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      生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

       

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      130t/h鍋爐節(jié)能分析及措施

      發(fā)布時間:2013-04-29 09:00    來源:未知

      1、前言
          焦煤集團(tuán)熱電廠130t/h煤粉爐是為25MW汽輪發(fā)電機配置的煤粉爐,燃用無煙煤,投產(chǎn)后的一段較長時期內(nèi),燃燒不穩(wěn),多次發(fā)生滅火事故,在滿負(fù)荷下不能將全部制粉乏氣投人爐內(nèi)燃燒,負(fù)荷在110t/h以下必須投油助燃,機械不完全燃燒熱損失。高達(dá)17.4%,鍋爐熱效率僅有78.3%,月燃油消耗達(dá)70余t,一次冷態(tài)啟動耗油約15t,點火甚為困難。為達(dá)到節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)的目的,從提高燃燒效率、降低生產(chǎn)消耗人手,對鍋爐運行情況進(jìn)行了分析,并采取了有效的措施。
      2、低效高耗的原因分析
      2.1 -、二、三次風(fēng)混合距離雜亂無章
      燃燒器各股射流噴出后的混合距離,一方面受射流湍流強度的影響,另一方面受射流方向的影響。當(dāng)射流動量和煤粉濃度變化不大時,射流的湍流強度也不會有很大變化,因而此時的多股射流混合距離主要受制于射流方向。燃燒器的上、中二次風(fēng)及三次風(fēng)設(shè)計成上下擺動loo時,可以調(diào)整射流噴口的傾角來改變射流的混合距離,而擺動角度的調(diào)節(jié)是靠手動蝸輪蝸桿來帶動噴嘴轉(zhuǎn)動的,從面達(dá)到噴嘴擺動的目的。然而,蝸輪與蝸桿之間有一定的間隙,蝸輪與噴嘴之間的結(jié)合有時不牢,造成傳動機構(gòu)有一定的空行程,而且實際水平位置與指示零位有很大的差別,且差別大小不一,因而造成噴燃器傾角調(diào)整依據(jù)不可靠,混合距離長短不一,雜亂無章。若氣粉混合提前,則煤粉著火前一次風(fēng)就摻人大量較冷的空氣,降低了噴燃器區(qū)域的溫度,待煤粉運動到較高的溫度區(qū)域,吸收足夠的熱量才能著火。這樣,煤粉在爐內(nèi)的燃燒時間相對縮短,燃盡程度變差,飛灰可燃物含量增大。若氣粉混合推遲,則煤粉著火后得不到及時補氧,噴燃器區(qū)域呈現(xiàn)還原性氣氛,容易結(jié)渣,待煤粉運動到富氧區(qū)域后,才能發(fā)生強烈的氧化反應(yīng),火焰中心偏上,煤粉在爐內(nèi)燃燒時間較短,也使飛灰可燃物含量增大;旌暇嚯x雜亂無章時,爐內(nèi)燃燒強度分布不均勻性增大,局部區(qū)域易于結(jié)渣,局部區(qū)域不易著火,火焰總是偏上,引起較大的飛灰熱損失,降低了鍋爐熱效率。
      富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
      2.2入爐風(fēng)組織不合理
          鍋爐冷態(tài)試驗時,采用熱球風(fēng)速儀進(jìn)行了風(fēng)門特性的試驗工作,給出了風(fēng)門開度與測量風(fēng)速之間的關(guān)系。但是,試驗時測量點少,而且位置不合適,沒有反映噴燃器出口氣流的真實速度,加之風(fēng)門的空行程較大,回復(fù)重線性較差,致使按風(fēng)門特性曲線來調(diào)各噴燃器風(fēng)量時,誤差太大,人爐風(fēng)的組織分配達(dá)不到預(yù)期目的,造成配風(fēng)不合理。同層噴燃器的風(fēng)量不均勻,射流也就強弱不一。風(fēng)量大的地方,噴燃器區(qū)域溫度水平低,煤粉不易著火,燃燒遲延而且不穩(wěn)定,煤粉著火后在爐內(nèi)燃燒時間短,燃盡程度差;風(fēng)量小的地方,煤粉著火不能及時補氧,局部缺氧運行,而且煤粉氣流著火后,沒有足夠的湍流強度,得不到強烈的擾動與混合,不能創(chuàng)造煤粉顆粒與氧氣充分接觸的機會,均會使燃燒的不完全程度增加,形成了較大的機械不完全燃燒熱損失,降低了鍋爐熱效率。
      2.3一次風(fēng)粉分配不均
          鍋爐的給粉量是靠調(diào)整給粉機轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)的,而給粉機的給粉量與其刮板機特性、轉(zhuǎn)軸實際速度、煤粉倉的粉位等因素有關(guān),控制盤的轉(zhuǎn)速表不能完全克服上述因素的影響,也就不能準(zhǔn)確地反映出每臺給粉機給粉量的大小,造成一次風(fēng)粉分配不均。一次風(fēng)粉分配不均,必然會出現(xiàn)局部風(fēng)多粉少或粉多風(fēng)少。風(fēng)多粉少時,會使燃燒器區(qū)域溫度水平降低,著火延遲,燃燒惡化;粉多風(fēng)少時,煤粉濃度大,煤粉時而受重力的影響而沉積,時而受湍流的作用卷入爐膛,形成脈動燃燒,威脅著燃燒的穩(wěn)定性。而且煤粉的燃燒處在還原性氣氛之中,爐內(nèi)容易結(jié)渣。無論是著火推遲還是爐內(nèi)結(jié)渣都將使火焰中心上移,飛灰可燃物和排煙溫度都會增加。另外,假如將各角風(fēng)量調(diào)整均勻,各股射流的動量差別很小,雖然煤粉濃度有所差別,但相互間的擴散也會由湍流擴散變?yōu)閷恿鲾U散,煤粉與空氣的混合強度變?nèi),削弱了碳的氧化反?yīng),增加了不完全燃燒程度。
      2.4煤粉細(xì)度大
          煤粉細(xì)度與制粉系統(tǒng)通風(fēng)量、粗粉分離器折向擋板的開度等有關(guān)。依靠調(diào)節(jié)粗粉分離器折向擋板的開度來使煤粉細(xì)度降到Rm≤9%時,會使制粉系統(tǒng)的出力降低許多,無法滿足鍋爐運行的需要。排粉風(fēng)機通風(fēng)量為39910m3/h,鍋爐設(shè)計三次風(fēng)量對角為16494m3/h,運行中沒有排粉機的風(fēng)量特性曲線參考調(diào)整,制粉通風(fēng)量組織不合理,致使煤粉細(xì)度小( Rm≥15%)。較大的煤粉顆粒加熱到著火溫度時,需要更多的熱量,在大致相同的爐內(nèi)加熱條件下,加熱到著火溫度就需要較長的加熱時間,因而使著火推遲,而且煤粒著火后,表面形成熔渣層包覆內(nèi)部,氧就不容易滲入內(nèi)部與可燃成分發(fā)生反應(yīng),相當(dāng)一部分碳不能燃燒,從而降低了煤的燃盡程度,增加了熱損失。同時,較大的煤粉顆粒受重力作用,在著火前就容易落人冷灰斗排出爐外,降低了鍋爐熱效率。
      2.5工業(yè)水系統(tǒng)運行方式不舍理
          工業(yè)供水主要用于汽機凝汽器、大型回轉(zhuǎn)機械和化學(xué)取樣器等的冷卻、化學(xué)制水、除灰除渣系統(tǒng)沖灰沖渣。工業(yè)供水設(shè)計為循環(huán)水重復(fù)使用,機械設(shè)備和化學(xué)取樣器冷卻水排人灰漿池隨除塵灰漿一起排出,這樣,冷卻水就沒有很好地利用。運行中3臺深井泵必須啟動兩臺才能滿足除灰、冷卻等的需要,致使工業(yè)水泵用電量很大(占發(fā)電量的3.5%)。
      3、采取的措施
      3.1調(diào)整噴燃器傾角
          用水平儀實地標(biāo)定噴燃器水平位置,然后分段標(biāo)定傾角度數(shù)。檢查傳動機構(gòu)的重線性,對于重線性不好的調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行檢修處理,使同層燃燒器噴嘴傾角相同,且保證一、二次風(fēng)在煤粉著火后混合。無煙煤有火和燃盡困難等特點,在射流剛性不變的情況下,燃燒器的傾角應(yīng)為中二次風(fēng)下傾較小,上二次風(fēng)下傾較大,以達(dá)到入爐煤粉迅速著火強化燃燒的目的。
      3.2重新組織入爐風(fēng)量
          為了更加可靠地測量噴燃器各股射流的流量,在風(fēng)管道上就地安裝均速管,配用U型壓力計測量流體的動壓值。為保證測量的準(zhǔn)確性,在噴口用標(biāo)準(zhǔn)畢托管對均速管進(jìn)行修正,并作曲線擬合,通過計算,將同層噴燃器噴口風(fēng)速調(diào)整一致,并以設(shè)計值為參考,根據(jù)無煙煤的燃燒特點,采用W3>W2上>W2T> w2+的配風(fēng)方案,對各層噴燃器的風(fēng)量進(jìn)行了重新分配。煤粉進(jìn)入爐膛后,較弱的中二次風(fēng)干擾小,能迅速著火,其流動譜型是旋轉(zhuǎn)上升,動量較大的上二次風(fēng)和三次風(fēng)能有力地穿透火炬,形成強烈的擾動混合,強化燃燒,增加煤粉燃盡程度。適中的下二次風(fēng),可以有足夠的剛性拖住一次風(fēng)煤粉,又不會形成很強的卷吸將煤粉卷入下部,且氣流射人爐膛后向上彎曲,達(dá)到分段送風(fēng)的目的,有助下部燃燒,提高燃燒效率。獲得較好的風(fēng)量配比后,燃燒的穩(wěn)定性大大增強,可以增大爐膛出口過?諝庀禂(shù),得到較為理想的過?諝饬俊
      3.3調(diào)整一次風(fēng)粉分配的均勻性
          在一次風(fēng)門前安裝風(fēng)壓測點,測量不同風(fēng)速下管道的阻力,繪制風(fēng)壓一風(fēng)速關(guān)系曲線,這樣,就可以根據(jù)一次空氣流速,查得各管道的相對煤粉濃度。由于各一次風(fēng)管同時投入運行,且其流阻基本相同,在運行中保持各管道一次風(fēng)壓一致,就能達(dá)到風(fēng)粉分配均勻的目的。
      3.4調(diào)整制粉系統(tǒng)
          制粉系統(tǒng)對電廠經(jīng)濟性的影響,主要表現(xiàn)在制粉電耗和機械不完全燃燒熱損失兩個方面。影響制粉電耗的因素主要有制粉系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特性、制粉通風(fēng)量、煤質(zhì)、鋼球裝載量、煤粉細(xì)度等;影響機械不完全燃燒熱損失的因素主要表現(xiàn)在三次風(fēng)量和煤粉細(xì)度上,因此,在制粉管道上安裝測速管,測量三次風(fēng)量,對調(diào)整煤粉細(xì)度有重要的意義。調(diào)整制粉系統(tǒng)使其在計算通風(fēng)量,鋼球載量不變工況下運行,調(diào)整粗粉分離器折向擋板,得到無煙煤的推薦煤粉細(xì)度Rm= 8%,然后調(diào)整制粉系統(tǒng)的通風(fēng)量,得到不同的煤粉細(xì)度,制粉電耗和鍋爐熱效率。
      4、結(jié)論與建議
          (1)噴燃器下傾程度,以不影響著火為宜,向下傾斜的空氣射流能夠促進(jìn)煤粉的燃盡。
          (2)選取較小的中二次風(fēng)速,對無煙煤著火十分有利。
          (3)較強的三次風(fēng)和上二次風(fēng)可以強化煤粉燃燒,降低飛灰可燃物。
          (4)保持合理的煤粉細(xì)度,對鍋爐的經(jīng)濟運行和安全運行有著重要作用。
          (5)-次風(fēng)粉均勻,不僅能使鍋爐燃燒穩(wěn)定,也能使鍋爐燃燒效率提高。
          (6)對工業(yè)水及排污水的綜合利用,可以降低廠用電率,收到良好的經(jīng)濟效益。
          (7)就地安裝風(fēng)速測量裝置,對加強現(xiàn)場監(jiān)督,保證鍋爐經(jīng)濟運行有著積極作用。

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