我廠40 k/a硫酸裝置原料工段采用PF - 107型反擊式破碎機(jī)將粒度為40~100 mm的塊礦一級破碎為-4mm的人爐礦,困硫鐵礦硬度較高,反擊式破碎機(jī)的板錘和固定螺栓的消耗一直居高不下,增加了生產(chǎn)成本。結(jié)合生產(chǎn)情況進(jìn)行分析,認(rèn)為傳統(tǒng)的板錘和固定方式存在如下缺點(diǎn):a工作面有6個(gè)橢圓形通孔,有效工作面積小,破碎效率低tb.錘背部為實(shí)體結(jié)構(gòu),材料不能被充分利用;c.一個(gè)板錘正常使用需要8—l2只螺栓固定,而固定螺栓直接接觸物料,螺栓的橢圓形頭部很易磨損,使螺栓不能重復(fù)使用。
針對上述缺點(diǎn),我們作如下改進(jìn):a工作面改為連續(xù)平面,并在板錘的一邊增加工作角,使板錘的有效工作面積增大1/4,提高了破碎效率;b.板錘背部設(shè)計(jì)成槽形,增加板錘的厚度,提高了材料的利用率;c.板錘用6只(有的廠用4只)螺栓通過板錘的通孔進(jìn)行固定,螺栓不直接接觸物料,從而徹底解決了螺栓易磨損的問題,減少了螺栓的損耗。
改進(jìn)后已使用一年,板錘的破碎效率和有效利用率得到了提高,入爐礦量從2002年的57 858t增加到2003年的60 891 t,而噸礦板錘和固定螺栓消耗從3.72元降到2.59元;固定螺栓不直接接觸物料,可多次重復(fù)使用;板錘的更換次數(shù)減少也減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。