由于動葉可調(diào)軸流通風(fēng)機(jī)具有體積小、質(zhì)量輕、低負(fù)荷區(qū)域效率較高、調(diào)節(jié)范圍寬廣、反應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn),近十年來,國內(nèi)大型火力發(fā)電廠已普遍采用動葉可調(diào)軸流通風(fēng)機(jī)。但由于軸流通風(fēng)機(jī)具有駝峰形性能曲線的特點(diǎn),理論上決定了風(fēng)機(jī)存在不穩(wěn)定區(qū)。當(dāng)風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)移至不穩(wěn)定區(qū)時(shí),就有可能引發(fā)風(fēng)機(jī)失速及喘振等現(xiàn)象的發(fā)生。國電電力大同第二發(fā)電廠三期擴(kuò)建工程10號機(jī)組在試運(yùn)期間進(jìn)行送風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn)時(shí),由于一次風(fēng)機(jī)失速導(dǎo)致RB試驗(yàn)失敗。在軸流風(fēng)機(jī)失速機(jī)理的基礎(chǔ)上,根據(jù)實(shí)測數(shù)據(jù)對RB過程中一次風(fēng)機(jī)失速原因進(jìn)行了分析,并采取一系列改善措施,不僅確保了RB試驗(yàn)的順利完成,也提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性和可靠性。
1、軸流風(fēng)機(jī)失速機(jī)理
軸流風(fēng)機(jī)葉片通常是機(jī)翼型的,軸流式風(fēng)機(jī)葉片氣流方向如圖l所示。當(dāng)空氣順著機(jī)翼葉片進(jìn)口端(沖角a=0°),按圖1a所示的流向流入時(shí),它分成上下兩股氣流貼著翼面流過,葉片背部和腹部的平滑“邊界層”處的氣流呈流線形。作用于葉片上有兩種力:一是垂直于葉面的升力;另一種平行于葉片的阻力,升力≥阻力。當(dāng)空氣流入葉片的方向偏離了葉片的進(jìn)口角,它與葉片形成正沖角(a>0°),如圖1b所示。在接近于某一臨界值時(shí)(臨界值隨葉型不同而異),葉背的氣流工況開始惡化。當(dāng)沖角增大至臨界值時(shí),葉背的邊界層受到破壞,在葉背的尾端出現(xiàn)渦流區(qū),即所謂“失速”現(xiàn)象。隨著沖角a的增大,氣流的分離點(diǎn)向前移動,葉背的渦流區(qū)從尾端擴(kuò)大到葉背部,脫離現(xiàn)象更為嚴(yán)重,甚至出現(xiàn)部分流道阻塞的情況。此時(shí)作用于葉片的升力大幅降低,阻力大幅度增加,壓頭降低。
軸流風(fēng)機(jī)的失速特性是由風(fēng)機(jī)的葉型等特性決定的,同時(shí)也受到風(fēng)道阻力等系統(tǒng)特性的影響,動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī)的特性曲線如圖2所示,其中,鞍形曲線M為風(fēng)機(jī)不同安裝角的失速點(diǎn)連線,工況點(diǎn)落在馬鞍形曲線的左上方,均為不穩(wěn)定工況區(qū),這條線也稱為失速線。由圖中不難看出:
(1)在同一葉片角度下,管路阻力越大,風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓越高,風(fēng)機(jī)運(yùn)行越接近于不穩(wěn)定工況區(qū);
(2)在管路阻力特性不變的情況下,風(fēng)機(jī)動葉開度越大,風(fēng)機(jī)運(yùn)行點(diǎn)越接近不穩(wěn)定工況區(qū)。
2、RB工況中一次風(fēng)機(jī)失速原因分析
2.1失速現(xiàn)象分析
國電電力大同第二發(fā)電廠三期擴(kuò)建工程安裝兩臺660MW超臨界直接空冷燃煤發(fā)電機(jī)組。鍋爐為東方鍋爐廠制造,型號為DG2150/25.4-lI6。每臺鍋爐配有6臺ZGM中速磨煤機(jī),5用l備,配備兩臺上海鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的FAF26.6-14-I型動葉可調(diào)軸流一次風(fēng)機(jī)。10#機(jī)組負(fù)荷在560 MW穩(wěn)定運(yùn)行4h后,開始做送風(fēng)機(jī)RB。就地打閘B送風(fēng)機(jī),RB觸發(fā)后機(jī)組以330 MW/min的速率降負(fù)荷至330MW,機(jī)組由協(xié)調(diào)方式切換成TF方式,滑壓運(yùn)行,滑壓速率為0.2 MPa/min.此過程中按順序停止上層磨D、F,保留下層3臺磨A.C、E運(yùn)行,一次風(fēng)母管壓力自動控制在9.5 kPa。
RB觸發(fā)后機(jī)組在降負(fù)荷的過程中,發(fā)現(xiàn)B-次風(fēng)機(jī)動葉開至上限(95%),而風(fēng)機(jī)電流及出口風(fēng)壓均迅速下降,導(dǎo)致一次風(fēng)母管壓力降至7.4 kPa.與此同時(shí),A-次風(fēng)機(jī)動葉開至上限位后,風(fēng)機(jī)電流及出口風(fēng)壓迅速增大(具體參數(shù)見表1),且風(fēng)機(jī)異常發(fā)生后,風(fēng)壓、風(fēng)機(jī)電機(jī)電流等參數(shù)突變后未發(fā)生波動,根據(jù)現(xiàn)象判斷系B-次風(fēng)機(jī)發(fā)生失速。將一次風(fēng)機(jī)自動解除,手動調(diào)節(jié)使B-次風(fēng)機(jī)脫離不穩(wěn)定工作區(qū)域,但由于B一次風(fēng)機(jī)失速后一次風(fēng)壓的迅速降低,直接影響了爐內(nèi)燃燒的穩(wěn)定性,加上本次RB采用停止上層磨,導(dǎo)致主氣溫下降過快,鍋爐手動MFT。
2.2失速原因分析
(1)系統(tǒng)阻力的影響
由于本機(jī)組一次風(fēng)機(jī)選型較小,風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)余量不大,在機(jī)組帶大負(fù)荷期間煤質(zhì)稍有變化,磨入口一次風(fēng)量就無法保證。因此10#機(jī)組RB前,為了保證磨入口一次風(fēng)量,采用五臺磨煤機(jī)運(yùn)行,B磨沒有采用熱備用,且維持較高的一次風(fēng)母管壓力(11.8 kPa左右).RB觸發(fā)后,機(jī)組為了快速降負(fù)荷,每隔10 s停一臺磨煤機(jī),由于磨煤機(jī)跳閘后,磨入口冷、熟風(fēng)門及調(diào)整門是連鎖關(guān)閉的,這使得短時(shí)間內(nèi)一次風(fēng)系統(tǒng)阻力驟增,導(dǎo)致兩臺一次風(fēng)機(jī)在自動控制下各參數(shù)波動.B-次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓最高到13.8 kPa(見圖1).根據(jù)上面對軸流風(fēng)機(jī)失速原因的分析,風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓越高,風(fēng)機(jī)運(yùn)行越接近于不穩(wěn)定工況區(qū),因此,RB過程中一次風(fēng)系統(tǒng)阻力的突增是引起B(yǎng)-次風(fēng)機(jī)失速的一個原因。
(2)動葉開度的影響
在分析B-次風(fēng)機(jī)失速原因的過程中,遇到了這樣的問題:為什么身處同一工況下,B-次風(fēng)機(jī)發(fā)生了失速而A-次風(fēng)機(jī)一切正常?是什么原因?qū)е略赗B工況中B-次風(fēng)機(jī)首先發(fā)生失速問題.在事后數(shù)據(jù)分析時(shí),發(fā)現(xiàn)在機(jī)組運(yùn)行期間,在兩側(cè)風(fēng)機(jī)電流相同的條件下,B一次風(fēng)機(jī)的動葉開度始終要比A-次風(fēng)機(jī)的動葉開度大(見圖2),通過就地對兩側(cè)一次風(fēng)機(jī)葉片角度的檢查,未發(fā)現(xiàn)兩側(cè)風(fēng)機(jī)葉片初始安裝角度有明顯差異。之所以產(chǎn)生偏差,主要是由于一次風(fēng)機(jī)兩側(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)有差異。本機(jī)組鍋爐密封風(fēng)的風(fēng)源直接取自B一次風(fēng)機(jī)冷風(fēng)母管上,因此B側(cè)一次風(fēng)機(jī)除了向制粉系統(tǒng)提供一次風(fēng)外,還提供制粉系統(tǒng)的密封風(fēng)。這使得在運(yùn)行過程中由于密封風(fēng)系統(tǒng)的擴(kuò)容,B-次風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)的系統(tǒng)阻力較A側(cè)小,但運(yùn)行人員為了使兩側(cè)風(fēng)機(jī)出力平衡,一股是參考電流來加偏置調(diào)整的,為此就出現(xiàn)了兩臺風(fēng)機(jī)在電流相差不多的情況下,動葉開度出現(xiàn)較大偏差,最大相差I(lǐng)O%.在RB觸發(fā)停磨的過程中,一次風(fēng)系統(tǒng)阻力突增,雖然B-次風(fēng)機(jī)有密封風(fēng)系統(tǒng)的擴(kuò)容作用,但由于密封風(fēng)系統(tǒng)容量較小,在如此劇烈的系統(tǒng)阻力變化下,其對B側(cè)一次風(fēng)系統(tǒng)的作用微乎其微;相反,B-次風(fēng)機(jī)動葉開度比A-次風(fēng)機(jī)動葉開度大則是導(dǎo)致B-次風(fēng)機(jī)首先進(jìn)入不穩(wěn)定工作區(qū)域,進(jìn)而發(fā)生失速問題的關(guān)鍵因素。與之并聯(lián)運(yùn)行的A-次風(fēng)機(jī)雖然動葉也開大至95%,卻未發(fā)生失速,主要是因?yàn)锽-次風(fēng)機(jī)失速后,出力銳減,系統(tǒng)風(fēng)壓迅速降低,并聯(lián)系統(tǒng)的管網(wǎng)阻力特性也隨之變化,阻力特性曲線下移,風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓降低,使得A-次風(fēng)機(jī)運(yùn)行點(diǎn)遠(yuǎn)離不穩(wěn)定工況區(qū)。
3、預(yù)防措施
通過以上分析可知,系統(tǒng)阻力過大、動葉開度大,落入風(fēng)機(jī)不穩(wěn)定工況區(qū)是B-次風(fēng)機(jī)發(fā)生失速的真正原因。為了保證RB功能的正常投用、確保機(jī)組在正式投用后風(fēng)機(jī)遇到類似工況時(shí)不發(fā)生失速,采取以下幾點(diǎn)改進(jìn)措施:
(1) RB觸發(fā)后至少保證四臺磨通風(fēng),除A、C、E磨帶負(fù)荷外,試驗(yàn)前將B磨熱備用,防止較短時(shí)間內(nèi)一次風(fēng)系統(tǒng)壓力升高而流量下降之間的不匹配。
(2)在保證各磨煤機(jī)入口風(fēng)量滿足、不發(fā)生堵磨的前提下,RB試驗(yàn)前保持較低的熱一次風(fēng)母管壓力,由之前的11.8kPa降至10.8kPa:
(3)將非一次風(fēng)機(jī)RB觸發(fā)后超馳關(guān)一次風(fēng)機(jī)動葉開度的幅度由之前的5%提高到10%;
(4)在運(yùn)行過程中,將并列運(yùn)行的兩臺
一次風(fēng)機(jī)動葉開度偏差控制在5%以內(nèi),電流偏差小于SA。
采取以上措施后,再次進(jìn)行送風(fēng)機(jī)RB試驗(yàn),在降負(fù)荷.過程中兩臺一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,未發(fā)生失速問題。
5、結(jié)束語
RB試驗(yàn)是火電機(jī)組調(diào)試過程中考察制造、安裝、調(diào)試綜合水平和質(zhì)量的試驗(yàn)項(xiàng)目,因此,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會導(dǎo)致RB試驗(yàn)的失敗。由于軸流風(fēng)機(jī)的特性,并列運(yùn)行的一次風(fēng)機(jī)在機(jī)組RB工況時(shí),易引起失速現(xiàn)象,致使機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)甚至跳閘。通過幾臺機(jī)組的調(diào)試經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為RB工況中避免一次風(fēng)機(jī)發(fā)生失速、喘振的關(guān)鍵在于熟悉、掌握風(fēng)機(jī)性能及其系統(tǒng)的布置特點(diǎn),制定出合理的熟工邏輯,使運(yùn)行中的一次風(fēng)機(jī)在RB工況中遠(yuǎn)離不穩(wěn)定工作區(qū)域。
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