biāo),鍋爐投入運(yùn)行。
富通新能源主要銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
爐水水質(zhì)達(dá)標(biāo)后,2#鍋爐出口溫度提高到80℃,運(yùn)行72天又發(fā)生爆管事故,緊急停爐后,經(jīng)爐膛內(nèi)檢查,左水冷壁第十七根上端彎曲部爆裂,有二十六根水冷壁管上端彎曲部位過燒變色,其他類似于上次。
2#鍋爐第二次發(fā)生爆管事故,其出口溫度并不高,循環(huán)水量不小,爐水水質(zhì)合格.分析其原因,問題不在運(yùn)行操作方面,可能在爐體本身。
SZL7-1. 0/115/70型組裝式熱水鍋爐,爐內(nèi)水循環(huán)為自然循環(huán),根據(jù)鍋爐本體圖紙核算,該鍋爐水冷壁管內(nèi)爐水上升速度為0.06m/s.低于規(guī)范要求0.Im/s近一倍;對(duì)流管束上升管管內(nèi)爐水流速為0.011m/s,低于規(guī)范要求0.02m/s近一倍,爐水在爐內(nèi)自然循環(huán)過程中,由于水冷壁管及對(duì)流管束上升管內(nèi)爐水流速過低,在爐膛高溫區(qū)造成水冷壁管及對(duì)流管束上升管上端局部汽化,引起汽化部位管內(nèi)結(jié)垢、堵塞、爐管過燒及爆裂.經(jīng)上鍋筒內(nèi)詳細(xì)檢查、分析和核算,上鍋筒內(nèi)進(jìn)水配水管、擋水板不合理,出水收集管上開孔過小,是造成以上問題的主要原因。
原因查清后,根據(jù)有關(guān)資料,經(jīng)過充分分析和研究認(rèn)為,應(yīng)該從以下幾方面進(jìn)行改造;(1)加大左右聯(lián)箱的進(jìn)水量,提高左右水冷壁管內(nèi)爐水的流速.(2)加大對(duì)流管束上升管內(nèi)爐水的流量,提高爐水的流速.(3)改善上鍋筒內(nèi)爐水的水溫分布和爐內(nèi)水循環(huán).具體改造方案:(1)將上鍋筒內(nèi)原配水母管直接引至左右聯(lián)箱下降管人日處,用DN100鋼管直接插入下降管,插入深度2cm~4cm;(2)將下鍋筒內(nèi)原前擋水板與鍋筒下半周密封好;后擋水板前移兩排管,并與鍋筒下半周密封好;(3)將上鍋筒內(nèi)配水母管至對(duì)流管束下降區(qū)的配水管改為DN80, (4)將下鍋筒至左右聯(lián)箱連通管在鍋筒內(nèi)縮徑為DN50; (5)在上鍋筒內(nèi)出水收集管兩側(cè),從前往后Im處至第一個(gè)法蘭處,對(duì)應(yīng)左右水冷壁管出水口,開2cm寬集水口,
按此方案改造完成后,經(jīng)過一個(gè)采暖期的運(yùn)行檢驗(yàn),運(yùn)行效果良好.爐膛內(nèi)檢查,水冷壁管和對(duì)流管束上升管均無過燒現(xiàn)象.上鍋筒內(nèi)檢查,爐管內(nèi)、管口及鍋筒內(nèi)個(gè)別部位有輕微結(jié)垢,結(jié)垢厚度小于1mm,下鍋筒及左右聯(lián)箱內(nèi)檢查,無水垢及堆積物.徹底解決了以前鍋爐運(yùn)行中爐管結(jié)垢、堵塞、過燒及爆管的問題,杜絕了爆管事故的發(fā)生,保證了生活區(qū)的正常供暖,延長了鍋爐使用壽命,鍋爐運(yùn)行平穩(wěn),供暖效果良好,每個(gè)采暖期節(jié)約鍋爐換管、機(jī)械除垢、化學(xué)清洗除垢等費(fèi)用30余萬元,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著。
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