1 故障情況
該烘干機(jī)原熱端部密封結(jié)構(gòu)如圖1所示,鑄鐵密封外圈5固定在沸騰爐框架上,內(nèi)置“T”形定密封圈3和固定在筒體的動(dòng)密封法蘭2形成迷宮密封。故障很直觀:烘干機(jī)端部簡(jiǎn)體l多處開(kāi)裂變形,筒體內(nèi)的鑄鐵整體擋料圈7已碎裂,動(dòng)密封法蘭脫落與“T”形定密封圈咬死,外部的鑄鐵密封外圈也被擠壞。我們認(rèn)為,這是由于烘干機(jī)運(yùn)行多年,頭部筒體及密封裝置受長(zhǎng)期高溫及開(kāi)停機(jī)溫度變化影響所造成。
![烘干機(jī)顆粒機(jī) 烘干機(jī)顆粒機(jī)](/uploads/allimg/130101/1-13010119343J29.jpg)
2、改造處理
由于原裝置的密封外圈與頭部擋料圈均為鑄鐵件,無(wú)法修復(fù),重新鑄造所需時(shí)間太長(zhǎng),我們決定采用lCr18N19Ti耐熱鋼板制作,并將原密封結(jié)構(gòu)改為簡(jiǎn)易迷宮和彈簧片雙重密封(見(jiàn)圖2),具體措施如下。
![烘干機(jī)顆粒機(jī) 烘干機(jī)顆粒機(jī)](/uploads/allimg/130101/1-130101193451239.jpg)
2.1清理故障現(xiàn)場(chǎng)
把原整體擋料圈、迷宮密封、密封外圈等全部拆除,并將開(kāi)裂變形的頭部筒體截去600mm長(zhǎng)度(注意端部平整并開(kāi)設(shè)300坡口)。
2.2同步制作各改造更換部件
(1)用厚12mm普通鋼板重新制作一節(jié)600mm頭部簡(jiǎn)體7,在其頭部套焊厚16mm長(zhǎng)90mm的耐熱鋼頭部護(hù)圈9,用厚12mm的Cr18Ni9T1耐熱鋼板制作一外徑Ø2700mm的密封擋圈8套焊在加工好的頭部筒體7的適當(dāng)位置;
(2)用厚16mm的lCr18N19Ti耐熱鋼板按原尺寸制作一套分體(8件)組成的擋料圈10;
(3)用厚12mm的1Cr18N19T1耐熱鋼板制作一內(nèi)徑中2800mm的密封外圈1,焊在用普通鋼板制作的密封法蘭圈2上;
(4)備好壓塊3和1mm厚的lCr18N19T1彈簧鋼片4。彈簧片借用了Ø3.2x52m回轉(zhuǎn)窯窯頭的密封彈簧片。
2.3改造步驟
首先將頭部簡(jiǎn)體7與烘干機(jī)簡(jiǎn)體6校正后焊好,并將分體擋料圈10用螺栓裝到頭部筒體上。接著將密封法蘭2置于適合位置后與沸騰爐框架定好并填砌密封外圈的爐磚。然后用壓塊3把彈簧片4裝好。為防彈簧片磨傷簡(jiǎn)體,特在筒體上裝一段厚8mm的普通鋼板簡(jiǎn)體護(hù)套5,并用鋼絲繩配掛重物繞在彈簧片上。
3、使用效果
經(jīng)過(guò)改造處理,該烘干機(jī)迅速恢復(fù)運(yùn)行,經(jīng)過(guò)近兩年的使用,烘干機(jī)頭部密封良好,沒(méi)出現(xiàn)過(guò)故障。
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