某廠水泥磨工藝線上有2臺中1.8×7m球磨機(jī),其中一臺2#磨,由于胴體變形等原因在近2年生產(chǎn)使用中多次發(fā)生中空軸斷裂事故,僅1997、1998年就斷裂3次,使用時間最短的僅為2個月。以前發(fā)生斷裂事故,只能更換新中空軸,每次更換新中空軸就要花費3.5萬元,還要造成停產(chǎn)損失,嚴(yán)重影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)。1998年4月,2#磨發(fā)生中空軸斷裂事故后,我們對斷裂情況進(jìn)行詳細(xì)分析,決定采取焊補修復(fù)。
![球磨機(jī)顆粒機(jī) 球磨機(jī)顆粒機(jī)](/uploads/allimg/121224/1-121224141I9511.jpg)
該磨機(jī)中空軸材料為ZG40,斷裂事故一般發(fā)生在軸頸處,裂縫區(qū)域達(dá)85%以上(裂縫如圖1)。具體修復(fù)過程如下:
1、準(zhǔn)備工作
(1)首先檢查裂縫位置、走向,用放大鏡(或著色探傷)查出裂縫末端。
(2)在裂縫走向末端延伸方向20~30mm處打m16~20mm止裂孔。
(3)清理裂縫。先用碳弧氣刨刨清拐角處裂縫,單面開出60℃坡口,然后用砂輪磨光機(jī)打磨到坡口全部出白。要求:碳刨時不能留有積碳,如有,一定要清除掉,否則,會嚴(yán)重影響后面的焊補質(zhì)量。
(4)如果裂縫處發(fā)生錯位現(xiàn)象,在碳刨前一定要校正,并進(jìn)行剛性固定。
(5)焊條采用結(jié)507焊條,用中3,2mm打底,中4 mm焊條堆焊,悍條在使用前必須進(jìn)行烘干處理,首先采用400 ~500℃烘烤1.5~2h.隨后降到150℃保溫,注意升溫速度不要太快,以防止藥皮爆裂影響使用。
2、焊接(采用手工電弧焊)
(1)工件預(yù)熱。由于工件材料為中碳鋼,裂縫長,工件尺寸大,厚度較厚+因此,焊前必須對工件進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱溫度為150~200℃,用2支烘槍進(jìn)行預(yù)熱。預(yù)熱范圍為焊補區(qū)兩側(cè)各100mm,用點溫計測定溫度是否達(dá)到要求。
(2)焊接。先用3.2mm焊條打底焊2層.隨后用Ø4mm焊條焊接。
具體方法:由裂縫中央向兩側(cè)分段對稱焊接,逐步接攏連結(jié)起來,要求采用短弧操作,防止氣孔產(chǎn)生。焊接過程中產(chǎn)生的焊渣…定要清理干凈。焊接達(dá)二分之一厚度以后,對反面裂縫進(jìn)行清理,清理要求及坡口尺寸與前面相同。打磨結(jié)束后,必須認(rèn)真檢查,確認(rèn)沒有裂縫后,方可轉(zhuǎn)入下道操作
(3)按上述預(yù)熱要求進(jìn)行預(yù)熱,然后按焊接第二條要求進(jìn)行焊接。
(4)焊接時要隨時注意控制焊接中產(chǎn)生的變形。方法為采用正反兩面交替焊接,焊接時不能停頓,
(5)最后蓋面焊接時,要注意防止發(fā)生咬邊。
(6)在法蘭面圓周內(nèi)均布I2條加強(qiáng)筋,以增加
強(qiáng)度。
3、消除內(nèi)應(yīng)力處理
由于焊接過程中會產(chǎn)生熱應(yīng)力、焊接應(yīng)力,在焊接全部結(jié)束后,必須馬上進(jìn)行遇火處理。具體做法是:將工件再加熱到350~400℃,加熱范圍為焊補處兩側(cè)各150mm,隨后用硅酸鋁纖堆包裹(至少2層)保溫,使其緩玲至室溫后拆除保溫材料。
4、校正
對中空軸平面進(jìn)行火焰校正,盡可能減少變形。
5、對平面進(jìn)行磨光及螺孔修正、鉆孔
6、平面車削加工
由于焊接后檢查發(fā)現(xiàn)變形較大,我們對中空軸
加焊工藝撐后,利用本廠C650車床進(jìn)行車削加工,
然后進(jìn)行安裝。安裝使用一年來,效果較好,至今米
再發(fā)牛斷裂事故,保證了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
7、效益分析
本次維修共用去:
(1)碳棒50根,計60元;
(2)磨光片10片,計23元;
(3)結(jié)507焊條20kg.計100元;
(4)氧氣5瓶、乙炔2瓶,計200元;
(5)人工60×20元:1200元;
合計:1600元。
采用上述修復(fù)工藝處理中空軸斷裂事故比新購中空軸減少費用3.34萬元,同時,減少了磨機(jī)停產(chǎn)損失,相應(yīng)增加了水泥產(chǎn)量,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
三門峽富通新能源銷售球磨機(jī)、雷蒙磨、顆粒機(jī)等機(jī)械設(shè)備。